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        基于雙機(jī)冗余WNS 鍋爐群控系統(tǒng)研制

        2019-04-03 08:18:36張建華
        自動(dòng)化與儀表 2019年3期
        關(guān)鍵詞:鍋筒雙機(jī)操作員

        郝 佳,張建華,趙 隆

        (1.西安工程大學(xué) 后勤管理處,西安710048;2.陜西能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 機(jī)電與信息工程學(xué)院,咸陽(yáng)712099;3.西安工程大學(xué) 電子信息學(xué)院,西安710048)

        近年來(lái),隨著現(xiàn)代鍋爐工業(yè)的高速發(fā)展和新型數(shù)字鍋爐房的興建,在節(jié)能減排、循環(huán)利用的發(fā)展要求下,新型鍋爐設(shè)備正朝著自動(dòng)化、智能化、數(shù)字化、成套化、系列化的方向發(fā)展。傳統(tǒng)的單體設(shè)備對(duì)應(yīng)的獨(dú)立監(jiān)控系統(tǒng),對(duì)于目前同一廠房(車間)內(nèi)多臺(tái)大型鍋爐設(shè)備群的控制,已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足智能數(shù)字化的安全監(jiān)控要求。

        針對(duì)目前流行的多臺(tái)鍋爐設(shè)備群,將傳統(tǒng)的工控機(jī)IPC(industrial PC)+PLC 的自動(dòng)化技術(shù)與現(xiàn)場(chǎng)總線控制系統(tǒng)FCS(fieldbus control system)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)結(jié)合,進(jìn)行群控是一種最優(yōu)的控制模式選擇。群控技術(shù)通過(guò)現(xiàn)代檢測(cè)裝置全面獲悉熱源、熱力網(wǎng)和熱用戶的運(yùn)行情況后,根據(jù)熱負(fù)荷的變化及時(shí)調(diào)節(jié)熱源供熱情況從而滿足熱用戶的需要。通過(guò)群控技術(shù),既能實(shí)現(xiàn)爐群中各單體設(shè)備的生產(chǎn)自動(dòng)化,又能保證整個(gè)爐群同步協(xié)調(diào)生產(chǎn)。同時(shí),在群控模式基礎(chǔ)上再結(jié)合雙機(jī)冗余技術(shù),由此不僅能提高勞動(dòng)生產(chǎn)率、改善勞動(dòng)條件,而且提高了鍋爐爐控系統(tǒng)的可靠性和穩(wěn)定性,降低停爐概率,為熱源、熱力網(wǎng)安全可靠高效運(yùn)行提供保障。因此研制雙機(jī)冗余鍋爐爐控系統(tǒng)具有非常重要的現(xiàn)實(shí)意義。

        在此,以某單位的3 臺(tái)WNS 型燃?xì)庹羝仩t工程項(xiàng)目為背景,結(jié)合鍋爐爐群設(shè)備的運(yùn)行特點(diǎn)和控制要求,介紹所研制的鍋爐群控系統(tǒng)技術(shù)特點(diǎn)。

        1 鍋爐爐群設(shè)備組成與運(yùn)行控制要求

        1.1 鍋爐爐群設(shè)備組成

        鍋爐爐群設(shè)備主要由3 臺(tái)不同蒸發(fā)量的WNS型燃?xì)庹羝仩t組成。因鍋爐的基本結(jié)構(gòu)相同,故在此僅介紹其中一臺(tái)。

        鍋爐由本體設(shè)備、燃燒機(jī)、軟化給水系統(tǒng)及配套輔助設(shè)備組成。其中,本體設(shè)備由鍋筒、爐膛、長(zhǎng)短煙管、底座等組成,主要完成將軟化水變?yōu)樗魵膺^(guò)程;燃燒機(jī)一般為整機(jī)一體化設(shè)備,由燃燒室、點(diǎn)火裝置、穩(wěn)壓閥、引風(fēng)機(jī)、比例調(diào)節(jié)閥等組成,與爐膛、長(zhǎng)短煙管完成鍋爐燃燒過(guò)程及煙氣流動(dòng)的三回程;軟化給水系統(tǒng)由軟化水箱、給水泵及管道組成,主要將軟化水加壓送至鍋筒內(nèi);配套輔助設(shè)備主要由蒸汽主閥、安全閥、排污裝置、人梯、各種儀表及自動(dòng)控制系統(tǒng)組成,主要完成安全保護(hù)及排污等功能。

        1.2 鍋爐爐群運(yùn)行特點(diǎn)

        3 臺(tái)鍋爐的運(yùn)行模式采用母管式并列運(yùn)行,理論上為了使每臺(tái)鍋爐盡量處于該臺(tái)設(shè)備最佳負(fù)荷值,應(yīng)保證各臺(tái)鍋爐的燃燒負(fù)荷平衡,以避免輸出負(fù)荷值偏離最佳負(fù)荷值從而導(dǎo)致熱量的浪費(fèi)和設(shè)備使用壽命的縮短。然而實(shí)際運(yùn)行當(dāng)中,熱負(fù)荷不是平均分配而是隨機(jī)動(dòng)態(tài)分配的,司爐工根據(jù)每臺(tái)鍋爐負(fù)荷能力的經(jīng)驗(yàn)值來(lái)分配各個(gè)鍋爐應(yīng)帶負(fù)荷量,而負(fù)荷調(diào)度時(shí)候各爐負(fù)荷分配值并不一定等于各爐最佳負(fù)荷值,只能是盡量向最佳值靠攏,這樣才能保證3 臺(tái)鍋爐并列運(yùn)行時(shí)的整個(gè)系統(tǒng)處于最佳狀態(tài)。

        1.3 控制要求

        近年來(lái)由于鍋爐爆炸事故頻發(fā)所造成的人員傷亡或經(jīng)濟(jì)損失案例不在少數(shù),究其原因大部分是因?yàn)樽詣?dòng)控制系統(tǒng)在鍋爐發(fā)生險(xiǎn)情時(shí)沒有報(bào)警提示或者沒有及時(shí)動(dòng)作造成的。

        自動(dòng)控制系統(tǒng)是鍋爐成套設(shè)備中最關(guān)鍵部分,對(duì)于鍋爐設(shè)備群顯得尤為重要,特別是與鍋爐安全運(yùn)行有關(guān)工藝參數(shù)如鍋筒液位、 出汽壓力檢測(cè)控制,出汽溫度、出汽流量、回水溫度、回水壓力、燃燒器進(jìn)口煙溫、煙道排煙溫度等參數(shù)的檢測(cè),以及出汽壓力超限、鍋筒水位超限、出汽溫度超高等信號(hào)的檢測(cè)。

        同時(shí),根據(jù)鍋爐爐群運(yùn)行特點(diǎn)可以得知,要使?fàn)t群中每臺(tái)鍋爐處于燃燒最佳狀態(tài),需對(duì)鍋爐設(shè)備群進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)度,這種調(diào)度不能依靠傳統(tǒng)方式通過(guò)司爐工憑經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行手動(dòng)調(diào)整,應(yīng)該根據(jù)系統(tǒng)中需要的總熱量和各爐最佳負(fù)荷值進(jìn)行自動(dòng)調(diào)節(jié)。這就需要根據(jù)以往人工經(jīng)驗(yàn)、系統(tǒng)中需要總熱量、各爐最佳負(fù)荷值進(jìn)行設(shè)計(jì),編制出一種鍋爐熱負(fù)荷動(dòng)態(tài)自動(dòng)調(diào)度調(diào)節(jié)算法,由此大大降低運(yùn)行成本和能量損耗,同時(shí)延長(zhǎng)鍋爐使用壽命。

        2 雙機(jī)冗余群控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

        2.1 監(jiān)控系統(tǒng)組成

        鍋爐爐群監(jiān)控系統(tǒng)采用2 臺(tái)研華IPC 作上位機(jī),2 臺(tái)S7-300 西門子PLC,若干臺(tái)具有ProFiBus通訊接口的智能儀表為下位機(jī)。該系統(tǒng)上位機(jī)與西門子PLC 之間通過(guò)工業(yè)以太網(wǎng)連接,智能儀表與上位機(jī)之間通過(guò)S7-300 PLC 采用ProFiBus 現(xiàn)場(chǎng)總線進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,構(gòu)成一種典型的中型DCS,實(shí)現(xiàn)鍋爐爐群設(shè)備生產(chǎn)過(guò)程中各工藝參數(shù)的自動(dòng)檢測(cè)與控制。

        該系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中主備站的2 個(gè)CPU 同時(shí)并列運(yùn)行,但是在正常運(yùn)行時(shí)只有主站CPU 收發(fā)指令,而備用站CPU 檢測(cè)、 記錄主站CPU 狀態(tài)和指令,同時(shí)主站CPU 與IM153-2 模塊建立通訊鏈接以保證主站CPU 能訪問I/O 模塊。當(dāng)主站CPU 發(fā)生故障時(shí),備用站CPU 立即延續(xù)當(dāng)前狀態(tài)接替其收發(fā)指令,同時(shí)與IM153-2 模塊恢復(fù)通訊保證I/O 信號(hào)的傳輸。監(jiān)控系統(tǒng)組成原理如圖1 所示。

        2.2 系統(tǒng)硬件實(shí)現(xiàn)

        圖1 監(jiān)控系統(tǒng)組成原理Fig.1 Monitoring system composition principle

        上位監(jiān)控設(shè)備選擇研華公司工業(yè)控制計(jì)算機(jī)IPC-610H。該IPC 配置酷睿i5-4590T(主頻2.6 GHz)的CPU,8 GB DDR3 內(nèi)存,1 TB 硬盤,帶有RS-232C標(biāo)準(zhǔn)通訊接口、以太網(wǎng)卡及打印機(jī)并行口,上位監(jiān)控人機(jī)界面選擇63.5 cm 三星液晶顯示器。IPC 配置西門子公司專用的高速以太網(wǎng)通訊卡,2 臺(tái)IPC 通過(guò)網(wǎng)線及交換機(jī)相互連接,從而構(gòu)成IPC+PLC+工業(yè)以太網(wǎng)的雙機(jī)冗余系統(tǒng)。

        程序控制該P(yáng)LC 控制系統(tǒng)由2 套PLC 組成,系統(tǒng)選用德國(guó)西門子公司的S7-300 系列PLC(CPU 315-2DP)。該系列PLC 具有豐富的指令,能很好地滿足控制系統(tǒng)需要。ET200M 上配置3 個(gè)SM334 模塊完成1 號(hào)—3 號(hào)鍋爐鍋筒液位三沖量檢測(cè)控制功能,其余的信號(hào)模塊完成1 號(hào)—3 號(hào)鍋爐設(shè)備上各種數(shù)字量、 模擬量信號(hào)檢測(cè)控制的功能。帶有ProFiBus-DP 接口傳感器將鍋爐爐群設(shè)備中關(guān)鍵的工藝參數(shù)數(shù)值(如溫度、壓力、流量),用數(shù)字信號(hào)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)總線傳輸給上位機(jī),在畫面中顯示出來(lái)。

        鍋筒液位控制鍋筒液位大幅波動(dòng)極易形成鍋筒內(nèi)空水或滿水,從而影響設(shè)備的安全運(yùn)行。因此,使鍋筒液位維持在設(shè)定值及其安全范圍內(nèi),顯得極為重要。

        如前所述,影響液位主要因素是蒸汽流量、給水流量。隨著蒸汽流量增加或者減少,鍋筒液位隨之就要減少或者增加,給水流量就要隨之增加或者減少,從而維持給水量和蒸汽量之間的平衡,保證鍋爐正常運(yùn)行。鍋筒液位三沖量自動(dòng)控制系統(tǒng)構(gòu)成如圖2 所示。

        圖2 鍋筒液位三沖量自動(dòng)控制系統(tǒng)的構(gòu)成Fig.2 Composition of three-impulse automatic control system for boiler level

        爐群負(fù)荷自動(dòng)調(diào)度控制 在進(jìn)行爐群負(fù)荷自動(dòng)調(diào)度之前,必須算出爐群中各個(gè)鍋爐的最佳負(fù)荷值,最佳負(fù)荷值是結(jié)合以下4 個(gè)參數(shù)綜合確定:①鍋爐出廠參數(shù); ②鍋爐長(zhǎng)期運(yùn)行歷史趨勢(shì)曲線;③司爐工長(zhǎng)期經(jīng)驗(yàn)積累值;④調(diào)度人員調(diào)度經(jīng)驗(yàn)值。

        在求得最佳負(fù)荷值之后,算出各個(gè)鍋爐在最佳負(fù)荷值在爐群總的最佳負(fù)荷值中所占比例。再用當(dāng)前實(shí)際所帶負(fù)荷值,減去爐群總的最佳負(fù)荷值所得到的偏差,乘以上一步算出比例值,得出各個(gè)鍋爐實(shí)際負(fù)荷與最佳負(fù)荷值的差值。最后用該差值加上該爐最佳負(fù)荷值即得到該爐調(diào)度期望值。期望值和實(shí)際值約接近則表明鍋爐燃燒狀態(tài)越好。

        3 雙機(jī)冗余監(jiān)控系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)

        3.1 雙機(jī)冗余系統(tǒng)工作原理

        雙機(jī)冗余系統(tǒng)是一個(gè)完全成鏡像對(duì)稱的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)體系結(jié)構(gòu)。其中,2 臺(tái)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)完全類似,工程師站和操作員站工程文件基本相同,執(zhí)行同樣的任務(wù);2 個(gè)站點(diǎn)均完成實(shí)時(shí)控制、畫面顯示、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)顯示、冗余控制等功能。

        具體工作原理: 系統(tǒng)采用雙機(jī)熱備份技術(shù),工程師站和操作員站通過(guò)網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)連接在同一個(gè)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)。正常情況下,操作員站處于工作狀態(tài),工程師站處于監(jiān)聽狀態(tài)同時(shí)以一定時(shí)間段(心跳時(shí)間)向操作員站發(fā)出是否工作正常指令,操作員站應(yīng)答表示系統(tǒng)工作正常,如果沒有應(yīng)答則表明操作員站處于異常狀態(tài),工程師站立即切斷與操作員站網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)傳輸,代替其從下位機(jī)接收數(shù)據(jù),并存儲(chǔ)數(shù)據(jù),產(chǎn)生、記錄報(bào)警信息及異常事件。同時(shí),工程師站還會(huì)定時(shí)監(jiān)聽操作員站狀態(tài),一旦操作員站恢復(fù)正常,工程師立即切換至熱備份狀態(tài),操作員站繼續(xù)從下位機(jī)接收、存儲(chǔ)數(shù)據(jù),產(chǎn)生并記錄報(bào)警信息和異常事件。雙機(jī)冗余數(shù)據(jù)熱備結(jié)構(gòu)如圖3所示。

        圖3 雙機(jī)冗余數(shù)據(jù)熱備結(jié)構(gòu)Fig.3 Structure of dual-redundant data hot-standby system

        3.2 雙機(jī)熱備上位組態(tài)軟件設(shè)計(jì)開發(fā)

        上位機(jī)監(jiān)控畫面采用西門子上位組態(tài)軟件WinCC V7.0 在Windows XP Professional 系統(tǒng)上進(jìn)行開發(fā)。監(jiān)控系統(tǒng)軟件利用WinCC 實(shí)現(xiàn)雙機(jī)冗余和熱機(jī)備份,具有工程師站和操作員站功能。工程師站完成系統(tǒng)組態(tài)、開發(fā)和監(jiān)視功能,操作員站完成系統(tǒng)運(yùn)行監(jiān)視功能。2 個(gè)站都擁有用戶管理界面、工況圖畫面、報(bào)警畫面、數(shù)據(jù)趨勢(shì)曲線畫面、歷史報(bào)表畫面,通過(guò)這些畫面完成了1 號(hào)—3 號(hào)鍋爐設(shè)備所有工藝參數(shù)顯示、記錄、存儲(chǔ)等功能。

        實(shí)現(xiàn)雙機(jī)冗余主要有3 個(gè)因素:工程師站網(wǎng)絡(luò)設(shè)置、 操作員站網(wǎng)絡(luò)設(shè)置和WinCC V7.0 中數(shù)據(jù)庫(kù)中變量“$雙機(jī)冗余狀態(tài)”。工程師站和操作員站網(wǎng)絡(luò)設(shè)置根據(jù)該計(jì)算機(jī)在網(wǎng)絡(luò)中的信息來(lái)進(jìn)行,變量“$雙機(jī)冗余狀態(tài)”用于表示2 個(gè)站點(diǎn)狀態(tài),在操作員站內(nèi)該變量為正值,在工程師站為負(fù)值。如在操作員站中,該變量數(shù)值若為“1”則表示操作員站工作狀態(tài)正常,為“2”則表示異常;如在工程師站中,該變量數(shù)值若為“-1”則表示工程師站檢測(cè)到操作員站異常,為“-2”則表示檢測(cè)到操作員站異常,工程師站代替操作員站工作。

        3.3 控制主程序設(shè)計(jì)

        控制主程序采用Step7 V5.5 SP2 軟件在PC 上編程,完成后下載到PLC 中即可??刂瞥绦蛴? 個(gè)主程序和4 個(gè)子程序組成。

        系統(tǒng)初始化部分初始化程序完成了系統(tǒng)的初始化和故障診斷與連鎖保護(hù),在設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí),進(jìn)行聲光進(jìn)行報(bào)警。

        系統(tǒng)控制部分完成3 臺(tái)鍋爐設(shè)備啟停順序控制、工藝參數(shù)檢測(cè)、蒸汽出口壓力檢測(cè)控制、鍋筒液位檢測(cè)控制,分別調(diào)用相應(yīng)的控制子程序。

        3.4 控制子程序設(shè)計(jì)

        控制子程序包括:

        1)鍋爐設(shè)備啟停順序控制 該子程序完成3臺(tái)鍋爐安全的啟爐、停爐功能。如何將各個(gè)危險(xiǎn)信號(hào)與鍋爐啟??刂七B鎖起來(lái)是其重點(diǎn)和難點(diǎn)。

        2)工藝參數(shù)檢測(cè)控制子程序 該子程序完成3臺(tái)鍋爐系統(tǒng)蒸汽出口溫度、出汽壓力、出汽流量、回水溫度、回水壓力、節(jié)能器進(jìn)口煙溫、排煙溫度等參數(shù)檢測(cè)。

        3)蒸汽出口壓力控制子程序 該子程序主要完成3 臺(tái)鍋爐蒸汽出口壓力維持在設(shè)定值,其基本思想為根據(jù)蒸汽出口壓力變化,及時(shí)調(diào)整燃?xì)庹{(diào)節(jié)閥以保證燃?xì)夂涂諝馀浔入S之變化從而滿足生產(chǎn)需要。

        4) 鍋筒液位控制子程序 針對(duì)鍋筒液位控制系統(tǒng)的非線性、大慣性、大時(shí)滯、參數(shù)時(shí)變和難以精確建模等特點(diǎn),系統(tǒng)控制策略采用三沖量的模糊PID 控制算法,即根據(jù)不同時(shí)刻的誤差和誤差變化率的輸入,建立液位模糊控制規(guī)則,實(shí)現(xiàn)在線智能控制。

        4 監(jiān)控系統(tǒng)的功能和特點(diǎn)

        該鍋爐爐群監(jiān)控系統(tǒng)基于雙機(jī)冗余技術(shù)構(gòu)建,具有以下功能:鍋爐爐群設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)狀況動(dòng)態(tài)顯示、動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)顯示等功能;通過(guò)遠(yuǎn)端PC 上的網(wǎng)絡(luò)瀏覽器可動(dòng)態(tài)瀏覽設(shè)備狀況和測(cè)量數(shù)據(jù),同時(shí)可以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)遠(yuǎn)傳及修改設(shè)定參數(shù)等功能;鍋爐爐群設(shè)備狀態(tài)預(yù)警和工藝參數(shù)超限報(bào)警提示;鍋爐爐群設(shè)備運(yùn)行參數(shù)修改功能,對(duì)監(jiān)控系統(tǒng)內(nèi)所有可變參數(shù)(如儀表量程、工藝參數(shù)上下限報(bào)警值等)均可以根據(jù)工藝要求加以修正;鍋爐爐群設(shè)備參數(shù)報(bào)表打印功能,不僅可以實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)報(bào)表打印,又可以打印歷史數(shù)據(jù)報(bào)表;鍋爐鍋筒液位控制功能,通過(guò)具有自整定功能的模糊PID 控制器,實(shí)現(xiàn)對(duì)3 臺(tái)鍋爐鍋筒液位的控制。

        鍋爐爐群監(jiān)控系統(tǒng)采用最新組態(tài)技術(shù)開發(fā),具有以下特點(diǎn):既有上下位的雙機(jī)冗余熱備份,又具有工程師和操作員站功能。在監(jiān)控系統(tǒng)軟件中采用C 語(yǔ)言的腳本程序設(shè)計(jì)出故障診斷和處理程序,當(dāng)突發(fā)一些典型的故障時(shí),系統(tǒng)會(huì)提示操作員并同時(shí)啟動(dòng)安全保護(hù)程序,提高系統(tǒng)可靠性和穩(wěn)定性;上位監(jiān)控畫面功能強(qiáng)大,具有良好的人機(jī)界面接口;具有良好的抗干擾能力,系統(tǒng)采用軟件濾波算法才采集來(lái)的各個(gè)信號(hào)進(jìn)行處理,提高系統(tǒng)穩(wěn)定性。

        5 結(jié)語(yǔ)

        基于雙機(jī)冗余的鍋爐爐群監(jiān)控系統(tǒng)于2018 年在某單位投入使用。實(shí)際運(yùn)行效果表明:該系統(tǒng)設(shè)計(jì)滿足鍋爐爐群的工藝和控制要求,控制精度高,動(dòng)態(tài)響應(yīng)快,實(shí)現(xiàn)了鍋爐爐群設(shè)備的平穩(wěn)、安全、高效的運(yùn)行,在民用鍋爐爐群控制領(lǐng)域具有典型的應(yīng)用示范作用。

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