蔡 偉, 任曼曼, 蔡 兵, 施 壯
(國網(wǎng)安徽省電力有限公司電力科學(xué)研究院, 安徽 合肥 230601)
某大型鋼鐵企業(yè)自備電廠配備一臺135 MW摻燒煤氣燃煤機組,它利用燃煤鍋爐摻燒混合煤氣(高爐、焦爐、轉(zhuǎn)爐煤氣)發(fā)電,不僅充分回收利用企業(yè)內(nèi)部多余的煤氣,解決了煤氣排放對環(huán)境的污染問題,而且為鋼鐵企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)過程提供負荷和供熱,具有較高的經(jīng)濟和環(huán)保價值[1,2]。該機組自2008年建成投產(chǎn)以來,一直未能投入?yún)f(xié)調(diào)控制方式運行,主蒸汽壓力和負荷均在手動控制方式,運行人員操作強度大。
機組未能投入?yún)f(xié)調(diào)控制方式運行主要有兩個原因:一是機組必須全部消納鋼鐵生產(chǎn)過程送來的混合煤氣,煤氣成分、流量擾動大、不確定[3,4];二是鍋爐為亞臨界汽包爐,采用直吹式制粉系統(tǒng),主蒸汽壓力控制慣性大。針對大慣性、大遲延系統(tǒng),國內(nèi)很多學(xué)者將預(yù)測控制推廣應(yīng)用到主蒸汽壓力控制上[5- 8],但由于鍋爐燃燒過程影響因素多、不確定性強,難以建立準確的模型,因此,主要側(cè)重于算法仿真研究,實際應(yīng)用效果并不好;在火電機組自動控制系統(tǒng)中,前饋控制因抗擾動性強、快速性好,得到廣泛應(yīng)用[9-11]。本文采用前饋控制思想通過對主蒸汽壓力控制對象分析、建模,設(shè)計并搭建了控制策略,實現(xiàn)機組協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)的正常投運。
機組煤氣成分及流量變化是影響主汽壓力穩(wěn)定控制的最大擾動因素,煤量是控制主汽壓力的唯一手段;實際運行中當煤氣流量波動較大時,操作人員只能通過預(yù)先調(diào)整給煤量抑制主蒸汽壓力大幅波動;此外,煤氣變化對主蒸汽壓力的影響比煤更快,為掌握它們之間的特性,建立機組主汽壓力控制對象的數(shù)學(xué)模型[12-14],如圖1所示。
圖1中Gm(s)、Gj(s)、Gg(s)、Gz(s)分別反映給煤量、焦爐煤氣流量、高爐煤氣流量、轉(zhuǎn)爐煤氣流量變化與主汽壓力變化之間的動態(tài)關(guān)系,用傳遞函數(shù)描述,且都可簡化為一階慣性加純滯后環(huán)節(jié)表示
(1)
為確定模型參數(shù),對機組分別開展焦爐、高爐、轉(zhuǎn)爐煤氣和給煤量階躍擾動試驗。以焦爐煤氣為例,試驗前使機組在手動控制方式運行,保持給煤量、高爐煤氣、轉(zhuǎn)爐煤氣流量穩(wěn)定,將焦爐煤氣總管流量快速增加3.6 km3/h,經(jīng)過一段時間后,主蒸汽壓力緩慢增加,變化過程如圖2所示。
圖1 主汽壓力控制對象模型框圖
在模型結(jié)構(gòu)已知時,模型參數(shù)辨識問題為參數(shù)優(yōu)化問題。首先給模型中未知參數(shù)θ賦一組初始值;然后將模擬現(xiàn)場的激勵信號x(階躍信號)作用于仿真模型,得到模型輸出y;比較y與實際輸出y′的偏差e,用誤差平方和作為評價指標,使誤差平方和為最小的θ即為模型參數(shù)估計值;由于y=f(x,θ)是關(guān)于θ的非線性函數(shù),采用非線性最小二乘算法辨識,辨識原理如圖3所示。
基于焦爐煤氣擾動試驗數(shù)據(jù),利用MATLAB非線性最小二乘函數(shù)lsqnonlin通過曲線擬合得到式(2)所示的焦爐煤氣擾動通道模型,圖4為模型仿真輸出曲線與實測曲線擬合結(jié)果。
(2)
圖3 模型參數(shù)辨識原理圖
同理,得到高爐煤氣、轉(zhuǎn)爐煤氣、給煤量擾動通道數(shù)學(xué)模型,分別為式(3)~(5):
(3)
(4)
(5)
圖5 主汽壓力超前滯后補償控制器結(jié)構(gòu)
在掌握煤氣擾動特性的基礎(chǔ)上,分別設(shè)計焦爐煤氣、高爐煤氣和轉(zhuǎn)爐煤氣前饋控制器Gcj(s)、Gcg(s)、Gcz(s),如圖5所示。煤氣流量變化時,一方面通過前饋控制器快速調(diào)整給煤量,抑制和削弱其對主汽壓力的影響;另一方面通過閉環(huán)控制系統(tǒng)細調(diào)給煤量,維持主汽壓力穩(wěn)定[15,16],其中,Gcm(s)為主汽壓力閉環(huán)控制器。
為實現(xiàn)對焦爐煤氣、高爐煤氣、轉(zhuǎn)爐煤氣流量擾動進行“全補償”,以焦爐煤氣為例,前饋補償控制器Gcj(s)應(yīng)滿足
Fj×Gj(s)+Fj×Gcj(s)×Gm(s)=0
(6)
其中:Fj為焦爐煤氣流量。
由式(6)可得前饋控制器的表達式:
Gcj(s)=-Gj(s)/Gm(s)
(7)
將模型Gj(s)、Gm(s)帶入式(7)可得:
(8)
其中超前函數(shù)部分e27s在物理上難以實現(xiàn),對控制器進行簡化處理得到更簡單的設(shè)計公式(9),同理可得到高爐煤氣、轉(zhuǎn)爐煤氣超前滯后補償控制器式(10)、(11):
(9)
(10)
(11)
為方便工程調(diào)試,對超前滯后補償器進行分解,以焦爐煤氣超前滯后補償環(huán)節(jié)為例,式(9)通過分解得到
圖6 主汽壓力前饋控制方案
(12)
其中前半部分為靜態(tài)補償輸出,用于抵消或補償煤氣流量增加或減少對應(yīng)的熱量;后半部分為動態(tài)補償輸出,補償煤氣、煤量變化對主汽壓力變化動態(tài)過程的熱量差;為防止煤氣流量小幅波動造成控制器頻繁調(diào)整,增加擾動,對煤氣流量增加濾波環(huán)節(jié);焦爐煤氣、高爐煤氣和轉(zhuǎn)爐煤氣超前滯后補償控制器與其他前饋相加一起作為鍋爐前饋量,主汽壓力控制方案如圖6所示。
為驗證協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)的性能,機組在負荷穩(wěn)定工況下,將轉(zhuǎn)爐煤氣流量擾動11 km3/h,主蒸汽壓力、主蒸汽溫度等機組主要運行參數(shù)變化曲線如圖7-a和7-b所示,詳細指標分析見表1。
表1 機組主要參數(shù)品質(zhì)指標
圖7-a 轉(zhuǎn)爐煤氣擾動機組主要參數(shù)變化趨勢1
由圖7-b可知,轉(zhuǎn)爐煤氣流量增加時,超前滯后補償控制器使給煤量減少了將近10 t/h,有效補償了煤氣流量變化對應(yīng)的熱量,抑制了主蒸汽壓力的大幅變化,主汽壓力從12.8 MPa上升到13.2 MPa后開始下降,并趨于穩(wěn)定;由表1可知,主蒸汽溫度、汽包水位、爐膛負壓等主要運行參數(shù)波動較小,滿足機組正常運行需求。
本文采用簡單有效的前饋控制思想,設(shè)計了高爐、焦爐和轉(zhuǎn)爐煤氣超前滯后補償控制器,構(gòu)建了協(xié)調(diào)控制方案,實現(xiàn)對煤氣擾動工況下主蒸汽壓力穩(wěn)定控制,保證協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)正常投運,減輕了運行人員的操作強度和運行壓力,提高了機組運行自動化水平,也為同類機組協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)的優(yōu)化和投運提供參考。