吳 薇, 汪振中, 楊 松, 張仁標, 朱 寶, 胡細兵
(國網(wǎng)安慶供電公司, 安徽 安慶 246000)
在電力系統(tǒng)中,變壓器是十分重要的供電元件,一旦出現(xiàn)故障將嚴重影響供電可靠性和電網(wǎng)穩(wěn)定性。變壓器差動保護可為電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行提供可靠保障,故在電網(wǎng)中具有舉足輕重的作用[1-3]。
本文對某110kV變電站變壓器差動保護動作的原因進行分析,詳細闡述整個事件的經(jīng)過、原因查找分析及應(yīng)對措施,分析了在相間接地故障情況下,主變的差動保護正確動作。通過對該110kV變電站主變動作實例的分析,加強電網(wǎng)建設(shè)、加強對設(shè)備的管理和維護,減少停電事故,從而保證電網(wǎng)系統(tǒng)穩(wěn)定可靠地運行[4,5]。
正常運行情況下,110kV某變電站故障前一次設(shè)備運行方式如圖1所示。
110kV設(shè)備:110kV某變電站110kV 443線帶Ⅰ主變、Ⅱ主變兩臺主變運行,線路518開關(guān)在分位,橋聯(lián)400在合位。
35kV設(shè)備:110kV Ⅰ主變301帶35kV Ⅰ段母線運行,Ⅱ主變302帶35kV Ⅱ段母線運行,母聯(lián)300在分位。
10kV設(shè)備:Ⅰ主變低壓側(cè)01運行在Ⅰ段母線上;Ⅱ主變低壓側(cè)02運行在Ⅱ段母線上;母聯(lián)00在分位。
圖1 110kV變電站一次主接線圖
2014年8月4日17點34分31秒,35kV某一線路310開關(guān)電流Ⅰ段保護動作跳閘,如圖2所示,PSL641數(shù)字式線路保護裝置給出了35kV 310保護動作報告。
圖2 35kV310保護動作報告
2014年8月4日17點34分31秒,110kV變電站Ⅱ主變保護差動保護動作,跳開Ⅱ主變?nèi)齻?cè)開關(guān)(400、302、02開關(guān))。如圖3所示,告警查詢詳細記錄了主變動作導(dǎo)致廠站遙信變位的情況。
圖3主變保護動作報告
2014年8月5日17時40分左右,接調(diào)度通知,某變電站35kV 310線路遭雷擊跳閘,同時Ⅱ主變差動保護動作,主變?nèi)齻?cè)開關(guān)跳閘。35kV Ⅱ段母線、10kV Ⅱ段母線失電。
檢修試驗工區(qū)接到通知后立即準備相關(guān)備品、備件以及應(yīng)急搶修工具,并組織檢修、試驗人員趕至變電站,于18時30分左右到達變電站。運行人員早已到達,進行了部分故障處理。將遭雷擊的35kV #310開關(guān)及302開關(guān)轉(zhuǎn)為冷備用,將35kV Ⅱ段母線、10kV Ⅱ段母線及所屬間隔恢復(fù)運行。搶修人員在現(xiàn)場申請Ⅱ主變轉(zhuǎn)檢修、302開關(guān)及310開關(guān)線路轉(zhuǎn)檢修,辦理了事故搶修手續(xù)后,對Ⅱ主變進行相關(guān)試驗、油化驗檢查,對310、302開關(guān)及開關(guān)柜后間隔進行了檢查,經(jīng)檢查,302開關(guān)柜后間隔C相支柱瓷瓶炸毀,其他檢查:Ⅱ主變各項試驗正常、302、310開關(guān)檢查試驗正常、310開關(guān)柜內(nèi)設(shè)備正常。隨即立即聯(lián)系廠家連夜發(fā)貨,到達現(xiàn)場后,對新絕緣支柱試驗合格后恢復(fù)302開關(guān)柜支柱。保護檢修人員對Ⅱ主變保護及310開關(guān)保護進行相關(guān)試驗未發(fā)現(xiàn)異常。于次日4時恢復(fù)Ⅱ主變運行,恢復(fù)310開關(guān)運行。
圖4 主變保護主保護定值及故障報告
2014年8月4日17點34分31秒110kV變電站Ⅱ主變保護差動保護動作,跳開主變?nèi)齻?cè)開關(guān),同時35kV 310線路開關(guān)電流Ⅰ段保護與Ⅱ主變差動保護同時動作,跳開310開關(guān)。經(jīng)過對變電站該時間段的故障告警信息進行查詢,僅發(fā)現(xiàn)35kV 310線路發(fā)生故障并跳閘。說明Ⅱ主變保護差動保護動作是由此故障引起的,圖4為主變保護主保護定值及故障報告。
通過對圖4Ⅱ主變故障錄波圖進行詳細分析可以看出,故障發(fā)生時主變高壓側(cè)B相電流約1 270 A,中壓側(cè)B相電流約3 820 A(折算至高壓側(cè)為1 220 A,另低壓側(cè)負荷電流折算至高壓側(cè)約為20 A),電流大小基本相等,方向相反,疊加后B相差動保護基本無差流,表明B相為穿越性電流,故障點在Ⅱ主變差動保護范圍外;Ⅱ主變高壓側(cè)C相一次電流為1 160 A,中壓側(cè)C相電流為2 190 A(折算至高壓側(cè)為700 A),電流數(shù)值相差約440 A,方向相反,經(jīng)折算推導(dǎo)C相差流約為3A(故障錄波顯示差流為2.776 A,差動保護定值為1.32 A),此電流足以導(dǎo)致差動保護動作跳開Ⅱ主變?nèi)齻?cè)開關(guān)。表明Ⅱ主變中壓側(cè)C相大部分故障電流流出中壓側(cè)流變,即線路存在C相接地短路故障,因存在440 A電流差,說明差動保護范圍內(nèi)有C相接地故障存在。
現(xiàn)場經(jīng)一次班組對設(shè)備進行排查,發(fā)現(xiàn)Ⅱ主變中壓側(cè)302開關(guān)C相帶電顯示傳感器擊穿接地,如圖5所示。此接地點在差動保護范圍內(nèi),站內(nèi)未發(fā)現(xiàn)其它故障點。
圖5 302開關(guān)柜后間隔C相支柱瓷瓶
由此可得出:Ⅱ主變差動保護動作原因為,2014年8月4日17點34分31秒,35kV310線路發(fā)生BC相接地短路,同時誘發(fā)Ⅱ主變中壓側(cè)302開關(guān)C相帶電顯示傳感器擊穿接地(差動保護范圍內(nèi)),導(dǎo)致差動保護產(chǎn)生較大的差流,造成差動保護動作,Ⅱ主變差動保護正確動作。
現(xiàn)場主變故障錄波器未能記錄故障錄波,原因是故障過程中導(dǎo)致該變電站交流電源系統(tǒng)不穩(wěn)定引發(fā)故障錄波器不能正常工作。變電站不間斷逆變電源裝置直接從變電站現(xiàn)有直流電源取電,向五防監(jiān)控機、數(shù)據(jù)服務(wù)器、 通信設(shè)備及其它不能停電的設(shè)備供電[6,7]。建議將故障錄波器的交流電源取自不間斷逆變電源裝置,增強供電可靠性。
本文對110kV變電站主變差動保護動作進行了詳細的分析,原因是35kV 310線路發(fā)生BC相接地短路,導(dǎo)致Ⅱ主變中壓側(cè)302開關(guān)C相帶電顯示傳感器擊穿接地。310開關(guān)正確動作,Ⅱ主變差動也正確動作。在以后的工作中,要總結(jié)經(jīng)驗,一方面要積極做好繼電保護定期檢查完善,另一方面運行人員應(yīng)加強巡查力度,尤其在雷雨天氣,應(yīng)加強對變電站一次設(shè)備的檢查,充分考慮變電站內(nèi)的各種情況,針對可能出現(xiàn)的各種意外做好應(yīng)對措施,從而保證變電站內(nèi)所有設(shè)備穩(wěn)定、可靠運行。本文通過對110kV變電站主變差動保護動作的原因分析,針對變電站現(xiàn)場實際情況,提出了相關(guān)解決方案,并經(jīng)過現(xiàn)場實際驗證,為防止今后再出現(xiàn)類似事故提供了寶貴經(jīng)驗。