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        大直徑三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選下限的探討

        2019-03-30 01:05:32魏立勇張翠艷
        煤炭加工與綜合利用 2019年1期
        關(guān)鍵詞:入料精煤旋流器

        魏立勇,張翠艷

        (開灤集團(tuán)有限責(zé)任公司,河北 唐山 063018)

        旋流器作為重介質(zhì)選煤工藝中的主選設(shè)備,由于其分選精度高、無運(yùn)動(dòng)部件及處理量大,尤其是在分選極難選煤時(shí),精煤灰分的穩(wěn)定性及數(shù)量效率等方面遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于其它選煤方法,因而在國內(nèi)外應(yīng)用日益廣泛[1-2]。

        采用大直徑重介質(zhì)旋流器在工藝流程設(shè)計(jì)方面所遇到的主要問題是分選下限的確定。分選下限的高低決定了3 mm以下原煤的分選工藝和分選設(shè)備的選擇及弧形篩和脫介篩篩縫寬度的確定等,進(jìn)而直接影響到洗選效率和介質(zhì)消耗等技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)[3-4]。

        目前,關(guān)于大直徑旋流器分選下限的說法不一。國外部分專家認(rèn)為大直徑旋流器有效分選下限只能到2 mm,因此在設(shè)計(jì)工藝流程時(shí),50~2 mm原煤采用重介質(zhì)旋流器分選,2 mm以下原煤采用煤泥分選機(jī)分選,優(yōu)點(diǎn)是脫介篩篩縫大,可大幅度降低介耗。國內(nèi)部分專家認(rèn)為大直徑旋流器分選下限可以達(dá)到0.15 mm,因此在設(shè)計(jì)工藝流程時(shí),50~0.15 mm原煤采用重介質(zhì)旋流器分選,0.15 mm以下煤泥采用浮選方法[5-6]。

        對(duì)于這兩種說法,目前尚無確切的試驗(yàn)數(shù)據(jù)或資料予以證明。因此,通過現(xiàn)場工業(yè)試驗(yàn),探討正常生產(chǎn)條件下大直徑旋流器的分選下限,不僅對(duì)于選煤廠設(shè)計(jì)具有重要意義,而且也可對(duì)選煤廠的技術(shù)改造、降低成本、提高效益等提供參考依據(jù)。

        1 試驗(yàn)地點(diǎn)、條件和依據(jù)

        1.1 試驗(yàn)地點(diǎn)

        試驗(yàn)地點(diǎn)為唐山呂家坨選煤廠,該廠采用的是3NZX1000/700大直徑三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器(第一段φ1 000 mm,第二段φ700 mm)。

        1.2 試驗(yàn)條件

        在入洗原煤量穩(wěn)定、處理能力達(dá)到設(shè)計(jì)要求以及重介旋流器入料壓力、懸浮液密度保持相對(duì)穩(wěn)定的條件下,對(duì)旋流器的入料、溢流(精煤)、底流(矸石)及中煤取樣,然后進(jìn)行篩分實(shí)驗(yàn)、浮沉實(shí)驗(yàn),最后進(jìn)行數(shù)據(jù)整理與分析,確定分選下限。

        1.3 試驗(yàn)依據(jù)

        根據(jù)中華人民共和國煤炭行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《煤用重選設(shè)備分選下限評(píng)定方法》(MT/T811—1999),小于0.5 mm某一粒度級(jí)的可能偏差小于或等于0.1 kg/L,按最小粒度級(jí)的粒度下限作為設(shè)備的分選下限[7]。

        2 試驗(yàn)數(shù)據(jù)

        2.1 取樣地點(diǎn)

        旋流器入料的取樣點(diǎn)位于旋流器的入料錨鏈前的閘板處;旋流器精煤、末中煤、矸石的取樣點(diǎn)分別位于旋流器精煤、末中煤、矸石集料箱上。

        2.2 煤樣試驗(yàn)項(xiàng)目

        旋流器入料、溢流、中礦、底流試驗(yàn)項(xiàng)目為篩分浮沉,為更好的對(duì)粒度分選狀況進(jìn)行了解,采取增加粒度級(jí)別的方法。旋流器入料、旋流器溢流、中礦、旋流器底流各粒級(jí)的浮沉試驗(yàn)結(jié)果分別見表1~表4。

        表1 旋流器入料篩分試驗(yàn)結(jié)果

        表2 一段旋流器溢流篩分試驗(yàn)結(jié)果

        表3 二段旋流器溢流篩分試驗(yàn)結(jié)果

        表4 二段旋流器底流篩分試驗(yàn)結(jié)果

        3 試驗(yàn)結(jié)果分析

        根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果,對(duì)分配率及可能偏差等項(xiàng)目進(jìn)行了計(jì)算分析,結(jié)果見表5。

        表5 分選下限評(píng)定報(bào)告

        由表5可知:

        (1)在該旋流器第一段中,小于0.5 mm各粒級(jí)的可能偏差均大于0.1 kg/L(MT/T811-1999標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定值),因此,可以判定該重介質(zhì)旋流器第一段的分選下限大于或等于0.5 mm。

        (2)在該旋流器第二段中,小于0.25 mm各粒級(jí)的可能偏差均大于0.1 kg/L,因此,同樣可以判定該重介旋流器第二段的分選下限大于或等于0.25 mm[8]。

        4 結(jié) 語

        通過對(duì)各粒級(jí)的浮沉試驗(yàn)可知,在工藝管理方面應(yīng)從以下兩個(gè)方面加強(qiáng)管理:

        (1)在重介質(zhì)精煤脫水脫介方面,必須嚴(yán)格分級(jí)粒度,防止0.5 mm以上精煤顆粒進(jìn)入下一道分選工序,避免已經(jīng)過有效分選的精煤顆粒進(jìn)行重復(fù)分選,可降低分選條件惡化程度和精煤損失。

        (2)結(jié)合中煤粒度、浮沉組成分析,再?zèng)Q定下一步中煤分級(jí)粒度和分選處理工藝,從而決定中煤磁選尾礦是否進(jìn)行浮選處理以及進(jìn)入浮選的粒度上限。

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