康永軍
(陽煤集團(tuán)平定化工有限責(zé)任公司,山西 陽泉 045200)
目前,煤化工行業(yè)的低硫酸性氣的硫回收技術(shù)大部分套用傳統(tǒng)克勞斯硫回收工藝,因?yàn)槊夯に嵝詺饬蚧瘹錆舛鹊?濃縮上限35%,不濃縮僅4%~6%),流量小(2 000 m3/h~5 000 m3/h),不能滿足克勞斯工藝高硫(≥50%)的要求,必然導(dǎo)致硫收率低(≤90%),而且,還因硫化氫濃度低(可燃組分),無論是克勞斯燃燒爐(≥1 200 ℃)還是尾氣焚燒爐(≥700 ℃)都需要消耗大量燃料才能維持系統(tǒng)正常運(yùn)行。更為嚴(yán)重的是,工藝尾氣根本不能達(dá)標(biāo),必須對尾氣進(jìn)行處理,如,采用氨法、堿法等,又帶來腐蝕、環(huán)境惡化及低質(zhì)副產(chǎn)品處理的一系列問題。
經(jīng)多方調(diào)查發(fā)現(xiàn),目前煤化工行業(yè)工業(yè)化的低硫酸性氣硫回收技術(shù)有如下3種。
1) 林德內(nèi)冷式直接氧化工藝。它的技術(shù)核心是利用內(nèi)部帶有移熱水管的反應(yīng)器將反應(yīng)熱轉(zhuǎn)化為蒸汽移出,控制催化劑床層放熱的化學(xué)反應(yīng)[見式(1)、式(2)]:
(1)
(2)
為等溫狀態(tài)。從反應(yīng)本質(zhì)來說實(shí)際上是等溫條件下的克勞斯反應(yīng),由于克勞斯反應(yīng)平衡常數(shù)小[1×10E4(200 ℃)],因此其硫收率保證值不大于90%。國內(nèi)有類似的技術(shù),但是效果尚不及林德,林德公司在前幾年就已經(jīng)停止轉(zhuǎn)讓該技術(shù)。
2) 美國的selectox技術(shù)。這項(xiàng)技術(shù)由三段絕熱反應(yīng)器串聯(lián)而成,第一段為選擇氧化催化劑,后兩段為克勞斯催化劑[1]。第一段實(shí)際上相當(dāng)于克勞斯燃燒爐,一般酸性氣硫化氫體積分?jǐn)?shù)不大于5%,硫化氫超過5%時(shí)需要采用尾氣循環(huán)方式。其核心還是克勞斯反應(yīng),因此硫收率在80%~85%。
3) 荷蘭的Superclause/Euroclause(二者僅是硫收率略有不同)技術(shù)。該技術(shù)是克勞斯尾氣處理技術(shù),在克勞斯催化轉(zhuǎn)化后通過加氫/水解催化劑將尾氣中的SO2完全轉(zhuǎn)化為H2S,然后,再進(jìn)入Superclause/Euroclause段進(jìn)行催化氧化反應(yīng)[見式(3)]:
(3)
其催化氧化段硫收率保證值為85%。由于催化劑的活性溫區(qū)較窄(200 ℃~250 ℃)催化氧化段的硫化氫濃度≤0.7%,實(shí)際控制在0.5%,但是這一要求很難得到滿足,因此效果與克勞斯工藝區(qū)別不大,都是不能滿足達(dá)標(biāo)排放,尾氣必須再處理。
目前國內(nèi)在這一領(lǐng)域有新進(jìn)展,主要是有關(guān)催化氧化反應(yīng)[見式(4)]:
(4)
由于該反應(yīng)平衡常數(shù)大,達(dá)到1×10E20(200 ℃)。從理論上講,該技術(shù)的硫收率應(yīng)該最高,遠(yuǎn)優(yōu)于克勞斯類催化劑。經(jīng)過該技術(shù)在實(shí)踐中的應(yīng)用,選擇氧化硫回收工藝及催化劑的技術(shù),2007年,豐喜集團(tuán)建成3套(H2S體積分?jǐn)?shù)小于2.0%)設(shè)備,并連續(xù)運(yùn)行多年。
根據(jù)陽煤集團(tuán)平定化工有限責(zé)任公司多次現(xiàn)場考查,加上投資和運(yùn)營成本的考慮,平定化工公司最終決定采用淄博湛藍(lán)工業(yè)凈化技術(shù)有限公司提供的深度選擇氧化硫回收工藝及催化劑專利技術(shù)。
我公司的酸性氣組成及參數(shù)見表1。
該技術(shù)工藝流程簡圖如圖1。
經(jīng)過多次調(diào)整、改造,該裝置在平定化工公司2018年1月2號投入運(yùn)行。截至目前,已經(jīng)連續(xù)運(yùn)行40 d,系統(tǒng)非常平穩(wěn),雖然工況(流量和濃度)變化較大,但排放尾氣優(yōu)于各項(xiàng)設(shè)計(jì)指標(biāo)。實(shí)際運(yùn)行參數(shù)如下:酸性氣1 800 m3/h~4 800 m3/h,硫化氫體積分?jǐn)?shù)2.8%~5.8%,羰基硫質(zhì)量濃度100 mg/m3~200 mg/m3,系統(tǒng)出口硫化氫、二氧化硫、羰基硫均未檢出,水洗塔前硫化氫、羰基硫未檢出,二氧化硫質(zhì)量濃度20 mg/m3~50 mg/m3,尾氣數(shù)據(jù)遠(yuǎn)優(yōu)于國家排放標(biāo)準(zhǔn)(總硫質(zhì)量濃度≤400 mg/m3),副產(chǎn)硫磺2.0 t/d~3.2 t/d,硫磺純度≥99.90%,達(dá)到優(yōu)極品標(biāo)準(zhǔn),副產(chǎn)中壓蒸汽1 300 kg/h~1 800 kg/h[2-3]。
表1 硫回收酸性氣組分質(zhì)量分?jǐn)?shù)及詳細(xì)數(shù)據(jù)
圖1 深度選擇氧化硫回收工藝及催化劑技術(shù)流程圖
該技術(shù)實(shí)踐運(yùn)行證明了工藝的可靠性和優(yōu)異的操作彈性。整個(gè)工藝簡潔高效,投資僅是同類方法的1/6;易于操作管理,利用在線儀表連鎖控制做到無人值守;副產(chǎn)蒸汽可實(shí)現(xiàn)自熱平衡。
1) 系統(tǒng)熱平衡不盡合理,產(chǎn)熱完全能夠滿足自熱平衡,但是未能充分利用。在系統(tǒng)低負(fù)荷工況下二段反應(yīng)器因溫度低不能發(fā)揮作用。
2) 缺少整體協(xié)調(diào)。因系統(tǒng)是由3種催化劑組合,使用溫度各有差別,有顧此失彼現(xiàn)象。
3) 等溫反應(yīng)器熱電偶設(shè)置不合理。其中,配置的3組熱電偶與水管壁貼在一起與廢鍋的熱電偶幾乎相同,無法顯示真實(shí)的催化劑床層溫度。由于反應(yīng)是強(qiáng)放熱,操作人員不能從DCS直接看到床層溫度(如熱點(diǎn)溫度及其移動(dòng)變化趨勢),很難做出正確的操作選擇,極大地增加了系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)[4]。
選擇氧化硫回收系統(tǒng)開工以來的運(yùn)行實(shí)踐表明,此項(xiàng)技術(shù)完全滿足了平定化工公司酸性氣硫回收尾氣達(dá)標(biāo)排放的要求。據(jù)了解,低硫酸性氣硫回收裝置一次開車成功,并達(dá)標(biāo)直排在國內(nèi)屬于領(lǐng)先水平,不僅為企業(yè)長周期穩(wěn)定生產(chǎn)提供了切實(shí)的環(huán)境保障,同時(shí)也為低硫酸性氣的治理提供了一種更好的選擇。