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        大變形隧道長錨桿雙球閥桿外注漿施工技術(shù)研究

        2019-03-26 08:11:28
        鐵道建筑技術(shù) 2019年11期
        關(guān)鍵詞:茂縣排氣管球閥

        崔 磊

        (中鐵十七局集團第一工程有限公司 山東青島 266555)

        1 工程概況

        1.1 項目簡介

        新建成蘭鐵路CLZQ-7標,正線長度7.317 km,位于茂縣光明鄉(xiāng)境內(nèi)。

        茂縣隧道起訖里程D8K125+250~D8K135+163,按左線拉通,全長9 913 m,標段施工進口段6 110 m。

        茂縣隧道穿越龍門山后山茂汶活動斷裂帶,地層產(chǎn)狀紊亂多變,背斜向斜發(fā)育,地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜,為Ⅰ級風(fēng)險隧道。

        1.2 地質(zhì)概況

        茂汶活動斷裂帶(龍門山后山斷裂)為一條北東向的壓扭性大斷裂,斷層走向N40°E,傾向NW,傾角70~80°,龍門山目前以0.3~0.4 mm/年的速率持續(xù)隆升[1-2]。根據(jù)地勘資料及平行導(dǎo)坑開挖揭示確定茂汶活動斷層與茂縣隧道相交里程為D8K128+080~D8K127+687、YD8K128+084~YD8K127+691,該段存在嚴重大變形風(fēng)險。

        茂縣隧道最大埋深1 646 m,根據(jù)應(yīng)力解除法測試,最大主應(yīng)力 27.51 MPa[3],最小主應(yīng)力 16.35 MPa。

        茂縣隧道大變形段開挖揭示圍巖為志留系茂縣群炭質(zhì)千枚巖,局部夾石英脈,灰黑色,弱風(fēng)化,變晶結(jié)構(gòu),碎裂狀構(gòu)造。受斷層構(gòu)造影響,節(jié)理裂隙極發(fā)育,圍巖極破碎,整體濕潤,圍巖穩(wěn)定性極差。

        利用中國科學(xué)院武漢中研科技股份有限公司研制的RSM-RCT(B)聲波探測儀測試茂縣隧道大變形段松動圈范圍為8 m[4]。

        2 施工難點

        隧道支護中,錨桿與鋼架網(wǎng)噴形成支護體系,控制圍巖的塑性變形,減少坍塌風(fēng)險[5]。錨桿施工質(zhì)量控制主要存在以下難點:

        (1)軟弱圍巖、斷層破碎帶使得鉆孔極易坍塌,普通鉆桿剛度小,鉆孔順直度差,砂漿錨桿施工困難。

        (2)煤礦氣腿式鑿巖機施工長錨桿存在局限性,打設(shè)成功率低、時間長。

        (3)高地應(yīng)力下炭質(zhì)千枚巖軟巖大變形地段其圍巖遇水泥化現(xiàn)象嚴重,注漿過程易堵孔。

        (4)拱部自進式錨桿桿體作為注漿通道,長度為10 m,由于排氣管難以插入錨桿孔底,漿液倒流至排氣管高度即溢漿,排氣管至孔底部分漿液不飽滿。

        (5)采用單球閥注漿時,先拔掉注漿管再封堵注漿孔,由于孔內(nèi)壓力的存在,漿液回流導(dǎo)致錨桿孔內(nèi)漿液飽滿度下降。

        (6)現(xiàn)場自進式錨桿注漿施工普遍做法為將止?jié){閥焊接在自進式錨桿尾部,注漿結(jié)束后難以重復(fù)利用,造成材料浪費,焊接過程增加了工序時間和勞動強度。

        3 錨桿施工

        3.1 錨桿選型

        根據(jù)松動圈測試結(jié)果,錨桿長度確定為10 m。軟巖大變形段落給砂漿錨桿施工帶來了極大的困難。首先,軟弱圍巖、斷層破碎帶使得鉆孔極易坍塌,難以保證錨桿孔的通暢;其次,目前鉆桿剛度小,很難保證錨桿孔的順直,而錨桿的剛度大于鉆桿,插桿困難;最后,采用三臺階法施工,上臺階核心土的阻擋對于單根長10 m的錨桿安裝存在困難。自進式錨桿為分節(jié)鉆進,集鉆桿、錨桿、注漿管三體合一[6],成功解決了普通砂漿錨桿的施工難題。

        3.2 設(shè)備選型

        (1)煤礦氣腿式鑿巖機打設(shè)能力不足

        隧道錨桿施工常用的鉆孔設(shè)備為煤礦氣腿式鑿巖機。在之前茂縣隧道一號斜井施工過程中,為有效控制斜井變形,初期支護中采用自進式錨桿,打設(shè)長度為8 m,打設(shè)方案及時間見表1、表2。

        表1 自進式錨桿打設(shè)時間(方案一) min

        表2 自進式錨桿打設(shè)時間(方案二) min

        理論上,在每種方案上加設(shè)一根2 m自進式錨桿即可滿足左線小里程自進式錨桿施工。但是在現(xiàn)場試驗過程中發(fā)現(xiàn),使用煤礦氣腿式鑿巖機打設(shè)自進式錨桿長度達到8 m后接長至10 m時,自進式錨桿存在只旋轉(zhuǎn)而難以繼續(xù)鉆入的情況,雖然有些自進式錨桿能夠鉆入10 m長度,但是最后一根2 m錨桿鉆入時間過長,達到20~30 min。將錨桿取出后發(fā)現(xiàn)鉆頭端部被磨平,說明對于煤礦氣腿式鑿巖機而言,從打設(shè)能力來說,打設(shè)8 m及以下自進式錨桿是可行的,超過8 m自進式錨桿打設(shè)成功率比較低且時間長。

        (2)施工現(xiàn)場限制

        按2 m的自進式錨桿接長方案施工而言,桿體長2 m,風(fēng)鉆正常工作氣腿到風(fēng)鉆頭垂直距離為1.2 m,也就是煤礦氣腿式鑿巖機正常工作的空間是3.2 m。上臺階高度僅3.14 m,要求垂直于初支面打設(shè)是難以實現(xiàn)的。因此選擇合適的機具打設(shè)自進式錨桿十分必要。

        (3)DCM2-90液壓錨桿鉆車

        茂縣隧道一號斜井與茂縣隧道左線線間距30 m,斜井的圍巖情況在一定程度上反映了左線的圍巖情況,根據(jù)已開挖的左線段落揭示得以證實。因此,液壓錨桿鉆車進場后,為不耽誤左線施工,首先就打設(shè)能力在一號斜井對應(yīng)段落進行試驗,錨桿每根長度2 m。試驗結(jié)果見表3。

        表3 鉆機打設(shè)錨桿用時min

        實際上第8根即14 m以后成功率在40%以下,因此試驗以打設(shè)14 m為統(tǒng)計標準。根據(jù)試驗結(jié)果分析,打設(shè)14m時間平均在26.8min,而打設(shè)10m平均時間在15.4 min。

        液壓錨桿鉆車要求作業(yè)空間為2.8 m左右,且可以調(diào)整位置和角度以按要求打設(shè)自進式錨桿。

        3.3 施工準備

        (1)場地平整

        出渣完成后即對場地進行平整,平整范圍為掌子面向后8 m,要求場地盡量水平,以保持錨桿鉆機整體穩(wěn)定。在隧道離拱腳1.5 m處沿隧道縱向挖一條水溝,將水引流至集水坑,用水泵抽離掌子面,防止打設(shè)錨桿的施工用水浸泡拱腳或者在掌子面漫流。

        (2)動力

        液壓錨桿鉆車為發(fā)動機與電動機雙動力切換,行走動力源為發(fā)動機,工作機構(gòu)動力源為電動機。供電電壓為交流三相380 V,電動機功率為55 kW,功率較大,因此要提前準備專用配電箱。

        3.4 錨桿打設(shè)

        在初期支護混凝土上按設(shè)計要求的縱向和環(huán)向間距標記自進式錨桿的孔位[7]。

        (1)連接鉆頭和自進式錨桿、風(fēng)鉆和釬尾、鉆車釬尾套和釬尾等。

        (2)錨桿對準設(shè)計的孔位位置,先通水再旋轉(zhuǎn)鉆進,慢慢推進,直到設(shè)計深度。

        (3)自進式錨桿鉆進到設(shè)計要求的深度后,液壓錨桿鉆車自動卸桿,使桿體尾部和釬尾脫離,完成自進式錨桿打設(shè)。

        (4)將排氣管穿過止?jié){塞的排氣孔,并盡量將排氣管深入錨桿孔內(nèi)[8-9],用鋼管將止?jié){塞通過錨桿外露端打入孔口100 mm左右封孔進行注漿。如注漿壓力較大或圍巖較為破碎,也可采用錨固劑封孔。

        3.5 自進式錨桿注漿工藝

        (1)自進式錨桿吹孔

        吹孔的目的是將孔壁及孔內(nèi)殘留的碎渣清除,提高漿液與圍巖的黏結(jié)性,從而提高錨桿錨固力[10]。

        利用錨桿鉆機臺車將自進式錨桿外拔5 cm,防止孔底淤泥將自進式錨桿鉆頭上設(shè)置的注漿孔堵塞導(dǎo)致注漿不暢。

        組合接頭(見圖1)采用自進式錨桿連接套和DN20鍍鋅鋼管焊接而成,該組合接頭可實現(xiàn)兩用。組合接頭一端連接自進式錨桿,另一端連接高壓風(fēng)管,實現(xiàn)對自進式錨桿孔吹孔的作用;二是桿外注漿時作為排氣管的止?jié){閥。

        圖1 組合接頭

        將自進式錨桿與組合接頭連接,緩緩打開球閥,高壓風(fēng)(最大到1.5 MPa)進入錨桿中心孔,吹孔3~5 min,直至吹出物為粉末狀,至此吹孔工作完成。為節(jié)約工序時間,吹孔作業(yè)可采用風(fēng)包分接多條風(fēng)管同時吹孔。

        (2)錨桿注漿方式的選擇

        注漿方式分為雙球閥桿外注漿及桿內(nèi)注漿兩種。對于拱部向上的錨桿,必須采用桿外注漿,對于邊墻水平或向下的錨桿,可采用桿內(nèi)注漿方式。

        桿內(nèi)注漿(見圖2)時,漿液通過中空桿體進入錨桿孔,從錨孔底部開始向孔口灌漿,從排氣管返漿,返漿后先關(guān)閉排氣管球閥,然后關(guān)閉中空錨桿兩個球閥。

        桿外注漿(見圖3)時,漿液通過注漿管進入錨桿孔,從孔口開始向錨孔底部灌漿,待底部充滿漿液后從中空桿體返漿,返漿后先關(guān)閉中空錨桿球閥,然后關(guān)閉注漿管兩個球閥。

        圖2 桿內(nèi)注漿示意

        圖3 桿外注漿示意

        圖2~圖3中,1為隧道圍巖;2為注漿彎管;3為注漿彎管車絲端;4為注漿球閥;5為變徑接頭;6為注漿管;7為組合接頭;8為封口錨固劑;9為自進式錨桿桿體;10為鉆頭。

        采用雙球閥的目的是確保注漿飽滿,防止?jié){液回流。經(jīng)驗數(shù)據(jù)表明,采用一般的方式,先拔掉注漿管再封堵注漿孔,由于孔內(nèi)壓力的存在,漿液回流會導(dǎo)致飽滿度由100%迅速降低至70%。

        拱部錨桿將直徑為5 mm的排氣管換成直徑為20 mm的PVC排氣管或鍍鋅鋼管(見圖4)。采用排氣管注漿,桿體排氣的方式注漿[11-12]。

        圖4 兩種排氣管照片

        拱部打設(shè)10根自進式錨桿,使用改進后的φ20 mm PVC排氣管作為注漿管注漿,28 d后進行無損檢測測定其飽滿度,對比結(jié)果見表4。

        表4 改進前后自進式錨桿飽滿度對比

        拱部錨桿改變注漿方式后,注漿量和飽滿度都有顯著提高,提高了錨桿與圍巖的錨固效果。

        (3)注漿配合比

        綜合考慮注漿體強度、漿液凝固后的收縮率及堵管風(fēng)險等因素,經(jīng)多次試驗,確定施工采用的配合比為水泥∶水∶減水劑 =1∶0.375∶0.005(質(zhì)量比)。

        (4)注漿泵選型

        目前注漿泵有擠壓式注漿泵、螺桿式注漿泵及活塞式注漿泵[13]。

        活塞式注漿泵注漿壓力為正弦式,注漿壓力峰值和低值差距較大。在壓力峰值時容易對圍巖裂隙進行加壓,導(dǎo)致裂隙張開,注漿量增大。因而活塞式注漿泵既適用于壓力不高的填充注漿,也適用于高壓力的劈裂注漿。

        螺桿泵注漿壓力平順,不存在峰值和低值,但需密切注意壓力變化,壓力達到設(shè)定值時需停止注漿,否則壓力上升較快,因為螺桿泵不會回漿。

        擠壓泵與螺桿泵一樣具備注漿壓力平順的特點,孔內(nèi)壓力超過設(shè)定壓力后漿液不再注入,且可以回漿。

        螺桿泵和擠壓泵適用于壓力不高的填充注漿。對于錨桿注漿,注漿泵的選用次序依次為擠壓泵、螺桿泵、活塞泵。

        (5)注漿

        檢查確認注漿泵狀態(tài)良好,配置的漿液符合圍巖情況及設(shè)計要求。

        將排氣管或注漿管插入孔內(nèi),利用錨固劑封堵孔口,錨固劑浸泡時間以手捏感覺變軟為宜,孔口附近混凝土用水打濕。對拱部錨桿孔,可適當(dāng)多塞入一點錨固劑,使孔口封堵效果更佳。

        漿液中添加減水劑來增加流動度,流動度的判定標準為:手指插入漿液取出后手指垂直向下,漿液順手指緩慢下流,漿液在手指上流動時間一般在3 s左右,達到此標準則為流動度合格。流動度小時應(yīng)增加減水劑,流動度過大時需調(diào)整水灰比或減水劑摻量。

        將錨桿和注漿管及注漿泵用組合接頭連接好,注漿壓力為0.5~1.0 MPa。開動注漿泵注漿,整個過程應(yīng)連續(xù),待注漿壓力達到1.0 MPa時,暫停注漿15 s,然后繼續(xù)注漿,重復(fù)幾次直至注漿機開機壓力達到0.8~1.0 MPa。觀察漿液從排氣管溢漿狀態(tài),若溢漿呈泡沫狀,說明錨桿孔內(nèi)漿液未填充飽滿;當(dāng)持續(xù)流出的水泥漿無泡沫時說明注漿飽滿。

        4 結(jié)束語

        DCM2-90液壓錨桿鉆車的使用解決了隧道長錨桿打設(shè)及施工效率低的問題;桿外注漿工藝及雙球閥的使用提高了拱部錨桿的注漿飽滿度;利用自進式錨桿連接套與鍍鋅鋼管制作的可循環(huán)使用的接頭,節(jié)約了人力及物力。

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