謝麗娟,徐 蘋
(攀枝花鋼城集團有限公司,四川 攀枝花 617000)
某海綿鈦生產(chǎn)廠有一套循環(huán)水冷卻系統(tǒng),因市場原因,該循環(huán)水系統(tǒng)前期維持低負荷生產(chǎn),循環(huán)水量共計2000 m3/h。經(jīng)水質檢測發(fā)現(xiàn),循環(huán)水系統(tǒng)有明顯腐蝕傾向,水質明顯發(fā)黃,曾出現(xiàn)管道銹穿后串液的情況,說明原使用的磷系處理藥劑對循環(huán)系統(tǒng)沒有起到有效的保護作用。現(xiàn)全廠需要逐步恢復產(chǎn)能,為了保證生產(chǎn)系統(tǒng)能平穩(wěn)運行,需要重新尋找一種能有效保護循環(huán)系統(tǒng)設備設施的水處理藥劑。針對以上情況,本文進行了高效緩蝕阻垢水處理藥劑的研究,并將其應用于生產(chǎn)現(xiàn)場,試驗證明該藥劑在應用中顯示出良好的緩蝕效果。
廠區(qū)內循環(huán)水系統(tǒng),分別供應氯化車間、精制車間、鎂電解車間和還蒸車間的設備循環(huán)冷卻使用,冷卻設備以碳鋼為主,部分設備含少量銅?,F(xiàn)場循環(huán)水均屬于凈環(huán)水處理系統(tǒng),新鮮的生產(chǎn)水經(jīng)過樹脂吸附處理后作為補水,原緩蝕阻垢劑投加濃度為40 ppm,現(xiàn)場循環(huán)系統(tǒng)技術參數(shù)詳見表1。
表1 某海綿鈦廠循環(huán)水系統(tǒng)正常運行參數(shù)
根據(jù)現(xiàn)場水質檢測結果(詳見表2)來看,系統(tǒng)的循環(huán)水和補水水質的總硬度均超出運行要求。在循環(huán)水冷卻系統(tǒng)中,需要通過CaCO3飽和指數(shù)(L.S.I)和穩(wěn)定指數(shù)(R.S.I)判斷其水質傾向,找到循環(huán)水系統(tǒng)存在的主要問題,從而確定循環(huán)水緩蝕阻垢劑的主要作用方向[1]。如表3所示,L.S.I是用水的實際pH值與飽和pHs值之差來判定,即L.S.I=pH-pHs。R.S.I指數(shù)則是在修正L.S.I的基礎上提出的,對循環(huán)水的故障傾向能做出更進一步的判斷,R.S.I=2pHs-pH。pHs按以下公式計算:
pHs=(9.7+A+B)-(C+D)
(1)
式中,A:總溶固系數(shù);B:溫度系數(shù);C:鈣鎂硬度系數(shù);D:M-堿度系數(shù)。
表2 現(xiàn)場水質檢測結果及運行要求
表3 水質的結垢腐蝕傾向判定
結合表2 和表3 的數(shù)據(jù),可以計算出生產(chǎn)現(xiàn)場循環(huán)水的L.S.I數(shù)值為0.4328,R.S.I數(shù)值為7.2644。以R.S.I數(shù)值為準來看,在運行的循環(huán)水冷卻系統(tǒng)均屬于腐蝕型水質,且已接近嚴重腐蝕的狀態(tài),是有可能造成管道銹蝕穿孔的,故該循環(huán)冷卻水處理的重點是防止腐蝕,且兼有優(yōu)良適應性。在該系統(tǒng)運行過程中,隨著濃縮倍數(shù)的增加,水中各種陰陽離子將會不斷濃縮,腐蝕和結垢傾向會同時存在。如果處理不當,將會產(chǎn)生嚴重腐蝕或者垢下腐蝕,引起金屬管穿孔、開裂,增加設備的檢修時間和次數(shù),縮短設備的使用壽命,增加運行成本,嚴重威脅到整個生產(chǎn)的正常運行[2-3]。同時,根據(jù)表2生產(chǎn)現(xiàn)場對水質的要求來看,現(xiàn)場補水硬度80.10 mg/L遠超指標要求,而且電導率等指標也偏高,在這種操作狀態(tài)下,投加緩蝕藥劑后水質中電導率難以控制在1100 μS/cm的要求以下。所以,在更換樹脂保證補水硬度的前提下,采取經(jīng)濟的有效的手段防止循環(huán)冷卻水系統(tǒng)的腐蝕和結垢是非常重要的。
擬選取可抑制腐蝕的緩蝕阻垢劑單體[4]HEDP、AA/AMPS、POCA、PBTC、PAPE和ZnCl2進行有機組合,從中篩選出最佳配比,與原系統(tǒng)用緩蝕阻垢劑進行靜態(tài)掛片腐蝕對比實驗。
靜態(tài)掛片實驗采用I型A3碳鋼掛片在30 ℃水溫下進行為期15天的靜態(tài)耐腐蝕實驗,投加濃度為40 ppm,用水采用現(xiàn)場新取的循環(huán)冷卻水。根據(jù)多年現(xiàn)場經(jīng)驗,實驗配制出9種配方(標記為1#~9#樣),其中HDPE比例控制為0.05%~0.1%,AA/AMPS比例為0.1%,POCA比例控制為0.05%~0.15%,PBTC比例控制為0.05%~0.1%,PAPE比例控制為0.1%~0.2%,ZnCl2比例控制為0.05%~0.1%。另設空白樣(標記為0#樣)和原系統(tǒng)用緩蝕阻垢劑(標記為10#樣)各一個,每種配方使用掛片各一個,測算15天后的腐蝕速率。腐蝕速度計算公式如下:
x=(W1-W2)×87600/(A×T×D)
(2)
式中,x:試片腐蝕速率,mm/a;W1:試片實驗前稱重,g;W2:試片實驗后稱重,g;A:試片表面積,cm2;T:實驗時間,h;D:試片材質密度,g/cm2。
實驗結果如表4所示,使用了1~10#配方均對碳鋼掛片腐蝕有一定的抑制作用,靜態(tài)掛片實驗的1#、3#和9#配方滿足《工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設計規(guī)范》(GB 50050-2017)中碳鋼腐蝕速度≤0.075 mm/a的要求,其中,9#配方腐蝕速率最低為0.019 mm/a;4#和7#配方基本接近標準要求,而原來使用的緩蝕阻垢劑腐蝕速度明顯超過標準要求。
根據(jù)2.1靜態(tài)掛片實驗結果,選取緩蝕效果較好的9#、1#、3#配方進行最佳投加濃度靜態(tài)對比實驗,考察不同藥劑投加濃度對I型A3碳鋼掛片的腐蝕效果。水質采用現(xiàn)場循環(huán)用水,每種藥劑使用掛片各1片,藥劑投加濃度分別設置為20 ppm、40 ppm、60 ppm、100 ppm,腐蝕速度按照式(2)進行計算,具體結果如圖1所示。9#配方的緩蝕效果始終優(yōu)于其他配方,除投加濃度為20 ppm時,腐蝕速度達到0.078 mm/a略超標準要求外,增加投加濃度后的碳鋼掛片腐蝕速度均滿足標準要求。從經(jīng)濟角度分析,投加濃度控制為40 ppm較為合適。
表4 不同配方靜態(tài)掛片實驗結果
圖1 不同投加濃度靜態(tài)掛片實驗結果
根據(jù)上述實驗結果,選擇9#配方進行現(xiàn)場應用試驗,跟蹤其實際的緩蝕效果。試驗在完成補水樹脂更換后,水質硬度達標的情況下開展,實驗從5月20日開始持續(xù)34天。第一天加藥對管道內壁進行剝離處理,待取樣檢測總鐵含量達到1.06 mg/L后,開始進行預膜處理。預膜期3天,完成后開始正常投加試驗,5月27日在冷卻塔和冷卻池內放置A3、銅質Ⅰ型掛片各2片。9#藥劑量按補充水量計,濃度控制為40 ppm進行連續(xù)投加,殺生劑間隔一周進行沖擊性投加[5]。
如圖2所示,預膜完畢后在5月25日開始到6月3日,投加了大劑量的緩蝕阻垢劑,循環(huán)系統(tǒng)的穩(wěn)定指數(shù)R.S.I呈現(xiàn)明顯的下降趨勢,從腐蝕逐漸趨于穩(wěn)定。隨著6月4日緩蝕阻垢劑開始正常投加,穩(wěn)定指數(shù)R.S.I趨于平穩(wěn),在5.6~6.3范圍內波動,說明9#藥劑的投加對系統(tǒng)水質控制穩(wěn)定,基本處于不腐蝕不結垢的狀態(tài)。期間總磷含量始終保持在2~3 ppm,導電率≤1100 us/cm,總硬度≤120 mg/L,滿足設計運行要求。
圖2 投加藥劑后循環(huán)水穩(wěn)定指數(shù)變化情況
掛片總共試驗29天,根據(jù)現(xiàn)場監(jiān)測記錄,6月12日前所有掛片均光亮如新,掛片表面均無腐蝕或結垢情況出現(xiàn)。只有懸掛于冷卻池中的3045#、1679#掛片在掛線的地方有輕微腐蝕,主要是因為冷卻池水流量較小,掛線處為藻類、菌類提供了一個暫時的棲息之處,藻菌類的存在造成了掛片受到一定腐蝕。由于攀枝花夏天天氣炎熱、光照充足,6月12日系統(tǒng)開始出現(xiàn)青苔后,碳鋼掛片表面亦開始出現(xiàn)腐蝕。后期通過增加殺菌劑用量,該腐蝕情況得到控制。試驗結束后,從掛片表面情況來看(見圖3),銅質掛片基本沒有發(fā)生腐蝕,碳鋼掛片后期出現(xiàn)因菌類數(shù)量增加產(chǎn)生少量腐蝕。根據(jù)式(2)算得掛片的平均腐蝕速度如表5所示,均滿足參考標準GB 50050-2017的要求。從試驗結果來看,9#配方是適合于海綿鈦循環(huán)冷卻系統(tǒng)使用的,其最佳投加濃度控制為40 ppm。
表5 腐蝕速率測算
圖3 現(xiàn)場掛片情況(懸掛29天)
針對某海綿鈦廠的循環(huán)冷卻系統(tǒng),通過對緩蝕阻垢劑單體的復配和系列實驗優(yōu)選出的9#配方,在實際應用試驗中表現(xiàn)出明顯優(yōu)于原處理藥劑的緩釋阻垢性能,投加濃度控制為40 ppm(按補水量計),系統(tǒng)水質的各項指標達到設計運行指標要求,系統(tǒng)運行正常,滿足了現(xiàn)場生產(chǎn)要求。