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        200噸轉(zhuǎn)爐出鋼口穿鋼的原因分析及改進

        2019-03-22 07:59:56張彥恒
        四川冶金 2019年1期

        張彥恒

        (攀鋼集團西昌鋼釩有限公司,四川 西昌 615000)

        攀鋼集團西昌鋼釩有限公司煉鋼廠現(xiàn)有2座200噸提釩轉(zhuǎn)爐,2座200噸煉鋼轉(zhuǎn)爐,4座轉(zhuǎn)爐均采用相同的砌筑方式,采用整體式出鋼口,出鋼口壽命分布在80~120次之間。自2011年投產(chǎn)后,煉鋼轉(zhuǎn)爐常發(fā)生出鋼口穿鋼(或漏鋼)事故,頻率為5~7次/年,發(fā)生出鋼口穿鋼后,需要立即停爐處理,影響轉(zhuǎn)爐的正常生產(chǎn)作業(yè)。

        轉(zhuǎn)爐出鋼口是轉(zhuǎn)爐的一個耐材通道,出鋼時,鋼水通過出鋼口注入鋼包,示意圖見圖1。出鋼口磚部分損壞時,鋼水穿過出鋼口磚到達爐殼區(qū)域,發(fā)生法蘭盤與爐殼連接處的爐殼鋼板熔穿,使渣、鋼流出。發(fā)生穿鋼后,需要將剩余鋼水加入大批量的石灰調(diào)渣后,將爐內(nèi)剩余鋼水從大爐口倒入鋼包中,防止爐殼大面積燒損。由于大爐口出鋼沒有擋渣措施,渣鋼共出,下渣回磷嚴重,易產(chǎn)生成品磷高改判、爐口燒爛的現(xiàn)象。

        圖1 轉(zhuǎn)爐出鋼口示意圖

        轉(zhuǎn)爐發(fā)生出鋼口穿鋼后,檢查轉(zhuǎn)爐的出鋼口通道,可看見出鋼口磚有明顯的熔損,穿鋼(或漏鋼)發(fā)生位置見圖2。

        圖2 出鋼口穿孔漏鋼位置

        由圖2可見,發(fā)生穿鋼的具體位置在距出鋼口內(nèi)側(cè)靠西面200 mm處左右,出鋼口整體耐材磚有部分開裂,鋼水從裂縫處穿出導致漏鋼。穿鋼的出鋼口次數(shù)發(fā)生在49~105次之間。

        1 穿鋼原因分析

        1.1 出鋼口角度

        轉(zhuǎn)爐的出鋼口角度通常采用0°~15°設計[1]。國內(nèi)大部分鋼廠使用0°出鋼口設計,西昌200噸轉(zhuǎn)爐采用10°出鋼口設計,10°夾角設計的出鋼口有利于縮短鋼包車在出鋼過程中的行程,提高出鋼效率。但在轉(zhuǎn)爐出鋼過程中,鋼水不能在垂直方向進行自由落體運動,鋼水在10°夾角的通道內(nèi)傾斜運動,受到一個朝爐后方向的力,出鋼摩擦力明顯增大,造成出鋼口受力增加。出鋼過程中鋼流旋轉(zhuǎn)形成的旋渦會加劇耐材的侵蝕,容易在出鋼口通道內(nèi)局部侵蝕產(chǎn)生坑洞。出鋼口的角度設計較難改進,只能通過其它措施來彌補該缺陷。

        1.2 座磚損壞

        出鋼口座磚靠近爐內(nèi)部分,耐材厚度呈現(xiàn)出“下薄上厚”的趨勢,轉(zhuǎn)爐內(nèi)側(cè)的部分成為一個薄弱環(huán)節(jié)。隨著冶煉爐次的增加,轉(zhuǎn)爐的爐體耐材逐步被侵蝕,轉(zhuǎn)爐后大面的侵蝕會造成座磚的厚度逐漸減薄。在轉(zhuǎn)爐的爐役中后期,由于長期受到鋼水沖刷,轉(zhuǎn)爐后大面耐材最薄的地方厚度僅有300~400 mm。此時,出鋼口內(nèi)座磚厚度僅有100 mm左右。在受到出鋼口更換的外力沖擊時,座磚容易產(chǎn)生裂紋,座磚的抗侵蝕能力變差。為實現(xiàn)爐齡的長壽,依靠濺渣、掛渣、噴補等手段,使出鋼口和后大面厚度重新增加至700~800 mm,此時轉(zhuǎn)爐出鋼口的座磚為粘接的濺渣層和修補料填充層,抗侵蝕能力明顯低于座磚。

        座磚的損壞是造成出鋼口穿鋼的根本原因。受損的出鋼口的套磚存在外形不完整,內(nèi)部有裂縫的高風險狀態(tài)。當維護跟不上時,高溫的鋼水從座磚縫隙中向外滲透,再遇上鋼水過氧化,在縫隙中過氧化的鋼水和鎂碳磚發(fā)生反應,侵蝕速度會更快,造成座磚酥松、穿孔、損壞,如圖3所示。

        圖3 座磚與出鋼口的配合情況

        1.3 空隙水錘作用

        鋼水在出鋼過程中,粗糙的耐材表面吸附的氣泡在出鋼時上浮,從而引起鋼水向氣泡上浮相反的地方進行填充,產(chǎn)生沖擊作用,沖刷耐火材料,這種現(xiàn)象稱為空隙水錘作用。鋼水的水錘作用對出鋼口的穿鋼影響較大,一旦發(fā)生出鋼口穿鋼,座磚基本上處于損壞狀況,繼續(xù)發(fā)生穿鋼的風險會顯著增加。

        出鋼口套磚的損壞示意圖見圖4。從拆爐后出鋼口區(qū)域的解剖情況來看,法蘭盤與爐殼連接處至出鋼通道之間已形成空隙貫穿通道。穿鋼后重新鏜孔后塞滿打結(jié)料,用噴補料夯實,最后采用噴補填泥漿濕潤,使原本燒漏的出鋼通道在此形成致密的打結(jié)層。但打結(jié)層不及鎂碳磚,座磚實際上仍然是千瘡百孔,當出鋼口爐內(nèi)部分套磚維護不好或出鋼口與座磚之間產(chǎn)生縫隙時,縫隙部位水錘作用顯著,極容易再次發(fā)生漏鋼。

        1.4 噴灌工藝及修補料質(zhì)量

        出鋼口更換完畢后,爐襯磚、出鋼口外座磚與出鋼口套磚之間的縫隙需要用修補料填充,耐火材料與水通過噴槍混合噴出,一起填充在縫隙中,噴灌的工藝如稀稠程度、噴射角度等對縫隙填充的致密程度有較大影響,從而對出鋼口的使用次數(shù)影響明顯。

        圖4 出鋼口穿鋼示意圖

        填縫使用的修補料在在煉鋼轉(zhuǎn)爐的余溫下(>1000 ℃左右),經(jīng)水分的沸騰、蒸發(fā),經(jīng)過一段時間的燒結(jié),形成致密的燒結(jié)層以滿足鋼水冶煉和沖刷的需要。耐材中MgO含量,燒結(jié)料的抗沖刷性能等質(zhì)量指標對出鋼口的使用次數(shù)影響也較明顯。

        2 改進措施

        2.1 后大面維護工藝的改進

        轉(zhuǎn)爐后大面的侵蝕會造成座磚受損,使耐材抗侵蝕能力減弱。后大面減薄后,依靠濺渣、掛渣、噴補等手段增厚的耐材,其抗沖刷能力弱,遇到高溫過氧化爐次,會加劇損傷產(chǎn)生漏鋼。因此要防止座磚受損,應嚴格控制后大面的厚度。

        為控制后大面的侵蝕程度,采取了控制轉(zhuǎn)爐的裝入量,裝入量控制在215±5 t范圍內(nèi),廢鋼量按35 kg/t控制,使用紅外線檢測下渣,防止在出鋼不盡的情況下濺渣,造成鋼水對爐襯的沖刷。圖5為轉(zhuǎn)爐后大面厚度的監(jiān)控圖。

        圖5 轉(zhuǎn)爐后大面厚度的監(jiān)控

        2.2 座磚質(zhì)量的改進

        出鋼口座磚質(zhì)量直接影響轉(zhuǎn)爐的出鋼口使用。選用98%鎂砂制作的出鋼口座磚,在實際使用中,發(fā)現(xiàn)抗侵蝕能力得到加強。

        2.3 出鋼口質(zhì)量的改進

        選用分體式組裝的出鋼口套磚,如圖6所示。分體式出鋼口在制作過程中,采用機械壓實,耐材致密度優(yōu)于整體式出鋼口套磚[2]。

        出鋼口在使用時,不能選用有裂縫的出鋼口套磚,使用有裂縫的出鋼口套磚,會使出鋼口漏鋼的幾率增大??刂瞥鲣摽诘氖褂么螖?shù)(≤120次),出鋼口接近使用壽命時,應及時組織更換,避免出鋼口局部過薄造成穿鋼。

        圖6 200噸轉(zhuǎn)爐使用150/170 mm出鋼口結(jié)構(gòu)圖

        2.4 噴灌工藝的改進

        每次鏜孔作業(yè),鏜孔頭都會震打出鋼口座磚,使本身受傷的出鋼口再次受損。如果鏜孔后,灌眼的泥漿(噴補料)過稠,就很難重新流入受損的座磚和縫隙中,造成出鋼口夾鋼。因此,鏜孔作業(yè)后應先使用較稀的泥漿噴灌,使泥漿充分填滿空隙,保證燒結(jié)時間大于15 min,使耐火材料內(nèi)部充分固化、燒干,形成致密的耐火材料打結(jié)層。

        出鋼口日常檢查和維護是防止出鋼口穿鋼的重要手段。出鋼結(jié)束后觀察出鋼口的爐內(nèi)部分,此時出鋼口耐材頂端距離濺渣層的距離控制在30~50 mm為佳,不允許高出濺渣層,出鋼口爐內(nèi)部分露出時,必須進行噴補。

        2.5 修補耐材質(zhì)量的改進

        提高出鋼口修補耐材質(zhì)量也是減少轉(zhuǎn)爐出鋼口漏鋼的重要措施?,F(xiàn)使用MgO含量為80%的修補料,為減少出鋼口穿鋼,使用了MgO含量為90%的出鋼口修補料,使用磷酸鹽替代水玻璃做粘結(jié)劑。對比來看,MgO含量為90%的修補料抗沖刷能力明顯優(yōu)于現(xiàn)用修補料(MgO含量為80%)。推廣后,轉(zhuǎn)爐出鋼口的維護爐次從每班3次降低至每班1次。

        另外,要控制好鋼水溫度和氧化性。避免鋼水過氧化、高溫對耐材產(chǎn)生劇烈侵蝕。西昌鋼釩煉鋼廠通過實施優(yōu)化轉(zhuǎn)爐復吹工藝,動態(tài)熱平衡控制,優(yōu)化鋼包烘烤等措施后,出鋼溫度從2013年的平均出鋼溫度1678 ℃,降低至2017年的1654 ℃,相同碳含量水平條件下,出鋼氧降低了100 ppm,也對改善耐材的抗侵蝕能力起到了積極作用。

        3 取得的效果

        通過改進轉(zhuǎn)爐鏜孔后噴灌工藝,轉(zhuǎn)爐的出鋼口由整體式改為分段組合式,同時提高出鋼口座磚、提高修補料中MgO的百分比含量,加強日常檢查和維護等一系列措施,配合轉(zhuǎn)爐終點降低鋼水的氧活度,降低轉(zhuǎn)爐出鋼溫度,轉(zhuǎn)爐的后大面穩(wěn)定控制在900~1000 mm之間,煉鋼轉(zhuǎn)爐的出鋼口漏鋼次數(shù)從頻率為5~7次/年,減少到0~1次/年,轉(zhuǎn)爐的出鋼口壽命也穩(wěn)定在118次左右,極大地提高了轉(zhuǎn)爐的冶煉效率。

        4 結(jié)論

        (1)轉(zhuǎn)爐的出鋼口角度設計、后大面侵蝕造成的座磚損壞、鏜孔后噴灌工藝不合理是造成轉(zhuǎn)爐出鋼口穿鋼的主要原因。

        (2)通過加強轉(zhuǎn)爐后大面的維護、規(guī)范鏜孔后的噴灌工藝、改進座磚和修補料的耐火度,可有效提高耐材的抗侵蝕能力,使出鋼口穿鋼的次數(shù)得到有效控制。

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