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        上灣選煤廠工藝改造分析

        2019-03-20 11:29:04
        陜西煤炭 2019年2期
        關(guān)鍵詞:經(jīng)濟效益工藝能力

        李 卓

        (神東煤炭集團設(shè)計公司,陜西 神木 719315)

        0 引言

        近年來,隨著整個煤炭行業(yè)設(shè)備及技術(shù)進步,洗選工業(yè)正在進行一次悄無聲息的變革[1],傳統(tǒng)的洗選工藝弊端逐漸顯現(xiàn),一些新興的工藝開始出現(xiàn),例如動力煤脫粉入洗工藝逐漸取代了傳統(tǒng)的重介旋流器全入洗工藝[2-3]。但是,選煤廠經(jīng)濟效益的影響因素很多,特別是原煤性質(zhì)及商品煤價格對其影響巨大[4-5],為實現(xiàn)經(jīng)濟效益最大化,應(yīng)根據(jù)選煤廠實際情況,綜合分析選擇最適合本廠的洗選工藝。文中以上灣選煤廠為例,就其不同工藝改造方案進行分析,最終找出不同時期不同工藝的適應(yīng)性規(guī)律。

        1 上灣選煤廠工藝簡介

        上灣選煤廠是一座礦井型選煤廠,承擔神東集團上灣煤礦的洗選加工任務(wù)。該廠洗選部分于2004年1月建成投產(chǎn),原設(shè)計為+13 mm重介淺槽、-13 mm末煤不入洗,設(shè)計能力為10.0 Mt/a。2010年,由于礦井生產(chǎn)能力提升到14.00 Mt/a,上灣選煤廠進行了技術(shù)改造,對篩分車間進行了改擴建,新建了一套塊煤系統(tǒng),改造完成后選煤工藝為+25 mm重介淺槽、-25 mm末煤不入洗,改造后選煤廠生產(chǎn)能力為14.00 Mt/a。洗選工藝流程為:原煤經(jīng)雙層分級篩分級,篩下-25 mm末煤進入末煤轉(zhuǎn)載膠帶機,最終進入混煤皮帶上倉。200~25 mm的塊原煤經(jīng)過φ3 mm的脫泥篩脫泥后進入主洗重介淺槽分選,輕產(chǎn)物經(jīng)脫介、脫水后進行分級,分級后+50 mm洗大塊作為塊精煤產(chǎn)品,分級段篩下物50~2 mm的末精煤經(jīng)離心機二次脫水后成為洗末煤摻入混煤。主洗重介淺槽分選出的重產(chǎn)物脫介、脫水后作為矸石外排。

        2 現(xiàn)有工藝問題分析

        根據(jù)現(xiàn)場實際測量結(jié)果對上灣煤礦1-2煤篩分大樣進行了校正,以便使灰分及粒度組成更接近實際情況,最終得到的篩分試驗結(jié)果見表1。

        表1 上灣煤礦1-2煤原煤篩分試驗結(jié)果表

        從表1可知,上灣煤礦原煤平均灰分為12.12%,屬低灰煤;原煤塊煤量較小,+25 mm物料含量為僅為29.96%;+50 mm級含量占全樣18.23%,灰分為10.60%,大塊煤較小且灰分較低;50~3 mm粒度級中,隨著粒度變小,灰分變化較小,說明煤不易碎;-0.5 mm粒級產(chǎn)率為5.76%,煤泥含量較高,灰分為22.26%,高于鄰近粒度級。

        2.1 原煤篩分、破碎系統(tǒng)

        上灣選煤廠生產(chǎn)規(guī)模為14.00 Mt/a,處理量為2 651.52 t/h,根據(jù)現(xiàn)場生產(chǎn)狀況,實際處理量可達到3 300 t/h。分級篩選用6臺3061雙層分級篩,總篩分面積109.8 m2,單位面積處理能力為30.05 t/h,滿足要求。但如果篩孔降為13 mm(單位處理能力15~25 t/h),則現(xiàn)有篩機處理能力不夠。故現(xiàn)有篩分系統(tǒng)塊煤入洗的下限只能是25 mm。

        2.2 塊煤分選系統(tǒng)

        25~200 mm塊煤進入4臺3048單層直線進行脫泥,脫泥后塊煤進入2臺7.9 m重介淺槽分選機進行洗選,精煤產(chǎn)品進入4臺3061雙層香蕉篩進行脫水脫介,上層篩孔為25 mm,下層篩孔為1.5 mm。篩上塊精煤可直接轉(zhuǎn)載進入塊精煤產(chǎn)品帶式輸送機,也可破碎后進入末精煤帶式輸送機。篩下-25 mm末精煤進入塊煤系統(tǒng)2臺SCC-1400臥式振動離心機進行脫水,末精煤產(chǎn)品轉(zhuǎn)載進入混煤產(chǎn)品帶式輸送機上倉儲存。矸石進入2臺2448單層香蕉篩進行脫水脫介,隨后通過矸石帶式輸送機進入矸石倉。

        通過計算,塊煤量為33.46%(含混入部分),按照2 651.52 t/h原煤入料量計算,塊煤系統(tǒng)能力為980 t/h。脫泥篩為2臺3048直線篩,額定最大處理能力為2 200 t/h,脫泥篩能力富余約55%;2臺7.9×1.37淺槽額定最大處理能力為1 500 t/h,淺槽分選機能力富余約35%;精煤脫介篩選用4臺3048雙層香蕉篩,上層篩孔50 mm,額定處理能力約2 300 t/h,下層篩孔2 mm,額定能力約800 t/h,塊精煤產(chǎn)率約為31.85%(含混入部分),即845 t/h,富余63%;塊煤系統(tǒng)離心機選用2臺HSG-1400,臥式振動離心機,額定處理量為1 416 t/h,塊煤系統(tǒng)-50 mm精煤產(chǎn)率約17.46%,即463 t/h,設(shè)備能力富余67%;塊精煤破碎機各選用1臺美國Mclanahan公司24×96型和美國賓夕法尼亞5025 CSS型號破碎機,額定破碎能力分別為422 t/h和350 t/h,+50 mm塊精煤產(chǎn)率為16.39%,即435 t/h,破碎機能力富余約44%;矸石篩各選用1臺1848和2448單層香蕉篩,額定處理能力720 t/h,塊矸石產(chǎn)率為2.66%,即70.58 t/h,設(shè)備能力富余90%;塊煤系統(tǒng)磁選機選用4臺φ1 220 mm×2 440 mm單滾筒磁選機,額定處理能力約1 992 m3/h,入料量約1 570 m3/h,富余21%。

        整體而言,塊煤入洗率較低,洗選帶來的經(jīng)濟效益未能得到最大體現(xiàn)。

        2.3 煤泥水系統(tǒng)

        煤泥水系統(tǒng)采用弧形篩+煤泥離心機回收工藝、細煤泥加壓過濾機+壓濾機回收工藝。根據(jù)選煤廠現(xiàn)有工藝,粗煤泥弧形篩選用4臺1 500 mm×2 000 mm弧形篩,額定處理能力約480 m3/h,入料量約450 m3/h,富余6%;煤泥離心機選用4臺HSG 900離心機,額定處理能力約296 t/h,入料量約39.99 t,富余86%;加壓過濾機選用1臺JPG 120 m2和1臺JPG 72 m2,設(shè)計最大處理能力為90 t/h;細煤泥含量約3.28%,即87.02 t/h,富余3.3%;濃縮機選用3臺直徑為21 m(兩用一備)的高效濃縮機,濃縮機處理能力為47 t/h,2臺合計處理能力為94 t/h?,F(xiàn)有生產(chǎn)方式細煤泥量約87.02 t,濃縮機能力富余5.3%。從設(shè)備能力分析可知,煤泥水系統(tǒng)可滿足現(xiàn)有生產(chǎn)需求但不富余。

        通過以上工藝各主要環(huán)節(jié)分析可知,上灣選煤廠原設(shè)計工藝為+13 mm塊煤重介淺槽洗選,-13 mm末煤不入洗的選煤工藝。由于礦井的實際生產(chǎn)能力大于設(shè)計能力,且選煤廠篩分能力不足,無法滿足+13 mm塊煤全入洗,現(xiàn)生產(chǎn)工藝為+25 mm塊煤重介淺槽洗選,-25 mm末煤不入洗,原煤入洗率較低,僅為33.46%,難以保證煤炭產(chǎn)品質(zhì)量實現(xiàn)穩(wěn)定化、均質(zhì)化、優(yōu)質(zhì)化,存在提質(zhì)增效的可能性。

        3 改造方案對比

        3.1 生產(chǎn)方式

        根據(jù)洗選中心提供的未來5年的上灣選煤廠原煤煤質(zhì)預(yù)測資料結(jié)果,以灰分為12.12%,水分為15.80%,原煤發(fā)熱量5 480 kcal/kg,年處理能力為14.00 Mt/a為前提條件,通過對比不同生產(chǎn)方式下的商品煤產(chǎn)量及熱值,詳細比較了不同生產(chǎn)工藝條件下商品煤的質(zhì)量及對全廠經(jīng)濟效益的影響。前文對篩分系統(tǒng)分析得到現(xiàn)有篩機只能滿足25 mm分級要求,且篩分樓經(jīng)過數(shù)次改造已經(jīng)沒有空間進行再次改造以滿足13 mm分級要求,故本次工藝改造以25 mm分級為前提進行研究,現(xiàn)將工藝改造后的生產(chǎn)方式分為以下2種,并與目前生產(chǎn)工藝進行比較。

        生產(chǎn)方式一:新增末煤全入洗工藝,200~5 mm淺槽塊煤分選,25~0 mm新增旋流器末煤分選。

        生產(chǎn)方式二:新增弛張篩脫粉工藝,200~25 mm淺槽塊煤分選,25~6 mm新增旋流器末煤分選,6~0 mm粉煤不入洗摻入混煤產(chǎn)品。

        生產(chǎn)方式三(目前工藝):200~25 mm,25 mm分級淺槽塊煤分選,25 mm以下末煤不入洗。

        3.2 不同生產(chǎn)方式對商品煤發(fā)熱量的影響

        上灣選煤廠商品煤主要由洗選塊精煤和混煤組成,鑒于3種方式分級粒度都是25 mm,且塊煤洗選工藝都是重介淺槽分選,故可以推斷出塊煤的發(fā)熱量都是一樣的,這里只討論對混煤發(fā)熱量的影響,不同生產(chǎn)方式對混煤發(fā)熱量影響情況見表2。

        由表2可知,采用全入洗工藝后的混煤灰分最低,只有7.85%,但其水分卻最高,達到18.66%,最終導(dǎo)致混煤發(fā)熱量達到5 554 kacl/kg,比現(xiàn)有生產(chǎn)方式下高145 kacl/kg,而采用脫粉入洗工藝后,混煤灰分未達到最低,為9.09%,水分卻可控制到16.16%,最終發(fā)熱量最高,達到5 661 kacl/kg,比目前生產(chǎn)方式下高252 kacl/kg,綜合商品煤質(zhì)量最好。

        表2 不同生產(chǎn)方式下商品煤的發(fā)熱量

        從計算結(jié)果可知,商品煤發(fā)熱量的兩個重要因素是灰分和水分,隨著分選下限的降低,原煤中的矸石等其他雜質(zhì)得到了減少,灰分隨之降低,但由于越來越多的原煤侵入水中進行洗選,且粒度越小脫水難度越大,致使商品煤的水分升高,因此,合適的分選下限,對商品煤質(zhì)量的提升起到了關(guān)鍵的作用。

        3.3 不同生產(chǎn)方式對商品煤產(chǎn)量的影響

        當然,選煤廠選用不同的生產(chǎn)工藝對商品煤的產(chǎn)量也會產(chǎn)生影響,不同生產(chǎn)方式對商品煤產(chǎn)量的影響情況見表3。

        表3 不同生產(chǎn)方式下商品煤的年產(chǎn)量

        由表3可知,3種生產(chǎn)方式下塊精煤產(chǎn)量均達到372.58萬t/a。現(xiàn)在25 mm塊煤洗選生產(chǎn)方式下,原煤的入洗率為33.16%,混煤產(chǎn)量最多,達到995.01萬t/a;采用6 mm脫粉入洗,原煤入洗率為76.17%,混煤產(chǎn)量較低,達到946.36萬t/a,而采用全入洗生產(chǎn)工藝,入洗率達到100%,選出的矸石及雜質(zhì)最多,促使混煤產(chǎn)量最低,只有923.93萬t/a。

        從計算結(jié)果可知,隨著原煤入洗率的提高,商品煤的產(chǎn)量會隨之減少,同時,相應(yīng)的生產(chǎn)成本一定會隨之升高,為尋求經(jīng)濟效益最大化,需分析產(chǎn)量和成本的平衡點。

        3.4 不同生產(chǎn)方式對經(jīng)濟效益的影響

        為了探尋不同工藝形式對選煤廠經(jīng)濟效益的影響,根據(jù)選煤廠實際生產(chǎn)經(jīng)驗計算了不同工藝下的洗選成本,通過銷售收入與洗選成本的差值得到了各種方式下的經(jīng)濟效益,見表4。

        表4 不同生產(chǎn)方式下的經(jīng)濟效益(價格一) 萬元/a

        由表4可知,3種生產(chǎn)方式下商品煤銷售收入包括塊精煤和混煤的總和,由于塊精煤的產(chǎn)量和價格都一樣,故產(chǎn)生的差值是混煤銷售額的差值,最終得到的結(jié)果是目前25 mm塊煤洗選效益最差,相比全入洗工藝每年少732萬元,而脫粉工藝效益最高,相比目前每年多增收1 547萬元。

        從計算結(jié)果可知,隨著原煤入洗率的提高,混煤的產(chǎn)量減少,洗選成本隨之增加,但混煤的發(fā)熱量增加,噸煤價格隨之增加,在當前的市場價格下,6 mm脫粉生產(chǎn)工藝對于上灣選煤廠來說,經(jīng)濟效益最佳。

        3.5 不同市場形勢下各生產(chǎn)方式對效益的影響

        從上文中已經(jīng)得出了上灣選煤廠目前最適合的工藝改造方案,但是由于近幾年煤炭行情變化莫測,煤炭價格波動也非常劇烈,為了探求不同生產(chǎn)工藝方式在不同煤炭價格下的效益情況,將近年間歷史最高點的煤價帶入進行了計算,得出了在此價格體系下不同生產(chǎn)方式對經(jīng)濟效益的影響,見表5。

        表5 不同生產(chǎn)方式下的經(jīng)濟效益(價格二) 萬元/a

        由表5可知,在較高煤價的前提下,現(xiàn)有25 mm塊煤洗選生產(chǎn)方式的利潤最高,相比全入洗增加了6 456萬元,相比脫粉入洗,增加了3 387萬元。

        從計算結(jié)果可知,由于目前生產(chǎn)方式的入洗率最低,導(dǎo)致混煤的產(chǎn)量最高,而發(fā)熱量升高帶來的價格差值影響變少,洗選成本差值的影響變大,最終形成25 mm塊煤洗選的最佳效益。

        為更好的分析不同煤價下各生產(chǎn)方式的效益趨勢,計算了近幾年噸煤價格從300元/t到650元/t時各生產(chǎn)方式的經(jīng)濟效益,并且為了更好的反應(yīng)變化趨勢,做了效益差值趨勢圖,如圖1所示。

        圖1 不同生產(chǎn)方式在不同煤價下效益差值趨勢圖

        由圖1可知,以現(xiàn)有25 mm塊煤洗選工藝生產(chǎn)方式作為參照,方式一全入洗的效益差值隨著煤價的升高在逐漸降低,且煤價到達520元/t以上后,效益差為負值;方式二6 mm脫粉入洗工藝生產(chǎn)方式的煤價從300元/t到475元/t時效益差值逐漸升高,煤價從475元/t到575元/t時效益差值逐漸降低,而煤價到達575元/t以上后,效益差為負值。

        從計算結(jié)果可知,當煤價在410元/t以下時,全入洗工藝的經(jīng)濟效益最好,當煤價在410元/t到575元/t時,6 mm脫粉入洗工藝經(jīng)濟效益最好,當煤價在575元/t以上時,現(xiàn)有生產(chǎn)方式25 mm塊煤洗選工藝的經(jīng)濟效益最好。

        4 結(jié)語

        通過上述針對上灣選煤廠工藝改造方案的不同生產(chǎn)方式下商品煤產(chǎn)量、發(fā)熱量、經(jīng)濟效益及在不同煤價基礎(chǔ)下的效益差值的詳細對比分析,可看出不同洗選工藝對選煤廠商品煤的質(zhì)量和經(jīng)濟效益都會帶來不同程度的影響,是否進行脫粉工藝或全入洗工藝改造要根據(jù)原煤的性質(zhì)和市場對煤炭需求決定,綜合考慮后最終選擇經(jīng)濟效益最佳的生產(chǎn)方式。

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