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        機油稀釋對機油消耗的影響研究

        2019-03-18 09:05:14馬俊杰成海元潘建考尹建東王瑞平
        關(guān)鍵詞:機油油耗汽油

        馬俊杰 成海元 潘建考 沈 源 尹建東 王瑞平,2

        (1-寧波吉利羅佑發(fā)動機零部件有限公司 浙江 寧波 315336 2-浙江吉利羅佑發(fā)動機有限公司)

        引言

        機油消耗是傳統(tǒng)內(nèi)燃機普遍存在的一種現(xiàn)象,特指機油通過缸筒活塞環(huán)、曲通系統(tǒng)(曲軸箱通風(fēng)系統(tǒng))及氣門油封進入氣缸,在燃燒沖程中被燒掉,從而引起油底殼機油液面下降的現(xiàn)象。如果機油消耗異常,在客戶的保養(yǎng)周期就低于機油尺下限,甚至引起油壓低報警。另外,機油燃燒時會排放出大量有害氣體,造成排放超標(biāo),甚至排氣管會冒藍煙,非常影響客戶對產(chǎn)品的滿意度,基于該問題,各大主機廠在產(chǎn)品上市前會進行機油消耗試驗來評價整機系統(tǒng)的機油消耗水平[1]。

        影響機油消耗的主要方面有以下4個:

        1)缸套和活塞環(huán)配合,如果缸筒變形嚴(yán)重或者活塞環(huán)對口,將會引起機油消耗大幅升高,這種情況屬于嚴(yán)重的設(shè)計缺陷;

        2)氣門油封密封不嚴(yán),這種情況在耐久后容易發(fā)生,汽車“燒機油”現(xiàn)象也主要是這個方面的原因造成;

        3)油氣分離器分離效果差,機油不能被分離回油底殼,而是隨汽油進入燃燒室,會造成機油消耗異常偏高;

        4)增壓器等外圍件消耗機油異常。

        隨著技術(shù)的發(fā)展,第2)~4)引起的問題基本可以在產(chǎn)品開發(fā)階段通過試驗手段發(fā)現(xiàn)并解決,第1)條原因是最難被發(fā)現(xiàn)也是最難解決,因為隨著技術(shù)的發(fā)展,提高發(fā)動機的動力性和降低發(fā)動機燃油消耗成為主要的技術(shù)目的。提高動力性一般方法是依靠高增壓,高增壓會造成缸內(nèi)的機械負荷和熱負荷劇烈升高,從而打破傳統(tǒng)的機油潤滑理念,缸內(nèi)機油油膜面臨更為嚴(yán)苛的溫度和壓力條件,從而造成機油消耗發(fā)生變化;另外,由于低油耗的要求,目前采用的幾乎都是低粘度機油,如從5W40變成0W20,低粘度的機油更容易進入缸內(nèi)參與燃燒,造成機油消耗的升高[2]。

        2 機油消耗的試驗方法

        機油消耗主要產(chǎn)生于發(fā)動機整機,主要的試驗評價是基于臺架試驗。國標(biāo)GB18297-2001規(guī)定,機油消耗試驗的工況為額定轉(zhuǎn)速100%負荷和額定轉(zhuǎn)速30%負荷,運行時間為24 h,如表1所示。

        表1 機油消耗量試驗工況

        整車機油消耗試驗沒有專門的機油消耗試驗工況,凡是道路試驗都可以在保養(yǎng)周期統(tǒng)計機油消耗來做為評估,整車的評價一般是在保養(yǎng)周期內(nèi)(例如10 000 km),機油液位不低于下限。

        整車和臺架的機油消耗工況及評價基本沒有關(guān)系,所以會存在臺架機油消耗滿足要求,但整車機油消耗超出限值的情況。

        機油消耗試驗工況目前常用的有2個:全速全負荷工況和全速30%負荷,這2個工況分別用來評價缸體活塞環(huán)配合和油氣分離器對機油和汽油的分離水平。試驗前稱出加入機油的總質(zhì)量,試驗結(jié)束后,稱出放出機油的總質(zhì)量,通過二者的差來得出試驗過程中發(fā)動機的機油消耗,再通過該段過程中消耗的燃油量算出機燃比,國標(biāo)規(guī)定機燃比小于0.15%,認(rèn)為機油消耗合格[3]。

        2 新技術(shù)對機油耗的影響

        隨著技術(shù)的發(fā)展,汽油機增壓直噴已經(jīng)成為主流,增壓直噴難免會造成機油稀釋現(xiàn)象,機油稀釋是指在發(fā)動機運行過程中,由于汽油濕壁后被活塞環(huán)刮入油底殼,造成機油里面進入汽油的現(xiàn)象。該現(xiàn)象在直噴發(fā)動機中非常常見,如果噴油器選擇不合理或者噴油時刻不合理,很容易造成嚴(yán)重的機油稀釋現(xiàn)象。

        眾所周知,全速全負荷一般處于發(fā)動機萬有特性的加濃最濃區(qū),所以這個工況的噴油量非常大,如果升功率高,該問題就更加突出和難以避免,再加上小排量小缸徑的因素,機油消耗工況的機油稀釋率一般較大。

        機油稀釋后對傳統(tǒng)機油耗的方法及評價是否存在沖擊,機油耗試驗方法是否應(yīng)該與時俱進隨技術(shù)發(fā)展而更新,是本文的討論主要內(nèi)容。

        3 機油稀釋對機油耗的影響

        3.1 機油稀釋對機油耗的影響一

        機油稀釋主要發(fā)生的區(qū)域有低溫低速小負荷和高溫高速大負荷,這2個區(qū)域一個是因為低溫汽油進入機油后不容易揮發(fā),另一個是因為噴油量大,濕壁風(fēng)險高,稀釋進去的多。如圖1所示。

        圖1 機油稀釋發(fā)生的主要區(qū)域

        機油稀釋后,由于汽油進入了油底殼,造成油底殼的液體的質(zhì)量有額外的提升,如果此時機油消耗量非常小,例如在低溫小負荷區(qū)域,持續(xù)的機油稀釋會導(dǎo)致機油液位上升(如本田機油門)。從這個角度講,機油稀釋后會導(dǎo)致表面機油消耗變小,因為有部分機油消耗被燃油稀釋給抵消,甚至在某些情況下,機油消耗會出現(xiàn)負值(“機油增多”)。這個原理和原因比較簡單,本文不再贅述。

        機油稀釋后的另一個影響因素就是降低機油粘度,同時會造成機油油膜變化,蒸發(fā)性變化,從而改變機油消耗。本文重點介紹在高速大負荷區(qū)機油稀釋后,發(fā)動機的機油耗變化。

        為了研究機油消耗和機油稀釋的關(guān)系,本文選取了多種不同工況進行機油消耗和機油稀釋研究。機油稀釋采用烘干法。烘干法如下:選取部分油樣均勻滴入烘烤過的干凈濾芯,記錄滴入濾芯的質(zhì)量,將帶有油樣的濾芯靜置在120℃的烤箱約6 h,將機油中混入的汽油成分完全蒸發(fā)和烤干,稱出剩余的油樣質(zhì)量,從而算出混入的汽油量(經(jīng)檢測油樣中混入的水分非常少,可忽略不計)。

        不同工況機油稀釋對比,為了研究整車各種工況對機油稀釋和機油消耗的影響,將整車綜合耐久工況進行拆分,并對上述工況進行臺架模擬,如圖2所示。

        圖2 整車工況和臺架模擬工況對比

        試驗研究發(fā)現(xiàn),不同工況的機油稀釋率不同,對應(yīng)的機油消耗也不同。二者有近似的線性關(guān)系,具體如表2所示。

        圖3為機油稀釋和機油消耗的線性擬合曲線圖。圖3上不同點代表不同工況24 h試驗后的稀釋率和對應(yīng)工況的機油消耗,對于我們研究的發(fā)動機,9個點的線性度非常高,R2高達0.99。

        圖3 機油稀釋和機油消耗的線性擬合

        3.2 機油稀釋對機油消耗的影響二

        機油耗和機油稀釋存在一定的線性關(guān)系,采用降低工況機油稀釋水平來達到降低機油消耗的目的是否可行?為此,安排了通過更改標(biāo)定數(shù)據(jù)降低機油稀釋的方案。

        降低機油稀釋的主要手段是改變噴油時刻(SOI),選取機油稀釋和機油消耗均最高的高速大負荷穩(wěn)態(tài)工況,調(diào)整該工況的SOI,研究機油稀釋和機油消耗的變化關(guān)系。試驗結(jié)果如圖4顯示:推遲了SOI后,發(fā)動機在該工況的機油稀釋和機油消耗都有26%左右的下降,證明降低機油稀釋后對機油消耗有明顯的改善效果[4]。

        圖4 SOI改變后機油稀釋和機油消耗變化

        3.3 機油稀釋對機油消耗的影響三

        研究發(fā)現(xiàn),機油稀釋高和機油消耗高的工況都集中在高速大負荷,針對機油消耗高的工況進行了24 h機油消耗時間分解,分解結(jié)果如圖5所示。

        圖5 機油消耗和機油稀釋隨時間變化關(guān)系

        圖5中液體消耗代表稱重算出的液體變化量(包含機油消耗和機油稀釋),機油消耗則是通過液體消耗和機油稀釋率反算出的真實機油消耗,汽油量代表稀釋進去的汽油質(zhì)量,機油稀釋代表當(dāng)時剩余液體里的汽油質(zhì)量占總質(zhì)量的百分比。通過分解研究發(fā)現(xiàn),在高速大負荷試驗過程中,油底殼的液體是先增加后減小的過程,在3 h左右的時候,液體量增加到最大值,隨后開始呈線性關(guān)系減少。機油稀釋前期稀釋速度非??欤? h后稀釋速度變慢并趨于平穩(wěn)。汽油量前期稀釋速度大于揮發(fā)速度,汽油量迅速升高,后期稀釋和揮發(fā)接近動態(tài)平衡,液體中的汽油量幾乎不增不減。事實證明,如果機油耗試驗只持續(xù)6 h,所得機油耗結(jié)果不能代表真實機油消耗結(jié)果,因為這個過程中機油稀釋還沒有達到平衡,真實的機油消耗被機油稀釋所掩蓋,造成實測機油消耗偏低。為了得到更為真實的機油消耗,建議采用24 h機油消耗或者舊機油做機油消耗,6 h后機油稀釋接近飽和,此時開始計算機油耗的質(zhì)量更為接近實際結(jié)果,為此,試驗對比了新舊機油6 h機油消耗的結(jié)果(如圖6所示)。

        圖6 新舊機油6 h機油消耗結(jié)果對比

        由圖6可見,新舊機油6h機油消耗的結(jié)果差異性非常大,舊機油6 h的結(jié)果更能反映整車的機油消耗結(jié)果。為此,針對增壓直噴的發(fā)動機,采用新型的機油消耗方法可以更有效合理地反映出發(fā)動機的機油消耗水平[5]。

        4 結(jié)論

        1)直噴發(fā)動機普遍存在機油稀釋的現(xiàn)象,機油稀釋后,發(fā)動機運行在低溫低速小負荷區(qū)域時,會導(dǎo)致機油消耗為負值,表現(xiàn)為機油液面上升。

        2)機油稀釋后導(dǎo)致機油粘度下降,從而引起機油消耗特性發(fā)生改變,針對本文研究的發(fā)動機,機油稀釋會導(dǎo)致機油消耗明顯惡化,通過改變噴油時刻來降低機油稀釋后,機油消耗也隨之改善。

        3)由于機油稀釋在機油消耗工況會導(dǎo)致在短期內(nèi)機油消耗速度低于機油稀釋速度,表現(xiàn)為機油消耗為負,從而掩蓋真實機油消耗,隨著試驗時間的加長或者采用機油稀釋飽和的機油進行試驗,可以有效真實地評價出發(fā)動機的真實機油消耗。

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