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        城市污泥資源化處置在大型電站鍋爐的應(yīng)用與分析

        2019-03-16 02:33:38董信光張利孟李榮玉
        山東電力技術(shù) 2019年2期
        關(guān)鍵詞:經(jīng)濟(jì)性電廠污泥

        董信光,張利孟,李榮玉

        (國(guó)網(wǎng)山東省電力公司電力科學(xué)研究院,山東 濟(jì)南 250003)

        0 引言

        隨著人們生活水平上升,人均用水量上升,城市污泥量增加較快。城市污泥是污水處理的產(chǎn)物,包括混入生活污水或工業(yè)廢水中的泥沙、纖維、動(dòng)植物殘?bào)w等固體顆粒及其凝結(jié)的絮狀物,其中含有多種由微生物形成的菌膠團(tuán)及其吸附的有機(jī)物、重金屬元素和鹽類(lèi),還有少量的病原微生物、寄生蟲(chóng)卵等綜合固體物質(zhì)[1]。污泥表征有:黑色,黑紫色,黏稠流體狀,水分高、有腐爛物、伴有惡臭。城市污泥中含有較多的有機(jī)物質(zhì)和磷、鉀等營(yíng)養(yǎng)成分,如果不經(jīng)過(guò)處理而將其隨意排放到水中,會(huì)造成水體惡化,影響生活和工業(yè)用水。如果污泥被直接利用到農(nóng)業(yè)中,污泥中的銅、鋁、鎳、鉻、鋅、汞等金屬會(huì)污染土壤和農(nóng)作物;污泥中的有機(jī)物被微生物分解后發(fā)出的有毒氣體、塵埃會(huì)加重大氣污染。同時(shí),污泥中含有大量的致病菌及不易降解的有毒物質(zhì)對(duì)周?chē)瞽h(huán)境極其不利。

        現(xiàn)在污泥處理處置的方法[2]主要有發(fā)酵做成肥料、深埋、無(wú)害焚燒處理等,其中完全符合污泥處理的減量化無(wú)害化、資源化的要求的只有焚燒法,焚燒法具有減容和減重效果好,工藝簡(jiǎn)單、行程快,基本完全無(wú)害,余熱可利用等優(yōu)點(diǎn)。污泥含水率一般在80%左右,熱值也很低,若單獨(dú)在鍋爐內(nèi)焚燒很難實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定燃燒,故污泥要與煤或者油等混燒。另外從我國(guó)的現(xiàn)狀出發(fā),國(guó)內(nèi)的發(fā)電廠大多還是火力發(fā)電廠,如果將污泥與煤在火電廠進(jìn)行混燒處理,不僅減少了電廠煤炭的使用量,減少CO2排放而且可以使污泥得到資源化利用,解決城市污泥處理的難題。目前在山東省內(nèi)已經(jīng)有滕州電廠、南定電廠和臨沂電廠進(jìn)行了污泥與煤的混燒。

        為了準(zhǔn)確獲得污泥與煤進(jìn)行混燒對(duì)鍋爐經(jīng)濟(jì)性和排放特性,直接在電站鍋爐上進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)等系統(tǒng)研究,為下一步更多電廠進(jìn)行混燒提供參考。

        1 污泥與煤在電站鍋爐摻燒燒工藝和設(shè)備

        1.1 混燒鍋爐

        某電廠1號(hào)機(jī)組為超高壓、中間一次再熱、抽汽供熱凝汽式汽輪發(fā)電機(jī)組。鍋爐采用上海鍋爐制造有限公司生產(chǎn)的SG-480/13.7-M767型鍋爐,采用單汽包自然循環(huán)、水平濃淡燃燒器和四角切向燃燒方式。爐膛斷面呈正方形,燃燒器采用四角切圓,一、二次風(fēng)噴嘴間隔布置,排渣方式為定期固態(tài)排渣,空氣預(yù)熱器為回轉(zhuǎn)式,配有四電場(chǎng)高效電除塵器。鍋爐設(shè)計(jì)燃用煙煤,采用鋼球磨、中間儲(chǔ)倉(cāng)、乏氣送粉方式的制粉系統(tǒng)。配有2臺(tái)磨煤機(jī)、2臺(tái)排粉機(jī)和2臺(tái)給煤機(jī)。

        1.2 摻燒工藝流程

        污泥與煤混燒工藝流程見(jiàn)圖1。污水處理廠經(jīng)帶式壓濾脫水后的污泥由污水處理廠負(fù)責(zé)運(yùn)至電廠內(nèi)120 m3的污泥儲(chǔ)存?zhèn)}內(nèi),在倉(cāng)內(nèi)布置液位器計(jì),底部設(shè)有干泥泵送料。液位計(jì)控制上料泵加入自動(dòng)連鎖,污泥泵采取變頻控制并定量上料。液位計(jì)有可編程控制器(PLC)與干燥機(jī)、引風(fēng)機(jī)、調(diào)節(jié)安全閥門(mén)等重要裝置設(shè)備連鎖。污泥經(jīng)污泥泵輸送到干燥機(jī)進(jìn)料口,干燥機(jī)是系統(tǒng)中最為關(guān)鍵的設(shè)備。含水率達(dá)75%的濕泥從干燥機(jī)底部上料,在旋轉(zhuǎn)翼的作用拋撒,熱的煙氣或熱風(fēng)從同端上方進(jìn)入,拋撒的污泥相互碰撞,從而實(shí)現(xiàn)了物質(zhì)和熱量交換。在干燥系統(tǒng)中主要采用熱氣體接觸式即對(duì)流干燥。干污泥送至收集器,其下方設(shè)有容積15 m3緩沖料斗,緩沖料斗下部出口有皮帶輸送機(jī)將干泥輸送到5號(hào)甲、乙輸煤皮帶機(jī)與燃煤混合后進(jìn)入鍋爐燃燒。干燥機(jī)所需干燥介質(zhì)為熱煙氣,煙氣取自空氣預(yù)熱器入口和電除塵出口,尾氣由引風(fēng)機(jī)經(jīng)旋風(fēng)器及水幕除塵送至電廠尾部煙氣系統(tǒng)。分離后的固體細(xì)顆粒進(jìn)行回收。

        圖1 污泥與煤混燒工藝流程

        2 混燒鍋爐的運(yùn)行特性分析

        2.1 污泥和煤的化學(xué)分析

        試驗(yàn)樣品包括城市污泥,煙煤。試驗(yàn)樣品分析結(jié)果參考表1。

        表1 試樣的工業(yè)分析結(jié)果

        從表中的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),污泥與煙煤相比,其所含固定碳極低,揮發(fā)份高為所燒煙煤的2倍。污泥的收到基發(fā)熱量很低,僅為250 kJ/kg,幾乎沒(méi)有可用能,經(jīng)過(guò)干化后,空干基發(fā)熱量為16 490 kJ/kg,和試驗(yàn)煤種相比仍有一定差距,其原因在于:在元素構(gòu)成上,污泥與煤相比氧含量較高而碳含量較低;在成分組成上,污泥主要由纖維素、脂肪類(lèi)、蛋白類(lèi)及糖類(lèi)化和物等組成,發(fā)熱量較低,而煤主要由縮聚芳香結(jié)構(gòu)組成,發(fā)熱量較高[3-4]。

        2.2 摻燒污泥后經(jīng)濟(jì)特性和排放特性摸底

        首先進(jìn)行了摸底試驗(yàn),在定摻燒比下,觀察鍋爐摻燒污泥和不摻燒污泥的經(jīng)濟(jì)性變化和排放特性變化,具體測(cè)試結(jié)果見(jiàn)圖2和圖3。

        圖2 鍋爐效率變化規(guī)律

        圖3 NO排放變化規(guī)律

        從圖2和圖3可以看出,在5%的摻燒比下,其他參數(shù)維持在運(yùn)行人員的習(xí)慣運(yùn)行方式下,在鍋爐蒸發(fā)量為 450 t/h,410 t/h,350 t/h 和 210 t/h 時(shí)進(jìn)行了鍋爐效率和NO排放特性進(jìn)行了測(cè)試,發(fā)現(xiàn)在摻燒污泥的情況下,在鍋爐不同負(fù)荷下,鍋爐熱效率有0.5%~1.1%的降低,其中鍋爐最大出力時(shí),鍋爐效率下降最小,在210 t/h時(shí),鍋爐效率下降最大;圖3表明,在摻燒污泥后,NO的排放量降低,其中在最大出力時(shí),NOx的排放質(zhì)量濃度下降最多,排放質(zhì)量濃度從 780 mg/m3下降至 632 mg/m3, 在低負(fù)荷時(shí),NOx的排放質(zhì)量濃度降低較少,在鍋爐蒸發(fā)量為210 t/h時(shí)NOx的排放質(zhì)量濃度僅降低40 mg/m3左右。由此可以看出,在運(yùn)行人員的習(xí)慣性方式下,鍋爐經(jīng)濟(jì)性和污染物排放特性并非最佳還有很大的調(diào)整余地,通過(guò)進(jìn)一步優(yōu)化使鍋爐在摻燒污泥情況下鍋爐經(jīng)濟(jì)性和排放特性達(dá)到最佳。

        3 污泥摻燒的運(yùn)行特性優(yōu)化

        3.1 運(yùn)行可控因素分析

        針對(duì)運(yùn)行操作的燃燒調(diào)節(jié)習(xí)慣,對(duì)各敏感可控因素全面考慮,確定各個(gè)測(cè)試工況??煽孛舾幸蛩貫椋哼\(yùn)行氧體積分?jǐn)?shù)φ(O2)(簡(jiǎn)稱質(zhì)量分?jǐn)?shù))、輔助風(fēng)風(fēng)溫、一次風(fēng)配風(fēng)方式、輔助風(fēng)配風(fēng)方式、煤粉細(xì)度、污泥摻燒比例。

        鍋爐燃料效率的決定參數(shù)為:尾部排煙溫度、尾部煙氣成分、鍋爐飛灰和爐底渣可燃物量、入爐燃料元素成分及入爐燃料發(fā)熱量等;影響污染物排放的參數(shù)為:污泥摻燒比例、過(guò)量空氣系數(shù)、爐內(nèi)燃燒高溫?zé)煔鉁囟鹊龋?];以上參數(shù)中,除入爐燃料元素成分及發(fā)熱量為運(yùn)行人員不能調(diào)節(jié)外,其余均可通過(guò)運(yùn)行敏感可控因素進(jìn)行間接調(diào)節(jié)。參考表2運(yùn)行可控因素說(shuō)明表[7-8]。

        表2 運(yùn)行可控因素說(shuō)明

        3.2 優(yōu)化結(jié)果及分析

        3.2.1 質(zhì)量分?jǐn)?shù)的分析與優(yōu)化

        運(yùn)行操作人員最有效的調(diào)節(jié)參數(shù)為φ(O2)。而φ(O2)導(dǎo)致尾部煙氣溫度、尾部煙氣成分和飛灰可燃物含量變化從而影響鍋爐效率;同時(shí)φ(O2)變化也會(huì)引起爐內(nèi)高溫?zé)煔鉁囟取t膛氧化性氣氛變化對(duì)NO和SO2污染無(wú)排放特性產(chǎn)生影響。所以先對(duì)φ(O2)優(yōu)化,得到最佳 φ(O2),再進(jìn)調(diào)整其他因素。

        試驗(yàn)過(guò)程中,質(zhì)量分?jǐn)?shù)在2.0%~5.5%之間調(diào)整,其他可控因素維持在運(yùn)行人員最習(xí)慣的方式,即T3,P1,S2,D2和C3的模式。8個(gè)工況的鍋爐熱效率測(cè)試結(jié)果見(jiàn)圖4,NO和SO2的排放質(zhì)量濃度見(jiàn)圖5。

        圖5 鍋爐效率與質(zhì)量分?jǐn)?shù)的關(guān)系

        圖6 NO&SO2質(zhì)量濃度與質(zhì)量分?jǐn)?shù)的關(guān)系

        將鍋爐的各項(xiàng)熱損失和φ(O2)的趨勢(shì)關(guān)系擬合成式(1),NO 和 SO2的排放質(zhì)量濃度與 φ(O2)的趨勢(shì)關(guān)系擬合成指數(shù)關(guān)系式(2)和(3)。

        鍋爐各項(xiàng)熱損失變化范圍與各污染物排放質(zhì)量濃度的變化范圍相比極小,敏感性較低,各項(xiàng)熱損失數(shù)值乘以 103,則為式(4)。

        式中:x為質(zhì)量分?jǐn)?shù),%。

        將2.0≤x≤5.5作約束條件,對(duì)式(5)的求極限小值,得出 x=3.607 813。 在 φ(O2)為 3.61%,綜合特性即經(jīng)濟(jì)性和排放特性最好,然后再做其余敏感因素的調(diào)節(jié)。

        3.2.2 爐膛溫度的影響分析

        測(cè)試工況:φ(O2)為3.61%,爐膛燃燒溫度為T(mén)1~T7,其余為 P1,S2,D2和 C3。

        測(cè)試結(jié)論:爐膛燃燒高溫?zé)煔鉁囟葟? 200℃升高到1 500℃,鍋爐效率的變化趨勢(shì)為單調(diào)的非線性增加,即鍋爐效率從89.2%升為89.5%;SO2的變化范圍較小;而NO的變化接近線性增加見(jiàn)圖7;經(jīng)過(guò)尋優(yōu),爐膛燃燒溫度最佳值1 278℃。

        圖7 NO質(zhì)量濃度與爐膛溫度的關(guān)系

        3.2.3 煤粉細(xì)度和污泥摻燒比的影響分析

        測(cè)試結(jié)果表明,煤粉越細(xì),經(jīng)濟(jì)性越好,但污染物排放較高,制粉系統(tǒng)單耗大幅度上升,機(jī)組經(jīng)濟(jì)效益降低。優(yōu)化計(jì)算確定,煤粉細(xì)度為R90=20%即D2。

        污泥摻燒比例對(duì)鍋爐經(jīng)濟(jì)性和污染物排放特性的影響見(jiàn)圖8,從圖可以看出,污泥摻燒比上升,鍋爐效率相應(yīng)降低,污泥的熱量摻燒比從2%~10%,鍋爐熱效率下降0.53%,而NO和SO2質(zhì)量濃度下降較多:NO質(zhì)量濃度降了309.1 mg/m3,下降幅度達(dá)到41.9%;SO2質(zhì)量濃度降了 219 mg/m3, 下降幅度為11.5%。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間觀察和測(cè)試,在5%~10%摻燒比例下鍋爐沒(méi)有發(fā)生嚴(yán)重積灰結(jié)焦和大面積高溫腐蝕等,考慮到污泥的供應(yīng)量和鍋爐的長(zhǎng)期安全穩(wěn)定運(yùn)行,保持污泥的摻燒比5%下鍋爐可長(zhǎng)期穩(wěn)定安全運(yùn)行。

        圖8 污泥摻燒比例與鍋爐經(jīng)濟(jì)性和排放特性的關(guān)系

        3.2.4 一次風(fēng)和輔助風(fēng)配風(fēng)方式的影響

        變化一次風(fēng)配風(fēng)的測(cè)試表明,在P3方式下,飛灰可燃物含量量達(dá)到6.6%,使鍋爐經(jīng)濟(jì)性較差;NO質(zhì)量濃度下降,SO2質(zhì)量濃度基本不變[9]。

        改變輔助風(fēng)配風(fēng)其實(shí)是變化改變爐內(nèi)局部燃燒其氛,輔助風(fēng)配風(fēng)對(duì)鍋爐經(jīng)濟(jì)性不產(chǎn)生影響,但對(duì)排放特性影響明顯,其中在S1工況即縮腰型配風(fēng),NO和SO2質(zhì)量濃度較低,排放特性最佳。測(cè)試中發(fā)現(xiàn):縮腰配風(fēng),上層輔助風(fēng)開(kāi)度要適中,太小鍋爐經(jīng)濟(jì)性下降,還原性氣氛過(guò)強(qiáng),會(huì)導(dǎo)致鍋爐水冷壁表面高溫腐蝕;開(kāi)度過(guò)大不利于NO的還原。經(jīng)過(guò)上層輔助風(fēng)的優(yōu)化,在輔助風(fēng)總風(fēng)壓為 0.5 kPa,上層輔助風(fēng)擋板開(kāi)度為65%,NO排放特性最好,鍋爐經(jīng)濟(jì)性最佳。

        優(yōu)化計(jì)算確定,P2和S1組合是最佳配風(fēng)工況。

        4 摻燒污泥的綜合經(jīng)濟(jì)性分析

        從以上分析可以看出,鍋爐在進(jìn)行污泥摻燒時(shí)對(duì)鍋爐經(jīng)濟(jì)性的影響是負(fù)面的,對(duì)污染物排放的影響是正面的,但對(duì)整個(gè)電廠的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行來(lái)說(shuō)需要進(jìn)行綜合衡量。

        計(jì)算依據(jù):日處理含水率80%以上的污泥100 t,采用標(biāo)準(zhǔn)煤(29 310 kJ/kg)價(jià)格 900 元/t計(jì)算,干污泥折算標(biāo)煤(29 310 kJ/kg)按 700 元/t計(jì)算。 計(jì)算中選取鍋爐效率90%。

        變動(dòng)成本核算(包括干燥用的熱能,設(shè)備用電,維護(hù)等變動(dòng)費(fèi)用):60.3+14+5=79.3(元 /t)。

        固定成本核算(包括人工和設(shè)備折舊):4+12.9=16.9(元 /t)。

        污泥熱值折算標(biāo)煤價(jià)值:0.086×700元/t=60.2 元 /t。

        摻燒污泥費(fèi)用分析:79.3+16.9-60.2=36(元 /t)。

        市政府按每噸濕污泥70元處理費(fèi)用補(bǔ)貼電廠計(jì)算則電廠處理每噸濕污泥可盈利34元。

        以上計(jì)算僅是從電廠的盈利出發(fā),并未將污染物排放減少和減少了污泥填埋用地等社會(huì)效益。

        5 結(jié)語(yǔ)

        在電站鍋爐進(jìn)行污泥摻燒對(duì)鍋爐的經(jīng)濟(jì)性是負(fù)面影響,但是可有效減少NOX和SO2的排放;摻燒過(guò)程中各運(yùn)行可控因素的影響程度不一致,其中質(zhì)量分?jǐn)?shù)敏感性最強(qiáng)、最大,因此運(yùn)行中要保證鍋爐運(yùn)行在最佳質(zhì)量分?jǐn)?shù);爐膛燃燒溫度對(duì)NO排放影響明顯,為正向線性關(guān)系,對(duì)SO2基本沒(méi)有影響;從電廠的經(jīng)濟(jì)效益來(lái)講,摻燒污泥也是可以盈利的。

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