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        環(huán)己醇精餾系統(tǒng)改造小結(jié)

        2019-03-14 03:13:56訾文禮王美麗王月昶
        中氮肥 2019年1期
        關(guān)鍵詞:乙酰胺環(huán)己醇環(huán)己酮

        訾文禮,王美麗,王月昶

        (山東亞科環(huán)保科技有限公司,山東 肥城 271605)

        山東亞科環(huán)??萍加邢薰经h(huán)己醇裝置采用國(guó)產(chǎn)化水合法環(huán)己酮裝置副產(chǎn)的輕質(zhì)油、燃料油或混合油作為原料,處理規(guī)模為30kt/a原料油。原料油首先經(jīng)過(guò)預(yù)處理系統(tǒng)分離成輕、重2種組分,輕組分通過(guò)常壓精餾、變壓吸附、加氫等工藝過(guò)程生產(chǎn)環(huán)己烷產(chǎn)品,重組分通過(guò)減壓精餾、脫色等精制工序生產(chǎn)環(huán)己醇產(chǎn)品。實(shí)際生產(chǎn)中,由于以環(huán)己酮為原料的下游產(chǎn)品市場(chǎng)不景氣,為了采購(gòu)原料便利,滿足系統(tǒng)生產(chǎn)負(fù)荷要求,公司采購(gòu)了部分含有雜質(zhì)的原料油,所用原料組分復(fù)雜、組成多變,環(huán)己醇與關(guān)鍵雜質(zhì)的沸點(diǎn)和相對(duì)揮發(fā)度接近,又有大量共沸物存在,雖然設(shè)計(jì)時(shí)充分考慮了各種復(fù)雜因素,但實(shí)際生產(chǎn)中精餾出合格環(huán)己醇產(chǎn)品的難度還是相當(dāng)大。后經(jīng)醇塔改造及工藝參數(shù)調(diào)整,系統(tǒng)運(yùn)行狀況良好。

        1 環(huán)己醇精餾系統(tǒng)工藝流程

        環(huán)己醇精餾系統(tǒng)工藝流程見(jiàn)圖1,其工藝流程說(shuō)明如下。

        1.1 預(yù)處理系統(tǒng)

        來(lái)自國(guó)內(nèi)各廠家的混合油(101)自罐區(qū)進(jìn)入預(yù)分離塔(T101)精餾,其中環(huán)己酮沸點(diǎn)以下的低沸點(diǎn)物料(餾程70~90℃)于塔頂作為輕組分(102)采出,環(huán)己酮及其沸點(diǎn)以上的高沸點(diǎn)物料(餾程90~210℃)作為重組分(131)從塔底采出進(jìn)入酮塔(T131)。

        1.2 重油精餾系統(tǒng)

        進(jìn)入酮塔(T131)的重質(zhì)油,在酮塔頂分離出環(huán)己酮(132),酮塔釜液(133)經(jīng)酮塔塔釜出料泵(P133)加壓,進(jìn)入醇塔(T132)精餾。醇塔精餾出的氣相物料進(jìn)入醇塔冷凝器(E134),經(jīng)循環(huán)水冷卻后進(jìn)入醇塔回流槽(V136),然后經(jīng)醇塔回流泵(P134)加壓后,一部分送入醇塔(T132)塔頂作為回流液,一部分作為環(huán)己醇產(chǎn)品(134)采出;醇塔冷凝器(E134)和醇塔回流槽(V136)內(nèi)的氣相物料則進(jìn)入醇塔真空緩沖槽(V137),再經(jīng)醇塔真空泵(P137)抽真空后排入油氣回收系統(tǒng);醇塔(T132)底部物料經(jīng)醇塔再沸器(E135)加熱后回流入塔。醇塔釜液(139)經(jīng)醇塔塔釜出料泵(P135)加壓后,進(jìn)入重組分脫色精餾工序。

        圖1 環(huán)己醇精餾系統(tǒng)工藝流程簡(jiǎn)圖

        2 環(huán)己醇精餾系統(tǒng)原始開(kāi)車運(yùn)行情況

        2016年6月1日,環(huán)己醇精餾系統(tǒng)開(kāi)始投料試車,由于實(shí)際購(gòu)買的原料較設(shè)計(jì)原料成分更復(fù)雜,經(jīng)預(yù)處理后進(jìn)入重油精餾系統(tǒng)醇塔的物料中,有一不明物質(zhì)含量達(dá)6%,色譜分析顯示,該物質(zhì)峰緊跟環(huán)己醇峰后,試車過(guò)程中反復(fù)進(jìn)行工藝調(diào)整也很難分離該雜質(zhì),環(huán)己醇純度最高只能達(dá)到95.10%,試車延續(xù)至2016年6月6日,仍然無(wú)法達(dá)到理想純度99.5%。原始開(kāi)車期間環(huán)己醇精餾系統(tǒng)進(jìn)料成分見(jiàn)表1。

        表1 原始開(kāi)車期間環(huán)己醇精餾系統(tǒng)進(jìn)料成分 %

        3 環(huán)己醇產(chǎn)品不合格的原因

        我公司技術(shù)人員通過(guò)和原料廠家溝通,并且經(jīng)過(guò)質(zhì)譜分析驗(yàn)證,確定進(jìn)料中的不明物質(zhì)為N,N-二甲基乙酰胺(DMAC)。DMAC在環(huán)己醇生產(chǎn)過(guò)程中,作為環(huán)己醇裝置中分離純苯、環(huán)己烷、環(huán)己烯的溶劑,與環(huán)己醇混溶且極易形成共沸物,很難分離,并且分離過(guò)程中環(huán)己醇損失較大,環(huán)己醇回收率較低。

        4 應(yīng)對(duì)措施

        確定不明物質(zhì)為N,N-二甲基乙酰胺后,我公司技術(shù)人員按照實(shí)際的原料(雜質(zhì))成分,據(jù)精餾原理提出了增加精餾塔高、增加精餾塔板數(shù)的改造方案,并通過(guò)與精餾填料廠家聯(lián)系和研發(fā)試驗(yàn)驗(yàn)證確定了具體的改造內(nèi)容及優(yōu)化措施。

        4.1 醇塔改造

        4.1.1 改造原理

        醇塔精餾時(shí),氣液兩相逆流接觸進(jìn)行傳質(zhì),液相中的易揮發(fā)組分進(jìn)入氣相,氣相中的難揮發(fā)組分轉(zhuǎn)入液相。醇塔頂部的回流分布管和槽式液體分布器對(duì)回流液進(jìn)行均勻分布,下降的液相與加熱后上升的氣相物料通過(guò)新增的6m填料層時(shí),沸點(diǎn)為160.84℃的環(huán)己醇首先蒸餾出來(lái),沸點(diǎn)為166℃的N,N-二甲基乙酰胺則被頂部回流液壓在新增填料層的下部,經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的氣相上升和液相回流,醇塔頂部的環(huán)己醇逐步提濃達(dá)到國(guó)標(biāo)優(yōu)等品要求,沸點(diǎn)相對(duì)較高的N,N-二甲基乙酰胺則被回流液逐步帶至塔釜,隨釜液進(jìn)入后工序經(jīng)萃取離心機(jī)繼續(xù)提純,剩余重組分進(jìn)入脫色精餾工序。

        4.1.2 改造內(nèi)容

        改造前醇塔的參數(shù)為:直徑1200mm,塔高36865mm;填料高度18m;設(shè)計(jì)溫度170℃,設(shè)計(jì)壓力0.18MPa/-0.10MPa。通過(guò)精餾填料廠家利用模擬軟件的計(jì)算,并充分考慮設(shè)計(jì)余量和極端情況,最終確定醇塔的改造內(nèi)容如下。

        (1)在原醇塔上部新增一段長(zhǎng)度為8m的塔體,塔高由36865mm增高至44865mm,塔直徑不變,封頭利舊。

        (2)在新增塔體內(nèi)安裝新的回流分布器、液體收集器、填料支承,新增填料6m,即填料高度由18m增至24m、理論塔板數(shù)由45塊增至60塊。

        (3)拆除原塔內(nèi)所有槽式液體分布器,據(jù)物料平衡模擬計(jì)算,更換新的槽式液體分布器。

        (4)拆除原有的回流口對(duì)應(yīng)的回流分布器,并封堵原回流口,在新增塔體上設(shè)計(jì)新回流口。

        (5)由于原塔土建基礎(chǔ)、設(shè)備裙座設(shè)計(jì)余量較大,滿足加高塔體后承重及強(qiáng)度方面的要求,故未進(jìn)行加固。

        改造后醇塔結(jié)構(gòu)如圖2所示。

        4.2 調(diào)整工藝參數(shù)

        工藝技術(shù)人員根據(jù)環(huán)己醇和N,N-二甲基乙酰胺的物理性質(zhì),將其溫度隨壓力變化的曲線疊加在一起,找出兩者不共沸點(diǎn)的狹小扇形操作空間,經(jīng)研發(fā)試驗(yàn)反復(fù)驗(yàn)證,確定了醇塔新的工藝操作參數(shù):塔頂壓力由原來(lái)的4kPa(A)調(diào)整到42kPa(A),塔底溫度由原來(lái)的106℃左右提高至145℃,醇塔回流比由原來(lái)的1.0提至1.1。

        圖2 改造后醇塔結(jié)構(gòu)示意圖

        4.3 改造效果

        改造前后醇塔主要運(yùn)行參數(shù)對(duì)比見(jiàn)表2??梢钥闯觯h(huán)己醇純度由原來(lái)的約95.10%提至約99.71%,達(dá)到了國(guó)標(biāo)優(yōu)等品的要求,醇塔釜液中環(huán)己醇/DMAC由原來(lái)的約4.61降至約2.0,醇塔分離效果明顯增強(qiáng),產(chǎn)品收率也由原來(lái)的約80%提至約95%??傊脑旌蟓h(huán)己醇精餾系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,產(chǎn)品質(zhì)量易控制,經(jīng)濟(jì)效益明顯。

        表2 改造前后醇塔主要運(yùn)行數(shù)據(jù)的對(duì)比

        5 結(jié)束語(yǔ)

        山東亞科環(huán)??萍加邢薰经h(huán)己醇精餾系統(tǒng)原始開(kāi)車過(guò)程中,由于采購(gòu)了部分含雜質(zhì)的原料油,導(dǎo)致實(shí)際生產(chǎn)中系統(tǒng)精餾出合格環(huán)己醇產(chǎn)品的難度相當(dāng)大,環(huán)己醇最高純度只能達(dá)到95.10%,企業(yè)效益遭受很大損失。后經(jīng)質(zhì)譜分析驗(yàn)證,確認(rèn)原料油中的雜質(zhì)為N,N-二甲基乙酰胺(DMAC),于是通過(guò)改造醇塔并配合調(diào)整工藝操作參數(shù),使環(huán)己醇產(chǎn)品純度提升至最高99.71%,產(chǎn)品純度均達(dá)到或優(yōu)于國(guó)標(biāo)優(yōu)等品99.5%的要求,企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益得到明顯提升。

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