文惠萍
(云南解化清潔能源開(kāi)發(fā)有限公司解化化工分公司,云南 開(kāi)遠(yuǎn) 661699)
云南解化清潔能源開(kāi)發(fā)有限公司解化化工分公司(以下簡(jiǎn)稱云南解化)200kt/a甲醇裝置2008年建成投產(chǎn),分別于2013年3月和2017年8月更換了甲醇合成催化劑。甲醇合成催化劑更換情況的好壞會(huì)直接影響甲醇合成系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定運(yùn)行和粗甲醇產(chǎn)品產(chǎn)量及消耗的高低,以下就這兩次甲醇合成催化劑更換過(guò)程——系統(tǒng)停車、舊催化劑的鈍化及卸出、新催化劑的裝填及升溫還原等進(jìn)行介紹,在更換過(guò)程經(jīng)驗(yàn)總結(jié)的基礎(chǔ)上對(duì)下一次的催化劑更換提出優(yōu)化建議。
云南解化甲醇合成系統(tǒng)工藝流程框圖見(jiàn)圖1。來(lái)自合成氣壓縮機(jī)的合成氣,經(jīng)氣氣換熱器A/B(2臺(tái)并聯(lián),同時(shí)使用)殼程被管殼式甲醇合成塔A/B(2臺(tái)并聯(lián),同時(shí)使用)的高溫出塔氣預(yù)熱至200℃左右,進(jìn)入甲醇合成塔A/B,在銅基催化劑的作用下CO、CO2與H2進(jìn)行反應(yīng)生成甲醇和水;甲醇合成塔A/B出口氣經(jīng)氣氣換熱器管程與入塔氣換熱后,溫度降至95℃左右,然后經(jīng)水冷器ⅠA/B(2臺(tái)并聯(lián),一開(kāi)一備)冷卻到65℃,再經(jīng)水冷器ⅡA/B(2臺(tái)并聯(lián),一開(kāi)一備)冷卻到40℃后,進(jìn)入甲醇分離器A/B(2臺(tái)并聯(lián),一開(kāi)一備,通過(guò)開(kāi)關(guān)出入口閥進(jìn)行切換,也可同時(shí)使用)進(jìn)行氣液分離。甲醇分離器頂部出來(lái)的分離掉甲醇的大部分氣體作為循環(huán)氣去合成氣壓縮機(jī),經(jīng)合成氣壓縮機(jī)增壓并補(bǔ)充新鮮氣后送入甲醇合成塔進(jìn)行下一輪反應(yīng);一小部分作為弛放氣送往氫回收系統(tǒng)回收H2。甲醇分離器分離出的粗甲醇則通過(guò)一級(jí)過(guò)濾器A/B(2臺(tái),一開(kāi)一備)和二級(jí)過(guò)濾器A/B(2臺(tái),一開(kāi)一備)除去其中的固體雜質(zhì)后送至閃蒸槽,之后粗甲醇經(jīng)粗甲醇泵送至甲醇精餾系統(tǒng)或粗甲醇罐區(qū)。
圖1 甲醇合成系統(tǒng)工藝流程框圖
甲醇合成系統(tǒng)更換催化劑需要經(jīng)過(guò)系統(tǒng)停車、舊催化劑的鈍化、舊催化劑的卸出、新催化劑的裝填、新催化劑的升溫還原等步驟。以下就舊催化劑的鈍化及新催化劑的升溫還原原理作一簡(jiǎn)介。
1.2.1 甲醇合成催化劑鈍化原理
甲醇合成催化劑(主要化學(xué)成分為CuO、ZnO、Al2O3),使用時(shí)已將催化劑組分中的CuO還原成Cu+或金屬銅,并和ZnO熔固在一起,具有活性,該原子態(tài)銅在卸出甲醇合成塔時(shí),如果與空氣中的氧接觸,氧可在短時(shí)間內(nèi)迅速滲透到催化劑的內(nèi)表面,并產(chǎn)生大量的反應(yīng)熱,以致局部溫升過(guò)高或溫差猛增,所產(chǎn)生的膨脹應(yīng)力可能造成甲醇合成塔內(nèi)件及零部件變形、拉裂,損壞設(shè)備,而且還會(huì)出現(xiàn)催化劑燒結(jié)等情況,給催化劑的卸出造成困難。所以,在卸出甲醇合成催化劑前,必須先將其鈍化,即利用氧化性物質(zhì)對(duì)催化劑進(jìn)行緩慢的氧化,在其外表面形成氧化覆蓋膜,該氧化膜在催化劑卸出后可阻隔空氣中氧氣與原子態(tài)銅發(fā)生反應(yīng)。
1.2.2 甲醇合成催化劑升溫還原原理
甲醇合成催化劑在還原前是沒(méi)有活性的,只有經(jīng)過(guò)升溫還原,將催化劑組分中的CuO還原為Cu+或金屬銅并與ZnO熔固在一起,催化劑才具有活性。工業(yè)上采用H2、CO作為還原劑,在正常還原條件下,ZnO和Al2O3不被還原,但ZnO和Al2O3起助催化劑的作用。
2013年甲醇合成催化劑鈍化原計(jì)劃用時(shí)80h,實(shí)際用時(shí)56h(見(jiàn)表1)。整個(gè)催化劑鈍化過(guò)程中,前期加空氣較謹(jǐn)慎,耗時(shí)較長(zhǎng);中后期入塔氣(入塔氣為N2中加入空氣的混合氣體,而與催化劑發(fā)生鈍化反應(yīng)的是空氣中的O2,故鈍化過(guò)程中的主要任務(wù)是控制入塔氣中的O2含量)O2濃度提升較快,耗時(shí)短。
表1 2013年甲醇合成催化劑鈍化實(shí)際用時(shí)情況
2017年甲醇合成催化劑鈍化原計(jì)劃用時(shí)83h,實(shí)際用時(shí)75.5h(見(jiàn)表2)。整個(gè)催化劑鈍化過(guò)程中,前期加空氣較謹(jǐn)慎,耗時(shí)較長(zhǎng),甲醇合成塔A(簡(jiǎn)稱A塔)溫度在55~65℃,甲醇合成塔B(簡(jiǎn)稱B塔)溫度在62~70℃,A塔入塔氣O2含量在0.2%以下、B塔入塔氣O2含量在0.1%以下;鈍化中期,主要根據(jù)出塔氣溫度變化情況調(diào)整入塔氣O2含量,控制A/B塔溫度在70~80℃,入塔氣O2含量控制A塔在0.3%以下、B塔在0.1%以下;鈍化后期,出塔氣溫度穩(wěn)定后,開(kāi)始逐步提入塔氣O2濃度。
表2 2017年甲醇合成催化劑鈍化實(shí)際用時(shí)情況
對(duì)前兩次甲醇合成催化劑鈍化的實(shí)際情況進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)總結(jié),在下次鈍化時(shí),可進(jìn)行如下優(yōu)化:鈍化前期主要根據(jù)出塔氣溫度變化情況調(diào)整入塔氣O2含量,分為出塔氣溫度小于65℃、小于70℃、小于80℃這3個(gè)階段,緩慢提升入塔氣O2含量,入塔氣O2含量在0.3%以下時(shí)鈍化進(jìn)度可加快一些;鈍化中后期控制出塔氣溫度小于80℃,分階段提高入塔氣O2含量,可適當(dāng)放緩鈍化進(jìn)度,確保每個(gè)階段有足夠的反應(yīng)時(shí)間,使甲醇合成催化劑鈍化更徹底。優(yōu)化后甲醇合成催化劑鈍化用時(shí)計(jì)劃見(jiàn)表3。
表3 優(yōu)化后甲醇合成催化劑鈍化計(jì)劃用時(shí)
另外,前兩次催化劑卸出時(shí)發(fā)現(xiàn)甲醇合成塔列管內(nèi)結(jié)蠟嚴(yán)重,很可能導(dǎo)致部分催化劑鈍化時(shí)接觸到的空氣少,鈍化不完全,進(jìn)而導(dǎo)致催化劑卸出后溫度升高,需不斷澆水降溫。因此,在以后甲醇合成催化劑鈍化前的甲醇合成塔置換過(guò)程中,應(yīng)盡量將合成系統(tǒng)內(nèi)的H2、CO置換完全[確保(H2+CO)含量<0.5%]再開(kāi)始降溫,以防甲醇合成塔內(nèi)結(jié)蠟。
(1)催化劑卸出原計(jì)劃用時(shí)1d,實(shí)際A塔用時(shí)3.5d、B塔用時(shí)6.5d(均以24h/d計(jì),下同)。
(2)卸甲醇合成催化劑時(shí),由于A塔與B塔內(nèi)結(jié)蠟嚴(yán)重,卸料孔、列管中的瓷球、催化劑均被蠟堵死而卸不出來(lái),不得不對(duì)卸料孔爆破、塔殼程通蒸汽加熱煮蠟,再?gòu)男读峡子瞄L(zhǎng)鋼筋進(jìn)行疏通,疏通完卸料孔上方的列管后,再開(kāi)塔下封頭割開(kāi)錐帽、人孔,由人進(jìn)入甲醇合成塔內(nèi)逐根進(jìn)行疏通。
(3)由于B塔內(nèi)催化劑粉化較嚴(yán)重,B塔列管堵塞比A塔嚴(yán)重,故B塔催化劑卸出用時(shí)較A塔長(zhǎng),且最后仍有6根列管未能疏通,在上管板處用堵頭堵死。
(4)在甲醇合成塔上部開(kāi)人孔時(shí),人孔一開(kāi),塔內(nèi)形成空氣對(duì)流,催化劑隨即出現(xiàn)了溫升,甚至著火,用消防水通入塔內(nèi)進(jìn)行降溫。
(1)催化劑卸出原計(jì)劃用時(shí)2d,實(shí)際A塔用時(shí)3d、B塔用時(shí)4d。
(2)本次鈍化前系統(tǒng)置換徹底,鈍化時(shí)間足夠,鈍化情況較好,開(kāi)始卸催化劑時(shí),大部分催化劑和瓷球順利卸出,少部分催化劑和瓷球從卸料口用鋼筋疏通后卸出。
(3)在大部分的催化劑和瓷球從卸料口卸完后,因?yàn)槿匀挥猩俨糠执呋瘎┖痛汕蚨略诹泄軆?nèi),于是操作人員進(jìn)入塔內(nèi)用長(zhǎng)鋼筋疏通,用時(shí)約1.5d,疏通過(guò)程中打開(kāi)塔底錐帽和塔頂人孔也耗費(fèi)了半天時(shí)間;催化劑卸出后,2臺(tái)甲醇合成塔上、下管板全部進(jìn)行著色探傷,著色探傷作業(yè)前進(jìn)行了打磨清理,耗時(shí)較長(zhǎng),用時(shí)1.5d。
(4)B塔最后10余根列管是進(jìn)入塔內(nèi)用高壓清管機(jī)進(jìn)行逐根疏通的,用時(shí)約1d,最終B塔仍有5根列管未能疏通,在上管板處用堵頭堵死;加上2013年有6根列管未能疏通,B塔共計(jì)用堵頭堵死11根列管。A塔后來(lái)在裝填塔底小瓷球的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有1根列管堵塞,用堵頭將其堵死。
(5)在A塔打開(kāi)人孔后,塔內(nèi)形成空氣對(duì)流,催化劑隨即出現(xiàn)了局部溫度升高的現(xiàn)象,表明A塔催化劑沒(méi)有B塔鈍化得徹底。
(1)在催化劑卸出之前,鈍化過(guò)程中的高含氧情況下,延長(zhǎng)循環(huán)時(shí)間,確保鈍化不留死角。
(2)在催化劑卸出過(guò)程中,先拆開(kāi)下部彎頭,再打開(kāi)卸料口卸出大部分催化劑和瓷球,并借助電筒從卸料口向內(nèi)觀察,根據(jù)觀察到的列管情況,從卸料口疏通部分堵塞在列管內(nèi)的催化劑和瓷球。
(3)大部分催化劑和瓷球順利卸出后,可先打開(kāi)上部人孔,抽出塔頂部絲網(wǎng),把塔頂瓷球和催化劑全部清理干凈后再打開(kāi)底部錐帽和側(cè)門,然后進(jìn)入塔內(nèi)清理塔底和列管,清理完成后再進(jìn)行甲醇合成塔管板和列管的檢查。
圖2 甲醇合成催化劑裝填示意圖
(1)催化劑裝填原計(jì)劃用時(shí)2d,實(shí)際A塔用時(shí)3d、B塔用時(shí)2d。
(2)A塔塔底先裝φ25mm瓷球717袋(25 kg/袋,下同),再裝φ10mm小瓷球318袋(25 kg/袋,下同),然后裝填甲醇合成催化劑899桶(50kg/桶),最后頂部裝φ10mm小瓷球70袋。A塔底部φ10mm小瓷球裝填時(shí),由于裝填方法和測(cè)量方法不合理,反復(fù)測(cè)量,耗時(shí)較多。
(3)B塔塔底先裝φ25mm瓷球724袋,再裝φ10mm小瓷球305袋,然后裝填甲醇合成催化劑910桶(50kg/桶),最后頂部裝φ25mm瓷球67袋(φ10mm小瓷球不夠,改裝φ25mm瓷球)。
(1)催化劑裝填原計(jì)劃用時(shí)2d(計(jì)劃每天24h不間斷作業(yè)),但由于天氣和晚上吊裝作業(yè)不安全等方面的原因,晚上沒(méi)有進(jìn)行催化劑裝填作業(yè),實(shí)際A塔、B塔均用時(shí)3d。值得一提的是,本次催化劑裝填準(zhǔn)備工作做得比較好,裝填過(guò)程比較順利。
(2)A塔塔底先裝φ25mm瓷球612袋,再裝φ10mm小瓷球332袋,然后裝填催化劑225桶(200kg/桶),最后A塔頂部裝φ10mm小瓷球70袋。
(3)B塔塔底先裝φ25mm瓷球596袋,再裝φ10mm小瓷球325袋,然后裝填催化劑228桶(200kg/桶),最后B塔頂部裝φ10mm小瓷球61袋。
(1)甲醇合成塔底部裝瓷球時(shí),用鋼索吊1個(gè)滑輪在錐帽上方管板處,將瓷球用滑輪及吊鉤吊至塔內(nèi),從甲醇合成塔底部出氣管口內(nèi)側(cè)錐形筒壁上的門(如圖2)處拉入裝填,先在門內(nèi)兩側(cè)用未開(kāi)袋的瓷球壘高,靠里面的空間盡可能多地裝瓷球,裝至不能再裝后封好門(在封門前,從門處可裝入瓷球約500袋),人再?gòu)腻F帽頂部爬入將壘高的瓷球編織袋抽出,并繼續(xù)從錐帽處裝入瓷球(錐帽上方空間不足,不能使用滑輪,只能由人遞入瓷球)。
(2)從上管板裝小瓷球時(shí),可先將塔管板分成6個(gè)區(qū),均勻地裝入約250袋瓷球,然后用拴好大瓷球的皮尺分區(qū)測(cè)量瓷球裝填高度,瓷球裝填不足的補(bǔ)足高度(事先準(zhǔn)備探繩)。
(3)催化劑為大桶(200kg/桶)包裝時(shí),裝填前制作好催化劑吊裝桶,在塔底搭好平臺(tái)(平臺(tái)需高出裝催化劑的漏斗),裝填時(shí),瓷球、催化劑直接倒入吊裝桶內(nèi)(每次可倒入催化劑8桶,共1.6t),再用吊車吊至塔頂平臺(tái)上,放入塔內(nèi),省時(shí)省力。
(4)塔底裝填瓷球時(shí),可在塔頂人孔處裝1臺(tái)風(fēng)機(jī)抽風(fēng),強(qiáng)化塔內(nèi)空氣流通;同樣,塔頂裝催化劑時(shí),可在塔底出口法蘭處裝1臺(tái)風(fēng)機(jī)抽風(fēng),強(qiáng)化塔內(nèi)空氣流通。
甲醇合成催化劑升溫還原計(jì)劃用時(shí)由催化劑生產(chǎn)廠家確定,具體見(jiàn)表4。升溫還原過(guò)程中,入塔氣為N2中加入H2的混合氣體。
表4 甲醇合成催化劑升溫還原計(jì)劃用時(shí)
據(jù)催化劑廠家提供的技術(shù)文件,催化劑的升溫還原原計(jì)劃用時(shí)75h,由于系統(tǒng)開(kāi)車趕進(jìn)度等方面的原因,實(shí)際用時(shí)60h。加氫還原前期,加氫量為600m3/h,出水量較大,最高峰時(shí)在480 kg/h左右;還原后期調(diào)整加氫量后,出水量在200kg/h左右。此次還原前期排水方法不對(duì),導(dǎo)致前期排水量記錄不準(zhǔn)確。
催化劑的升溫還原用時(shí)共計(jì)60h,其中升溫階段16.5h、還原階段43.5h,出物理水1020.2kg(物理水有部分存于管道內(nèi)排不出來(lái)),總出水量12735.6kg。對(duì)升溫還原期間理論出水量進(jìn)行如下核算:理論物理水量=90450×1.4%=1266.3kg,理論化學(xué)水量=90450×57%×18÷80=11600.2125kg,理論總出水量=1266.3+11600.2125=12866.5125kg(計(jì)算式中,90450kg為催化劑總重,57%為催化劑中的CuO含量,18kg/kmol為水的摩爾質(zhì)量,80kg/kmol為CuO的摩爾質(zhì)量;下同)。結(jié)果表明,實(shí)際總出水量與理論出水量基本一致。
據(jù)催化劑廠家提供的技術(shù)文件,催化劑的升溫還原原計(jì)劃用時(shí)75h,催化劑生產(chǎn)廠家技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)時(shí)又要求延長(zhǎng)至80h,但實(shí)際用時(shí)98h。耗時(shí)較長(zhǎng)的主要原因是催化劑升溫初期溫升緩慢(溫度較難提升),且升溫過(guò)程中溫度有所波動(dòng),整個(gè)升溫階段用時(shí)38h,比預(yù)計(jì)的20h多出18h。
加氫還原階段,與預(yù)定方案要求基本一致,加氫量380~400m3/h,出水量控制在300kg/h左右。
整個(gè)升溫還原過(guò)程用時(shí)共計(jì)98h,其中升溫階段38h、還原階段60h,出物理水3550kg、化學(xué)水11975kg,總出水量15525kg,出物理水量高出理論值(催化劑總重90600kg,理論物理水量=90600×1.5%=1359kg)約2.2t,出化學(xué)水量與理論值(理論化學(xué)水量=90600×57%×18÷80=11619.45kg)基本一致。
分析認(rèn)為,催化劑升溫階段用時(shí)較長(zhǎng)以及出物理水量高出理論值可能是本次甲醇合成塔內(nèi)裝填的瓷球水含量較高所致。
(1)升溫還原階段加氫量控制在500m3/h左右,出水量控制在300~400kg/h。
(2)每次排水時(shí)一定要排至有氣排出才算排水完成。
通過(guò)對(duì)云南解化甲醇合成系統(tǒng)2013年和2017年兩次更換甲醇合成催化劑期間的舊催化劑鈍化及卸出、新催化劑裝填及升溫還原全過(guò)程進(jìn)行介紹,并分別進(jìn)行階段性的分析和總結(jié),得出了一些經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),并對(duì)下一次甲醇合成催化劑的更換提出優(yōu)化建議,以利今后甲醇合成催化劑的順利更換,同時(shí)為業(yè)內(nèi)提供一點(diǎn)參考與借鑒。