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        低溫甲醇洗系統(tǒng)環(huán)保控制要點(diǎn)及工藝優(yōu)化

        2019-03-14 03:13:52李建峰
        中氮肥 2019年1期
        關(guān)鍵詞:氮?dú)?/a>酸性凈化

        李建峰

        (新鄉(xiāng)中新化工有限責(zé)任公司,河南 獲嘉 453800)

        1 概 述

        新鄉(xiāng)中新化工有限責(zé)任公司200kt/a煤制甲醇項(xiàng)目于2011年9月投產(chǎn),200kt/a煤制乙二醇裝置于2012年3月投產(chǎn)試運(yùn)行。北京航天長(zhǎng)征化學(xué)工程股份有限公司蘭州分公司承擔(dān)整套甲醇裝置的詳細(xì)工程設(shè)計(jì),其粉煤氣化系統(tǒng)(廢鍋流程)采用中國(guó)航天科技集團(tuán)自主研發(fā)的航天爐(HT-L爐),設(shè)計(jì)單臺(tái)航天爐投煤量為750 t/d,2臺(tái)爐(3臺(tái)航天爐采用兩開(kāi)一備的運(yùn)行模式)合計(jì)煤氣(干基)產(chǎn)量達(dá)95000m3/h;變換系統(tǒng)采用的是低水氣比變換工藝;凈化系統(tǒng)采用的是大連理工大學(xué)的低溫甲醇洗工藝,設(shè)計(jì)處理變換氣量158000m3/h,操作彈性(負(fù)荷范圍)為60%~110%。低溫甲醇洗系統(tǒng)生產(chǎn)的凈化氣一部分送甲醇合成系統(tǒng)生產(chǎn)甲醇,另一部分送變壓吸附系統(tǒng)分離提純出CO和H2后送乙二醇系統(tǒng);含H2S的酸性氣送克勞斯硫回收系統(tǒng)生產(chǎn)硫磺,CO2產(chǎn)品氣則經(jīng)壓縮機(jī)增壓后送氣化裝置輸煤系統(tǒng)使用。

        航天爐來(lái)的粗煤氣,經(jīng)變換后送低溫甲醇洗系統(tǒng)凈化,由于變換氣中含有大量的CO2、H2S和少量的有機(jī)硫、HCN以及微量的煤泥、催化劑粉塵等雜質(zhì),其中的硫化物、HCN等雜質(zhì)帶入甲醇合成系統(tǒng)會(huì)導(dǎo)致甲醇合成催化劑活性降低或永久失活,因此必須予以清除。低溫甲醇洗系統(tǒng)通過(guò)甲醇洗滌脫除變換氣中的CO2和H2S等雜質(zhì),使氣體得到凈化,被洗滌甲醇吸收的硫化物在甲醇再生過(guò)程中富集與濃縮后送硫回收系統(tǒng)進(jìn)一步處理。

        2 系統(tǒng)生產(chǎn)中存在的問(wèn)題及優(yōu)化措施

        2.1 環(huán)保方面

        2.1.1 富甲醇取樣點(diǎn)改造

        富甲醇取樣點(diǎn)在取樣過(guò)程中易產(chǎn)生異味(有害氣體逃逸),取樣過(guò)程環(huán)??刂齐y度很大。為此,通過(guò)增設(shè)取樣置換管線(至地下槽管線),對(duì)預(yù)洗甲醇、熱再生塔(C-2205)塔底、甲醇水分離塔(C-2206)塔頂取樣點(diǎn)進(jìn)行改造,即采用密相取樣的方式消除取樣置換過(guò)程異味逃逸的可能,避免了環(huán)境污染,同時(shí)也提高了取樣的準(zhǔn)確性。

        2.1.2 槽罐放空管線改造

        地下槽、新鮮甲醇罐及污甲醇貯罐的呼吸閥放空設(shè)計(jì)為就地排放,由于系統(tǒng)排出的甲醇或多或少含有CO2、H2S等酸性氣,尤其是H2S的溢出對(duì)空氣的污染較為嚴(yán)重(人體對(duì)H2S可感知的濃度僅為0.063×10-6)。為此,在地下槽、新鮮甲醇罐、污甲醇貯罐的放空管線上增設(shè)去循環(huán)流化床鍋爐焚燒的管線,并在就地放空管線增加活性炭過(guò)濾器,正常生產(chǎn)期間放空氣隨硫回收系統(tǒng)尾氣送至鍋爐焚燒,系統(tǒng)檢修時(shí)切換為就地放空,依靠就地放空管線上的活性炭過(guò)濾器去除H2S等酸性氣,對(duì)異味起到很好的控制作用。此項(xiàng)改造措施已在河南能源化工集團(tuán)成員企業(yè)中進(jìn)行了推廣,濮陽(yáng)龍宇化工有限責(zé)任公司、河南能源化工集團(tuán)鶴壁煤化工有限公司已成功實(shí)施了類似改造。

        2.1.3 熱再生塔回流泵排氣管線改造

        由于熱再生塔回流液(以甲醇為主)中H2S與NH3含量通常在8000~10000mg/L,在回流泵備泵排氣時(shí),現(xiàn)場(chǎng)排放的污甲醇?xì)馕逗艽?,?duì)周邊環(huán)境的影響很大。為徹底消除備泵過(guò)程中污甲醇?xì)馕兜挠绊?,將熱再生塔回流泵排氣管線改為密相排放,引至地下管網(wǎng)。改造后,回流泵備泵排氣時(shí)現(xiàn)場(chǎng)氣味得到有效控制。

        2.1.4 酸性氣取樣點(diǎn)改造

        原設(shè)計(jì)酸性氣取樣點(diǎn)位于酸性氣外送管線上,但在系統(tǒng)開(kāi)車初期,酸性氣濃度偏低,無(wú)法滿足硫回收系統(tǒng)接氣要求,酸性氣外送管線上取樣點(diǎn)的分析數(shù)據(jù)不能準(zhǔn)確反映酸性氣提濃階段H2S的濃度,即酸性氣取樣點(diǎn)位置設(shè)置不合理。為此,在酸性氣分離器出口酸性氣提濃管線上增設(shè)酸性氣取樣點(diǎn)(取樣分析酸性氣中的H2S含量)。改造后,取樣的準(zhǔn)確性大大提高,低溫甲醇洗系統(tǒng)有關(guān)工藝指標(biāo)的調(diào)控更為有效。

        2.1.5 系統(tǒng)內(nèi)管廊增設(shè)霧化噴淋水系統(tǒng)

        在日常的設(shè)備檢維修、工藝處理作業(yè)過(guò)程中,難免會(huì)出現(xiàn)富含CO2、H2S氣體的甲醇暴露于空氣中,而H2S等氣體的閃蒸會(huì)造成現(xiàn)場(chǎng)異味。為此,系統(tǒng)內(nèi)管廊增設(shè)霧化噴淋水系統(tǒng)。改造后,設(shè)備檢維修、工藝處理等過(guò)程中的氣味得到有效控制,現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境得到很大改善。

        2.1.6 熱再生塔回流泵改用屏蔽泵

        熱再生回流泵原設(shè)計(jì)為離心泵,其運(yùn)行比較穩(wěn)定,對(duì)介質(zhì)的潔凈度要求不高,但機(jī)封泄漏問(wèn)題一直困擾著我們(機(jī)封處異味難以消除)。此處甲醇中的雜質(zhì)性氣體(H2S、NH3)濃度最高,微量的泄漏都會(huì)導(dǎo)致異味擴(kuò)散至數(shù)公里以外。為徹底解決此問(wèn)題,將熱再生回流泵改為屏蔽泵,且在開(kāi)車初期和系統(tǒng)運(yùn)行不穩(wěn)定時(shí)優(yōu)先使用原離心泵,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定后再投用屏蔽泵(原離心泵長(zhǎng)期處于備用狀態(tài)),以確保屏蔽泵的長(zhǎng)周期運(yùn)行。改造后的運(yùn)行實(shí)踐表明,屏蔽泵運(yùn)行狀況較好,異味問(wèn)題得到徹底解決。

        2.2 工藝方面

        2.2.1 CO2解吸系統(tǒng)改造

        系統(tǒng)滿負(fù)荷運(yùn)行后,CO2解吸塔(C-2204)氣提不充分,造成富甲醇中殘留過(guò)多的CO2氣,進(jìn)而導(dǎo)致熱再生塔負(fù)荷過(guò)大,再生甲醇品質(zhì)無(wú)法保證。為此,對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行了如下常溫氣提改造。

        將貧富甲醇換熱器(EA-2206L~E)常溫處的富甲醇引出后進(jìn)行二次氮?dú)鈿馓幔刂撇僮鲏毫?.5MPa,氣提氣回解吸塔的下段上部,氣提后的甲醇經(jīng)泵增壓后回原系統(tǒng)。從CO2解吸塔(C-2204)塔底出來(lái)的富甲醇中含有一定量的CO2,富甲醇中含有的CO2量越多,則酸性氣產(chǎn)品氣中H2S濃度越低。增設(shè)氮?dú)鈿馓崴–-2208)后,經(jīng)貧富甲醇換熱器(EA-2206L~E)換熱的常溫富甲醇(來(lái)自EA-2206E出口)進(jìn)入氮?dú)鈿馓崴–-2208),用少量氮?dú)膺M(jìn)行氣提,使富甲醇中的CO2進(jìn)一步解吸,氮?dú)鈿馓崴–-2208)塔底富甲醇用泵(P-2212)升壓,進(jìn)入貧富甲醇換熱器(EA-2206D)的富甲醇入口,繼續(xù)經(jīng)貧富甲醇換熱器(EA-2206D~A)換熱后送至熱再生塔(C-2205)進(jìn)行熱再生。氮?dú)鈿馓崴–-2208)塔頂?shù)臍怏w,通過(guò)1臺(tái)酸性氣冷卻器(EA-2211B)與部分尾氣換熱,然后送往CO2解吸塔(C-2204),與原循環(huán)提濃管線氣體合并入塔。因增設(shè)常溫氣提塔(C-2208)后循環(huán)酸性氣量減少,循環(huán)酸性氣只經(jīng)酸性氣冷卻器(EA-2211A)冷卻即可,同時(shí)由于原提濃管線內(nèi)基本沒(méi)有流量,將其作為氮?dú)鈿馓崴–-2208)塔頂氣體返回CO2解吸塔(C-2204)的管線。

        改造后,熱再生塔負(fù)荷降低30%左右,系統(tǒng)蒸汽和循環(huán)水用量均有減少;熱再生效果更好,再生甲醇純度高,有助于凈化指標(biāo)的保證;不用開(kāi)循環(huán)提濃線即可使酸性氣濃度達(dá)30%以上,不會(huì)因大量酸性氣循環(huán)影響熱再生效果及熱再生塔(C-2205)再吸收效果。

        2.2.2 硫回收系統(tǒng)快速開(kāi)車的改造

        硫回收系統(tǒng)烘爐、反應(yīng)器升溫時(shí)間長(zhǎng),不能按時(shí)接收酸性氣開(kāi)車,這對(duì)酸性氣、凈化氣以及尾氣的總硫指標(biāo)控制造成很大的難度。硫回收系統(tǒng)設(shè)計(jì)用甲醇合成系統(tǒng)弛放氣作為燃料氣進(jìn)行升溫,而開(kāi)車過(guò)程中,低溫甲醇洗系統(tǒng)接氣到甲醇合成系統(tǒng)產(chǎn)出甲醇,僅低溫甲醇洗系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)整就需要近3h,為盡早讓硫回收系統(tǒng)燃燒爐點(diǎn)火升溫,增設(shè)了凈化氣去甲醇合成系統(tǒng)弛放氣管線,如此不僅硫回收系統(tǒng)引氣開(kāi)車時(shí)間得以縮短,而且還能滿足開(kāi)車期間氣化熱風(fēng)爐原料氣的供應(yīng)。

        2.2.3 熱再生塔工藝運(yùn)行參數(shù)優(yōu)化

        熱再生塔的運(yùn)行狀況好壞直接影響再生甲醇的品質(zhì),蒸汽消耗過(guò)多或過(guò)少均不能保證熱再生效果。蒸汽用量過(guò)多,會(huì)導(dǎo)致熱再生塔塔頂溫度偏高,進(jìn)而引起酸性氣帶醇量大和濃縮酸性氣帶醇而造成大量冷量的損失;蒸汽用量過(guò)少,會(huì)導(dǎo)致富甲醇中的氣體解吸不徹底,影響洗滌甲醇的吸收效果,造成凈化氣和CO2產(chǎn)品氣中硫含量超標(biāo)。

        通過(guò)收集甲醇熱再生系統(tǒng)相關(guān)運(yùn)行參數(shù)(見(jiàn)表1)并結(jié)合設(shè)計(jì)指標(biāo),找到了系統(tǒng)運(yùn)行中各工藝參數(shù)控制的平衡點(diǎn),即酸性氣進(jìn)酸性氣分離器的溫度一旦高于-25℃,酸性氣中的醇含量就會(huì)明顯升高,控制在-30℃以下時(shí)各項(xiàng)指標(biāo)較為理想,既能滿足對(duì)再生甲醇的質(zhì)量要求,又能控制酸性氣帶醇量在200×10-6以內(nèi),同時(shí)系統(tǒng)冷量損失也不是很大,還能控制CO2解吸塔氣提段出口甲醇最低溫度在-60℃。

        表1 甲醇熱再生系統(tǒng)相關(guān)運(yùn)行參數(shù)

        2.2.4 凈化氣中CO2含量過(guò)低或過(guò)高的對(duì)策

        通常情況下,凈化氣中的CO2含量控制在2.5%~3.0%,凈化氣中CO2含量過(guò)低或過(guò)高,都會(huì)造成甲醇合成系統(tǒng)粗醇中乙醇含量偏高。低溫甲醇洗系統(tǒng)指標(biāo)控制的關(guān)鍵就是物料之間的平衡,一旦平衡被打破,工藝指標(biāo)控制難度更大。如凈化氣中CO2含量、甲醇循環(huán)量及系統(tǒng)溫度就是一個(gè)互相制約的關(guān)系,在系統(tǒng)負(fù)荷一定的情況下,只有控制相對(duì)穩(wěn)定的甲醇循環(huán)量,才能保證各項(xiàng)工藝指標(biāo)的穩(wěn)定。凈化氣中CO2含量與粗甲醇中乙醇含量的關(guān)系見(jiàn)表2。

        表2 凈化氣中CO2含量與粗甲醇中乙醇含量的關(guān)系

        2.2.5 開(kāi)停車過(guò)程中上、下游系統(tǒng)的協(xié)調(diào)配合

        過(guò)去,開(kāi)停車過(guò)程中上、下游系統(tǒng)之間銜接不好,開(kāi)車時(shí)甲醇裝置的各單元工藝氣調(diào)整合格后才送往下游系統(tǒng),造成資源浪費(fèi)并存在安全隱患。為此,采取了如下優(yōu)化措施。

        (1)CO2壓縮機(jī)根據(jù)氣化用氣要求啟動(dòng)(開(kāi)車階段氣化系統(tǒng)粉煤載氣用氮?dú)廨斔?,系統(tǒng)運(yùn)行正常后載氣用CO2),由于為間歇性用氣,需控制好機(jī)組負(fù)荷和四段出口壓力,以防止系統(tǒng)超壓;當(dāng)?shù)蜏丶状枷聪到y(tǒng)產(chǎn)出穩(wěn)定量的CO2產(chǎn)品氣后即引入CO2壓縮機(jī),以盡快降低粗煤氣中的N2含量,以利于低溫甲醇洗系統(tǒng)循環(huán)甲醇溫度的降低。

        (2)變換系統(tǒng)開(kāi)車控制好變換爐床層溫度,在熱點(diǎn)溫度超過(guò)470℃要請(qǐng)示調(diào)度后投微量高壓氮?dú)猓刂坪米儞Q爐床層溫度,嚴(yán)防床層溫度過(guò)高;同時(shí),調(diào)大低溫甲醇洗系統(tǒng)前、后的放空量,以盡快將變換系統(tǒng)內(nèi)的熱量移出。

        (3)低溫甲醇洗系統(tǒng)開(kāi)車接氣后要第一時(shí)間建立弛放氣管網(wǎng)流量,供硫回收系統(tǒng)、氣化系統(tǒng)使用,同時(shí)將此管網(wǎng)壓力交由合成崗位控制,以保證硫回收系統(tǒng)開(kāi)車燃燒爐烘爐穩(wěn)步升溫,防止因弛放氣壓力波動(dòng)將燃燒爐吹滅。具體措施如下:①酸性氣全部通過(guò)提濃管線上流量調(diào)節(jié)閥(FV-22017)控制其流量,將其回流至CO2解吸塔(C-2204)塔進(jìn)行酸性氣濃縮,并加強(qiáng)其成分分析,在酸性氣濃度達(dá)到20%后通知硫回收崗位接氣開(kāi)車;②凈化氣在2次分析合格后投用精脫硫槽(V-2213)向甲醇合成系統(tǒng)送氣,送氣后仍然要分析精脫硫槽(V-2213)前、后的氣體成分[精脫硫槽(V-2213)進(jìn)口只分析總硫含量,精脫硫槽(V-2213)出口進(jìn)行全分析],以便于對(duì)工況進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整;③加強(qiáng)尾氣總硫含量分析,據(jù)分析結(jié)果及時(shí)調(diào)整氣提氮?dú)庥昧?,確保尾氣達(dá)標(biāo)排放。

        3 結(jié)束語(yǔ)

        低溫甲醇洗系統(tǒng)作為煤化工裝置尤其是甲醇裝置中工藝流程最長(zhǎng)、控制點(diǎn)多、涉及上下游崗位最多的一個(gè)單元,無(wú)論是工藝參數(shù)的調(diào)整,還是環(huán)保方面的管控,難度都很大。作為生產(chǎn)操作人員,需抓住工藝主線,不斷積累生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和收集運(yùn)行數(shù)據(jù),找準(zhǔn)適宜的物料和冷量平衡點(diǎn),確保系統(tǒng)的運(yùn)行質(zhì)量,這樣各項(xiàng)工藝指標(biāo)尤其是凈化氣總硫、尾氣總硫等關(guān)鍵指標(biāo)的控制將不再是難題。

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