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        氨預(yù)熱器列管泄漏處理及原因分析

        2019-03-14 03:13:52王秀成高青宇
        中氮肥 2019年1期
        關(guān)鍵詞:管口殼程預(yù)熱器

        王秀成,高青宇

        (陜西渭河煤化工集團(tuán)有限責(zé)任公司,陜西 渭南 714000)

        1 概 述

        陜西渭河煤化工集團(tuán)有限責(zé)任公司(簡稱渭化)1760t/d尿素裝置,采用日本東洋工程公司的ACES尿素工藝,于1995年建成投產(chǎn)。隨著服役時間的不斷延長,高壓圈核心設(shè)備腐蝕嚴(yán)重且進(jìn)入腐蝕加劇期,系統(tǒng)故障率逐年升高,其他設(shè)備也存在著諸多問題。

        氨預(yù)熱器是一臺固定管板式列管換熱器,換熱管規(guī)格為φ16mm×2.8mm,換熱管長度為6000mm,換熱管材質(zhì)為10#鋼(軟鐵),共178根,其換熱面積為50.9m2;設(shè)計管程壓力19.4 MPa、殼程壓力0.4MPa,管板、封頭材質(zhì)為20MnMoⅣ,殼體材質(zhì)為Q345R。氨預(yù)熱器位于尿素合成系統(tǒng),采用蒸汽冷凝液(壓力為0.1 MPa,其狀態(tài)不穩(wěn)定,可能存在氣液混合狀態(tài))將氨給料泵(GA101A/B)送來的10~40℃(壓力為17.7MPa)液氨加熱到51.1℃,然后送入尿素合成塔(DC101)底部參與合成反應(yīng)。原氨預(yù)熱器由于服役時間較久,換熱管角焊縫泄漏問題頻出,嚴(yán)重影響尿素裝置的長周期、穩(wěn)定運行,于2014年6月安裝投用了新氨預(yù)熱器;2016年3月進(jìn)行新氨預(yù)熱器的首次檢驗,由于其前期運行狀況良好,并未對其列管進(jìn)行壁厚與缺陷檢測;但在其后的2016年8月—2017年5月,氨預(yù)熱器多次出現(xiàn)爆管泄漏事故,經(jīng)分析,最終確認(rèn)是其殼側(cè)蒸汽冷凝液入口防沖板存在嚴(yán)重的設(shè)計及安裝缺陷所致。

        2 氨預(yù)熱器列管歷次泄漏經(jīng)過及處理

        2016年8月13日05∶41,氨預(yù)熱器發(fā)生泄漏,且殼程安全閥(SV107)啟跳。尿素裝置緊急停車檢修,對氨預(yù)熱器置換合格后,打開設(shè)備上、下封頭,查漏發(fā)現(xiàn)靠近冷凝液進(jìn)液管口最近的1根換熱管爆管,當(dāng)時分析爆管原因是換熱管存在未檢出的原始缺陷,投用后溫度、壓力的交變導(dǎo)致缺陷擴(kuò)大乃至爆管。于是對泄漏換熱管進(jìn)行了堵管處理,如圖1中的管①。

        圖1 氨預(yù)熱器上管板俯視圖

        2016年9月1日03∶07,氨預(yù)熱器再次發(fā)生泄漏,安全閥(SV107)啟跳。打開設(shè)備上、下封頭,查漏發(fā)現(xiàn)靠近冷凝液進(jìn)液管口最近的另1根換熱管爆管,如圖1中的管②。經(jīng)分析,懷疑蒸汽冷凝液防沖板脫落,于是拆卸冷凝液入口切斷閥(4″、150LB法蘭閘閥),發(fā)現(xiàn)防沖板設(shè)計及安裝方面存在嚴(yán)重缺陷,如圖2所示。經(jīng)商討,我們計劃更換設(shè)備,為了給更換設(shè)備贏得緩沖時間,決定先采取臨時措施,除將泄漏換熱管進(jìn)行堵管以外,另外再堵管13根(如圖1中圓形標(biāo)記部分),至此共堵管15根。

        圖2 氨預(yù)熱器殼程蒸汽冷凝液管口圖

        2016年10月,氨預(yù)熱器殼程蒸汽冷凝液系統(tǒng)關(guān)聯(lián)系統(tǒng)冷凝液電導(dǎo)率升高,經(jīng)排查,確認(rèn)氨預(yù)熱器再次出現(xiàn)泄漏,但泄漏量微小,我們對氨預(yù)熱器進(jìn)行監(jiān)護(hù)運行。2016年11月借停車機(jī)會,打開設(shè)備上、下封頭,查漏發(fā)現(xiàn)第2排列管出現(xiàn)泄漏,再次堵管11根(如圖1中方形標(biāo)記部分),至此共堵管26根。

        2017年4月1日,氨預(yù)熱器又出現(xiàn)泄漏,系統(tǒng)停車查漏發(fā)現(xiàn),之前未發(fā)生泄漏而堵管的換熱管出現(xiàn)了泄漏,泄漏原因為焊接質(zhì)量問題。

        3 原因分析

        由圖2可見,蒸汽冷凝液防沖板為管束與筒體裝配完成后加焊安裝。雖然防沖板外表面到設(shè)備筒體內(nèi)壁的距離不小于接管外徑1/4,滿足防沖板四周流通面積不小于進(jìn)口管流通面積的要求,但防沖板直徑遠(yuǎn)小于接管外徑,不滿足大于接管外徑50mm的要求[據(jù)《管殼式換熱器》(GB151—1999)]。由此,防沖板不僅失效,反而加劇了蒸汽冷凝液對靠近進(jìn)液區(qū)換熱管的沖刷作用,造成換熱管逐排沖刷穿透。

        經(jīng)查閱資料與核對圖紙,發(fā)現(xiàn)原設(shè)計圖中蒸汽冷凝液進(jìn)液管口方位與換熱管布管弓高方位對應(yīng),排氣管口位于蒸汽冷凝液進(jìn)液管口順時針90°方位;而設(shè)備制造廠的管板供貨商提供圖樣中已將排液、排氣孔加工完成,方位位于布管弓高方位,設(shè)備制造廠為滿足現(xiàn)場原管口方位安裝條件,未與我方溝通,制造時違背了冷凝液進(jìn)液管口方位對應(yīng)換熱管布管弓高方位的原始設(shè)計要求。另外,由于布管尖部方位離設(shè)備筒體內(nèi)壁較近,蒸汽冷凝液進(jìn)口管處無法安裝符合設(shè)計要求的防沖板,最終出現(xiàn)了如圖2所示的安裝情況。

        4 設(shè)備更換

        自發(fā)現(xiàn)氨預(yù)熱器蒸汽冷凝液防沖板存在設(shè)計及安裝方面的嚴(yán)重缺陷后,我們就開始準(zhǔn)備設(shè)備更換工作。經(jīng)過與設(shè)備制造廠溝通,在設(shè)計階段即對管口方位進(jìn)行了合理調(diào)整:蒸汽冷凝液進(jìn)液管口位于布管弓高對應(yīng)方位,殼程排氣管口位于蒸汽冷凝液管口180°方位上方,蒸汽冷凝液出液管口位于蒸汽冷凝液管口180°方位下方,殼程排液管口位于蒸汽冷凝液管口下方。新設(shè)備安裝時,其殼程以蒸汽冷凝液進(jìn)、出口管口方位為基準(zhǔn),對排液、排氣管線重新進(jìn)行了配管。2017年5月,利用尿素裝置中修停車機(jī)會,我們對氨預(yù)熱器進(jìn)行了整體更換,蒸汽冷凝液防沖板得以合理安裝,防沖板起到有效防沖的作用,避免了換熱管沖刷泄漏事故的再次發(fā)生。

        5 經(jīng)驗教訓(xùn)

        (1)采購換熱器類設(shè)備時,在設(shè)備設(shè)計聯(lián)絡(luò)階段要嚴(yán)審圖紙,對總圖與零件圖中管口方位、定位尺寸等要進(jìn)行嚴(yán)格比對,以免發(fā)生沖突而出現(xiàn)返工或廢料的情況;設(shè)備出廠檢驗時,在做強(qiáng)度、密封試驗前,要對布管方式、對應(yīng)管口方位、管口定位尺寸等進(jìn)行確認(rèn),以便在制造廠對發(fā)現(xiàn)的問題及時予以解決。

        (2)對換熱器類設(shè)備,據(jù)運行工況、介質(zhì)情況,除對設(shè)備嚴(yán)格執(zhí)行定期檢驗外,對換熱管(尤其是重點設(shè)備的)也要定期進(jìn)行渦流檢測,以確認(rèn)換熱管壁厚與缺陷情況。

        (3)對含防沖板的換熱器類設(shè)備,要定期檢查防沖板的沖蝕及固定情況,及時焊接、加固及處理其他缺陷,防止出現(xiàn)防沖板脫落、擊穿等狀況,以免發(fā)生換熱管穿透或爆管等更大問題而危及人身與設(shè)備安全。

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