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        汽輪機(jī)軸封蒸汽溫度波動原因分析與解決方案

        2019-03-12 03:43:18
        綜合智慧能源 2019年2期
        關(guān)鍵詞:軸封溫水調(diào)節(jié)閥

        (國家電投集團(tuán)鄭州燃?xì)獍l(fā)電有限公司,鄭州 450000)

        0 引言

        汽輪機(jī)軸封系統(tǒng)的主要功能是防止蒸汽向外泄漏,以確保汽輪機(jī)效率,軸封蒸汽溫度穩(wěn)定對汽輪機(jī)安全運(yùn)行非常重要?!峨娏κ鹿识屙?xiàng)反措》和 DL/T 834—2003《火力發(fā)電廠汽輪機(jī)防止進(jìn)水和冷蒸汽導(dǎo)則》中明確要求,要保證軸封蒸汽溫度穩(wěn)定,以防止蒸汽帶水進(jìn)入汽輪機(jī)軸封而損壞汽輪機(jī)。某燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)電廠采用SIEMENS公司生產(chǎn)的H30-25,E-30-25-1×12.5(TCF1)型三壓、再熱、雙缸凝汽式汽輪機(jī),室內(nèi)安裝,全周進(jìn)汽,無調(diào)節(jié)級,主要以滑壓方式運(yùn)行,與燃?xì)廨啓C(jī)和發(fā)電機(jī)通過同步自動換擋(SSS)離合器聯(lián)軸,構(gòu)成完整的單軸配置,采用高壓、中壓和低壓蒸汽旁路系統(tǒng)。汽輪機(jī)高、中壓軸封和低壓軸封采用輔助蒸汽母管汽源,分別調(diào)壓調(diào)溫后供汽封運(yùn)行。2018年以來,該電廠低壓軸封蒸汽溫度調(diào)節(jié)出現(xiàn)頻繁波動,筆者對此現(xiàn)象展開分析,查找原因,以找出解決方案。

        1 低壓軸封蒸汽溫度波動情況

        1.1 系統(tǒng)概況

        該電廠汽輪機(jī)軸封系統(tǒng)汽源由輔助蒸汽母管提供,該汽源日常運(yùn)行壓力為0.35~0.65 MPa,溫度為150~160 ℃,經(jīng)電加熱器加熱至280 ℃后分別供給高、中壓軸封和低壓軸封。高、中壓軸封汽源在汽輪機(jī)投入運(yùn)行后切為高壓缸漏汽以實(shí)現(xiàn)自密封,低壓軸封始終采用輔助蒸汽。為防止輔助蒸汽經(jīng)長管道輸送后帶水,同時保證該路汽源隨時能夠作為高、中壓軸封的備用汽源,低壓軸封汽始終使用輔助蒸汽。高、中壓軸封汽參數(shù)為3.5 kPa/280 ℃,低壓軸封汽參數(shù)為3.5 kPa/150~170 ℃。軸封系統(tǒng)運(yùn)行界面如圖1所示。

        1.2 低壓軸封蒸汽溫度波動情況介紹

        2018年年初至今,該電廠低壓軸封蒸汽溫度在110~170 ℃間規(guī)律性波動,減溫水調(diào)節(jié)閥開度在0%~100%間波動,如圖2所示。

        圖1 軸封蒸汽系統(tǒng)運(yùn)行畫面Fig.1 Operation interface of shaft seal steam system

        圖2 低壓軸封蒸汽溫度波動曲線Fig.2 Fluctuation curve of low-temperature shaft seal steam temperature

        從圖2可以看出,低壓軸封蒸汽溫度在1 min內(nèi)可由170 ℃突降至110 ℃。如果蒸汽溫度真的發(fā)生了如此劇烈的變化,那么汽輪機(jī)運(yùn)行安全性無疑會受到嚴(yán)重威脅。然而此時減溫水的開度和供應(yīng)量是連續(xù)線性調(diào)整的,不可能造成蒸汽溫度如此劇烈的變化。但是,在平穩(wěn)運(yùn)行的過程中,蒸汽流量與減溫水流量均穩(wěn)定時,仍有蒸汽溫度突降的情況。如果蒸汽平均溫度不是發(fā)生了實(shí)質(zhì)性降低,那么是什么原因造成測溫變送器出現(xiàn)如此巨大的變化呢?

        2 原因分析

        2.1 減溫水因素

        經(jīng)現(xiàn)場測量減溫水噴嘴流量(噴嘴外露,手動截止閥全開,調(diào)整調(diào)節(jié)閥開度,測量減溫水噴量),調(diào)節(jié)閥開度、流量對應(yīng)關(guān)系為:100%,0.76 L/min;50%,0.70 L/min;10%,0.66 L/min。按照理想熱能轉(zhuǎn)換關(guān)系計(jì)算,如果減溫水全部用于降低蒸汽溫度,質(zhì)量和熱平衡方程如下:

        qV1h1+qVjhj=qV2h2,

        qV1=(qV2h2-qVjhj)/h1,

        式中:qV1為來汽流量;qVj為減溫水流量;qV2為減溫器后蒸汽流量;h1為來汽比焓;hj為減溫水比焓;h2為減溫器后蒸汽比焓。

        根據(jù)公式計(jì)算得出對應(yīng)的蒸汽流量為8.52~7.40 kg/min,然而實(shí)測低壓軸封蒸汽的流量并沒有這么大。由此判斷,噴入的減溫水不可能全部轉(zhuǎn)變?yōu)檎羝?,大部分是在減溫水噴嘴后管道中以汽液共存的形式存在的。也就是說,下游管道中的氣流是裹挾大量小水珠的3.5 kPa/155 ℃的蒸汽,小水珠的直徑大小視噴嘴霧化效果和蒸發(fā)速度而定。

        經(jīng)過減溫減壓的蒸汽在下游管道中首先沖擊10 MAW24CT002測點(diǎn)的熱電偶套管,然后是10 MAW24CT001測點(diǎn)(如圖3所示)。由于蒸汽中裹挾著大量小水珠,在蒸汽混流不均(小水珠局部過密)區(qū)域,水珠附著在熱電偶套管表面,由于水的汽化潛熱作用,水膜吸收套管熱量并降低熱電偶溫度,即使蒸汽流溫度較高,但測點(diǎn)測得的溫度不會升高(3.5 kPa下水的沸點(diǎn)為110 ℃左右)。如果因蒸汽流量、流速造成蒸汽混流不均區(qū)域前移或后移,一旦該區(qū)域接觸某個溫度測點(diǎn),可能造成該溫度測點(diǎn)測量值快速下降。

        圖3 軸封蒸汽溫度測點(diǎn)示意Fig.3 Schematic of measurement points for shaft seal steam temperature

        經(jīng)過試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),蒸汽調(diào)節(jié)閥開度為40%~45%時調(diào)節(jié)線性不太好。如供汽壓力為0.48 MPa,蒸汽調(diào)節(jié)閥開度為40.4%時,測得閥后管段內(nèi)蒸汽壓力為1.19 kPa;蒸汽調(diào)節(jié)閥開度為44.4%時,測得閥后管段內(nèi)蒸汽壓力為4.30 kPa。而低壓軸封蒸汽的設(shè)計(jì)壓力為3.50 kPa,剛好在調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)線性不佳的區(qū)間,調(diào)節(jié)閥的微小波動都可能造成下游蒸汽流量出現(xiàn)較大變化,蒸汽混流不均區(qū)域被汽流推動至溫度測點(diǎn)處,就可能對下游的溫度測量造成較大干擾。將蒸汽調(diào)節(jié)閥打至手動模式,控制調(diào)節(jié)閥開度不變,下游蒸汽壓力跟隨汽源壓力變化,則不會出現(xiàn)蒸汽溫度大幅波動的情況,說明如果蒸汽調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)特性均勻,單一變量(汽源壓力)造成的波動不易造成蒸汽混流不均區(qū)域大范圍移動。

        2.2 測點(diǎn)因素

        對就地兩個壓力測點(diǎn)10 MAW24CP001,002進(jìn)行多次校準(zhǔn)、調(diào)整,將壓力引出口改至同一水平高度,避免了高度差可能造成的測量偏差(如圖4所示)。在穩(wěn)定運(yùn)行和系統(tǒng)停運(yùn)時,這兩個測點(diǎn)測得的數(shù)據(jù)非常接近,測量偏差及變化趨勢基本一致,但在運(yùn)行中仍會出現(xiàn)測量偏差,特別是工況變化較大時,汽壓變化越劇烈,兩個測點(diǎn)偏差越大。由于蒸汽調(diào)節(jié)閥是單沖量調(diào)節(jié),僅靠下游壓力反饋數(shù)值調(diào)整閥門開度,而作為調(diào)整依據(jù)的壓力數(shù)值就是CP001,002測點(diǎn)的綜合計(jì)算值,基本是兩個測點(diǎn)的平均值。在一個測點(diǎn)測量值較準(zhǔn)確(判斷是CP001測點(diǎn)),而另一個測點(diǎn)偏離實(shí)際值較大時,計(jì)算得到的值也會偏離實(shí)際值,從而造成調(diào)節(jié)閥設(shè)定值偏離實(shí)際需求。特別是當(dāng)不準(zhǔn)確測點(diǎn)測量值偏小時,計(jì)算值也偏小,導(dǎo)致調(diào)節(jié)閥開度大于實(shí)際需求,等該測點(diǎn)受上升汽壓和本身的波動特性影響恢復(fù)正常后,調(diào)節(jié)閥再次關(guān)小。進(jìn)汽流量反復(fù)調(diào)節(jié),混流不均區(qū)域隨之移動,測量汽溫也形成大幅波動,從而形成惡性循環(huán)。

        圖4 現(xiàn)場壓力測點(diǎn)布置Fig.4 Arrangement of field pressure measuring points

        通過分析運(yùn)行曲線和就地觀察,CP001測點(diǎn)測得的壓力數(shù)據(jù)可信度較高。在蒸汽調(diào)節(jié)閥調(diào)整頻繁、蒸汽壓力波動劇烈時,兩個壓力測點(diǎn)引出管溫度差別非常大。蒸汽在由氣態(tài)變?yōu)橐簯B(tài)時會釋放大量的熱量,CP002測點(diǎn)引壓管較熱,說明該管道換熱效應(yīng)明顯。因此懷疑CP002測點(diǎn)管道布置不合理,導(dǎo)致管道內(nèi)凝結(jié)效應(yīng)較強(qiáng),凝結(jié)后液柱回流對壓力測點(diǎn)影響較大,造成該壓力測點(diǎn)測得數(shù)據(jù)波動大、偏差大。

        2.3 管道布置因素

        在選定合適的傳感器后,怎樣正確地安裝,將影響流動工質(zhì)動壓測量的精度。傳感器安裝時主要考慮振動影響和管道的動態(tài)響應(yīng)。振動主要是由傳感器安裝部位傳到測壓傳感器上來的,一方面會產(chǎn)生一個與振動有關(guān)的干擾信號,另一方面,振動加速度會造成傳感器過早被破壞。一般是將傳感器安裝在一個質(zhì)量較大的聯(lián)接件上,聯(lián)接件再通過剛度較小的零件與被測設(shè)備聯(lián)接。管道的動態(tài)響應(yīng)問題主要是管道的濾波效應(yīng)問題,在通過傳壓管道測量流體壓力時,要考慮傳壓管道系統(tǒng)的頻率特性,盡可能使傳感器直接與被測工作介質(zhì)接觸,即采取齊平安裝方式。在不能保證此種安裝方式的情況下,就需要考慮怎樣消除傳壓管道對壓力測試精度的影響[1]。

        現(xiàn)場低壓軸封蒸汽壓力測點(diǎn)布置如圖4所示,兩個壓力變送器壓力信號取自蒸汽母管垂直向上引出的引壓管側(cè)壁處,10 MAW24CP001測點(diǎn)垂直于氣流方向,10 MAW24CP002測點(diǎn)平行于氣流方向。由于布置方式不同,這兩路壓力信號動態(tài)響應(yīng)可能不一致,從而導(dǎo)致靜態(tài)情況下均正常的兩個壓力變送器測量流體壓力時出現(xiàn)偏差,進(jìn)而影響蒸汽調(diào)節(jié)閥的調(diào)整。想要消除動態(tài)響應(yīng)不一致的影響,需要統(tǒng)一兩個壓力測點(diǎn)的引出位置。

        3 解決方案

        (1)改善壓力測點(diǎn)引出位置,使汽壓、汽流變化對兩個壓力變送器影響一致,減小測量波動??梢詫蓚€壓力變送器引出管接在引壓管端部,以減少測量偏差。

        (2)嘗試降低低壓軸封進(jìn)汽壓力設(shè)定值,減小供汽量,下游管道內(nèi)混流不均區(qū)域會前移,脫離溫度測點(diǎn)區(qū)間。

        (3)可以考慮將溫度測點(diǎn)后移,遠(yuǎn)離蒸汽混流不均區(qū)域。這樣,即使蒸汽流量發(fā)生變化,溫度測點(diǎn)也不會受到混流不均區(qū)域的影響,汽溫不會出現(xiàn)突降。

        (4)更換減溫水噴嘴,選擇霧化效果更好的噴嘴,減小噴出水滴的直徑,降低混流不均區(qū)域出現(xiàn)的可能性。

        4 實(shí)施效果

        該電廠于2018年5月對低壓軸封蒸汽壓力測點(diǎn)進(jìn)行改造,由原布置方式改為引自引壓管端部,在不影響汽輪機(jī)真空度的前提下,將低壓軸封進(jìn)汽壓力設(shè)定值降至3.0 kPa,改造后機(jī)組啟停及運(yùn)行過程中基本沒有出現(xiàn)溫度波動情況。未來準(zhǔn)備進(jìn)行減溫水噴嘴的改造,對減溫水噴出顆粒、線型、方向進(jìn)行調(diào)整,以期達(dá)到最佳效果。

        5 結(jié)束語

        軸封供汽溫度對汽輪機(jī)安全運(yùn)行至關(guān)重要,維持穩(wěn)定的軸封供汽溫度不能僅從減溫水調(diào)節(jié)入手,還應(yīng)擴(kuò)大調(diào)查范圍,從蒸汽流量調(diào)節(jié)、測點(diǎn)布置、管道布置等多方面分析,找到汽溫波動的根本原因,從而解決問題。

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