(河南龍宇煤化工氣體凈化廠,河南 商丘 476600)
液氨作為工業(yè)大型制冷劑,工藝成熟、制取容易、價格低廉,在低溫甲醇洗裝置中被作為介質(zhì)廣泛利用。1.5MPa(a)液氨經(jīng)控制進入裝置中的氨冷卻器,減壓汽化成為低壓、低溫氨氣體,與氨冷卻器內(nèi)工藝介質(zhì)進行換熱,為系統(tǒng)提供冷量。由于氣氨側(cè)壓力遠低于工藝側(cè)壓力,氨冷器的泄漏使工藝側(cè)的高壓氣體或溶解有二氧化碳的甲醇進入氣氨側(cè),二氧化碳和氨發(fā)生化學(xué)反應(yīng)形成氨鹽,從而造成假液位、冷凍能力下降、導(dǎo)淋排放困難等問題。
從前工序來的粗煤氣進入到氨冷器E02的管程,被殼程的0℃的氨氣冷卻到10℃左右后,進入到氨洗滌塔T-02下部,與來自上部40℃的除鹽水進行逆流接觸,吸收粗煤氣中的氨和氫氰酸等有害組分,經(jīng)洗滌后的粗煤氣從氨洗滌器頂部出來,經(jīng)過氨冷器E04,被-38℃液氨降溫后進入粗煤氣洗滌塔T-03,粗煤氣在T-03塔內(nèi)與低溫甲醇液傳質(zhì)、傳熱,吸收粗煤氣中的二氧化碳和硫化氫,為了保持甲醇的低溫和良好的吸收能力,塔內(nèi)甲醇還與氨冷卻器E225和E226換熱降溫。出洗滌塔T-03的合格凈化氣經(jīng)回收冷量之后,送往后續(xù)裝置。低溫甲醇洗流程見圖1。
來自低溫甲醇洗的-38℃、0.063MPa(a)氣氨,經(jīng)過一級分離器后進入氨壓縮機低壓缸進行一段壓縮,氣氨經(jīng)過加壓后達到136.5℃、0.43MPa(a),進入一級冷卻器、分離器,與來自低溫甲醇洗的0℃、0.43MPa(a)氣氨混合后進入氨壓縮機高壓缸進行二段壓縮。氣氨經(jīng)過二段壓縮后達到119.5℃、0.94MPa(a),進入二級冷卻器和二級分離器。從二級分離器出來的氣氨進入氨壓縮機高壓缸進行三段壓縮,氣氨經(jīng)過加壓后達到107.1℃、1.76MPa(a)后排出,其中一小部分氣氨去干氣密封系統(tǒng),作為工藝氣進行一級密封,大部分氣氨經(jīng)過防喘振冷卻器后被分三部分,第一部分經(jīng)過防喘振調(diào)節(jié)閥進入一級分離器,第二部分經(jīng)過防喘振調(diào)節(jié)閥進入二級分離器,第三部分經(jīng)過氨冷凝器冷凝后液氨進入氨儲槽[1]。
因為在壓縮機啟動開車時,系統(tǒng)需要采用氮氣充壓,氮氣作為惰性氣體在系統(tǒng)中存在,在氨壓縮機正常運行后,氮氣惰性氣體通過壓力調(diào)節(jié)閥排放至氨火炬,使系統(tǒng)處于氨氣工況。氨冷凍系統(tǒng)工藝流程見圖2。
圖2 氨冷凍系統(tǒng)工藝流程注:E02,E04,E225,E226—氨冷器
(1)氨儲槽惰性氣體組分的變化。氨冷器不發(fā)生泄漏時,液氨儲槽的惰性氣體主要是氮氣,含量在99%。當(dāng)氨冷器泄漏后工藝氣側(cè)壓力高,工藝氣體漏到低壓氨系統(tǒng)側(cè),H2、CO不與氨發(fā)生化學(xué)反應(yīng),且與氨介質(zhì)不溶,氨與CO2可以生成碳銨結(jié)晶。CO、CO2、H2在氨儲槽中富集,經(jīng)分析其總量能達到15%左右。
(2)氨冷器內(nèi)漏后對氨壓縮機的影響。氨與CO2氣體可以生成碳銨,碳銨結(jié)晶隨著氣氨進入氨壓縮機入口管道,部分沉積在管道上,另一部分會被氨冰機兩級入口分離器內(nèi)部填料攔截,造成分離器內(nèi)部填料被堵塞,氣體通道變小,造成分離器阻力增加,氨冰機入口壓差由正常時2kPa(g)增加到20kPa(g),氨冰機入口氣量減小,機組運行工況變差,冰機負荷受到影響,外供冷量變低,不能滿足工藝要求。
含有碳銨結(jié)晶的氣體會對氨冰機干氣密封運行造成影響,壓縮機干氣密封系統(tǒng)的壓力和流量出現(xiàn)頻繁波動。生產(chǎn)中要對干氣密封過濾器壓差變化情況引起重視,在異常波動時及時分析查明原因,防止微量結(jié)晶影響干氣密封,嚴(yán)重時造成干氣密封系統(tǒng)損壞,機組被迫停車檢修。
(3)對遠傳和現(xiàn)場液位計指示影響。遠傳液位計選用精密的雙法蘭液位計,冷卻器泄漏時生成的碳銨結(jié)晶,致密附著在液位計正壓側(cè)膜盒上,把測量介質(zhì)液氨與受壓膜盒完全隔離,形成指示值偏高,不能正確測量氨冷器內(nèi)部液位。
而現(xiàn)場液位計底部聯(lián)通管線被碳銨結(jié)晶堵塞,不能形成連通器,液位計無法正常使用,檢查液位計的閥門內(nèi)堵塞的固體物質(zhì)見圖3。
圖3 液位計閥門內(nèi)堵塞
(4)氨冷器氨側(cè)底部倒淋閥門及管線堵塞,不能正常排污。對現(xiàn)場氨冷器底部倒淋檢查發(fā)現(xiàn)堵塞嚴(yán)重,閥門內(nèi)部堵塞致密(見圖4)。
圖4 倒淋閥門及管線堵塞
(5)工藝氣側(cè)溫度變高,換熱效果不好;出低溫甲醇洗滌塔工藝氣中硫化氫含量超標(biāo)。正常運行時與氨冷器泄漏后的運行數(shù)據(jù)見表1。
(6)通過對氨冷器底部積液物質(zhì)組成的分析,分析結(jié)果表明,底部積液物質(zhì)中含有甲醇。氨冷器的工藝側(cè)壓力高于氨側(cè),當(dāng)氨冷器發(fā)生泄漏后,高壓側(cè)泄漏到低壓側(cè),即工藝氣和低溫甲醇會泄漏到氨側(cè),工藝氣體隨氨氣系統(tǒng)經(jīng)壓縮機壓縮進入氨儲槽,通過氨儲槽惰氣排放處理掉;但是甲醇液體在氨冷器氨側(cè)不能蒸發(fā),富集在換熱器殼程,造成虛假氨液位,通過對氨冷器底部組分取樣分析,氨中含甲醇量20%。
表1 正常運行時與氨冷器泄漏后的運行數(shù)據(jù)
(1)遠傳和現(xiàn)場液位計不準(zhǔn),中控及現(xiàn)場崗位人員無法準(zhǔn)確判斷氨冷卻器液位。氨冷器氨側(cè)液位高時氣氨會夾帶大量的液氨,液氨在壓縮機分離器內(nèi)被分離、積累,形成液位計滿液位,液氨會進入壓縮機入口管道,被吸入離心壓縮機,引起壓縮機振動高,機組跳車;嚴(yán)重時會損壞壓縮機轉(zhuǎn)子,更有可能會造成機毀人亡的安全事故。
在實際運行時發(fā)生過液位計不能準(zhǔn)確指示,氨壓縮機入口分離器液位高,液氨不能及時排出,通過對現(xiàn)場氨系統(tǒng)的管道發(fā)現(xiàn)結(jié)冰情況,判斷液位計帶液嚴(yán)重,為了保證壓縮機的安全,對機組采取緊急停機事件。
(2)氨冷卻器發(fā)生泄漏后制冷效果差、為系統(tǒng)提供冷量不足。由于工藝側(cè)介質(zhì)壓力高于氨側(cè)壓力,工藝介質(zhì)泄漏到氨側(cè),與氨發(fā)生化學(xué)反應(yīng),生成銨鹽。銨鹽不能蒸發(fā),固體銨鹽沉積在換熱器內(nèi),附著在換熱器的列管上,隨著銨鹽的增加,大量的換熱列管被覆蓋,使換熱面積減少,影響換熱器制冷效果。經(jīng)過氨冷器的煤氣和低溫吸收甲醇的溫度都有不同程度的升高,凈化氣中的二氧化碳和硫化氫含量升高,吸收脫除效果降低,影響后工序的正常運行。
(3)在氣氨管線內(nèi)部大量的銨鹽結(jié)晶積累等物質(zhì),堵塞管線的倒淋,在停車處理時,無法通過倒淋對系統(tǒng)充壓置換,最終采用對氣氨管線內(nèi)充水溶解的辦法。經(jīng)過多次加水溶解才把系統(tǒng)內(nèi)的銨鹽處理掉,又造成大量的含氨廢水,排入污水處理系統(tǒng),經(jīng)過長時間的生化處理才能達標(biāo),大大增加污水處理難度。
(1)對氨冷器液位計氨側(cè)定期排液,把液位計內(nèi)固體物結(jié)晶物清理。每次清理后液位計都能正確指示。
(2)由于氨冷器和分離器液位計不能正常指示,但是氨儲槽的液位變化能準(zhǔn)確反映出幾個氨冷器內(nèi)的總液氨量,要求工藝操作結(jié)合氨儲槽液位變化、氨冷器工藝側(cè)介質(zhì)溫度變化進行液位調(diào)整。
(3)液氨蒸發(fā)時吸收熱量,會使周圍溫度降低,通過對氨冰機入口分離器及出管線是否結(jié)冰和結(jié)霜,來判斷入口分離器是否帶液。
(4)對液位計和氨冷器排氨倒淋技改,對負壓排液改造,使甲醇和銨鹽有效排放。
(5)在氨冷器的設(shè)備制造時改變材質(zhì)和嚴(yán)控制作質(zhì)量,氨冷器的列管材質(zhì)升級為不銹鋼,制作時對焊接過程做好控制,避免出現(xiàn)焊接氣孔、焊接不實等缺陷,對氨冷卻器擇機更換。