山 崧
(中國石油化工股份有限公司 天津分公司裝備研究院,天津 300271)
工業(yè)汽輪機具有運行平穩(wěn),連續(xù)運行時間長,可以提供較高的工作轉(zhuǎn)速和較大的功率范圍,并可實現(xiàn)相對平穩(wěn)的變運行轉(zhuǎn)速、變功率輸出操作,在現(xiàn)代工業(yè)企業(yè)中得到廣泛的應用。汽輪機運行過程中通流部分結垢是影響機組穩(wěn)定連續(xù)運行的常見問題,如果能夠盡早發(fā)現(xiàn)、診斷此類問題,采取相應措施是可以降低甚至消除結垢的影響。
造成結垢的主要原因是蒸汽鍋爐水污染,蒸汽鍋爐用水由于設備防腐蝕要求,需要保證其pH值呈堿性,數(shù)值控制范圍隨蒸汽壓力不同要求不同,通常采用向爐水中添加磷酸根鹽(磷酸三鈉)的方式來調(diào)整pH值,有時需要補充添加藥劑確保PH值合格。因此,進入汽輪機的新蒸汽中總會含有一定量鹽分,蒸汽在汽輪機內(nèi)膨脹做功時參數(shù)降低,攜帶鹽分的能力逐漸減弱,分離出來的鹽分在蒸汽通流部位表面形成鹽垢,但這樣的鹽垢質(zhì)地松軟可以被之后的蒸汽帶走,正常情況下不會造成持續(xù)堆積。當蒸汽中鹽含量超標或鍋爐水受污染時,汽輪機通流部位表面附著鹽垢增加不能被及時帶走,且隨附著時間加長其質(zhì)地逐漸堅硬形成結垢,結垢通常在中、低壓各級葉輪最嚴重。
汽輪機轉(zhuǎn)子結垢可以通過振動監(jiān)測和運行參數(shù)變化等信息加以診斷。結垢會造成轉(zhuǎn)子質(zhì)量不平衡,但與其它不平衡類故障的特征也存在一些差別。在振動監(jiān)測數(shù)據(jù)信息中,結垢造成的轉(zhuǎn)子不平衡故障通常體現(xiàn)為振動值緩慢增長,且過程中往往會存在小幅回落再上升現(xiàn)象,這是由于不平衡質(zhì)量來自于不均勻粘結部分,且存在部分脫落造成。振動譜圖中轉(zhuǎn)子工頻成分幅值在全頻值中占很高比例,工頻相位存在緩慢變化。另外,汽輪機轉(zhuǎn)子軸位移會產(chǎn)生變化。在機組運行參數(shù)中,會出現(xiàn)汽輪機輪室壓力升高,蒸汽進、排氣溫度溫差減小,汽輪機輸出功率降低等情況。
圖1 煙氣能量回收四機組結構簡圖
圖2 汽輪機各測點軸振動趨勢圖
圖3 汽輪機各測點1倍頻幅值趨勢圖
某石化企業(yè)煉油廠催化裂化裝置煙氣能量回收四機組由煙氣透平、軸流壓縮機、汽輪機、變速箱和同步電動/發(fā)電機組成。煙氣輪機將催化劑再生燃燒后產(chǎn)生的具有一定壓力能和熱能的煙氣轉(zhuǎn)換為機械能,同汽輪機一起驅(qū)動軸流壓縮機,為反再系統(tǒng)提供燃燒用風;同步電動/發(fā)電機回收驅(qū)動機富余的能量,并為機組提供電熱平衡調(diào)節(jié)手段。其結構簡圖如圖1。
機組于2018年7月中旬開始汽輪機軸流風機側(cè)測點1X軸振動值緩慢升高,至8月中下旬振值從15 μm升至23 μm,汽輪機其它三個測點振動值沒有明顯變化。在這一階段,汽輪機輸出功率可以滿足生產(chǎn)工藝高負荷要求。8月底至9月中下旬,測點1X振動值呈現(xiàn)加速上升趨勢,振動值最大達到53 μm,振值上升過程中隨機出現(xiàn)小幅回落再上升現(xiàn)象,同位置另一測點1Y和汽輪機變速箱側(cè)測點2Y振動值也出現(xiàn)一定幅度的同步上升。汽輪機兩端支撐位置各測點軸振動趨勢如圖2。對汽輪機各測點頻域譜圖分析,各測點振動全頻值中工頻分量幅值占比達到80%至95%。汽輪機各測點1倍頻趨勢圖如圖3,圖中觀察到在1倍頻振動幅值上升的過程中其相位也隨之發(fā)生變化。在此階段,汽輪機輸出功率明顯降低,輪室壓力由正常時的2.4 MPa至2.5 MPa升高到2.9 MPa,進、排汽溫度差由正常時的124℃下降至89℃。綜合分析、診斷,基本可以認定汽輪機轉(zhuǎn)子葉片存在結垢問題。
分析汽輪機結垢問題的成因,主要方向是鍋爐水和蒸汽的品質(zhì)。這臺汽輪機的蒸汽來源分別是余熱鍋爐容1、外取熱發(fā)汽容2和油漿發(fā)汽容3。從對應時間段的水、汽檢測報告看,鍋爐水pH值在9~11之間、磷酸根值在5~15 mg/L之間、硅元素≤2 mg/L,均在合格范圍內(nèi);容1、2飽和蒸汽及容3余熱過熱蒸汽按標準要求硅≤20 μg/L、鈉≤15 μg/L,而日常檢測工作中藥劑廠家只化驗爐水,不化驗蒸汽。為此,9月18日起安排對過熱蒸汽品質(zhì)檢測,并由鍋爐專業(yè)人員和化驗專業(yè)人員對汽輪器的影響進行評估。對過熱蒸汽品質(zhì)檢測發(fā)現(xiàn)過熱蒸汽硅含量偏高,而且在本次容2爐水檢測中磷酸根也出現(xiàn)超標情況,經(jīng)過專業(yè)人員分析、評估不排除蒸汽品質(zhì)不合格造成結垢產(chǎn)生的可能,污染物來源需要進一步查找。
基本確定汽輪機軸振動增大的原因后,首先采取減少汽輪機進氣量,調(diào)整加藥劑量,置換容2爐水,加大、加密爐水排污等措施以控制軸振動值上升趨勢,為徹底查找污染物來源爭取時間。采取以上措施后汽輪機軸振動開始下降,汽輪機進、排氣溫差增加5℃左右,汽輪機運行情況有所好轉(zhuǎn)。
徹查三個汽包的排污流程發(fā)現(xiàn)容1和容2排污采取定排、聯(lián)排方式,而容1安裝位置高于容2接近20 m,定排、聯(lián)排時容污水完全有倒灌如容2,導致容2沒有有效排污的可能。此后采取容1、容2分別定排,容1排污時關閉容2排污出口閥的措施,汽輪機軸流風機側(cè)軸振動有了大幅降低,至10月10日汽輪機測點1X、1Y兩方向軸振動值分別降至6.5 μm和9.7 μm,機組恢復正常運行狀態(tài)。
汽輪機轉(zhuǎn)子葉片結垢會造成轉(zhuǎn)子不平衡類故障,但與其它不平衡類故障的特征也存在一些差別。盡早發(fā)現(xiàn),并結合設備運行參數(shù)變化情況進行診斷,采取相應措施,可以降低甚至消除結垢問題對設備連續(xù)運行的影響。