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        抽水蓄能電站壓水氣罐質(zhì)量缺陷處理淺析

        2019-03-08 09:11:34梁起龍趙聚平祝加勇
        水電站機(jī)電技術(shù) 2019年2期
        關(guān)鍵詞:孔門氣罐儲氣罐

        胡 敏,梁起龍,趙聚平,王 君,祝加勇

        (國網(wǎng)新源湖南黑麋峰抽水蓄能有限公司,湖南 長沙410213)

        1 基本情況

        黑麋峰抽水蓄能電站安裝4 臺單機(jī)容量為300 MW的可逆式機(jī)組,4臺機(jī)組分別于2009年8月、2010年1月、9月和10月完成了30 d試運(yùn)行。抽水蓄能電站為了降低抽水啟動和調(diào)相時的能量消耗,減小啟動力矩,宜利用壓縮空氣將水泵水輪機(jī)轉(zhuǎn)輪室中的水壓離轉(zhuǎn)輪,使轉(zhuǎn)輪在空氣中運(yùn)轉(zhuǎn),壓水氣罐作為排水動力裝置,對機(jī)組正常運(yùn)行極為關(guān)鍵。4臺機(jī)組調(diào)相壓水氣罐在出廠前已通過了制造廠當(dāng)?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督的檢驗(yàn)認(rèn)證,在投產(chǎn)前已經(jīng)由安裝單位報送電站所在地質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門監(jiān)督檢查備案。機(jī)組投入運(yùn)行后,在每年機(jī)組檢修時對壓水氣罐進(jìn)行規(guī)定項(xiàng)目檢查以及壓水氣罐A類、B類焊縫的無損探傷檢查,未發(fā)現(xiàn)壓水氣罐焊縫存在缺陷,設(shè)備總體運(yùn)行良好。2013年9月對壓水氣罐人孔門角焊縫(D類焊縫)檢查時發(fā)現(xiàn)了嚴(yán)重焊縫缺陷。

        2 事件經(jīng)過

        2013年9月24日,湘電鍋爐壓力容器檢驗(yàn)中心有限公司對黑麋峰電站儲氣罐進(jìn)行年度全面檢查,磁粉探傷發(fā)現(xiàn)2號機(jī)組1號壓水氣罐(12 m3、8 MPa)人孔門內(nèi)部角焊縫有4處裂紋,最長為405 mm; 2號壓水氣罐人孔門內(nèi)部角焊縫有7處裂紋,最長斷續(xù)長度為420 mm。

        2013年9月25日,對調(diào)速器補(bǔ)氣罐、球閥補(bǔ)氣罐及檢修密封儲氣罐開罐磁粉探傷檢查發(fā)現(xiàn):調(diào)速器補(bǔ)氣罐人孔門與罐體內(nèi)部焊縫處有2道裂紋,最長為1000 mm;球閥補(bǔ)氣罐人孔門與罐體內(nèi)部焊縫處有1道裂紋,長度約20 mm;檢修密封儲氣罐人孔門與罐體焊縫合格。

        2013年10月6日,湘電鍋爐壓力容器檢驗(yàn)中心對1號、3號、4號機(jī)組1號、2號調(diào)相壓水氣罐、壓水平衡氣罐、補(bǔ)氣平衡氣罐等8個不具備消壓的氣罐人孔門與罐體焊縫進(jìn)行超聲波外部檢測,均發(fā)現(xiàn)存在未焊透現(xiàn)象。

        黑麋峰公司組織湘電鍋爐壓力容器檢驗(yàn)中心有限公司對同一廠家同一批次生產(chǎn)的13臺儲氣罐進(jìn)行了全面檢測,除檢修密封儲氣罐(1 m3)未發(fā)現(xiàn)異常外,其他12臺儲氣罐均檢測出焊縫裂紋和未焊透現(xiàn)象。

        2013年10月10日~11日,對上述發(fā)現(xiàn)缺陷的8個壓水氣罐消壓后開罐磁粉探傷檢查,發(fā)現(xiàn)人孔門與罐體焊縫內(nèi)外側(cè)圓周不同程度都存在焊縫裂紋缺陷,中心存在空腔現(xiàn)象;其他部位如安全閥、進(jìn)出口接管焊縫也存在中心空腔、內(nèi)外側(cè)焊縫缺陷問題,所有儲氣罐必須進(jìn)行焊縫缺陷修復(fù),并經(jīng)壓力試驗(yàn)合格后才能投入運(yùn)行。

        壓力容器缺陷附圖如下:

        (1) 2號壓水氣罐裂紋情況(1號、3號、4號機(jī)組壓水氣罐焊縫缺陷特征類似):

        圖1 2號機(jī)組2號壓水氣罐裂紋分布

        圖2 2號機(jī)組1號壓水氣罐裂紋分布

        圖3 2號機(jī)組1號壓水氣罐1號裂紋

        圖4 2號機(jī)組1號壓水氣罐1號裂紋

        (2)補(bǔ)氣平衡氣罐缺陷位置示意圖及缺陷情況見圖 5、圖 6、圖 7。

        圖5 人孔內(nèi)表面缺陷示意圖

        (3)壓水平衡氣罐缺陷位置示意圖及缺陷情況見圖 8、圖 9。

        (4)安全閥及壓力表管座角焊縫缺陷見圖10、圖11。

        3 原因分析

        圖6 缺陷2

        圖7 缺陷1

        圖8 人孔缺陷示意圖(圖為從外向內(nèi)方向看)

        圖9 缺陷1,裂縫長80㎜左右,位于內(nèi)部角焊縫

        圖10 安全閥管座(球閥補(bǔ)氣儲)角焊縫長約50 mm裂紋

        圖11 壓力表(壓水平衡罐)角焊縫 長約30 mm未熔合

        黑麋峰公司組織各參建單位召開專題會議對壓力容器人孔門與罐體焊縫裂紋缺陷分析,認(rèn)為主要有以下原因:

        (1)現(xiàn)場磁粉探傷檢查發(fā)現(xiàn),筒體與人孔門的D類焊接接頭發(fā)生沿人孔門周向裂紋,并發(fā)現(xiàn)焊縫中間存在未焊透(空腔)現(xiàn)象。經(jīng)分析,未焊透現(xiàn)象形成機(jī)制:

        1)焊縫焊腳高度不夠,即焊縫的有效截面小、焊縫強(qiáng)度低于抗拉強(qiáng)度的一定值時,在長期應(yīng)力作用下產(chǎn)生了微小裂紋,致使裂紋逐步環(huán)形延伸;

        2)廠家設(shè)計(jì)要求全焊透,但未提出驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和要求。廠內(nèi)焊工施焊時未按設(shè)計(jì)要求施焊,導(dǎo)致焊縫內(nèi)部存在空腔現(xiàn)象并擴(kuò)大內(nèi)部空腔,導(dǎo)致焊腳不夠的直接原因;

        3)焊縫出廠驗(yàn)收檢驗(yàn)人員只對焊縫A類、B類焊縫進(jìn)行了檢查,對D類焊縫未進(jìn)行檢查驗(yàn)收;

        4)廠內(nèi)對D類焊縫檢驗(yàn)重視不夠,按照行業(yè)規(guī)則放松了D類焊縫質(zhì)量控制和驗(yàn)收程序的相關(guān)要求。

        (2)焊縫外觀檢查。角焊縫與母材未圓滑過渡,焊接質(zhì)量差,造成應(yīng)力集中,當(dāng)壓水氣罐運(yùn)行過程中,壓力急劇波動,使應(yīng)力集中處出現(xiàn)裂紋。

        (3)焊接部位缺陷較多,金屬熔合線韌性較母材差,機(jī)組抽水工況運(yùn)行時,壓力升、降2.5 MPa左右,壓力波動引起的沖擊載荷,造成疲勞應(yīng)力,從而使裂紋沿著焊接區(qū)擴(kuò)展。

        (4)壓水氣罐選材設(shè)計(jì)下限溫度不滿足壓水氣罐連續(xù)2次壓水的工況要求。

        壓水氣罐焊縫專題分析會上,黑麋峰公司對同一批次的13只儲氣罐缺陷進(jìn)行分析、比對,發(fā)現(xiàn)有12只高壓氣罐均存在焊縫未焊透現(xiàn)象,為此,引起對壓水氣罐材質(zhì)的質(zhì)疑和進(jìn)一步的分析。經(jīng)過技術(shù)計(jì)算咨詢和當(dāng)?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督部門確認(rèn),一致認(rèn)為:黑麋峰電站壓水氣罐材質(zhì)不符合抽水蓄能電站壓水氣罐連續(xù)壓水2次的工況要求,具體如下:壓水氣罐氣體初始狀態(tài)按照2只氣罐24 m3,壓力為8 MPa,溫度為27℃計(jì)算,機(jī)組壓水氣罐一次壓水后,氣罐內(nèi)的氣體溫度降低值達(dá)到約-1.38℃,溫度下降值變化為28.38℃,2次壓水后,氣罐內(nèi)的氣體溫度降低值達(dá)到-18.79℃,溫度下降值變化為45.79℃。計(jì)算過程中,氣罐壓氣過程中壓力和溫度均按照絕熱工況進(jìn)行計(jì)算,未考慮壓氣過程中與外界的熱交換問題。根據(jù)中南設(shè)計(jì)院提供的黑麋峰抽水蓄能電站壩址區(qū)某氣象值的說明:從1961年到1990年期間,30年按月的日最低氣溫平均值最低的月份為1月份,最低溫度為-0.5℃;查詢中南設(shè)計(jì)院提供廠內(nèi)通風(fēng)空調(diào)參數(shù)設(shè)計(jì)計(jì)算值說明:壓水氣罐使用環(huán)境溫度設(shè)計(jì)考慮為6~8℃。如考慮熱交換和壓水氣罐使用環(huán)境溫度因素,壓水氣罐一次壓水實(shí)際溫度可能達(dá)到并超出零下-20℃,壓水2次實(shí)際溫度可能接近并超過零下-40℃。如是,壓水氣罐運(yùn)行時實(shí)際最低下限溫度值將超出壓水氣罐材質(zhì)設(shè)計(jì)選用的最低溫度值-20℃。當(dāng)溫度低于某一界限時,鋼的沖擊吸收功大幅度地下降,從韌性狀態(tài)變?yōu)榇嘈誀顟B(tài),當(dāng)出現(xiàn)小的裂紋和殘余應(yīng)力存在時,在薄弱處容易出現(xiàn)低溫脆斷。

        4 采取的措施及處理結(jié)果

        4.1 采取的措施

        (1)協(xié)商檢測單位加大壓水氣罐焊縫缺陷特征部位和缺陷范圍的檢查和記錄,掌握、分析壓水氣罐人孔門角焊縫缺陷范圍及其特征數(shù)據(jù);根據(jù)焊縫缺陷類型特征,初步質(zhì)疑、分析壓水氣罐材料有關(guān)技術(shù)參數(shù)。

        (2)進(jìn)行技術(shù)咨詢,通過計(jì)算初步分析,壓水氣罐選材下限溫度值不滿足壓水氣罐連續(xù)壓水2次的工況可能到達(dá)的溫度下限值。同時參考目前新源同類型電站對壓水氣罐選材的技術(shù)要求。

        (3)聯(lián)系當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門,組織技術(shù)協(xié)商專題會議,共同協(xié)商確認(rèn),提出處理意見:對焊接質(zhì)量最為嚴(yán)重、運(yùn)行工況惡劣、材質(zhì)不能滿足要求的8個壓水氣罐和1個壓水平衡氣罐進(jìn)行更換;對運(yùn)行工況較平穩(wěn)的調(diào)速器補(bǔ)氣罐、球閥補(bǔ)氣罐和補(bǔ)氣平衡罐進(jìn)行返廠返修。

        4.2 處理結(jié)果

        2013年11月26日,調(diào)速器補(bǔ)氣罐、球閥補(bǔ)氣罐和補(bǔ)氣平衡管完成修復(fù)處理,恢復(fù)備用。

        2014年1月28日,完成1號、4號機(jī)組壓水氣罐更換安裝,恢復(fù)備用;2月25日完成2號、3號機(jī)組壓水氣罐更換安裝,恢復(fù)備用。

        5 教訓(xùn)及經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

        (1)應(yīng)充分發(fā)揮電站業(yè)主在工程建設(shè)過程中的主導(dǎo)作用,重視設(shè)備選型、布置、材質(zhì)及技術(shù)參數(shù)的要求,把握過程中質(zhì)量控制因素。黑麋峰電站壓水氣罐焊縫質(zhì)量問題逐漸探明后,各方對壓水氣罐材質(zhì)及焊縫質(zhì)量分析存在較大的分歧意見。公司依據(jù)技術(shù)專業(yè)咨詢和技術(shù)監(jiān)督部門的咨詢,對壓水氣罐進(jìn)行了分析判斷,提出了正確的原因分析和處理意見。

        (2)重視設(shè)計(jì)圖紙審查工作,依據(jù)相應(yīng)的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn),提出驗(yàn)收要求,嚴(yán)格把控質(zhì)量控制過程中的關(guān)鍵點(diǎn),以確保設(shè)備制造質(zhì)量,同時可保證設(shè)計(jì)、制造進(jìn)度。

        (3)派出技術(shù)監(jiān)督對設(shè)備制造過程中進(jìn)行過程監(jiān)造。黑麋峰電站新的壓水氣罐在其制造過程中,黑麋峰公司派出專業(yè)人員和外聘特種設(shè)備檢測人員駐廠監(jiān)造和檢查驗(yàn)收,確保壓水氣罐焊縫質(zhì)量。經(jīng)驗(yàn)表明:外聘探傷檢驗(yàn)人員到廠檢查對廠家焊接質(zhì)量的控制有很好的督促監(jiān)督作用。

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