錢曉忠,劉淑妍,李 博,池喜洋
(國網(wǎng)新源湖南黑麋峰抽水蓄能有限公司,湖南 長沙410213)
黑麋峰公司位于湖南省長沙市望城區(qū)境內(nèi),電站裝有4臺(tái)單機(jī)容量300 MW的立軸單級(jí)可逆混流式水泵水輪機(jī)組,總裝機(jī)容量1200 MW。SFC系統(tǒng)是可逆式蓄能機(jī)組的必備設(shè)備,承擔(dān)著機(jī)組抽水調(diào)相工況啟動(dòng)的重要任務(wù),一旦發(fā)生故障,則無法實(shí)現(xiàn)快速抽水啟動(dòng)。SFC啟動(dòng)失敗主要集中在低速條件下,包括轉(zhuǎn)子初始位置測量失敗,旁路刀閘切換失敗,啟動(dòng)回路開路,整流橋輸出紋波超標(biāo)等,其中轉(zhuǎn)子初始位置檢測異常相關(guān)問題導(dǎo)致SFC啟動(dòng)失敗占到26%,因此能否得出一個(gè)準(zhǔn)確的轉(zhuǎn)子初始位置,是啟動(dòng)成功與否的關(guān)鍵。
近年來公司SFC存在的主要告警包括“FPGA Overfreq”板卡測量過頻,“A-Underflux”低磁通和轉(zhuǎn)子初始位置檢測異常,去離子水溫度過高導(dǎo)致不能正常連續(xù)啟動(dòng)4臺(tái)機(jī)組。在過頻故障發(fā)生后輸出了跳閘2告警,跳開了SFC高低壓側(cè)開關(guān),機(jī)組事故停機(jī)。在發(fā)生低磁通后,監(jiān)控系統(tǒng)在60 s內(nèi)未檢測到機(jī)組轉(zhuǎn)速大于2%,事故跳閘。機(jī)組連續(xù)啟動(dòng)導(dǎo)致去離子水溫度疊加,超過警戒值43℃。過頻與低磁通兩個(gè)主要告警均發(fā)生在轉(zhuǎn)子初始位置檢測過程中,且機(jī)組都未轉(zhuǎn)動(dòng),因此有必要對勵(lì)磁與SFC的定值進(jìn)行重新匹配。
黑麋峰公司機(jī)組SFC啟動(dòng)過程中,SFC系統(tǒng)第1次設(shè)定勵(lì)磁電流,使得輸出變壓器和機(jī)組被磁化,防止轉(zhuǎn)子位置檢測過程中所出現(xiàn)的雜波,第2次對勵(lì)磁電流進(jìn)行設(shè)定后,開始檢測轉(zhuǎn)子初始位置,由于勵(lì)磁電流正在向零減小的過程之中,還未完全接近于零,此時(shí)再一次設(shè)定勵(lì)磁電流導(dǎo)致勵(lì)磁電流由減小轉(zhuǎn)變?yōu)樵黾?,?lì)磁系統(tǒng)由逆變滅磁轉(zhuǎn)為整流輸出,故磁場由減小變?yōu)樵鰪?qiáng),因此轉(zhuǎn)子初始位置瞬間反向,導(dǎo)致SFC計(jì)算輸出脈沖錯(cuò)誤,啟動(dòng)失敗。
該作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)如表1。
表1
針對以上問題,本項(xiàng)目認(rèn)真分析,制定了專項(xiàng)方案,并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析及預(yù)控:①嚴(yán)格按照方案步驟執(zhí)行操作,防止造成設(shè)備損壞。②執(zhí)行過程中加強(qiáng)監(jiān)護(hù)與聯(lián)絡(luò),防止發(fā)生誤操作。③加強(qiáng)相關(guān)設(shè)備監(jiān)視,出現(xiàn)異常立即停止工作。④操作過程中做好個(gè)人防護(hù),防止發(fā)生人身觸電。⑤在機(jī)組停機(jī)狀態(tài)下進(jìn)行工作,防止跳機(jī)。
(1)原因分析
根據(jù)ABB公司相關(guān)技術(shù)資料,產(chǎn)生“FPGA Overfreq”和“A-Underflux”的原因有3條:
1)轉(zhuǎn)子初始位置檢測異常;
2)在低速條件下SFC紋波系數(shù)超標(biāo);
3)機(jī)組轉(zhuǎn)速大于55 Hz。
(2)優(yōu)化思路
1)取消監(jiān)控系統(tǒng)在低磁通告警發(fā)生后事故跳閘的邏輯。
根據(jù)以往的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),SFC在發(fā)生低磁通告警后,機(jī)組能夠正常拖動(dòng)成功。此次監(jiān)控跳機(jī)的主要原因是SFC拖動(dòng)時(shí)間超過了監(jiān)控系統(tǒng)的轉(zhuǎn)速允許閾值(監(jiān)控系統(tǒng)流程要求在發(fā)出SFC啟動(dòng)命令后60 s內(nèi)機(jī)組轉(zhuǎn)速要達(dá)到2%以上),將監(jiān)控跳機(jī)邏輯取消后將由SFC系統(tǒng)過載跳機(jī)。
2)將“過頻”、“低磁通”、熱交換器出口溫度“TT1”等常見告警信號(hào)接入到監(jiān)控系統(tǒng)。
由于目前SFC送上位機(jī)的告警信號(hào)為“SFC總報(bào)警”(除正常流程啟動(dòng)反饋信號(hào)外)。監(jiān)控系統(tǒng)無法辨識(shí)SFC的具體告警信息,這給值守人員的快速響應(yīng)及事故處理增加了難度。優(yōu)化后值守人員能針對具體問題采取不同的措施,特別是去離子水溫度超過43℃后值守人員可采取延長開機(jī)間隔時(shí)間等方法,待溫度下降到30℃的正常值后,再開機(jī),避免超溫跳機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)。
(3)修正勵(lì)磁系統(tǒng)與SFC系統(tǒng)的匹配關(guān)系
由波形圖知道SFC勵(lì)磁電流的設(shè)定值為0.5 pu=1000 A,而反饋的勵(lì)磁電流的實(shí)際值為0.46 pu=920 A,比要求的勵(lì)磁電流小80 A,因此有必要將勵(lì)磁電流的設(shè)定值增大,增強(qiáng)轉(zhuǎn)子的磁化強(qiáng)度,將0.5 pu修改為0.52 pu。
由圖1可知,由于轉(zhuǎn)子初始位置檢測完成后勵(lì)磁系統(tǒng)的電流輸出未到達(dá)最大值,此時(shí)立刻給定子通流不能使發(fā)電機(jī)的初始轉(zhuǎn)動(dòng)力矩達(dá)到最大值,通過旁路刀閘切換后延時(shí)2 s發(fā)出轉(zhuǎn)子位置檢測增加轉(zhuǎn)子初始位置的檢測時(shí)間,從而使轉(zhuǎn)子初始位置的計(jì)算更為準(zhǔn)確,初始轉(zhuǎn)矩也達(dá)到最大值。
(4)實(shí)施步驟
1)確定優(yōu)化實(shí)施方案。
2)根據(jù)優(yōu)化方案進(jìn)行程序修改和現(xiàn)場電纜敷設(shè)施工。
3)優(yōu)化完成后進(jìn)行SFC啟動(dòng)試驗(yàn),并對錄波進(jìn)行比對。
4)對不合適的定值進(jìn)行反復(fù)修正,使SFC與勵(lì)磁的匹配為最佳狀態(tài)。
圖1 轉(zhuǎn)子初始位置檢測
經(jīng)對勵(lì)磁釋放延時(shí)后轉(zhuǎn)子初始位置已經(jīng)有了很大改善,不會(huì)在零軸的上半部分和下半部分都存在錄波圖,在勵(lì)磁電流到達(dá)最大值時(shí)轉(zhuǎn)子初始位置測量完成(圖 2)。
圖2 參數(shù)優(yōu)化后的啟動(dòng)錄波圖
通過本次項(xiàng)目,改善了轉(zhuǎn)子初始位置的計(jì)算,使勵(lì)磁與SFC的配合更為恰當(dāng),為機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行提供了有力保障,達(dá)到了預(yù)期效果。在項(xiàng)目過程中,技術(shù)人員集思廣益、齊心協(xié)力解決難題,不僅在質(zhì)量意識(shí)、個(gè)人能力、解決問題的信心等諸多方面得到不同程度的提高,同時(shí)更加增進(jìn)了組員之間的團(tuán)結(jié)和協(xié)作精神,為解決以后工作中遇到的問題打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。