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        40萬t/a離子膜燒堿鹽酸合成技術(shù)優(yōu)化

        2019-03-07 02:18:04魏占鴻魏羚宇
        中國氯堿 2019年2期
        關鍵詞:氯化氫純水吸收塔

        魏占鴻,魏羚宇

        (金川集團化工新材料有限責任公司,甘肅 金昌 737100)

        金川集團化工新材料有限責任公司(以下簡稱公司)40萬t/a離子膜燒堿12臺鹽酸合成爐,采用循環(huán)水對氯化氫冷卻。由于新水中鈣鎂等雜質(zhì)多,造成氯化氫冷卻器經(jīng)常堵塞,吸效率低,還存在合成爐爆炸隱患。鹽酸合成運行中火焰監(jiān)控系統(tǒng)不完善,水流泵抽空不易操控,易造成鹽酸儲槽變形、易燃易爆氣體富集和爆炸。正常生產(chǎn)中單臺合成爐開停車,抽空時空氣易進入爐內(nèi),影響安全運行。

        該公司研究應用了合成爐火焰監(jiān)控聯(lián)鎖、“兩級塔串聯(lián)+尾氣塔”吸收工藝、單爐開停車抽空、置換及吹掃、合成爐高效冷卻防堵等技術(shù),提高了鹽酸合成的冷卻、吸收率和本質(zhì)安全化水平,增加了鹽酸產(chǎn)量,延長了設備壽命,降低了檢維修費用,實現(xiàn)了合成爐的安全穩(wěn)定運行。

        1 工藝技術(shù)研究及應用

        鹽酸合成采用二合一石墨合成爐,圓塊孔式降膜吸收器由上下封頭、分配頭、吸收石墨塊及冷卻夾套組成。尾氣吸收塔由石墨筒體和石墨填料環(huán)組成。通過分析工藝問題后,從4個方面進行了改進。鹽酸合成工藝流程圖見圖1。

        1.1 火焰監(jiān)控聯(lián)鎖技術(shù)

        鹽酸合成是液氯、PVC生產(chǎn)企業(yè)以及液氯用戶的平衡器,起著消化尾氣、平衡液氯庫存的作用,工藝要求設備安全本質(zhì)化。

        1.1.1 現(xiàn)狀及問題

        圖1 鹽酸合成工藝流程圖

        鹽酸合成爐大多通過觀察火焰,調(diào)節(jié)手動閥來控制氯、氫氣流量配比,自動化水平較低。如火焰突然熄滅,手動緊急關閉氯氫給料閥并打開氮氣吹掃閥;手動調(diào)節(jié)氯氫配比不易控制鹽酸質(zhì)量,停爐后打開氮氣吹掃比較滯后,存在安全隱患;生產(chǎn)時氯氫氣配比失調(diào),均可能會發(fā)生事故;氫氣過量使尾氣含氫易爆炸;氯氣過量使尾氣過氯,污染環(huán)境,造成人員傷害;特別是火焰熄滅后,如不及時處理,可能會造成氯氫氣、氯化氫混合爆炸。

        1.1.2 火焰監(jiān)控聯(lián)鎖技術(shù)

        根據(jù)鹽酸合成易出現(xiàn)的問題,如氯氣、氫氣安全閥突然關閉、氮氣置換閥突然打開、吸收水及循環(huán)水流量突然下降等,現(xiàn)場人員若不能及時處理,將會造成合成爐滅火爆炸,因此,該公司對火焰監(jiān)測進行了改進。

        (1)將原直接觀察火焰改為潛望鏡式。在爐體視鏡上安裝觀測點,通過潛望鏡降低觀測高度,操作室直接觀察,避免給操作人員帶來傷害。在爐體視鏡外加裝了火焰檢測器,當系統(tǒng)大幅波動或流量檢測失效、火焰異常時,急停合成爐。還設置了合成爐火焰熄滅聯(lián)鎖,火焰異常聲光報警,保證合成爐的安全運行。

        (2)增加雙向火焰監(jiān)測聯(lián)鎖系統(tǒng)。將原單向火焰監(jiān)測改為雙向火焰監(jiān)測系統(tǒng),在原火焰監(jiān)測系統(tǒng)增加一個與之垂直的監(jiān)測點,實現(xiàn)雙向監(jiān)測,當兩個監(jiān)測點的火焰同時觀測不到火焰時,合成爐聯(lián)鎖緊急停爐。

        (3)增加火焰視頻監(jiān)測系統(tǒng)。將火焰監(jiān)測影像引入DCS監(jiān)控系統(tǒng),操作人員可隨時觀察合成爐火焰顏色及變化,結(jié)合雙向火焰監(jiān)測聯(lián)鎖,準確判斷合成爐的運行情況,提升合成爐的安全性能。

        合成爐火焰監(jiān)控聯(lián)鎖控制系統(tǒng)的應用,實現(xiàn)了現(xiàn)場操作與DCS系統(tǒng)的有效結(jié)合,保證了異常情況下合成爐安全自動停爐,提升了自動化水平和勞動生產(chǎn)率。

        1.2 “兩級串聯(lián)吸收+尾氣吸收”工藝

        1.2.1 氯化氫吸收現(xiàn)狀

        (1)吸收原理

        鹽酸合成采用二合一石墨爐與降膜吸收塔相匹配的工藝,氯化氫進口濃度10 000 mg/m3,出口濃度15 mg/m3,吸收率99%。由于使用石墨材質(zhì),受熱不均勻時易出現(xiàn)設備脹裂現(xiàn)象。氯化氫吸收系統(tǒng)工藝圖見圖2。

        降膜吸收塔固定管板以上為氣體與吸收劑傳質(zhì)的場所,由浸漬石墨封頭、穩(wěn)定環(huán)和吸收劑分配器組成,固定管板以下為吸收、冷卻及氣液分離部分。

        降膜吸收是傳熱、傳質(zhì)和反應的過程,從反應器頂部的下降液膜吸收氯化氫,這是氯化氫從氣液界面進入液膜的過程;氯化氫吸收是放熱過程,吸收熱需要被冷卻水帶走。如降膜吸收器內(nèi)液體分布不連續(xù)、不均勻就會出現(xiàn)干壁現(xiàn)象,降低傳熱傳質(zhì)效率。降膜吸收塔換熱原理圖見圖3。

        圖2 氯化氫吸收系統(tǒng)工藝圖

        圖3 降膜吸收塔換熱原理圖

        (2)吸收存在的問題

        鹽酸合成吸收系統(tǒng)存在以下問題:由于純水流量波動、壓力不穩(wěn)會導致酸濃度不穩(wěn)定;合成反應氫氣過量,以調(diào)整氯氣流量為主調(diào)整酸濃度,吸收易出現(xiàn)吸收水量過小,不能充分吸收,氯化氫外溢造成污染等情況;爐壓過高,鹽酸濃度不達標,存在事故隱患。

        1.2.2 “兩級串聯(lián)吸收+尾氣吸收”工藝

        “兩級串聯(lián)吸收+尾氣吸收”工藝見圖4。

        鹽酸濃度通過調(diào)節(jié)吸收水量、氯氣和氫氣流量來控制,吸收水量的大小影響爐壓與鹽酸濃度。為了提高鹽酸濃度,保證安全生產(chǎn),從以下幾方面進行改造。

        (1)在兩級降膜吸收塔后,安裝與爐壓聯(lián)鎖控制的吸收水裝置,通過監(jiān)測爐壓調(diào)節(jié)吸收水量。在循環(huán)泵與尾氣塔之間設計安裝1臺自動閥,以便控制吸收水流量,并與爐壓信號聯(lián)鎖,將爐壓信號反饋給吸收水調(diào)節(jié)閥,適時控制吸收水量來穩(wěn)定爐壓及鹽酸濃度。

        圖4 “兩級塔串聯(lián)+尾氣塔”吸收工藝圖

        (2)配置填料尾氣塔,保證尾氣達標,采用吸收水分段循環(huán)、多塔串聯(lián)提高了傳質(zhì)效果,降低塔高及塔徑。

        1.2.3 應用效果

        實現(xiàn)水利現(xiàn)代化是一個動態(tài)發(fā)展的長期過程,不可能一蹴而就、一勞永逸。我們要深入貫徹落實科學發(fā)展觀,努力踐行可持續(xù)發(fā)展治水思路,以高度負責的態(tài)度、開拓創(chuàng)新的精神和求真務實的作風,團結(jié)拼搏、積極進取,奮發(fā)努力、扎實工作,全面推進水利改革創(chuàng)新,著力加快水利現(xiàn)代化建設,在新的起點上譜寫江蘇水利事業(yè)發(fā)展新篇章。

        “兩級塔串聯(lián)+尾氣塔”吸收工藝的應用,提高了吸收率,穩(wěn)定了爐壓及鹽酸濃度,避免了爐壓異常發(fā)生安全事故,提升了鹽酸吸收工藝自控水平。

        1.3 單爐開停車抽空及吹掃技術(shù)

        1.3.1 單爐開停車抽空問題

        (1)單爐開停車抽空吹掃工藝。氯化氫經(jīng)二級降膜吸收,一級尾氣吸收,尾氣經(jīng)水流噴射器吸收微量HCl后,不凝氣經(jīng)循環(huán)液槽頂部阻火器放空。

        (2)水流泵問題及原因分析:尾氣吸收塔至水流噴射泵氣相管道振動大、溫度高;水流噴射泵抽酸,循環(huán)液含酸高;水流噴射管道容易凍結(jié)、堵塞,吸收系統(tǒng)正壓。

        (3)原合成工藝未設置氮氣吹掃,停爐后通過水流噴射泵對爐內(nèi)氯化氫、氫氣、氯氣抽空置換,因氯氣、氫氣均通過手動閥門操作,在異常情況下易造成合成爐爆炸。

        1.3.2 單爐抽空及吹掃技術(shù)

        (2)單爐開停車氮氣吹掃技術(shù)。在氯氫入口管道上加裝氮氣自動吹掃裝置,將循環(huán)水壓、爐壓等與氮氣吹掃裝置聯(lián)鎖,當工藝指標超標,需要緊急停爐時,氮氣自動吹掃,防止合成爐氯含氫超標爆炸。

        圖5 風機抽空工藝流程圖

        1.3.3 應用效果

        合成爐點爐前抽負壓30 min,確保爐內(nèi)負壓,正常生產(chǎn)后即可停風機,提升了合成爐本質(zhì)安全化性能。

        1.4 合成爐高效防堵冷卻技術(shù)

        1.4.1 循環(huán)水冷卻問題

        (1)合成爐爐體設置冷卻水套,冷卻水下進上出,生產(chǎn)時石墨爐體完全浸泡在水中。

        (2)循環(huán)冷卻水水質(zhì)標準:水量應根據(jù)最大小時用量確定,溫度應根據(jù)工藝要求并結(jié)合氣象條件確定;冷卻水側(cè)管壁的污垢熱阻值和腐蝕率應按工藝確定。循環(huán)冷卻水的水質(zhì)標準表見表1。

        表1 循環(huán)冷卻水的水質(zhì)標準表

        (3)循環(huán)水水質(zhì)指標(見表2)

        由表2看出,循環(huán)水中鈣離子及懸浮物超標,這些雜質(zhì)在高溫環(huán)境中易結(jié)垢,堵塞爐體水道,降低換熱效率。

        1.4.2 高效防堵冷卻技術(shù)

        該公司地處西北,風沙大,循環(huán)水水質(zhì)不好,含鈣高,大量泥沙沉積在爐體夾套和氯化氫冷卻器中(尤其是底部兩節(jié)),爐壁冷卻水流道孔易堵死,影響水流動及換熱,形成干燒,造成爐壁裂紋,石墨塊脫落,爐體漏水等。

        (1)高效防腐防堵冷卻技術(shù)

        對3臺合成爐的冷卻系統(tǒng)進行了改造:

        a.增加獨立冷卻水系統(tǒng),分別進入合成爐燃燒段夾層和氯化氫冷卻器,冷卻水由循環(huán)水改為純水,增加純水管線。設62.8 m3純水中間槽,2臺揚程41 m,流量302.4 m3/h純水泵,純水經(jīng)換熱器與循環(huán)水進行換熱,將純水冷卻至20℃。通過2根DN200管道分別進入合成爐燃燒段夾層和氯化氫冷卻器,冷卻后純水回到中間槽循環(huán)利用。純水冷卻系統(tǒng)工藝流程圖見圖6。

        圖6 純水冷卻系統(tǒng)工藝流程圖

        b.純水經(jīng)換熱器與循環(huán)水換熱,在原設計中循環(huán)水主管道加裝換熱器,原設計循環(huán)水進合成爐管道改為純水管道。

        c.改造合成爐夾套和氯化氫冷卻器,按3臺合成爐滿負荷計算,所需純水量為 70×3×1.2=252(m3/h),純水的流速按u=2(m/s)計算,所需純水管道為D=SQRT((4×252/3.14/3600/2))×1 000=211,管徑選取DN250,機泵額定流量 252×1.2=302.4(m3/h)≈300(m3/h),揚程41m(h=D+S+hf1+hf2+h3+Pd-Ps=13.9+0+5+8+10+0-0=36.9(m),36.9×1.1=40.59(m)。

        表2 2014年1-12月循環(huán)水平均水質(zhì)表

        (2)純水與循環(huán)水自動切換工藝

        設計了純水與循環(huán)水的自動切換,通過聯(lián)鎖切換實現(xiàn)合成爐的穩(wěn)定生產(chǎn),規(guī)避了合成爐爐體干燒爆炸的風險。

        為保證在合成爐冷卻純水壓力低時,循環(huán)水能及時介入,保持冷卻水不斷流,在純水-循環(huán)水換熱器的循環(huán)水入口連通一旁路,并加裝A、B兩道自控閥,在換熱器純水入口處C點設置水壓檢測點,并與自控閥A、B聯(lián)鎖,當C點水壓小于設定壓力時,自控閥B打開,自控閥A關閉(正常狀態(tài)為A開啟,B關閉),循環(huán)水通過旁路進入合成爐冷卻水管道,保證合成爐的冷卻水。當純水壓力故障排除后,自控閥A開啟、B關閉,切回到純水冷卻合成爐。此時純水中間槽混入了一部分循環(huán)水,須置換后方可正常循環(huán)。純水與循環(huán)水自動切換聯(lián)鎖圖見圖7。

        圖7 純水與循環(huán)水自動切換聯(lián)鎖圖

        (3)應用效果

        高效防堵冷卻技術(shù)解決了石墨合成爐冷卻水因含鈣高、泥沙量大,造成爐壁水側(cè)結(jié)垢、夾套內(nèi)冷卻水流道孔被堵死,換熱效率低損壞爐體的問題,純水在純水罐與合成爐冷卻系統(tǒng)無損失循環(huán),降低了水消耗,降低了停爐次數(shù),備件及維修費用。

        2 主要工藝改進點

        2.1 合成爐火焰監(jiān)控聯(lián)鎖技術(shù)

        針對單向火焰監(jiān)控,火焰偏移時易造成錯誤觸發(fā)滅爐聯(lián)鎖的狀況,應用了雙向火焰監(jiān)控聯(lián)鎖技術(shù),當兩個垂直監(jiān)測點的火焰同時熄滅可執(zhí)行滅爐程序,實現(xiàn)了火焰準確監(jiān)測;將火焰由視鏡觀察改為潛望鏡后,降低了人員的勞動強度和安全風險。

        2.2 “兩級吸收+尾氣吸收”技術(shù)

        針對氯化氫吸收率低的情況,應用了兩級串聯(lián)與爐壓聯(lián)鎖的吸收水控制裝置,提高了吸收率。應用了石墨填料尾氣吸收塔,保證尾氣達標排放。

        2.3 單爐開停車抽空及置換技術(shù)

        針對開啟單臺合成爐抽空不理想、爐壓波動及停車后氮氣吹掃不及時的問題,應用了單爐開停車風機抽空及氮氣吹掃工藝,避免了點爐時抽空不完全造成爆炸的風險,實現(xiàn)了異常情況下合成爐的緊急停爐和自動吹掃。

        2.4 合成爐高效防堵冷卻技術(shù)

        針對循環(huán)水造成爐壁水側(cè)結(jié)垢嚴重的現(xiàn)象,應用了純水冷卻降溫工藝,純水與循環(huán)水聯(lián)鎖自動切換,提高了冷卻效率,排除了合成爐干燒爆炸的隱患。

        3 結(jié)語

        公司針對40萬t/a離子膜燒堿鹽酸合成運行中火焰監(jiān)控不完善、吸收效率不佳、單爐開停車抽空不理想、吹掃不及時、冷卻系統(tǒng)頻繁堵塞等問題進行了2年的研究。成功應用了合成爐火焰監(jiān)控聯(lián)鎖技術(shù),防止了滅爐聯(lián)鎖頻繁執(zhí)行,提高了作業(yè)率;“兩級塔串聯(lián)+尾氣塔”工藝保證了氯化氫吸收率;單爐開停車風機抽空與氮氣吹掃技術(shù),避免了爆炸性氣體的產(chǎn)生,增強了開停車的安全性。優(yōu)化了鹽酸合成工藝技術(shù),尾氣達標率100%,爐含氫合格率達98%以上,延長了設備壽命,保障了合成爐的安全穩(wěn)定運行。

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