郭 雷,梁晨陽
(唐山三友氯堿有限責(zé)任公司,河北 唐山 063305)
壓縮機運行中一個特殊現(xiàn)象就是喘振。防止喘振是壓縮機運行中極其重要的問題。喘振之所以能造成極大的危害,是因為在喘振時氣流產(chǎn)生強烈的往復(fù)脈沖,來回沖擊壓縮機轉(zhuǎn)子及其他部件;氣流強烈的無規(guī)律的震蕩引起機組強烈振動,從而造成各種嚴(yán)重后果。喘振會造成轉(zhuǎn)子大軸彎曲;密封損壞,造成嚴(yán)重的漏氣,漏油;喘振使軸向推力增大,燒壞止推軸瓦;破壞對中與安裝質(zhì)量,使振動加??;強烈的振動可造成儀表失靈;嚴(yán)重持久的喘振可使轉(zhuǎn)子與靜止部分相撞,主軸和隔板斷裂,甚至整個壓縮機報廢。喘振的出現(xiàn)輕則使壓縮機停機,中斷生產(chǎn)過程造成經(jīng)濟損失,重則造成壓縮機葉片損壞,造成人員傷害。
壓縮機在運行中,當(dāng)管路系統(tǒng)阻力升高時,流量將隨之減小,有可能降低到允許值以下。防喘振系統(tǒng)的任務(wù)就是在流量降到某一安全下限時,自動將回流到進口的旁通閥打開,增大經(jīng)過氯壓機的流量,防止進入喘振區(qū)。取流量安全下限作為調(diào)節(jié)器的規(guī)定值。當(dāng)流量測量值高于規(guī)定值時,回流閥關(guān)??;當(dāng)測量值低于規(guī)定值時,調(diào)節(jié)器輸出信號,將回流閥開啟,使流量增加。壓縮機工作效率高,在正常工況條件下運行平穩(wěn),壓縮氣流無脈動,對其所輸送介質(zhì)的壓力、流量、溫度變化的敏感性相對較大,容易發(fā)生喘振造成嚴(yán)重事故。廠家給出的防喘振預(yù)度線見圖1。根據(jù)離心壓縮機在不同工況條件下的性能曲線,只要把壓縮機的最小流量控制在工作區(qū)(控制線內(nèi)),壓縮機即可正常工作。由于低于最小流量即出現(xiàn)喘振,因此需要一個控制系統(tǒng)限制壓縮機的流量不會降低到這種工況下的最低允許值,即不會使壓縮機進入喘振工況區(qū)域內(nèi)。
圖1 防喘振預(yù)度線
(1)提高氯壓機3C-501B壓縮輸送能力,達到基本設(shè)計條件(出口壓力0.171MPa,流量4400Nm3/h)。
(2)驗證機組運行在喘振保護系統(tǒng)曲線以內(nèi)。
(3)平衡3K氯壓機機組負荷,滿足安全運行的前提下降低電耗。
氯壓機3C-501B依據(jù)回流開度調(diào)整機組實際輸出負載,DCS手動關(guān)小回流閥門HIC-301。
(1)逐步關(guān)小3C-501B回流開度,配合設(shè)置3C-501A-SV值(提高),減少進口氯氣壓縮機機組帶量。每次倒換負荷100 Nm3/h,每次穩(wěn)定0.5 h(期間負荷調(diào)整使用3K機組導(dǎo)葉)。
(2)當(dāng) 3C-501B 運行至預(yù)度線(5%)時,F(xiàn)IC-301自動干預(yù)。記錄改點各項數(shù)據(jù),穩(wěn)定0.5 h。
(3)解除防喘振保護自動,手動再次關(guān)小HIC-301開度。每次關(guān)1%,間隔時間15 min,記錄數(shù)據(jù)提量過程核心數(shù)據(jù)見表1。
(4)為保證3K機組負荷,當(dāng)3K機組運行流量低于5 800 Nm3/h時,DCS手動開啟其防喘振回流閥(PV-2458-1)保證機組進口流量以及壓力。
表1 提量過程核心數(shù)據(jù)
圖2 3C-501B提量曲線
(5)試驗期間通過3K機組的回流盡量使3C-501B進口壓力穩(wěn)定在8 kPa左右運行。
3C-501B提量曲線見圖2。
廠家計算給定一條機組壓力、流量的喘振線。為防止機組進入喘振區(qū),按機組流量計總量程的5%設(shè)置預(yù)度線,當(dāng)機組運行點運行至預(yù)度線時(FIC—301自動參與調(diào)節(jié)),限制HIC-301關(guān)小。一旦進組運行點進入喘振區(qū)域,防喘振控制閥FIC-301開啟使機組出口壓力、流量的共同作用點在預(yù)度線運行。
(1)當(dāng)電解槽跳槽,可能導(dǎo)致機組短時間帶量下降、出口壓力下降。
(2)合成爐聯(lián)鎖停爐,機組出口壓力上漲、機組置于曲線以內(nèi),機組自動開啟回流泄壓、前系統(tǒng)壓差不穩(wěn)的造成的停車概率增加。
(3)壓縮機機組進口壓力偏低、回流閥開度過小。
對比上述數(shù)據(jù),兩階段實驗機組進口壓力不同。本次實驗期間將3K機組、國產(chǎn)機組進口壓力穩(wěn)定在一定值(4.5 kPa/7.9 kPa)。機組負荷通過倒換計算,達到工藝設(shè)計需求。
為保證3K機組最低運行負荷(3 900 Nm3/h),手動開啟3K壓縮機組的自身喘振回流PV-2458。實驗期間3C-501B機組出口壓力持續(xù)上漲(約6kPa)。與3K機組對比,分析為管道限量導(dǎo)致的壓力變化。屬于廠家給定范圍值以內(nèi)(171 kPa)。
上述實驗帶量模式,不利于事故狀態(tài)的調(diào)節(jié),3K機組進口導(dǎo)葉調(diào)壓能力被限制,國產(chǎn)氯氣壓縮機進入喘振線的概率大;日常生產(chǎn)過程中不可取。
為降低電耗,(1)將現(xiàn)有3K機組回流逐步關(guān)小至1 500 Nm3、驗證2臺壓縮機是否存在搶量情況;(2)將3C-501B負荷倒換1 000 Nm3至3K機組穩(wěn)定15 min;(3)再次調(diào)整3C-501B回流減量約1 000 Nm3,倒換至3K機組;(4)如進口壓力滿足將3K機組可調(diào)回流量(500 Nm3)關(guān)閉。最終3K機組帶量(5500Nm3有效量),3C-501B有效量2300Nm3。
3K機組總運行電流總體下降3.3 A;3K機組電壓:10 000 V;動力電價:0.454元/kW·h;年度工作時間按8 000 h,年效益11.98萬元。