張忠園,張 鵬
(1.天津市慶爍環(huán)保工程有限公司 天津300450;2.天津市東麗區(qū)環(huán)境保護局 天津300300)
氰化物是指帶有氰基(CN)的化合物,常見的氰化物為氰化鉀和氰化鈉,作為劇毒,若管理不善,泄漏到水體中就會形成含氰廢水,同樣具有毒性和難降解性。常規(guī)的物化及生化處理工藝無法去除水中的氰化物,為使含氰廢水降低毒性,達到國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)排放,可采用絮凝絡(luò)合+氯堿法的組合工藝處理,處理后使含氰廢水的毒性大大降低,滿足《國家污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》三級標(biāo)準(zhǔn)。
含氰廢水來自某物流公司氰化物泄露,主要成分為氰化鈉,導(dǎo)致周邊的污水管網(wǎng)及雨水管網(wǎng)內(nèi)氰化物超標(biāo),其濃度在10~50 mg/L 之間。為積極應(yīng)對,采用碳鋼處理裝置,將管網(wǎng)內(nèi)污水引至反應(yīng)裝置內(nèi),按照工藝要求,絮凝階段投加硫酸亞鐵,混合15 min 后進入沉淀池,沉淀時間2 h;沉淀池出水進入氯堿法的第一級氧化,投加氫氧化鈉和次氯酸鈉,接觸氧化時間30 min,二級氧化投加硫酸和次氯酸鈉,接觸氧化時間30 min,氧化后出水可達到標(biāo)準(zhǔn)要求。工藝流程如圖1 所示。
CN-與多種金屬離子可形成穩(wěn)定的絡(luò)合物[1]。大多數(shù)絡(luò)合物是無毒的,根據(jù)這一性質(zhì)用Fe2+和CN-形成[Fe(CN)6]4-,然后與金屬離子形成沉淀來處理含氰廢水。為此選用廉價的硫酸亞鐵 FeSO4·7H2O為絡(luò)合藥劑,與CN-反應(yīng)生成亞鐵藍{Fe2[Fe(CN)6]4-,Ksp=10-35}沉淀。經(jīng)過絮凝絡(luò)合反應(yīng),使氰化物與亞鐵鹽生成沉淀,降低了廢水的毒性。
圖1 工藝流程圖Fig.1 Process flow chart
含氰廢水提升至絮凝罐,絮凝管內(nèi)設(shè)攪拌器,絮凝管內(nèi)投加硫酸亞鐵,硫酸亞鐵與含氰廢水形成絡(luò)合物,產(chǎn)生大量絮體,進入沉淀池,絮體沉入池底部,上清液進入后續(xù)處理工藝。
氯堿氧化法分為兩步反應(yīng)[2-5]:
第一步,將 CN-氧化成氰酸鹽,在pH 值為10~11 的條件下,反應(yīng)速度較快 ,反應(yīng)時間15~30 min。其反應(yīng)方程式為:
第二步,將氰酸鹽進一步氧化為N2、CO2,在pH值為8~8.5 時,氰酸根的完全氧化最有效,反應(yīng)時間30~40 min。其反應(yīng)方程式為:
反應(yīng)裝置采用多級攪拌。一級反應(yīng)投加氫氧化鈉調(diào)節(jié)pH 值至合理范圍,投加次氯酸鈉,經(jīng)多級攪拌,使氧化劑與含氰廢水充分接觸;二級反應(yīng)投加硫酸調(diào)節(jié)pH 值至合理范圍內(nèi),投加次氯酸鈉,將氰化物徹底氧化,出水達到國家標(biāo)準(zhǔn)。
含氰廢水進入絮凝罐,投加硫酸亞鐵,內(nèi)設(shè)立式攪拌器,pH 值控制在6~7 之間,反應(yīng)完成混合液自流進入斜板沉淀池,沉淀池底部設(shè)儲泥斗和排泥孔,定期將產(chǎn)生的污泥送至有處理資質(zhì)的單位處理。
主要設(shè)備及構(gòu)筑物參數(shù)如表1、圖2、圖3 所示,運行參數(shù)控制如表2 所示。
氯堿法是采用次氯酸鈉的強氧化性[6],將CN 氧化為N2和CO2,為衡量溶液中的氧化能力,采用氧化還原電位作為參數(shù)控制指標(biāo),將ORP 儀與次氯酸鈉加藥泵聯(lián)動。當(dāng)ORP 值小于設(shè)定值的最小值時,加藥泵啟動;當(dāng)ORP 值大于設(shè)定的最大值時,加藥泵停止加藥。設(shè)備性能參數(shù)如表3 所示。
表1 參數(shù)表Tab.1 Parameter table
圖2 現(xiàn)場處理裝置1Fig.2 Field treatment unit 1
圖3 現(xiàn)場處理裝置2Fig.3 Field treatment unit 2
表2 運行參數(shù)表Tab.2 Operating parameter table
由于上一步工藝的最佳反應(yīng)pH 值偏酸性,本工藝段的二級反應(yīng)最佳的pH 值也有所不同,為此在反應(yīng)裝置內(nèi)設(shè)置pH 值控制儀,與投加酸或堿的加藥泵聯(lián)動,將pH 值控制在合理的范圍內(nèi)。運行工藝參數(shù)控制如表4 所示。
表3 設(shè)備參數(shù)與配置Tab.3 Parameter table
表4 運行參數(shù)表Tab.4 Operating parameter table
處理裝置經(jīng)過3 個月的運行,累計處理水量近30 萬t,在此期間水質(zhì)波動較大。當(dāng)來水氰化物濃度較低時,各工藝段耗藥量較?。划?dāng)來水氰化物濃度較高時,第一工藝段硫酸亞鐵耗藥量較大,氯堿法工藝耗藥量比較穩(wěn)定。摘取進水氰化物濃度較高的數(shù)據(jù)進行處理效果分析,結(jié)果如表5 所示。
續(xù)表5
對于高濃度含氰廢水,經(jīng)過第一工藝段的絮凝絡(luò)合反應(yīng),氰化物濃度大大降低,滿足氯堿法對進水的要求,氯堿法經(jīng)過二級氧化反應(yīng),出水穩(wěn)定在0.4 mg/L 以下,達到排放標(biāo)準(zhǔn)。
絮凝絡(luò)合工藝可將高濃度氰化物與金屬離子形成絡(luò)合物沉淀,將氰化物由液相轉(zhuǎn)移到固態(tài)的沉淀物中去除,去除效率高。氯堿法原理是將氰化物氧化成N2和CO2,低濃度的含氰廢水經(jīng)氧化后可穩(wěn)定達到《國家污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》三級標(biāo)準(zhǔn)要求。組合工藝可以實現(xiàn)高濃度含氰廢水處理,通過遷移轉(zhuǎn)化和氧化消除氰化物毒性,去除效率高,可應(yīng)用于氰化物泄露的環(huán)境應(yīng)急,消除氰化物對環(huán)境以及人體的危害。