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        初探污泥離心脫水機(jī)的運行及維護(hù)方案

        2019-02-28 07:33:42何繼強(qiáng)
        科學(xué)與財富 2019年3期
        關(guān)鍵詞:運行維護(hù)

        何繼強(qiáng)

        摘要:本文以某型號污泥離心脫水機(jī)為例,分析了污泥離心脫水機(jī)運行原理,介紹了污泥離心脫水機(jī)運行風(fēng)險因素,闡述了污泥離心脫水機(jī)運行管理方案,并依據(jù)污泥離心脫水機(jī)常見故障類型,提出了幾點針對性故障處理措施。以期為污泥離心脫水機(jī)穩(wěn)定運行提供有效的參考。

        關(guān)鍵詞:污泥離心脫水機(jī);運行;維護(hù)

        前言

        某污泥離心脫水機(jī)型號為JUMB05,主要運行溫度為25.0℃,介質(zhì)密度為3000.0mg/L,介質(zhì)酸堿度為6-8,主要為臥式皮帶+行星齒輪傳動模式。該污泥離心脫水機(jī)主要材料為帶碳化鎢涂層的不銹鋼及碳化鎢耐磨片。整體機(jī)組運行功率為38kW,電源為380V/50Hz,保護(hù)等級為IP55.本文對該污泥離心脫水機(jī)運行情況進(jìn)行了簡單的分析,具體如下:

        1.污泥離心脫水機(jī)工作原理

        污泥離心脫水機(jī)主要由主電動機(jī)驅(qū)動。通過轉(zhuǎn)鼓、螺旋高速旋轉(zhuǎn),可帶動污泥輸入轉(zhuǎn)鼓內(nèi),最終利用3200G以上離心力將污泥脫出。在整個過程中,比重較大的污泥會貼附在污泥轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁上,而清水可從出水口排出。隨后通過污泥離心脫水機(jī)內(nèi)壁高速轉(zhuǎn)動,可由螺旋口將污泥排出[1]。

        2.影響離心脫水機(jī)平穩(wěn)運行因素

        2.1反沖洗影響

        在污泥離心脫水機(jī)啟動之后,由于污泥沖洗程度不足,極易發(fā)生差速低報警現(xiàn)象。進(jìn)而導(dǎo)致污泥離心脫水機(jī)主電機(jī)振動頻率超出標(biāo)準(zhǔn)限度,甚至出現(xiàn)異常聲響。

        2.2啟動機(jī)參數(shù)影響

        在污泥離心脫水機(jī)主機(jī)開啟后,需要對脫水機(jī)運轉(zhuǎn)速率進(jìn)行進(jìn)一步調(diào)節(jié)。而主電機(jī)變頻器調(diào)節(jié)不當(dāng),極易導(dǎo)致離心脫水機(jī)運行過電壓情況,進(jìn)而出現(xiàn)污泥離心脫水機(jī)主電機(jī)預(yù)警情況。

        2.3潤滑脂影響

        在污泥離心脫水機(jī)運行過程中,潤滑脂油管堵塞問題的出現(xiàn),極易導(dǎo)致潤滑程度不足,進(jìn)而出現(xiàn)軸溫超標(biāo)預(yù)警情況。

        2.4稀釋水量影響

        在污泥離心脫水機(jī)運行過程中,聚丙烯酰胺水溶液膠粘事故時常發(fā)生,極易導(dǎo)致溶藥系統(tǒng)、配藥系統(tǒng)漏斗出現(xiàn)堵塞問題,進(jìn)而導(dǎo)致螺桿加藥泵運行故障。

        3.污泥離心脫水機(jī)運行管理

        3.1污泥離心脫水機(jī)啟動管理

        由于污泥離心脫水機(jī)啟停與污泥泵間具有聯(lián)鎖裝置。因此,在污泥離心脫水機(jī)常規(guī)運行過程中,需要首先啟動污泥離心脫水機(jī)主電機(jī),然后啟動刮板電機(jī)。并將污泥離心脫水機(jī)啟動閥打到自動檔位,維持5.0min后,根據(jù)污泥離心脫水泵信號啟動污泥泵。若污泥離心脫水機(jī)在啟動1.0min內(nèi)轉(zhuǎn)速無法達(dá)到規(guī)定限度,則污泥離心脫水機(jī)會產(chǎn)生自動報警信號。此時需要立即按下急停按鈕停機(jī)檢修。

        3.2污泥離心脫水機(jī)停止管理

        在污泥離心脫水機(jī)停止運行之后,首先需要關(guān)停污泥泵,在污泥泵沖洗10min之后,污泥離心脫水機(jī)可自動關(guān)停。即在污泥離心脫水機(jī)接收到停止信號之后,并不會立即停止轉(zhuǎn)動,而是首先接觸污泥泵啟動信號,然后關(guān)停污泥泵,最后啟動沖洗水電磁閥進(jìn)行污泥泵清洗。這種情況下,在水電磁閥運行期間,操作人員就需要進(jìn)行污泥泵沖洗效果現(xiàn)場檢查,以便在水電磁閥停止后立即將污泥離心脫水機(jī)復(fù)位。需要注意的是,若在污泥離心脫水機(jī)停機(jī)管理過程中,在規(guī)定時間內(nèi)沒有水分進(jìn)入污泥泵,則表明電磁閥出現(xiàn)故障,且會出現(xiàn)刮板電機(jī)潤滑提示預(yù)警信號[2]。此時可啟動復(fù)位按鈕,并在污泥離心脫水機(jī)完全停止后給刮板電機(jī)進(jìn)行加油。

        此外,若離心脫水機(jī)在后期沒有完全沖洗干凈,則需要將污泥離心脫水機(jī)打到手動擋進(jìn)行重新沖洗。即首先按下操作面板測試按鈕啟動脫水機(jī),在脫水機(jī)轉(zhuǎn)速達(dá)到400.0r/min后,可啟動沖洗電磁閥。根據(jù)污泥離心脫水機(jī)水流情況,逐步調(diào)控脫水機(jī)轉(zhuǎn)速,控制污泥脫水機(jī)轉(zhuǎn)速在20r/min。在首次沖洗完畢之后4min,調(diào)高污泥離心脫水機(jī)速度至500.0r/min,直至污泥離心脫水機(jī)沖洗干凈。

        4.污泥離心脫水機(jī)故障處理

        4.1污泥離心脫水機(jī)反沖洗故障處理

        首先,考慮到污泥端污泥淤積過多,或者轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁不規(guī)則殘留固體導(dǎo)致的低速差報警情況,在污泥離心脫水機(jī)出現(xiàn)故障信號之后,可啟動復(fù)位鍵調(diào)高污泥離心脫水機(jī)轉(zhuǎn)速至500r/min。隨后逐步調(diào)高轉(zhuǎn)速,在轉(zhuǎn)速升高至800r/min之后進(jìn)行小規(guī)模水量沖擊清洗。在這一環(huán)節(jié)若出現(xiàn)沖洗無效信號,則可打開機(jī)器頂部,采用自來水進(jìn)行人工清洗轉(zhuǎn)鼓。人工清洗轉(zhuǎn)鼓主要是在工作轉(zhuǎn)速下進(jìn)行高速度清洗。一般來說人工轉(zhuǎn)鼓清洗水量應(yīng)在污泥離心脫水機(jī)工作水量的1.2倍以上。在濾液澄清后可逐步調(diào)整轉(zhuǎn)速至1500r/min、800r/min,保證轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁、螺旋輸送器中殘留固體物質(zhì)有效脫離。在轉(zhuǎn)鼓清洗完畢之后,可采用35%污泥離心脫水機(jī)工作水量進(jìn)行反復(fù)沖洗,沖洗頻率為2次或3次。為了保證污泥離心脫水機(jī)轉(zhuǎn)鼓位置污泥的有效脫離,可根據(jù)轉(zhuǎn)速變化,逐步減少沖洗液體。同時將污泥離心脫水機(jī)兩端水源啟動,降低進(jìn)料口間隙液體溢出概率,保證沖洗導(dǎo)流管順利運行。

        其次,在污泥離心脫水機(jī)反沖洗故障處理階段,可以中心軸轉(zhuǎn)動情況為沖洗效果判定依據(jù)。即在污泥離心脫水機(jī)轉(zhuǎn)鼓沖洗完畢之后,在中心齒輪軸維持穩(wěn)定的情況下,用手轉(zhuǎn)動轉(zhuǎn)鼓,轉(zhuǎn)鼓可靈活轉(zhuǎn)動,則可確定故障消除。反之則需要停止污泥離心脫水機(jī),采用350r/min以上轉(zhuǎn)速進(jìn)行低速旋轉(zhuǎn)沖洗,直至污泥離心脫水機(jī)轉(zhuǎn)鼓位置松軟濕潤沉淀物脫離完全。

        4.2污泥離心脫水機(jī)啟動參數(shù)調(diào)整

        首先,在污泥離心脫水機(jī)主電機(jī)脫水機(jī)啟動后,應(yīng)避免在主電機(jī)穩(wěn)定前啟動進(jìn)水或進(jìn)泥按鈕,即在污泥離心脫水機(jī)主電機(jī)轉(zhuǎn)速處于穩(wěn)態(tài)后,再啟動進(jìn)泥或進(jìn)水按鈕。然后對污泥離心脫水機(jī)主電機(jī)扭矩進(jìn)行嚴(yán)密觀測,便于主電機(jī)轉(zhuǎn)動扭矩及時調(diào)整,避免濾液大量進(jìn)入輸送機(jī)導(dǎo)致的污泥離心脫水機(jī)主電機(jī)報警現(xiàn)象。

        其次,在污泥離心脫水機(jī)處于沖洗狀態(tài)時,為避免高速沖洗導(dǎo)致的加速或減速過電壓情況,可組織專門人員對污泥離心脫水機(jī)沖洗階段運行情況進(jìn)行全過程監(jiān)護(hù)。必要時可停止機(jī)器,并對污泥離心脫水機(jī)出水管線進(jìn)行清理,保證污泥離心脫水機(jī)主機(jī)故障及時處理。

        4.3污泥離心脫水機(jī)潤滑脂故障處理

        針對污泥離心脫水機(jī)潤滑脂故障特點,在及時停機(jī)人工清除堵塞潤滑脂的基礎(chǔ)上,可與潤滑脂提供廠商協(xié)調(diào),采用以往2.5倍手動潤滑用潤滑脂量。并控制每一油嘴潤滑脂加入速率在5.8g/h左右。這種情況下,通過頻繁的油脂更換,可以保證油脂管路暢通[3]。需要注意的是,為了避免潤滑脂加入過多導(dǎo)致污泥離心脫水機(jī)主軸運行故障,需控制潤滑脂加注量,保證污泥離心脫水機(jī)軸溫始終位于穩(wěn)態(tài)平衡狀態(tài)。如在軸承潤滑保養(yǎng)過程中,可每間隔24h進(jìn)行檢測。其中在前軸承運行的過程中用手拉油脂泵手柄感受到反向拉力,則需要向油脂泵內(nèi)添加油脂,并在新油脂加入之后進(jìn)行空氣排出;而在后軸承檢測過程中需要每間隔2000h,采用油脂槍打18下。并在油脂添加完畢后,對軸承溫度進(jìn)行觀測,保證油脂添加30min內(nèi)軸承溫度在130.0℃及以下。

        4.4污泥離心脫水機(jī)稀釋水量調(diào)整

        污泥離心脫水機(jī)稀釋水量調(diào)整主要以保證稀釋水流量穩(wěn)定為前提,以循環(huán)水泵出口為入手點,進(jìn)行供水線路的設(shè)置,以便控制污泥離心脫水機(jī)稀釋水量勻速提高至2.5m3/h,為螺桿穩(wěn)定運行提供依據(jù)。同時控制污泥離心脫水機(jī)運行階段脫水閥全部啟動。結(jié)合出水管線的定期清洗,保證污泥離心脫水機(jī)穩(wěn)定運行。此外,在污泥離心脫水機(jī)運行過程中,還會出現(xiàn)泥餅含固率下降的情況。針對這種情況可適當(dāng)提高主機(jī)轉(zhuǎn)速,降低差速,并對絮凝劑系統(tǒng)進(jìn)行檢測處理。

        4.5污泥離心脫水機(jī)故障處理效果

        某企業(yè)在生產(chǎn)過程中,每間隔24h對污泥離心脫水機(jī)進(jìn)行一次清理,每間隔7*24h進(jìn)行一次出水管線清理。結(jié)合潤滑脂的定量添加,保證了污泥離心脫水機(jī)安全穩(wěn)定工作[4]。在污泥離心脫水機(jī)故障處理之后,該企業(yè)污泥離心脫水機(jī)設(shè)備綜合完好率達(dá)到了100.0%,故障停機(jī)率達(dá)到了0,脫出污泥含水率由以往的75%降低至60%。同時污泥離心脫水機(jī)出水懸浮物含量降至80mg/L。

        5.總結(jié)

        綜上所述,污泥離心脫水機(jī)具有自動化程度高、運行風(fēng)險大等特點。因此,在污泥離心脫水機(jī)運行過程中,相關(guān)操作人員應(yīng)依據(jù)污泥離心脫水機(jī)運行原理,在實際生產(chǎn)運行中不斷觀察分析,采用正確的污泥離心脫水機(jī)參數(shù)調(diào)控方法。綜合分析反沖洗、啟動參數(shù)、潤滑脂、稀釋水量等故障因素,采取針對的處理措施,保證污泥離心脫水機(jī)脫水效果。

        參考文獻(xiàn):

        [1]梁小偉.煉油廠污泥處理脫水離心機(jī)的工作原理與維護(hù)[J].中國新技術(shù)新產(chǎn)品,2015(19):161-161.

        [2]廖斌,瞿建華.影響離心脫水機(jī)平穩(wěn)運行因素及治理措施研究[J].內(nèi)蒙古石油化工,2017(4):33-34.

        [3]陶余江.影響離心脫水機(jī)平穩(wěn)運行因素及治理措施[J].化工管理,2017(31):137-137.

        [4]蔣廷弘,陳鮮,汪文生,等.城市污水處理廠污泥處理系統(tǒng)的技術(shù)改造及優(yōu)化運行[J].中國給水排水,2015(6):82-84.

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