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        GZTΦ2.4×20格柵式轉(zhuǎn)筒干燥機(jī)改造應(yīng)用

        2019-02-27 05:39:30俞慧軍劉永博王祿仁聶開斌
        鹽科學(xué)與化工 2019年12期
        關(guān)鍵詞:筒體

        俞慧軍,劉永博,王祿仁,聶開斌

        (中鹽吉蘭泰鹽化集團(tuán)有限公司,內(nèi)蒙古 阿左旗 750336)

        中鹽吉蘭泰電石廠炭材干燥系統(tǒng)由上料輸送帶、熱風(fēng)爐、鼓風(fēng)機(jī)、回轉(zhuǎn)滾筒、出料輸送帶、旋風(fēng)除塵器、袋式除塵器、引風(fēng)機(jī)、配電系統(tǒng)構(gòu)成,采用并流干燥工藝。炭材烘干配套6臺 GZTΦ2.4×20格柵式轉(zhuǎn)筒干燥機(jī),干燥蘭炭、焦炭粒度為10 mm~20 mm; 炭材在干燥過程中,由于干燥機(jī)內(nèi)徑大、行程長,炭材在筒體旋轉(zhuǎn)、跌落的過程中產(chǎn)生大量粉末14.22%,導(dǎo)致炭材消耗增高;經(jīng)過干燥后炭材在配料站篩分能夠滿足電石爐日常生產(chǎn),配料站篩分出粉末需要倒運(yùn),倒運(yùn)過程造成揚(yáng)塵多。

        針對以上情況文章探討相應(yīng)技改措施。

        1 GZTΦ2.4×20格柵式轉(zhuǎn)筒干燥機(jī)

        1.1 GZTΦ2.4×20格柵式轉(zhuǎn)筒干燥機(jī)設(shè)計參數(shù)

        筒體直徑:2.4 m;筒體長度:20 m;筒體容積:90 m2;轉(zhuǎn)速:3 m/min~7.3 m/min;斜度:3%;揚(yáng)板型式:十字升舉葉片;最高進(jìn)氣溫度:850 ℃;電動機(jī)型號:YCT355-4A,55 kW;減速機(jī)型號:ZSY316-22.4-1,速比22.4;總重:58 975 kg。

        1.2 工作原理

        其工作原理:濕炭材進(jìn)入干燥滾筒導(dǎo)料區(qū),與高溫?zé)犸L(fēng)接觸蒸發(fā)水分,在導(dǎo)料板抄動下進(jìn)入抄板(揚(yáng)料)區(qū),形成揚(yáng)料狀態(tài)與熱風(fēng)充分接觸,水分迅速蒸發(fā)即被引風(fēng)機(jī)抽走,經(jīng)熱交換進(jìn)入出料區(qū);在此區(qū)滾動滑行至排料口,完成烘干過程。

        1.3 運(yùn)行存在問題

        炭材在干燥過程中,由于干燥機(jī)內(nèi)徑大、行程長,炭材在筒體旋轉(zhuǎn)、跌落的過程中產(chǎn)生大量粉末14.22%,導(dǎo)致炭材消耗增高。經(jīng)過干燥后炭材在配料站篩分能夠滿足電石爐日常生產(chǎn),配料站篩分出粉末需要倒運(yùn),倒運(yùn)過程造成揚(yáng)塵多。

        電石生產(chǎn)廠家多數(shù)對炭材的干燥方式進(jìn)行改造如格柵式轉(zhuǎn)筒干燥機(jī)改為3.8×24立式烘干機(jī)、配料站ZKS2045直線振動篩改為2SH1224滾筒篩等方式,實現(xiàn)降低炭材在干燥粉末的產(chǎn)生,通過篩分降低蘭炭入爐粉末確保電石爐穩(wěn)定生產(chǎn)。

        2 GZTΦ2.4×20格柵式轉(zhuǎn)筒干燥機(jī)技改

        2.1 技改方案設(shè)計

        針對原GZTΦ2.4×20干燥機(jī)生產(chǎn)中存在的問題,技改干燥機(jī)揚(yáng)料結(jié)構(gòu)降低炭材跌落高度,降低炭材破損,減少粉末產(chǎn)生;干燥機(jī)尾部加篩子實現(xiàn)炭材干燥與篩分同步進(jìn)行, 省去振動篩分流程,減少粉末倒運(yùn)、減少揚(yáng)塵產(chǎn)生;干燥機(jī)尾部安裝氣力輸送設(shè)備,輸送炭材粉末至熱風(fēng)爐,實現(xiàn)熱風(fēng)爐煤粉上料自動化。

        2.2 技改實施

        2.2.1 GZTΦ2.4×20格柵式轉(zhuǎn)筒干燥機(jī)揚(yáng)料裝置改造

        對六臺干燥機(jī)技改GZTΦ2.4×20揚(yáng)料裝置。在軸向行程沒變的情況下,降低了炭材在筒體內(nèi)的下落高度,從而減少炭材因摔裂而形成的粉末率。

        2.2.1.1 安裝筒體中心料管

        筒體中心安置Φ630 mm中心筒,筒內(nèi)表面均等布置2根寬150 mm(δ=8 mm)錳鋼板,通過安裝導(dǎo)料裝置向中心筒送料。

        2.2.1.2 筒體隔離艙

        中心筒與干燥筒之間的空間,用δ=8 mm鋼板均等分隔成6個獨立空間。隔倉板一端焊接在中心筒(滿焊、焊縫高度10 mm角度45°),一端與筒體采用螺栓緊固。

        2.2.1.3 揚(yáng)料板制作安裝

        筒壁、隔板如圖布置直揚(yáng)料板200 mm(滿焊、焊縫高度10 mm角度45°)。

        2.2.2 GZTΦ2.4×20干燥機(jī)尾部增加滾筒篩網(wǎng)

        GZTΦ2.4×20干燥機(jī)尾部增加滾筒篩網(wǎng),實現(xiàn)炭材干燥與篩分同步進(jìn)行,減去了后續(xù)振動篩分流程。

        2.2.2.1 GZTΦ2.4×20干燥機(jī)滾筒篩骨架制作安裝

        使用δ=10 mm 16Mn,鋼板卷制外徑Φ2 400 mm寬700 mm圓筒篩骨架,安裝在干燥滾筒上。

        2.2.2.2 GZTΦ2.4×20干燥機(jī)安裝篩網(wǎng)

        滾筒篩骨架上安裝固定錳鋼網(wǎng),絲直徑Φ=1.5 mm,孔為2 mm×2 mm。

        2.2.2.3 GZTΦ2.4×20干燥機(jī)尾安裝分隔板、儲料斗

        滾筒篩網(wǎng)下制作安裝儲料斗,將滾筒篩下物集中儲存。出料口安裝擋板將儲料斗與出料分開,防止篩上物進(jìn)入儲料斗。

        2.2.3 GZTΦ2.4×20干燥機(jī)尾部儲料斗處增加氣力輸送裝置

        通過在GZTΦ2.4×20干燥機(jī)尾部增加氣力輸送裝置,實現(xiàn)熱風(fēng)爐煤粉上料自動化。

        2.2.3.1 安裝羅茨風(fēng)機(jī)組

        通過羅茨風(fēng)機(jī)產(chǎn)生63.7 kPa~98 kPa風(fēng)作為輸送動力。

        2.2.3.2 儲料斗下安裝料封泵、輸送管道

        干燥機(jī)篩分下料口安裝手動插板閥、鎖風(fēng)閥、料封泵、氣管、輸灰管、手動蝶閥及配套彎頭三通。

        2.2.3.3 熱風(fēng)爐濕焦除塵器平臺安裝儲料倉

        干燥機(jī)篩分儲料斗與熱風(fēng)爐濕焦除塵器平臺安裝儲料倉之間通過管道連接。干燥筒篩下物2 mm以下顆粒物通過裝置輸送,利用稱重傳感器控制倉位并有氮氣保護(hù)。

        3 效果驗證

        3.1 炭材粉末減少產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益

        GZTΦ2.4×20揚(yáng)料裝置技改實施后,炭材在干燥機(jī)中破損粉末由14.22%降至7%。

        GZTΦ2.4×20干燥機(jī)尾部增加篩網(wǎng)實施后,炭材干燥與篩分同步進(jìn)行。減少炭材在振動篩中破損粉末產(chǎn)生(測算為3.78%)。電石生產(chǎn)過程產(chǎn)生炭材粉末由原18%降至改造后的7%。

        改造前2016-10,12臺電石爐生產(chǎn)每日平均消耗炭材1 670 t,改造后2017-03,12臺電石爐生產(chǎn)每日平均消耗炭材1 590 t,每天炭材總消耗減少80 t。年減少炭材消耗26 400 t(以330 d/a計算),以2017-01~04不含稅平均價格698元/t計算年節(jié)省炭材采購費用1 842.7萬元。

        3.2 配料站炭材振動篩停用

        節(jié)約電費、維修費用:電機(jī)功率以 7.5 kW×2計算,運(yùn)行時間7 h/d,3個配料站一年節(jié)約用電113 400 kW·h。

        3.3 GZTΦ2.4×20干燥機(jī)尾部增加氣力輸送裝置

        通過改造實現(xiàn)熱風(fēng)爐煤粉上料自動化,改進(jìn)后可將煤粉上料工崗位由12人減員為3人,每年節(jié)省勞務(wù)費用29萬元。

        4 結(jié)束語

        此改造將筒體內(nèi)分為6格倉并加中心筒,有效降低了炭材落差降低,提高熱風(fēng)利用效率。同時通過在干燥機(jī)尾部加裝網(wǎng)篩,實現(xiàn)了炭材干燥與篩分同步進(jìn)行,并在干燥機(jī)尾部安裝氣力輸送裝置,實現(xiàn)熱風(fēng)爐煤粉自動上料。

        綜上所述,通過改造炭材在干燥機(jī)中破損粉末由14.22%降至7%,炭材干燥與篩分同步進(jìn)行,減少炭材在振動篩中破損粉末產(chǎn)生(測算為3.78%)。電石生產(chǎn)過程產(chǎn)生炭材粉末由原18%降至改造后的7%,年節(jié)省炭材采購費用1800多萬元。

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