張建剛,趙傳福,吳曉玲
(內(nèi)蒙古蘭太鈉業(yè)有限責(zé)任公司,內(nèi)蒙古阿拉善 750336)
內(nèi)蒙古蘭太鈉業(yè)有限公司(以下簡稱“公司”)利用低溫低壓法進(jìn)行氯氣的液化。目前,保障螺桿氟冷液化機組安全運行的保護(hù)連鎖只有油溫高溫停機保護(hù)、排氣壓力高壓停機保護(hù)。保障螺桿氟冷液化機組高效運行的方法有:人工適時調(diào)節(jié)冷凍溫度或液氯尾氣閥以提高液化效率;人工適時調(diào)節(jié)機組內(nèi)制冷劑的循環(huán)量來控制機組的制冷量;人工適時調(diào)節(jié)循環(huán)水閥控制油溫,人工適時調(diào)節(jié)油位。因此,為了加強氯氣安全生產(chǎn)管理,歸檔重要設(shè)備參數(shù),盡量降低操作員對設(shè)備的誤操作,氯氣液化工藝的自動化改造勢在必行。
公司各專業(yè)人員積極參與,與第三方進(jìn)行現(xiàn)場勘查和充分溝通后,確定了以下九項需要實現(xiàn)的控制功能。這些功能主要是冷凍機油溫自動控制功能、設(shè)備停機后自動回收制冷劑功能、冷凍機自動加載與卸載控制功能、冷凍機重要參數(shù)顯示、預(yù)報警、報警功能、遠(yuǎn)程開停機功能、重要數(shù)據(jù)歸檔功能、根據(jù)壓縮機吸氣壓力自動控制儲氟罐往蒸發(fā)器供液功能、增加高壓儲氟罐液位信號遠(yuǎn)程功能。要實現(xiàn)上述功能需增加一臺PLC機柜,將油溫、油壓等模擬量信號進(jìn)行采集,機組現(xiàn)場控制柜上加裝觸摸屏用于現(xiàn)場控制與參數(shù)顯示,監(jiān)控室加裝上位機安裝冷凍機機組組態(tài)程序,將原手動調(diào)節(jié)閥更換為電動調(diào)節(jié)閥或電磁閥等工作。
將原油冷凝器循環(huán)水進(jìn)口閥門更換為電動調(diào)節(jié)閥,在機頭部位加裝溫度探頭T3。當(dāng)設(shè)備運行后通過油溫T3對電動調(diào)節(jié)閥進(jìn)行閉環(huán)控制,使電動調(diào)節(jié)閥能夠隨著油溫的變化自動調(diào)整開關(guān)度。此功能達(dá)到后可代替人工調(diào)節(jié)循環(huán)水閥。閉環(huán)控制性能如下:(1)可選擇自動與手動控制;(2)自動控制設(shè)定控制目標(biāo)值;(3)設(shè)定自動控制目標(biāo)正反作用;(4)設(shè)定自動控制目標(biāo)限制最小/最大開度值;(5)手動控制根據(jù)要求選擇閥門開度對目標(biāo)溫度進(jìn)行調(diào)節(jié);(6)自動調(diào)節(jié)閥現(xiàn)場可以用手輪調(diào)節(jié),安裝在進(jìn)口管手動閥的出口端。
在儲氟罐往蒸發(fā)器供氟利昂的主管道上加裝旁通冷媒球閥,主管道上加裝電子膨脹閥,與壓縮機吸氣壓力實現(xiàn)閉環(huán)控制。當(dāng)設(shè)備運行時,旁通冷媒球閥保持常閉狀態(tài),電子膨脹閥隨著吸氣壓力的變化調(diào)節(jié)開關(guān)度,自動控制儲氟罐往蒸發(fā)器供液量的大小,實現(xiàn)目標(biāo)自動調(diào)節(jié)。此功能達(dá)到后可代替人工調(diào)節(jié)機組內(nèi)制冷劑的循環(huán)量,詳情如下: (1)可選擇自動與手動控制;(2)自動控制設(shè)定控制目標(biāo)值;(3)設(shè)定自動控制目標(biāo)正反作用;(4)設(shè)定自動控制目標(biāo)限制最小/最大開度值;(5)手動控制根據(jù)要求選擇閥門開度對目標(biāo)溫度進(jìn)行調(diào)節(jié);(6)電子膨脹閥與現(xiàn)場手動閥并聯(lián)安裝。在設(shè)備停機時可在遠(yuǎn)程端或就地端選擇制冷劑回收,系統(tǒng)會根據(jù)特定程序?qū)鋬鰴C進(jìn)行制冷劑回收程序,當(dāng)回收成功后冷凍機會自動進(jìn)行停機。
將原能量調(diào)節(jié)閥(四通換向閥)上的手動閥更換為電磁閥,根據(jù)壓縮機吸氣溫度T2對能量調(diào)節(jié)電磁閥進(jìn)行自動能量調(diào)節(jié),可在現(xiàn)場觸摸屏或后臺上位機上選擇自動加卸載或手動加卸載。此功能達(dá)到后可代替人工調(diào)節(jié)機組加卸載。
由于冷凍機排氣溫度、儲氟器液位、冷凍機排氣壓力、冷凍機吸氣溫度、冷凍機吸氣壓力、冷凍機油溫溫度、冷凍機油壓壓差、冷卻循環(huán)水溫度等參數(shù)已接入DCS,可通過更換一進(jìn)二出信號隔離柵或新裝探頭等措施,上傳至PLC模塊內(nèi)轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號,通過光纖上傳至上位機。組態(tài)內(nèi)容包含冷卻循環(huán)水壓力報警提示、報警停機。參數(shù)自動記錄、參數(shù)自動報表等功能。在控制柜內(nèi)加裝電流互感器,將信號上傳,實現(xiàn)冷凍機電流遠(yuǎn)程顯示,編程內(nèi)增加排氣壓力高報警停車功能。
實現(xiàn)遠(yuǎn)程停機功能,在崗位操作臺上加裝急停按鈕(硬件連接控制),以應(yīng)對突發(fā)情況。
將儲氟器原玻璃管液位計更換為磁翻板液位計,將4 mA~20 mA信號接入PLC模擬量模塊AE08,實現(xiàn)儲氟罐液位的遠(yuǎn)程顯示功能,代替人工現(xiàn)場巡檢工作。
冷凍機原有的保護(hù)不拆除,實現(xiàn)硬件與軟件雙重保護(hù)??刂乒癫捎肬PS供電,確保在全廠停電的狀態(tài)下,電動閥可關(guān)閉。
從施工方案的編制評審、儀表控制線路的布設(shè)、儀表閥的安裝調(diào)試、系統(tǒng)編程到系統(tǒng)的接線調(diào)試,歷經(jīng)緊張的一個月時間,完成了改造工程的現(xiàn)場實施。主要畫面提供:生產(chǎn)控制——冷凍機操作參數(shù)顯示,數(shù)據(jù)查詢——歷史數(shù)據(jù)曲線,操作說明——重要操作說明資料,系統(tǒng)設(shè)置——權(quán)限分配和時鐘設(shè)置,輸入輸出檢查——檢查CPU的工作情況、模擬量斷線、短路自我檢查,參數(shù)設(shè)置——模擬量量程、模擬量修正、報警參數(shù)設(shè)置、維護(hù)保養(yǎng)時間設(shè)置,曲線查詢——模擬量每時每刻的監(jiān)控曲線,便于查詢系統(tǒng)性能,故障查詢——傳感器斷(短)路、設(shè)備故障、溫度壓力預(yù)報警或報警、維護(hù)保養(yǎng),操作權(quán)限分配——操作員、維修員、工程師、主管,以及打印系統(tǒng)參數(shù)及畫面。
在前期的改造實施和調(diào)試后,經(jīng)過兩個月的試運行和跟蹤驗證,氯氣液化系統(tǒng)運行穩(wěn)定,各項工藝指標(biāo)均優(yōu)于改造前。通過氯氣液化工藝的自動化改造,克服了改造前存在的人工調(diào)節(jié)頻繁、液化機組運行效率低、運行維護(hù)成本高等缺點,為企業(yè)的減員增效和安全生產(chǎn)奠定了工藝基礎(chǔ)。