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        摻燒超設(shè)計值高硫褐煤設(shè)備問題探討

        2019-02-26 09:18:48丁智矣繼東普綱
        云南電力技術(shù) 2019年4期
        關(guān)鍵詞:動葉預(yù)器褐煤

        丁智,矣繼東,普綱

        (國電陽宗海發(fā)電有限公司,昆明 652103)

        0 前言

        受近年來煤炭去產(chǎn)能及煤炭市場影響,云南省火電企業(yè)電煤采購困難,特別是煙煤機組燃用設(shè)計煤質(zhì)已不可能,而高硫褐煤市場相對寬松、價格較低,為進一步降低機組發(fā)電成本,保障電煤供應(yīng),對實施過脫硫深度改造的機組可以嘗試摻燒高硫褐煤。由于脫硫改造設(shè)計硫份、煙氣量較高,而火電企業(yè)近年也在“雙低”新常態(tài)下煎熬,低負荷下脫硫處理能力裕量較大,為摻燒高硫份煤提供必要條件。因入爐煤水分、硫份均較高,原配煤摻燒關(guān)注點主要集中在空預(yù)器酸露腐蝕和滿足環(huán)保達標(biāo)排放上。

        先后出現(xiàn)二號鍋爐空預(yù)器堵塞被迫停爐;一號鍋爐引風(fēng)機動葉卡澀出力受限致部分部件損壞、葉輪腐蝕、引風(fēng)機后煙道反復(fù)腐蝕通洞及GGH換熱元件損壞、低泄漏風(fēng)機葉輪腐蝕通洞;三期兩臺鍋爐空預(yù)器先后煙氣側(cè)差壓升高;鍋爐結(jié)焦掉焦致?lián)圃鼨C、渣溝堵塞等影響機組安全運行事件,以及三期機組減溫水量大影響機組經(jīng)濟運行問題,因此有必要對高硫、高水分的煤對設(shè)備安全經(jīng)濟可靠運行進行全面評估。

        1 一號鍋爐摻燒高硫高水分褐煤情況

        1.1 設(shè)備概況

        #1鍋爐是E∏-670-13.8-540БΓ型超高壓、一次中間再熱、單汽包自然循環(huán)鍋爐,鍋爐為Л型布置,采用固態(tài)排渣的褐煤鍋爐。#2鍋爐是WGZ670/13.7-9型超高壓、一次中間再熱、自然循環(huán)、單爐膛、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架懸吊結(jié)構(gòu)、褐煤鍋爐。三期(#3、#4機組)鍋爐是WGZ1025/18.24-4型亞臨界中間一次再熱、自然循環(huán)、單爐膛、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、∏型、露天布置、全鋼架、全懸吊結(jié)構(gòu)的煙煤鍋爐。

        為滿足GB13223-2011《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準》,對四臺機組進行脫硫提效改造,一號鍋爐設(shè)計收到基硫份1.6%對應(yīng)原煙濃度為9000mg/Nm3,二號鍋爐設(shè)計收到基硫份1.24%對應(yīng)原煙濃度為6000mg/Nm3,三期鍋爐設(shè)計收到基硫份1.89%對應(yīng)原煙濃度為7500mg/Nm3。進行尿素水解制氨工藝煙氣脫硝改造,配套進行了“引增合一”改造,引風(fēng)機全部改為雙級動葉調(diào)節(jié)軸流式風(fēng)機。

        1.2 摻燒褐煤煤質(zhì)情況

        高硫褐煤摻燒比例一旦超過50%,入爐煤全水分將超過35%,收到基硫份將超過1.9%,這將導(dǎo)致酸露點大幅升高。

        1.3 一號鍋爐摻燒高硫褐煤發(fā)現(xiàn)的問題

        摻燒高硫褐煤,最大摻燒比例約60%,最高入爐煤收到基硫份為2.6%水分,停機后檢查發(fā)現(xiàn)引風(fēng)機動葉及脫硫側(cè)設(shè)備腐蝕、結(jié)垢嚴重。

        1)#1機組運行期間,GGH總壓差在0.26~0.38 kpa之間正常波動,11月7日開機至負荷168 MW時總壓差在0.49左右,運行至1月2日后總壓差升至0.72 kpa,投入2天高壓水吹掃后壓差降低至0.35 kpa左右,但是運行至1月28日壓差重新上升至0.72 kpa,再次投入高壓水也只能維持壓差在0.6 kpa左右,停機檢查發(fā)現(xiàn)GGH內(nèi)部吹掃盲區(qū)上有大量積灰板結(jié),146組換熱盒在腐蝕后在正常吹灰的情況下出現(xiàn)換熱片傾倒、脫落的情況。

        2)GGH鍍搪瓷換熱片被腐蝕成鋸齒狀,GGH原煙氣分倉殼體、原煙氣入口及凈煙氣出口分倉膨脹節(jié)法蘭、凈煙道及煙道支撐桿出現(xiàn)大量腐蝕穿孔。

        3)低泄漏風(fēng)機因葉輪腐蝕導(dǎo)致動平衡失效,反復(fù)出現(xiàn)振動超標(biāo)故障,解體后檢查發(fā)現(xiàn)葉片腐蝕通洞、葉輪前后蓋板表面腐蝕成點坑。

        4)一號鍋爐2017年11月7日啟動至2018年1月2日因煤質(zhì)較差一直需要6臺磨煤機運行,1月10日加負荷時,B引風(fēng)機動葉開度78%電流330 A(額定電流405A)左右、振動1.4 mm/s運行正常,2月5日加負荷時發(fā)現(xiàn)B引風(fēng)機動葉開度60%以上電流變化較小僅為220 A左右,逐步增加動葉開度至94%電流僅為250 A,對比發(fā)現(xiàn)A引風(fēng)機也存在出力下降情況,已影響機組帶負荷能力。停爐后揭蓋檢查發(fā)現(xiàn),兩臺引風(fēng)機芯軸彎曲無法修復(fù),部分曲柄多個組件損壞,輪轂部分表面、動葉轉(zhuǎn)動柄周圈腐蝕、結(jié)垢,部分葉片固定螺栓銹蝕、密封圈破損。

        2 高硫褐煤試驗分析及預(yù)防措施

        2.1 試驗分析情況

        將某礦高硫褐煤存查樣送檢進行灰特性檢驗,檢驗結(jié)果與常用煤種對比分析情況如下:

        1)灰軟化溫度ST較2011年四臺機組入爐煤低170℃以上,較一二期設(shè)計值低70℃,較三期設(shè)計值低210℃,較2011年各機組入爐煤低130℃以上。容易結(jié)焦,受熱面易沾污引起減溫水增加。

        2)灰成分中CaO為20%,較二號鍋爐2011年入爐煤高3.92倍,較三期設(shè)計值高5.43倍。易從煙氣中吸收二氧化碳及水分放熱,造成積灰板結(jié),與水反應(yīng)生成氫氧化鈣,有腐蝕性。

        3)灰成分中SO3為22.76%,較二號鍋爐2011年入爐煤高40.64倍,較三期設(shè)計值高9.85倍。容易在積灰、沾灰部位造成酸腐蝕,脫硝下游設(shè)備容易生成硫酸氫銨,硫酸氫銨在147-350℃區(qū)間為粘稠液態(tài)增加吸附灰能力,容易造成空預(yù)器后下游設(shè)備腐蝕、堵塞、灰板結(jié)。

        4)燃用上述煤質(zhì)連續(xù)運行時間較短,對其他設(shè)備的影響情況目前暫時無法評估。

        2.2 防范措施

        1)機組運行中,如原煙濃度超過6500mg/Nm3,300MW機組負荷變化低于30MW、200MW機組負荷變化低于20MW時,每班活動引風(fēng)機動葉一次,即:單臺引風(fēng)機電流在活動前的電流基準上增加10A→低于基準10A→恢復(fù)正常運行值。活動期間注意監(jiān)視爐膛負壓、引風(fēng)機控制油壓。

        2)原煙濃度低于6500mg/Nm3時,參照原定期工作規(guī)定執(zhí)行。

        3)停運機組每天白班,對每臺引風(fēng)機全開/全關(guān)動葉一次,增減幅度不大于5%。

        4)嚴格執(zhí)行機組啟動前動葉清灰規(guī)定。

        5)機組每次停運后,開檢修人孔核對動葉開度,必要時開引風(fēng)機動葉觀察窗核對動葉活動情況,檢查動葉轉(zhuǎn)動區(qū)域輪轂上的氧化物、灰垢情況。

        6)機組B級以上檢修時,揭蓋清除引風(fēng)機動葉轉(zhuǎn)動區(qū)域輪轂上的氧化物、灰垢,內(nèi)筒密封面打磨清除高點,嚴格密封工藝。

        7)修正GGH吹灰壓差限值,調(diào)整吹灰方式,減少換熱元件腐蝕后因吹掃損壞的數(shù)量。

        8)修復(fù)GGH殼體及原凈煙道破損的保溫,減少煙氣冷凝水的產(chǎn)生,同時對原凈煙道疏水系統(tǒng)進行改造,及時排出煙道積水。

        9)對已發(fā)生腐蝕的低泄漏風(fēng)機葉輪進行焊補修復(fù),并重新進行動平衡校驗,以后每次停機檢查,防止低泄漏風(fēng)機葉片再次發(fā)生腐蝕后振動超標(biāo)退運造成脫硫超標(biāo)排放的情況。

        10)低泄漏風(fēng)機入口增加遮流罩,避免GGH吹掃掉落的積灰及液態(tài)水被風(fēng)機吸入,改善風(fēng)機運行工質(zhì)。

        11)每次停機對換熱元件及密封片進行檢查,評估其安全可靠性,每年對損壞的換熱元件進行更換。

        3 結(jié)束語

        1)鍋爐機組高硫褐煤的摻燒,不僅要重視空預(yù)器酸露腐蝕和滿足環(huán)保達標(biāo)排放,還需要通過試驗,對設(shè)備安全經(jīng)濟可靠運行進行全面評估,確定合適的摻配比例。

        2)通過采取一些手段或措施,可以緩解或避免在摻燒高硫褐煤后對鍋爐、脫硫設(shè)備的影響,從而在保證機組安全穩(wěn)定運行基礎(chǔ)上,提高運行經(jīng)濟性。

        3)控制高硫褐煤摻燒總量不超過40%,控制一號鍋爐收到基硫份2.0%;二號鍋爐收到基硫份1.7%;三期鍋爐收到基硫份2.2%。

        4)高硫褐煤不單獨在同一倉燃用,降低燃燒器噴口結(jié)焦問題。

        5)硫酸氫銨易潮解,停爐后的空預(yù)器高壓水疏通嘗試采用溫水沖洗。

        6)GGH入口原、凈煙道內(nèi)部防腐局部修復(fù)只能維持短期運行,建議全面重做防腐。

        7)GGH殼體存在腐蝕嚴重的問題,由于多數(shù)位置空間極其狹窄,盡可能檢查處理泄漏點及防腐。

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