孫永強(qiáng),劉利波,宋 歡
(神華準(zhǔn)格爾能源有限責(zé)任公司 選煤廠,內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 010300)
神華準(zhǔn)能選煤廠洗選入廠毛煤后,洗后產(chǎn)品按質(zhì)進(jìn)入產(chǎn)品倉存儲,然后通過配煤裝車,將多種不同的產(chǎn)品,摻配成熱值穩(wěn)定的準(zhǔn)2、準(zhǔn)5和準(zhǔn)6等商品煤裝車外運。選煤廠共有2套裝車系統(tǒng),其中裝車一系統(tǒng)負(fù)責(zé)1 200萬t跳汰系統(tǒng)洗后產(chǎn)品的配煤和裝車;裝車二系統(tǒng)負(fù)責(zé)800萬t及1 000萬t淺槽系統(tǒng)洗后產(chǎn)品的配煤和裝車。
近年來,隨著生產(chǎn)任務(wù)的加重及露天煤質(zhì)的較大波動等因素影響,給裝車配煤帶來很大的難度,商品煤裝車合格率一直處于較低水平,尤其是神華準(zhǔn)能選煤廠裝車一系統(tǒng),合格率甚至還不足50%,造成這一不利結(jié)果的主要原因有以下幾個方面:
(1)化驗結(jié)果滯后,不能實時掌握配煤結(jié)果。跳汰系統(tǒng)設(shè)計能力是年洗選毛煤1 200萬t,近年隨著露天礦增產(chǎn),系統(tǒng)洗選毛煤每年達(dá)到1 700萬t,超出系統(tǒng)設(shè)計能力,由于產(chǎn)品存儲能力較小,有時化驗結(jié)果未報出,產(chǎn)品已經(jīng)裝到火車,出現(xiàn)盲裝現(xiàn)象,裝車結(jié)果無法掌握,并影響下一列車的配煤。
(2)煤質(zhì)波動大,影響裝車配比。受地質(zhì)條件影響,露天礦采出毛煤質(zhì)量波動較大,毛煤熱值在3 100~4 300 cal/g范圍波動,洗選的精煤質(zhì)量相對較穩(wěn)定,中煤和末煤熱值波動大,情況最差時,每個班的點樣在±500 cal/g范圍內(nèi)波動,很難保證進(jìn)倉產(chǎn)品煤熱值穩(wěn)定,導(dǎo)致裝車配比難掌控。
(3)采制化方法限制,難以適應(yīng)煤質(zhì)的波動。生產(chǎn)及裝車采樣方法依托膠帶機(jī)中部自動采樣器采樣,收集的樣品送至化驗室進(jìn)行常規(guī)化驗,生產(chǎn)點樣結(jié)果報出時間需1 h,裝車化驗結(jié)果需等裝車結(jié)束后2 h,這種采制化方法結(jié)果報出時間要滯后生產(chǎn)1~2 h。
基于以上原因,使得商品煤裝車質(zhì)量波動較大,造成各商品煤配出熱值高出目標(biāo)熱值較多,帶來很大的熱值浪費,影響準(zhǔn)2優(yōu)質(zhì)煤配出比例,帶來很大的經(jīng)濟(jì)損失,同時也影響公司商品煤的品牌。
為了解決此問題,公司引入在線灰分儀、離線灰分儀等儀器,但現(xiàn)場應(yīng)用效果不佳,未能解決問題,而且這些灰分儀采用放射源,增大了管理的難度。為此尋找一種適應(yīng)煤質(zhì)特性的快速檢測煤質(zhì)裝置[1],穩(wěn)定商品煤質(zhì)量,減少熱值損失就顯得至關(guān)重要[2]。
通過了解,某公司開發(fā)了一種新型煤質(zhì)快速檢測產(chǎn)品,但因其設(shè)備屬于開發(fā)研制階段,還未正式在市場上進(jìn)行推廣應(yīng)用,正在尋找試驗場地,而選煤廠也有這種需求,所以通過與其合作,進(jìn)行現(xiàn)場試用,以判斷該技術(shù)是否能夠滿足選煤廠的實際需求。
新型煤質(zhì)檢測設(shè)備從2014年12月份開始安裝,在神華準(zhǔn)能選煤廠的試用經(jīng)歷了三個階段,做了大量實驗,完善了煤質(zhì)特性曲線[3],進(jìn)一步升級了設(shè)備性能,現(xiàn)場應(yīng)用效果逐步的顯現(xiàn)出來。
2014年12月,首臺新型煤質(zhì)檢測設(shè)備被安裝到神華準(zhǔn)能選煤廠,安裝在末煤膠帶(3701)中部采樣機(jī)的給料膠帶上,采樣器采的煤樣經(jīng)破碎機(jī)破碎后,落入給料膠帶,經(jīng)過二次縮分后,剩余煤樣通過煤質(zhì)檢測設(shè)備進(jìn)行測量[4]。
3.1.1 靜態(tài)測試
2015年1月7—8日,對檢測設(shè)備進(jìn)行了靜態(tài)測試,測量時間10 min,將粒度為3 mm的樣品(5個精煤、6個末煤、13個中煤)放入塑料盒中,放置在檢測設(shè)備測量位置處,進(jìn)行靜態(tài)灰分測量。根據(jù)靜態(tài)測量與動態(tài)測量的數(shù)據(jù)分析,此煤質(zhì)檢測設(shè)備基本具備測量灰分的能力。對于靜態(tài)測量,從圖1可以看出,在灰分17%~62%大范圍內(nèi),灰分測量具有較好的線性。動態(tài)灰分測量基本追隨化驗數(shù)據(jù)的變化,但存在較大誤差。
圖1 中煤、末煤、精煤灰分靜態(tài)測試的測量值—化驗值線性擬合
3.1.2 動態(tài)測試
統(tǒng)計2015年1月6—10日末煤生產(chǎn)的測量數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)如圖2所示。由于動態(tài)測量時樣品移動速度較低,對于此檢測設(shè)備來說,從原理上考慮,靜態(tài)測量與動態(tài)測量其測量結(jié)果應(yīng)該相差不大,因此,動態(tài)測量誤差較大的原因是來自其他方面。
圖2 生產(chǎn)中末煤的灰分測量值與化驗值對比
3.1.3 動態(tài)灰分測量誤差較大原因分析
(1)煤樣實際測量時間短。盡管是按照1 h的數(shù)據(jù)比較,但設(shè)備實際能測量煤樣的時間僅為幾十秒到一百多秒,測量誤差大。因為該處采樣機(jī)采樣頻率為15 min一次,1 h采樣次數(shù)僅為4次,由于主膠帶輸煤量不大,所以每次采樣量也小,每次采樣、破碎后落入小膠帶上的煤樣,形成符合設(shè)備測量條件的煤流,其經(jīng)過檢測設(shè)備的時間約10~20 s。
(2)化驗煤樣為采樣機(jī)的小膠帶上煤樣的二次采樣,由于采樣次數(shù)少,其與采樣機(jī)小膠帶上剩余煤樣存在差異。
(3)可能存在制樣、化驗誤差。
3.1.4 解決辦法
(1)降低采樣機(jī)小膠帶速度,提高單次采樣的測量時間;本儀器具有判斷膠帶上是否有煤的功能,如果提供接口,可以控制小膠帶停止或運行,以提高測量時間。
(2)增加小膠帶長度,安裝更好的煤流成形裝置。
(3)提高采樣機(jī)的采樣頻率,從原來的15 min降低為5 min或更低,不僅能夠增加設(shè)備測量煤樣時間,還能提高檢測設(shè)備的數(shù)據(jù)輸出頻率,從15 min輸出一次,變?yōu)? min或更短時間輸出一次,有利于指導(dǎo)生產(chǎn)。
3.1.5 第一階段測試結(jié)果
由于生產(chǎn)任務(wù)緊,對采樣機(jī)小膠帶的改造會影響生產(chǎn),所以沒有進(jìn)行改造,而是將檢測設(shè)備重新安裝到裝車膠帶的采樣機(jī)上,這里的煤流量大,有利于測量,而且測量數(shù)據(jù)對指導(dǎo)配煤裝車更有意義。
2015年6月,將該煤質(zhì)檢測設(shè)備安裝到1號裝車站裝車膠帶的端部采樣機(jī)上。具體安裝在采樣機(jī)破碎后,經(jīng)二次采樣所得到樣品的輸運小膠帶上。在安裝到新位置后,進(jìn)行了一系列實驗,包括軟件功能完善、算法優(yōu)化、設(shè)備運行參數(shù)優(yōu)化等,進(jìn)一步確保設(shè)備的工作狀態(tài)良好。
3.2.1 靜態(tài)測試
2015年7月,重新進(jìn)行了靜態(tài)煤樣的對比測量,對比數(shù)據(jù)如圖3所示。
設(shè)備在9月份標(biāo)定準(zhǔn)確后,10月份的測量統(tǒng)計數(shù)據(jù)如表1所示,除兩組灰分儀與化驗室熱值差較大外其余均差距較小,測量效果很好。
圖3 靜態(tài)測試灰分?jǐn)?shù)據(jù)線性擬合圖
表1 2015年10月裝車煤測量熱值與化驗熱值對比數(shù)據(jù)表
2015年12月,設(shè)備測量數(shù)據(jù)與化驗數(shù)據(jù)出現(xiàn)較大誤差,主要原因是所測量處的煤樣量變少,從10月份的每分鐘實際測量煤樣時間40 s以上,調(diào)整為只有23 s。
3.2.2 第二階段測試實驗結(jié)果
1號裝車站裝車膠帶的端部采樣機(jī)處的安裝空間很小,比末煤采樣機(jī)處的安裝空間還小,無法制作完善煤樣收攏成形裝置。由于裝車班樣、點樣需指導(dǎo)裝車配煤,改造影響裝車。并且是進(jìn)口設(shè)備,對該采樣機(jī)的改造難度較大,因此決定將測量裝置安裝到該采樣機(jī)的棄樣端。
3.3 第三階段裝車站裝車膠帶采樣機(jī)棄樣端實驗
該端部采樣機(jī)的采樣頻率較高,可達(dá)到50 s的采樣周期,每次采樣的棄樣量約60 kg,棄樣通過溜槽落入裝車緩沖倉中。
3.3.1 新型煤質(zhì)檢測設(shè)備的安裝
2016年5月開始改造,增設(shè)一條小膠帶,棄樣通過溜槽落入小膠帶,小膠帶轉(zhuǎn)運煤樣一段距離后,再落入緩沖倉中。在小膠帶上設(shè)置煤流成形裝置,并留出安裝煤質(zhì)檢測設(shè)備的空間。小膠帶驅(qū)動電機(jī)由變頻器供電,調(diào)節(jié)變頻器頻率以改變小膠帶運轉(zhuǎn)速度,從而使煤流符合檢測設(shè)備的測量要求。
檢測設(shè)備采用了改進(jìn)設(shè)計的新版煤質(zhì)檢測設(shè)備,設(shè)備的測量精度、穩(wěn)定性以及可靠性得到提高[5]。設(shè)備于2016年6月運送到現(xiàn)場,并安裝調(diào)試,7月份初步調(diào)試完畢,開始供裝車配煤參考使用。
3.3.2 新型煤質(zhì)檢測設(shè)備檢測結(jié)果與化驗結(jié)果對比
測量數(shù)據(jù)如圖4所示。根據(jù)654次裝車數(shù)據(jù)對比,所測煤的灰分從17%~41%,發(fā)熱量從3 350~5 400 kcal/kg,設(shè)備測量發(fā)熱量與化驗發(fā)熱量差值的均方根誤差為87 kcal/kg。
圖4 裝車煤的發(fā)熱量設(shè)備測量值與化驗值的線性關(guān)系
3.3.3 新型煤質(zhì)檢測設(shè)備應(yīng)用前后合格率對比
2016年7月1日開始,兩套系統(tǒng)都開展了精準(zhǔn)裝車工作,裝車一系統(tǒng)使用新型煤質(zhì)檢測設(shè)備指導(dǎo)裝車配煤[6],二系統(tǒng)利用生產(chǎn)過程化驗熱值指導(dǎo)裝車。統(tǒng)計2015年全年、2016年上半年以及2016年下半年三個時間段的裝車合格率進(jìn)行對比[7],見表2。
表2 準(zhǔn)能選煤廠各系統(tǒng)合格率對比
從表2中數(shù)據(jù)縱向?qū)Ρ?,裝車一系統(tǒng)不同時間段合格率,使用新型煤質(zhì)檢測設(shè)備后,合格率為82.25%,較使用前提高29%,各煤種熱值浪費減少近100 kcal/kg左右,理論上可使準(zhǔn)2比例提高約12%。
橫向?qū)Ρ妊b車一二系統(tǒng)不同時間裝車合格率,7月1日開展精準(zhǔn)裝車工作后,兩套系統(tǒng)合格率均有很大程度的提高,裝車一系統(tǒng)提高12%,裝車二系統(tǒng)提高6.71%,一系統(tǒng)較二系統(tǒng)提高6%,基本可以推斷出新型煤質(zhì)檢測設(shè)備指導(dǎo)裝車取得了明顯成效。
新型煤質(zhì)檢測設(shè)備采用多能人工射線吸收法,使用的射線源為射線裝置,發(fā)射的射線為X射線,與放射源不同,射線裝置關(guān)閉電壓后,不輸出任何射線[8]。
放射源與射線裝置雖然都能輸出射線,但管理上存在差異,此檢測設(shè)備發(fā)射X射線的能量,與雙能量伽馬射線灰分儀的射線能量比較,要低得多,因此屏蔽該射線很容易,3~4 mm的鋼板即可完全屏蔽該射線,因此在設(shè)備的外部,檢測不到射線裝置發(fā)射的射線(僅能檢測到環(huán)境本底)。
根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)《GB 18871-2002電離輻射防護(hù)與輻射源安全基本標(biāo)準(zhǔn)》中規(guī)定的豁免水平為:① 正常運行操作條件下,在距設(shè)備的任何可達(dá)表面10 cm處所引起的周圍劑量當(dāng)量率或定向劑量當(dāng)量率不超過1μSv/h;② 所產(chǎn)生輻射的最大能量不大于5 keV。
此煤質(zhì)檢測設(shè)備表面10 cm處設(shè)備引起的劑量當(dāng)量率基本為0,僅能測量到環(huán)境本底,通常環(huán)境本底小于0.1 μSv/h,因此該煤質(zhì)檢測設(shè)備屬于滿足豁免水平的設(shè)備。并且射線裝置與放射源不同,不需要在環(huán)保部門監(jiān)管下回收,也無需擔(dān)心放射源丟失而產(chǎn)生的責(zé)任[9]。
經(jīng)過近2 a的現(xiàn)場試用,此種新型煤質(zhì)檢測設(shè)備已經(jīng)能穩(wěn)定工作,在指導(dǎo)配煤裝車方面有很好的指導(dǎo)意義。
從統(tǒng)計數(shù)據(jù)縱向?qū)Ρ鹊贸鲅b車一系統(tǒng)不同時間段合格率,使用新型煤質(zhì)檢測設(shè)備后,合格率82.25%,較未使用前提高29%,各煤種熱值浪費減少近100 cal/g左右,理論上可使準(zhǔn)2比例提高約12%。
橫向?qū)Ρ妊b車一二系統(tǒng)不同時間裝車合格率,7月1日采取精準(zhǔn)裝車工作后,兩套系統(tǒng)合格率均有很大程度的提高,而裝車一系統(tǒng)合格率提高12%,裝車二系統(tǒng)合格率提高6.71%,一系統(tǒng)較二系統(tǒng)合格率多提高6%,得出新型煤質(zhì)檢測設(shè)備指導(dǎo)裝車取得了明顯成效。
(1)利用新型煤質(zhì)檢測設(shè)備,監(jiān)測選煤廠的生產(chǎn)過程中各環(huán)節(jié)、產(chǎn)品的灰分與發(fā)熱量,不僅能夠控制產(chǎn)品質(zhì)量,提高洗選效率,還能極大減少化驗人員的勞動強(qiáng)度,進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量管理水平。
(2)隨著科技進(jìn)步,選煤廠生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的信息大都實現(xiàn)了自動采集提取,而煤質(zhì)數(shù)據(jù)作為選煤廠指導(dǎo)生產(chǎn)、檢驗產(chǎn)品質(zhì)量、核查生產(chǎn)效率的關(guān)鍵信息,其自動化采集若能得到有效解決,就有可能利用生產(chǎn)中所采集的大量數(shù)據(jù)信息,結(jié)合大數(shù)據(jù)技術(shù),逐步實現(xiàn)選煤廠智能化生產(chǎn)[10]。
此種設(shè)備測量較準(zhǔn)確,安裝方便,不使用放射源,與已有的其他煤質(zhì)快速檢測裝置比較,具有明顯的優(yōu)勢,值得推廣應(yīng)用。