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        干冰膨脹線燃燒爐熄火故障分析及處理

        2019-02-22 05:19:24黃海松
        設(shè)備管理與維修 2019年1期
        關(guān)鍵詞:干冰含氧量煙絲

        黃海松

        (廣西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司柳州卷煙廠,廣西柳州 545005)

        0 引言

        燃燒爐是柳州卷煙廠干冰膨脹線的關(guān)鍵設(shè)備,是熱端升華裝置的重要設(shè)備組成。經(jīng)過二氧化碳液體浸漬形成的干冰煙絲被均勻地送入升華器,在升華管中干冰煙絲與由空氣、二氧化碳?xì)怏w、蒸汽組成的高溫工藝氣體接觸,在輸送過程中,煙絲與工藝氣體充分混合并被加熱,高溫氣流使煙絲中的干冰急劇升華、水分急劇蒸發(fā),在兩者共同作用下,煙絲得到充分膨脹。燃燒爐作為工藝氣體的加溫設(shè)備,一旦出現(xiàn)故障、熄火,將無法保證工藝氣體的溫度要求,影響產(chǎn)品質(zhì)量。

        1 燃燒爐系統(tǒng)組成及工作原理

        燃燒爐主要由爐頭、管路系統(tǒng)、助燃風(fēng)管道、爐體、輸送風(fēng)道、煙道連接管路、工藝氣體加熱器、廢氣預(yù)熱器、電氣控制系統(tǒng)等組成。

        燃油經(jīng)油槍進(jìn)入爐頭的燃燒器,點(diǎn)火后燃燒器噴出的火焰在爐體內(nèi)充分燃燒,并將由助燃風(fēng)管道切向流入的工藝廢氣中的有機(jī)物質(zhì)焚化,同時(shí)將爐膛內(nèi)的熱空氣送入工藝加熱器殼體。升華系統(tǒng)中的工藝氣體從工藝加熱器管束內(nèi)流過,被加熱后流向升華器。管束外熱空氣繼續(xù)前行進(jìn)入廢氣加熱器殼體。升華系統(tǒng)中廢氣風(fēng)機(jī)送來的助燃廢氣從廢氣加熱器管束內(nèi)流過,被加熱后由助燃廢氣管道送入爐頭后助燃焚燒,殼體內(nèi)的熱氣體由煙道排入大氣。

        2 問題

        柳州卷煙廠干冰膨脹線燃燒爐自投入使用以來,熄火故障時(shí)有發(fā)生,雖然進(jìn)行過多次應(yīng)急維修,但一直未能根本解決。工藝風(fēng)溫度是膨脹煙絲生產(chǎn)工藝的重要控制指標(biāo),按照生產(chǎn)膨脹絲牌號(hào)的不同,工藝風(fēng)溫度要求(300~330)℃,而一旦出現(xiàn)燃燒爐熄火故障,工藝風(fēng)溫度會(huì)在20 min內(nèi)下降40℃,不能滿足生產(chǎn)工藝要求,整個(gè)升華膨脹系統(tǒng)需要停機(jī),燃燒爐需要重新點(diǎn)火預(yù)熱才能繼續(xù)生產(chǎn)。燃燒爐熄火→點(diǎn)火預(yù)熱→重新進(jìn)料生產(chǎn),整個(gè)過程需要25 min左右,燃油每小時(shí)消耗65 L/h,每次熄火會(huì)造成約9 kg的煙絲浪費(fèi)。燃燒爐熄火故障不僅造成生產(chǎn)成本的增加,同時(shí)嚴(yán)重影響膨脹煙絲生產(chǎn)的連續(xù)性及膨脹煙絲產(chǎn)品質(zhì)量。分析燃燒爐熄火原因并采取相應(yīng)措施,防范焚燒爐熄火現(xiàn)象發(fā)生,降低給產(chǎn)品質(zhì)量及生產(chǎn)效率帶來的影響。

        3 原因分析

        針對(duì)焚燒爐熄火問題,運(yùn)用頭腦風(fēng)暴法分別從人、機(jī)、料、法、環(huán)、測等方面進(jìn)行原因分析,如圖1所示,共辨識(shí)出13個(gè)可能造成燃燒爐熄火的末端影響因素。

        通過現(xiàn)場調(diào)查、試驗(yàn)、檢測和統(tǒng)計(jì)分析等方法及手段對(duì)13個(gè)可能造成燃燒爐熄火的末端影響因素進(jìn)行逐一排查,最終確認(rèn)干冰膨脹線燃燒爐熄火主要有3方面原因。

        (1)助燃新風(fēng)含氧量低,燃燒前含氧量只有12%左右,導(dǎo)致燃油不能充分燃燒。助燃新風(fēng)含氧量低主要因?yàn)橛胁糠止に囷L(fēng)通過新風(fēng)管道進(jìn)入爐膛燃燒,而工藝風(fēng)含有水汽、粉塵、二氧化碳?xì)怏w等雜質(zhì)。

        (2)火焰檢測裝置因線路干擾或性能不穩(wěn)定誤報(bào)熄火信號(hào),導(dǎo)致燃油供給系統(tǒng)自動(dòng)切斷供油,造成燃燒爐熄火。

        (3)進(jìn)入爐膛燃燒的工藝風(fēng)含水率高,影響爐膛燃燒環(huán)境。

        4 解決(改進(jìn))方案

        (1)通過補(bǔ)充新風(fēng),增加爐膛內(nèi)燃燒含氧量,在廢氣風(fēng)機(jī)前端加裝1臺(tái)新風(fēng)補(bǔ)充風(fēng)機(jī),提高燃燒前的含氧量。

        圖1 焚燒爐熄火末端影響因素

        (2)增加1個(gè)火焰檢測器,增加的火焰檢測器與原火焰檢測器并聯(lián)使用,即2個(gè)火焰檢測器同時(shí)輸出火焰檢測信號(hào),燃燒爐控制器同時(shí)接收2個(gè)火焰信號(hào),只要其中一個(gè)檢測器有火焰信號(hào),即可認(rèn)為燃燒正常,避免火焰檢測器誤報(bào)。

        (3)加裝排水裝置,通過工藝風(fēng)管道排水,減少進(jìn)入爐膛內(nèi)廢氣的含水率,改善爐膛內(nèi)的燃燒環(huán)境。

        5 實(shí)施過程

        5.1 增加新風(fēng)補(bǔ)充風(fēng)機(jī)

        設(shè)備原設(shè)計(jì)燃燒爐膛新風(fēng)主要由廢氣風(fēng)機(jī)提供,新風(fēng)口距離廢氣風(fēng)機(jī)15 m,且為自然吸風(fēng)口,新風(fēng)含氧量檢測只有12%左右(圖2),在風(fēng)口加裝1臺(tái)新風(fēng)補(bǔ)充風(fēng)機(jī),增加新風(fēng)量從而提高新風(fēng)的含氧量。

        (1)補(bǔ)充新風(fēng)風(fēng)機(jī)選型。原燃燒爐新風(fēng)主要由廢氣風(fēng)機(jī)提供,生產(chǎn)過程中廢氣風(fēng)機(jī)運(yùn)行狀況:運(yùn)行頻率30 Hz,風(fēng)機(jī)額定風(fēng)量138 m3/min,進(jìn)入爐膛的風(fēng)量4968 m3/h。參考廢氣風(fēng)機(jī)的風(fēng)量、現(xiàn)場的安裝位置、需要的風(fēng)機(jī)尺寸、運(yùn)行噪聲等因素,選擇輸入約為同等風(fēng)量的風(fēng)機(jī)。風(fēng)機(jī)型號(hào)為多翼式離心風(fēng)機(jī)ZCF-3A,風(fēng)量(3399~5019)m3/h。

        (2)安裝新風(fēng)補(bǔ)充風(fēng)機(jī)。利用原來的新風(fēng)補(bǔ)充風(fēng)管,在風(fēng)管入口處安裝新風(fēng)補(bǔ)充風(fēng)機(jī)(圖3)。

        圖2 改造前新風(fēng)補(bǔ)充口

        (3)安裝風(fēng)機(jī)電氣控制器。在廢氣風(fēng)機(jī)控制電柜中安裝新風(fēng)補(bǔ)充風(fēng)機(jī)電氣控制器,并編寫新風(fēng)補(bǔ)充風(fēng)機(jī)控制程序,對(duì)原新風(fēng)控制程序及操作畫面進(jìn)行完善。

        5.2 增加一個(gè)火焰檢測器

        為避免火焰檢測器誤報(bào)熄火信息,在原有火焰檢測器的對(duì)面,利用火焰觀察孔,加裝一個(gè)火焰檢測器,加裝的火焰檢測器與原檢測器相對(duì)獨(dú)立,兩路信號(hào)并聯(lián)輸入控制器,只要其中一個(gè)火焰檢測器的信號(hào)不為0,即認(rèn)為燃燒爐運(yùn)行正常,原理見圖4。

        (1)在原火焰檢測器的對(duì)面,對(duì)原鏡式人工火焰觀察孔進(jìn)行改造,加裝一個(gè)火焰檢測器,2個(gè)火焰檢測器同時(shí)檢測同一火焰區(qū)域。

        圖3 改造后新風(fēng)補(bǔ)充口

        圖4 燃燒爐控制器接收信號(hào)

        (2)安裝、連接新裝火焰檢測器的控制信號(hào)線路,將新火焰探測器的信號(hào)并入燃燒爐控制器,并修改、完善相應(yīng)的控制程序。

        5.3 工藝管道加裝排水裝置

        燃燒爐運(yùn)行過程中,有部分工藝風(fēng)進(jìn)入爐膛內(nèi)燃燒,工藝風(fēng)主要成分有粉塵、膨脹后的二氧化碳?xì)怏w、水汽等,為避免過多的水汽進(jìn)入爐膛對(duì)柴油燃燒環(huán)境產(chǎn)生影響,在工藝管道熱交換器前端,蒸汽噴加口下方加裝冷凝水排放裝置,及時(shí)排放存積的冷凝水。

        6 結(jié)束語

        通過對(duì)燃燒爐熄火末端影響因素的分析和驗(yàn)證,明確造成燃燒爐熄火的根本原因,針對(duì)各項(xiàng)原因?qū)嵤┫鄳?yīng)改進(jìn)措施。改進(jìn)后,平均每月減少燃燒爐熄火故障時(shí)間4 h,通過折算可降低干冰膨脹線設(shè)備故障率0.3%,生產(chǎn)過程連續(xù)性得到有效改善,保障了膨脹絲產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量,同時(shí)減少了燃油、物料的消耗。

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