楊基好
中鐵十局四公司 江蘇 南京 210046
安徽省金寨縣新江路長征大橋全長457m,寬35.5m,上部結構采用跨徑布置為5×30m +(80+100)m+5×30m的形式,主橋為獨塔斜拉橋結構,采用塔梁墩固結體系。主塔鋼管砼縱向呈雙柱式,單柱直徑2.5m,垂直高度為59.2m,塔身與橋面成75°夾角,塔內(nèi)填充C50自密實補償收縮砼。斜拉索采用直徑7mm高強度鍍鋅平行鋼絲拉索,全橋共設置20對斜拉索,邊中跨各10對。主橋鋼橋面鋪裝采用4cm高彈性改性瀝青SMA-10+3.5cm澆筑式瀝青GA-10+0.5cm環(huán)氧樹脂防水體系。
鋼塔內(nèi)砼為自密實微膨脹C50砼:要求頂升至設計高度(59.2m),這就要求砼具有較高的抗壓力泌水性、良好的坍落擴展度、低坍落度損失及砼的初凝時間。
因此對砼原材各項性能要求非常嚴格。根據(jù)設計要求:砼強度等級C50,水膠比<0.42,膠材用量450~550kg/m3,膨脹劑用量40~60kg/m3,水中14d限制膨脹率≥0.025%,水中14d轉空氣中28d限制膨脹率≥-0.020%,坍落擴展度性能等級為SF1為500~650mm。
砼拌和經(jīng)現(xiàn)場檢測砼坍落擴展度為570mm,擴展時間為4.2s,初始含氣量為1.8%,初凝時間為22h,砼抗離析浮漿比為3%,均符合要求。
砼澆筑時,為減少環(huán)境溫度對其影響,澆筑時間定于夜間進行,砼于晚間21點生產(chǎn),22點開始澆筑,出機初始坍落擴展度為590mm,現(xiàn)場澆筑時坍落擴展度為590mm,澆筑過程中砼性能穩(wěn)定,至第二天早上7點完成澆筑。硬化后,經(jīng)檢測鋼管內(nèi)砼密實性較好。
由于主塔的直徑較大,單根鋼塔砼頂升高度達49.8m;同時每個鋼塔中間存在八道縱向加勁肋,橫向每隔1.5m~2m之間有一道環(huán)向加勁肋,鋼塔內(nèi)設置直徑1.8m的鋼筋籠,使得鋼塔內(nèi)阻力大大增漲。本項目在鋼塔分段吊裝過程中,分兩次進行塔內(nèi)砼頂升施工。
1)使用2臺中聯(lián)重科HBT90拖泵,施工前進行調(diào)試;2) 泵管支架及泵管安裝完成; 3) 試驗人員對配料計量系統(tǒng)進行檢查、校核,檢查砼的塌落度、擴展度; 4) 收集天氣信息,調(diào)整砼施工時間,確保施工質量。
當主塔完成GT-3節(jié)段安后進行第一次塔內(nèi)砼施工,澆筑至GT-3鋼塔頂部1.2m以下,總高度為23.8m。采用2臺中拖泵同步加載施工C50自密實補償收縮砼。管內(nèi)砼澆筑過程中要盡量保證兩個管壁同步施工,兩個管壁同步差不得大于1米。
(1)焊接單向閥
在距鋼管砼柱底部300mm~500mm開一Φ145mm圓孔,以清除柱內(nèi)積水、雜物及焊接單向閥。鋼塔頂升砼施工完成后,將開孔補焊好。
(2)灌注水泥砂漿
泵送混凝士前首先泵送1m3與混凝士同標號的砂漿,以免粗骨料反彈以及接頭處混凝上質量差,同時砂漿還可在泵送過程中起到潤滑管壁的作用?;炷抗嘀瓿蓵r,砂漿將全部由上部排出。
(3)砼頂升灌注施工
砼頂升施工安排在早晚進行.開始泵送時泵車應處于低速泵送狀態(tài),此時應注意觀察泵機的工作壓力和各部件的工作情況,待泵送順利后恢復正常速度連續(xù)灌注砼,并保持慢速、均勻、對稱、低壓的灌注工藝,灌注過程中隨時觀察砼的頂升高程,以便隨時調(diào)整灌注速度,并保持兩根鋼塔內(nèi)砼高差在1m以內(nèi)。砼頂升過程中保證現(xiàn)場最少有2車砼在現(xiàn)場備用,保證砼連續(xù)頂升,鋼管內(nèi)的砼宜在5h以內(nèi)灌注完成,最長灌注時間間隔不得超過首批灌注砼的初凝時間。
當主塔全部吊完成后進行第二次砼頂升施工。在主塔的左側搭設5×2×28m鋼管柱支架作為泵管支撐架,泵管沿泵管支架向塔頂延伸,每隔3m采用14a槽鋼和支架進行固定,槽鋼和泵管之間的空隙采用木楔塞緊。
在第二次頂升面焊接隔板,隔板采用厚10mm的鋼板加工,隔板在工廠內(nèi)加工成兩個直徑2.5m的半圓,隔板四周與塔內(nèi)壁焊接密實,在鋼塔最高點處各預留一個ф150mm的預留孔作為出氣孔使用。
砼灌注完畢后,為保證灌注的砼在規(guī)定齡期內(nèi)達到設計性能要求,結合鋼管砼、自密實砼特點制定了下列養(yǎng)護措施:
(1)應在灌注砼結束后對鋼管頂部砼表面用土工布加以覆蓋養(yǎng)護并鋪設灑水;
(2)對摻用高效緩凝減水劑及膨脹劑的砼,養(yǎng)護時間不得少于14d;
(3)砼強度達到設計強度80%前,應控制鋼管溫度不超過30℃、不低于5℃。
“超大直徑鋼塔斜拉橋自密實補償收縮砼頂升施工技術”解決了鋼塔內(nèi)砼密實度不足、離析、鋼管內(nèi)黏結不牢靠等缺陷,確保了施工質量,簡化了施工工藝,減少了周轉材料和人力的投入,節(jié)約施工成本,縮短了施工工期。
超大直徑的鋼管砼頂升施工技術含量和技術難度大,中鐵十局金寨縣新江路長征大橋主塔砼的成功頂升,為國內(nèi)外類似工程的施工積累了寶貴的施工經(jīng)驗。
該技術在安徽省金寨縣新江路長征大橋中的成功應用,經(jīng)濟和社會效益顯著。該技術較傳統(tǒng)施工技術節(jié)約成本約17.8萬元。
(1)傳統(tǒng)逐段澆搗法費用為26.26萬元:砼振搗605.4m3×300元/m3=181620元;盤扣腳手架費用:30噸×30元/天×90天=8.1萬元。
(2)頂升施工法費用為8.46萬元:開孔、焊接單向閥及焊接封口鋼板等的費用計4個×150元/個=600元;拖泵租賃費用3月×2萬元/月=6萬元;支架加工、安拆:15t×1400元/t=2.1萬元。