張九零,朱 壯,范酒源,劉春雨,張瑞江
(1.華北理工大學(xué)礦業(yè)工程學(xué)院,河北 唐山 063210;2.河北省礦山開發(fā)與安全技術(shù)重點實驗室,河北 唐山 063210;3.開灤(集團)有限責任公司,河北 唐山 063009)
采空區(qū)自燃是煤礦最常見災(zāi)害事故之一,因此其預(yù)防和治理工作也是煤礦企業(yè)的重要工作內(nèi)容[1-2]。由于均壓防滅火技術(shù)[3]具有原理簡單、不需要查明火源的具體位置、對工作人員無害、不影響生產(chǎn)的正常進行等優(yōu)點[4],因此為治理煤礦采空區(qū)自燃提供了一條科學(xué)途徑[5],其技術(shù)被廣泛應(yīng)用于煤礦自然發(fā)火的防治上[6]。
串草圪旦煤礦6煤層6106綜放工作面[7],在回采工程中由于開采深度較淺,開采過程中易產(chǎn)生地面裂隙導(dǎo)通采空區(qū),形成采空區(qū)漏風(fēng),致使采空區(qū)遺煤氧化,造成回采工作面CO涌出異常。根據(jù)現(xiàn)場實際情況,本文研究采取均壓通風(fēng)技術(shù)防治6106綜放工作面CO異常涌出現(xiàn)象。
串草圪旦煤礦6106綜放工作面走向長度763 m,傾斜長度為127 m,工作面煤層平均厚度12.7 m,煤層傾角平均5°[7]。隨著開采不斷推進,在89個工作日時,開始發(fā)現(xiàn)工作面CO濃度異常,50~55組液壓支架后立柱CO濃度有時可達到40 ppm,并且工作面CO濃度出現(xiàn)緩慢上升趨勢。
針對6106綜放工作面CO異常涌出情況,對該區(qū)域采空區(qū)的自燃危險性進行了系統(tǒng)全面的分析,為了確保采煤工作面能夠安全回采、安全回撤,經(jīng)綜合考慮后提出工作面均壓滅火方案[8]。該方案既可以避免工作面受到后部采空區(qū)存在的高溫區(qū)或CO氣體的影響,又能保證采空區(qū)在內(nèi)外壓力基本均衡情況下,漏風(fēng)量盡可能減小,不會因工作面漏風(fēng)過大,而引起采空區(qū)其他地點發(fā)生自燃災(zāi)害[9]。
2.2.1 均壓通風(fēng)技術(shù)方案
在6106集中主運巷120 m處構(gòu)建三道調(diào)節(jié)風(fēng)門,其風(fēng)門間距不小于5 m,其中兩道風(fēng)門配置閉鎖裝置,實現(xiàn)可控均壓系統(tǒng)。U型壓差計在最外一扇風(fēng)門外安設(shè)。在6煤層主、輔運大巷聯(lián)絡(luò)巷里安設(shè)三臺增壓局扇,沿集中主運巷接導(dǎo)風(fēng)筒穿過調(diào)節(jié)風(fēng)門,然后開啟增壓局扇,關(guān)閉風(fēng)門。使用3臺增壓局扇同時向主運巷供風(fēng)(2臺2×55 kW和1臺2×15 kW為備用風(fēng)機),并且保證風(fēng)量、風(fēng)壓穩(wěn)定。
在6106輔運巷距邊眼100 m以里構(gòu)建三道調(diào)節(jié)風(fēng)門,風(fēng)門安裝間距不小于5 m,閉鎖裝置安設(shè)在其中兩道風(fēng)門,實現(xiàn)可控均壓系統(tǒng)。在最外一扇風(fēng)門外配置U型壓差計。根據(jù)礦井主扇負壓為750 Pa的實際情況,初步確定壓差計初始正壓控制在250~400 Pa,輔運初始風(fēng)量控制在400~900 m3/min,根據(jù)均壓系統(tǒng)形成后CO涌出的實際情況進行合理調(diào)整。將風(fēng)門過風(fēng)風(fēng)量調(diào)節(jié)到600~660 m3/min為理想值。
隨著增壓局扇持續(xù)不斷的向工作面供風(fēng),增加工作面風(fēng)壓,根據(jù)現(xiàn)場測定進回風(fēng)的風(fēng)量,采取調(diào)節(jié)6106輔運巷調(diào)節(jié)風(fēng)門的方法,到達進回風(fēng)風(fēng)壓基本平衡,達到均壓狀態(tài),克服CO涌出和地表漏風(fēng)[10],壓差控制在310~330 Pa,漏風(fēng)量控制在24 m3/min左右。均壓通風(fēng)系統(tǒng)如圖1所示。
控制效果:通過采取均壓通風(fēng)措施,工作面CO得到了有效管控,工作面上隅角的CO濃度為2 ppm,設(shè)施列車、回風(fēng)流CO濃度均為0 ppm,具備了恢復(fù)生產(chǎn)的基本條件。
2.2.2 生產(chǎn)期間工作面均壓通風(fēng)系統(tǒng)調(diào)整
考慮到工作面輔運巷設(shè)備列車、材料、備件運輸以及行人的需要,將6106輔運巷的三道調(diào)節(jié)風(fēng)門拆除,利用6106集中輔運巷外口的調(diào)節(jié)風(fēng)窗,實現(xiàn)6106工作面均壓通風(fēng)系統(tǒng)。
工作面仍采取均壓通風(fēng)的方法,在保持工作面輔運巷三道調(diào)節(jié)風(fēng)門不變的情況下,提前在6106工作面集中輔運巷回風(fēng)口原有調(diào)節(jié)風(fēng)窗的基礎(chǔ)上增設(shè)二道調(diào)節(jié)風(fēng)門,以此代替輔運巷設(shè)置的三道調(diào)節(jié)風(fēng)門,作為均壓通風(fēng)增阻設(shè)施。
在6106集中回風(fēng)巷加阻,將調(diào)節(jié)風(fēng)窗和調(diào)節(jié)風(fēng)門的過風(fēng)斷面調(diào)到略小于輔運巷三道調(diào)節(jié)風(fēng)門的過風(fēng)斷面,而后根據(jù)現(xiàn)場測定進回風(fēng)的風(fēng)量,調(diào)整回風(fēng)口處調(diào)節(jié)風(fēng)門和調(diào)節(jié)門窗過風(fēng)斷面,工作面進風(fēng)量調(diào)節(jié)到600~720 m3/min,壓差控制在460 Pa左右,控制采空區(qū)漏風(fēng)量在60 m3/min以下,且穩(wěn)定后;調(diào)整工作面輔運巷調(diào)節(jié)風(fēng)門風(fēng)壓,逐漸減阻,最后將輔運巷三道調(diào)節(jié)風(fēng)門拆除。
在調(diào)節(jié)風(fēng)窗外側(cè)安設(shè)U型風(fēng)壓計,將輔運巷調(diào)節(jié)窗兩端的壓差控制在440~480 Pa,監(jiān)測均壓通風(fēng)系統(tǒng)的壓力情況。通風(fēng)系統(tǒng)如圖2所示。
治理效果:工作面上隅角的CO濃度為18 ppm,設(shè)施列車的CO濃度為10 ppm,回風(fēng)流CO濃度為8 ppm,確保了工作面的安全生產(chǎn)。
圖1 6106工作面均壓通風(fēng)系統(tǒng)示意圖Fig.1 Schematic diagram of 6106 working face pressure equalization ventilation system
圖2 6106工作面均壓通風(fēng)系統(tǒng)示意圖Fig.2 Schematic diagram of 6106 working face pressure equalization ventilation system
6106工作面走向長度763 m,傾斜長度127 m,在總長度為127 m的工作面上共60根液壓支架。為了實時有效檢測工作面CO濃度的變化,在6106工作面選取了具有代表性的CO濃度監(jiān)測點,其分別為上出口、上隅角、下隅角、20#支架、40#支架、60#支架(其間隔約為40 m),并在發(fā)現(xiàn)CO后兩天開始,對綜放工作面CO進行了為時7天的初期重點監(jiān)測。檢測初期,各個監(jiān)測點CO濃度都非常高。第三天建立了均壓通風(fēng)系統(tǒng)后,工作面上隅角CO濃度大致為0,工作面開始重新生產(chǎn)。但伴隨著6106工作面推采,工作面上隅角開始出現(xiàn)CO。經(jīng)過數(shù)日細致的跟蹤觀測,受氣壓影響CO濃度白天低夜晚高,回風(fēng)巷的CO濃度大致維持在10 ppm以下,其他地點都在24 ppm以下。同時,6106工作面地表的CO濃度明顯下降。
上出口CO濃度變化曲線如圖3所示。在監(jiān)測初期CO不斷累積,含量不斷升高,兩天內(nèi)濃度一度達到最高值400 ppm,隨后逐步平穩(wěn),最后降低至0 ppm。局部均壓通風(fēng)技術(shù)措施在監(jiān)測第三天實施,而后CO濃度得到明顯改善,到第四天濃度開始穩(wěn)定在10~25 ppm,第六天降為0 ppm,之后雖有極小波動但很快又變?yōu)? ppm,上出口處CO得到了及時有效的控制。
圖3 上出口CO濃度變化圖Fig.3 Upper exit CO concentration change chart
上隅角、下隅角CO濃度變化如圖4所示。上隅角在監(jiān)測初期CO濃度最開始基本維持在0~200 ppm之間,但隨時間推移CO濃度開始急速回升,晚上達到峰值1 700 ppm,之后又開始下降,最后下降為0,基本保持不變。均壓通風(fēng)技術(shù)措施在第三天實施后,CO濃度出現(xiàn)了短時間急劇上升,可能與煤層吸附突然釋放有關(guān),但隨著通風(fēng)措施開始發(fā)揮作用,上隅角的CO濃度逐步趨于穩(wěn)定,最終變?yōu)? ppm,只有在第五天凌晨兩點和第六天有略微上升,上隅角的CO濃度得到了有效控制;下隅角在監(jiān)測初期CO濃度開始時為800 ppm,之后又有較大下降,翌日CO濃度到達最高值1 000 ppm,隨后逐漸降低,最終平穩(wěn)至0 ppm,沒有再出現(xiàn)異常。均壓通風(fēng)技術(shù)措施在第三天建立后,CO濃度隨即明顯下降,其涌出量濃度控制在安全范圍之內(nèi),使險情得到有效管控。
工作面各支架處CO濃度變化如圖5所示。工作面三處支架監(jiān)測點在監(jiān)測初期,CO濃度變化趨勢大致相同,兩天內(nèi)都有不斷積累增加的趨勢,可能是因為地表裂隙滲出,采煤工作面吸附釋放所致,其中20#支架、60#支架處CO濃度一度達到70 ppm,后20#支架、60#支架處下降趨勢明顯,而40#支架處先升高一度達到42 ppm再下降,次日三處監(jiān)測點CO濃度均為0 ppm。隨后60#支架突然升高至27 ppm,經(jīng)過一段時間下降為0 ppm,之后與其他兩處保持不變。均壓通風(fēng)技術(shù)措施在第三天實施后,根據(jù)各支架處監(jiān)測點的信息反饋,其工作面CO濃度得到了有效治理。其中工作面風(fēng)壓控制在430~460 Pa之間,工作面漏風(fēng)控制在48 m3/min左右,效果最為優(yōu)越,回風(fēng)流濃度也將至為0 ppm,確保了安全開采。
圖4 下隅角、下隅角CO濃度變化圖Fig.4 Change of CO concentration in lower corner and lower corner
圖5 各支架處CO變化趨勢圖Fig.5 CO change trend diagram of each bracket
通過后期持續(xù)跟蹤監(jiān)測,根據(jù)反饋的數(shù)據(jù)分析結(jié)果表明,6106工作面在應(yīng)用均壓通風(fēng)管理時期,最終將采空區(qū)CO涌出量控制在24 ppm以下,達到了預(yù)期治理效果,確保了工作面安全的開采條件。
1) 6106工作面在應(yīng)用均壓通風(fēng)管理時期,采空區(qū)漏風(fēng)量控制在1 m3/s以下,最終將采空區(qū)CO涌出量控制在24 ppm以下,效果顯著。
2) 工作面在回采期間,在確保均壓通風(fēng)系統(tǒng)平穩(wěn)、安全的前提下,風(fēng)壓穩(wěn)定在430~480 Pa之間,保證了工作面安全生產(chǎn)開采,達到了治理效果。