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        均壓通風(fēng)技術(shù)防治綜放工作面CO濃度超限研究

        2019-02-15 03:11:38張九零范酒源劉春雨張瑞江
        中國礦業(yè) 2019年2期
        關(guān)鍵詞:支架

        張九零,朱 壯,范酒源,劉春雨,張瑞江

        (1.華北理工大學(xué)礦業(yè)工程學(xué)院,河北 唐山 063210;2.河北省礦山開發(fā)與安全技術(shù)重點實驗室,河北 唐山 063210;3.開灤(集團)有限責任公司,河北 唐山 063009)

        采空區(qū)自燃是煤礦最常見災(zāi)害事故之一,因此其預(yù)防和治理工作也是煤礦企業(yè)的重要工作內(nèi)容[1-2]。由于均壓防滅火技術(shù)[3]具有原理簡單、不需要查明火源的具體位置、對工作人員無害、不影響生產(chǎn)的正常進行等優(yōu)點[4],因此為治理煤礦采空區(qū)自燃提供了一條科學(xué)途徑[5],其技術(shù)被廣泛應(yīng)用于煤礦自然發(fā)火的防治上[6]。

        串草圪旦煤礦6煤層6106綜放工作面[7],在回采工程中由于開采深度較淺,開采過程中易產(chǎn)生地面裂隙導(dǎo)通采空區(qū),形成采空區(qū)漏風(fēng),致使采空區(qū)遺煤氧化,造成回采工作面CO涌出異常。根據(jù)現(xiàn)場實際情況,本文研究采取均壓通風(fēng)技術(shù)防治6106綜放工作面CO異常涌出現(xiàn)象。

        1 工程概況

        串草圪旦煤礦6106綜放工作面走向長度763 m,傾斜長度為127 m,工作面煤層平均厚度12.7 m,煤層傾角平均5°[7]。隨著開采不斷推進,在89個工作日時,開始發(fā)現(xiàn)工作面CO濃度異常,50~55組液壓支架后立柱CO濃度有時可達到40 ppm,并且工作面CO濃度出現(xiàn)緩慢上升趨勢。

        2 均壓滅火技術(shù)應(yīng)用

        2.1 6106工作面均壓滅火方案的確定

        針對6106綜放工作面CO異常涌出情況,對該區(qū)域采空區(qū)的自燃危險性進行了系統(tǒng)全面的分析,為了確保采煤工作面能夠安全回采、安全回撤,經(jīng)綜合考慮后提出工作面均壓滅火方案[8]。該方案既可以避免工作面受到后部采空區(qū)存在的高溫區(qū)或CO氣體的影響,又能保證采空區(qū)在內(nèi)外壓力基本均衡情況下,漏風(fēng)量盡可能減小,不會因工作面漏風(fēng)過大,而引起采空區(qū)其他地點發(fā)生自燃災(zāi)害[9]。

        2.2 均壓通風(fēng)技術(shù)方案確定

        2.2.1 均壓通風(fēng)技術(shù)方案

        在6106集中主運巷120 m處構(gòu)建三道調(diào)節(jié)風(fēng)門,其風(fēng)門間距不小于5 m,其中兩道風(fēng)門配置閉鎖裝置,實現(xiàn)可控均壓系統(tǒng)。U型壓差計在最外一扇風(fēng)門外安設(shè)。在6煤層主、輔運大巷聯(lián)絡(luò)巷里安設(shè)三臺增壓局扇,沿集中主運巷接導(dǎo)風(fēng)筒穿過調(diào)節(jié)風(fēng)門,然后開啟增壓局扇,關(guān)閉風(fēng)門。使用3臺增壓局扇同時向主運巷供風(fēng)(2臺2×55 kW和1臺2×15 kW為備用風(fēng)機),并且保證風(fēng)量、風(fēng)壓穩(wěn)定。

        在6106輔運巷距邊眼100 m以里構(gòu)建三道調(diào)節(jié)風(fēng)門,風(fēng)門安裝間距不小于5 m,閉鎖裝置安設(shè)在其中兩道風(fēng)門,實現(xiàn)可控均壓系統(tǒng)。在最外一扇風(fēng)門外配置U型壓差計。根據(jù)礦井主扇負壓為750 Pa的實際情況,初步確定壓差計初始正壓控制在250~400 Pa,輔運初始風(fēng)量控制在400~900 m3/min,根據(jù)均壓系統(tǒng)形成后CO涌出的實際情況進行合理調(diào)整。將風(fēng)門過風(fēng)風(fēng)量調(diào)節(jié)到600~660 m3/min為理想值。

        隨著增壓局扇持續(xù)不斷的向工作面供風(fēng),增加工作面風(fēng)壓,根據(jù)現(xiàn)場測定進回風(fēng)的風(fēng)量,采取調(diào)節(jié)6106輔運巷調(diào)節(jié)風(fēng)門的方法,到達進回風(fēng)風(fēng)壓基本平衡,達到均壓狀態(tài),克服CO涌出和地表漏風(fēng)[10],壓差控制在310~330 Pa,漏風(fēng)量控制在24 m3/min左右。均壓通風(fēng)系統(tǒng)如圖1所示。

        控制效果:通過采取均壓通風(fēng)措施,工作面CO得到了有效管控,工作面上隅角的CO濃度為2 ppm,設(shè)施列車、回風(fēng)流CO濃度均為0 ppm,具備了恢復(fù)生產(chǎn)的基本條件。

        2.2.2 生產(chǎn)期間工作面均壓通風(fēng)系統(tǒng)調(diào)整

        考慮到工作面輔運巷設(shè)備列車、材料、備件運輸以及行人的需要,將6106輔運巷的三道調(diào)節(jié)風(fēng)門拆除,利用6106集中輔運巷外口的調(diào)節(jié)風(fēng)窗,實現(xiàn)6106工作面均壓通風(fēng)系統(tǒng)。

        工作面仍采取均壓通風(fēng)的方法,在保持工作面輔運巷三道調(diào)節(jié)風(fēng)門不變的情況下,提前在6106工作面集中輔運巷回風(fēng)口原有調(diào)節(jié)風(fēng)窗的基礎(chǔ)上增設(shè)二道調(diào)節(jié)風(fēng)門,以此代替輔運巷設(shè)置的三道調(diào)節(jié)風(fēng)門,作為均壓通風(fēng)增阻設(shè)施。

        在6106集中回風(fēng)巷加阻,將調(diào)節(jié)風(fēng)窗和調(diào)節(jié)風(fēng)門的過風(fēng)斷面調(diào)到略小于輔運巷三道調(diào)節(jié)風(fēng)門的過風(fēng)斷面,而后根據(jù)現(xiàn)場測定進回風(fēng)的風(fēng)量,調(diào)整回風(fēng)口處調(diào)節(jié)風(fēng)門和調(diào)節(jié)門窗過風(fēng)斷面,工作面進風(fēng)量調(diào)節(jié)到600~720 m3/min,壓差控制在460 Pa左右,控制采空區(qū)漏風(fēng)量在60 m3/min以下,且穩(wěn)定后;調(diào)整工作面輔運巷調(diào)節(jié)風(fēng)門風(fēng)壓,逐漸減阻,最后將輔運巷三道調(diào)節(jié)風(fēng)門拆除。

        在調(diào)節(jié)風(fēng)窗外側(cè)安設(shè)U型風(fēng)壓計,將輔運巷調(diào)節(jié)窗兩端的壓差控制在440~480 Pa,監(jiān)測均壓通風(fēng)系統(tǒng)的壓力情況。通風(fēng)系統(tǒng)如圖2所示。

        治理效果:工作面上隅角的CO濃度為18 ppm,設(shè)施列車的CO濃度為10 ppm,回風(fēng)流CO濃度為8 ppm,確保了工作面的安全生產(chǎn)。

        圖1 6106工作面均壓通風(fēng)系統(tǒng)示意圖Fig.1 Schematic diagram of 6106 working face pressure equalization ventilation system

        圖2 6106工作面均壓通風(fēng)系統(tǒng)示意圖Fig.2 Schematic diagram of 6106 working face pressure equalization ventilation system

        3 應(yīng)用效果分析

        6106工作面走向長度763 m,傾斜長度127 m,在總長度為127 m的工作面上共60根液壓支架。為了實時有效檢測工作面CO濃度的變化,在6106工作面選取了具有代表性的CO濃度監(jiān)測點,其分別為上出口、上隅角、下隅角、20#支架、40#支架、60#支架(其間隔約為40 m),并在發(fā)現(xiàn)CO后兩天開始,對綜放工作面CO進行了為時7天的初期重點監(jiān)測。檢測初期,各個監(jiān)測點CO濃度都非常高。第三天建立了均壓通風(fēng)系統(tǒng)后,工作面上隅角CO濃度大致為0,工作面開始重新生產(chǎn)。但伴隨著6106工作面推采,工作面上隅角開始出現(xiàn)CO。經(jīng)過數(shù)日細致的跟蹤觀測,受氣壓影響CO濃度白天低夜晚高,回風(fēng)巷的CO濃度大致維持在10 ppm以下,其他地點都在24 ppm以下。同時,6106工作面地表的CO濃度明顯下降。

        3.1 上出口、上下隅角效果分析

        上出口CO濃度變化曲線如圖3所示。在監(jiān)測初期CO不斷累積,含量不斷升高,兩天內(nèi)濃度一度達到最高值400 ppm,隨后逐步平穩(wěn),最后降低至0 ppm。局部均壓通風(fēng)技術(shù)措施在監(jiān)測第三天實施,而后CO濃度得到明顯改善,到第四天濃度開始穩(wěn)定在10~25 ppm,第六天降為0 ppm,之后雖有極小波動但很快又變?yōu)? ppm,上出口處CO得到了及時有效的控制。

        圖3 上出口CO濃度變化圖Fig.3 Upper exit CO concentration change chart

        上隅角、下隅角CO濃度變化如圖4所示。上隅角在監(jiān)測初期CO濃度最開始基本維持在0~200 ppm之間,但隨時間推移CO濃度開始急速回升,晚上達到峰值1 700 ppm,之后又開始下降,最后下降為0,基本保持不變。均壓通風(fēng)技術(shù)措施在第三天實施后,CO濃度出現(xiàn)了短時間急劇上升,可能與煤層吸附突然釋放有關(guān),但隨著通風(fēng)措施開始發(fā)揮作用,上隅角的CO濃度逐步趨于穩(wěn)定,最終變?yōu)? ppm,只有在第五天凌晨兩點和第六天有略微上升,上隅角的CO濃度得到了有效控制;下隅角在監(jiān)測初期CO濃度開始時為800 ppm,之后又有較大下降,翌日CO濃度到達最高值1 000 ppm,隨后逐漸降低,最終平穩(wěn)至0 ppm,沒有再出現(xiàn)異常。均壓通風(fēng)技術(shù)措施在第三天建立后,CO濃度隨即明顯下降,其涌出量濃度控制在安全范圍之內(nèi),使險情得到有效管控。

        3.2 工作面均壓通風(fēng)效果分析

        工作面各支架處CO濃度變化如圖5所示。工作面三處支架監(jiān)測點在監(jiān)測初期,CO濃度變化趨勢大致相同,兩天內(nèi)都有不斷積累增加的趨勢,可能是因為地表裂隙滲出,采煤工作面吸附釋放所致,其中20#支架、60#支架處CO濃度一度達到70 ppm,后20#支架、60#支架處下降趨勢明顯,而40#支架處先升高一度達到42 ppm再下降,次日三處監(jiān)測點CO濃度均為0 ppm。隨后60#支架突然升高至27 ppm,經(jīng)過一段時間下降為0 ppm,之后與其他兩處保持不變。均壓通風(fēng)技術(shù)措施在第三天實施后,根據(jù)各支架處監(jiān)測點的信息反饋,其工作面CO濃度得到了有效治理。其中工作面風(fēng)壓控制在430~460 Pa之間,工作面漏風(fēng)控制在48 m3/min左右,效果最為優(yōu)越,回風(fēng)流濃度也將至為0 ppm,確保了安全開采。

        圖4 下隅角、下隅角CO濃度變化圖Fig.4 Change of CO concentration in lower corner and lower corner

        圖5 各支架處CO變化趨勢圖Fig.5 CO change trend diagram of each bracket

        通過后期持續(xù)跟蹤監(jiān)測,根據(jù)反饋的數(shù)據(jù)分析結(jié)果表明,6106工作面在應(yīng)用均壓通風(fēng)管理時期,最終將采空區(qū)CO涌出量控制在24 ppm以下,達到了預(yù)期治理效果,確保了工作面安全的開采條件。

        4 結(jié) 論

        1) 6106工作面在應(yīng)用均壓通風(fēng)管理時期,采空區(qū)漏風(fēng)量控制在1 m3/s以下,最終將采空區(qū)CO涌出量控制在24 ppm以下,效果顯著。

        2) 工作面在回采期間,在確保均壓通風(fēng)系統(tǒng)平穩(wěn)、安全的前提下,風(fēng)壓穩(wěn)定在430~480 Pa之間,保證了工作面安全生產(chǎn)開采,達到了治理效果。

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