桂中華 ,郭旭東, 歐陽金惠,肖業(yè)祥
(1. 國網新源控股有限公司技術中心,北京市 100161;2. 河北張河灣蓄能發(fā)電有限責任公司,石家莊市 050300;3. 中國水利水電科學研究院 流域水循環(huán)模擬與調控國家重點實驗室,北京市,100048 4. 清華大學 水沙科學與水利水電工程國家重點實驗室 & 能源與動力工程系,北京市100084)
張河灣電站安裝4臺25萬kW單級混流可逆式水泵水輪機組,電站主體工程于2003年12月6日正式開工建設,第一臺機組于2007年12月30日并網發(fā)電,2009年2月20日四臺機組全部投入商業(yè)運營[1]。機組自投產以來,在發(fā)電工況,特別是滿負荷時存在強烈的振動和噪聲,劇烈的振動不僅對結構有一定的破壞作用,而且導致設備損壞和錯誤動作,對設備安全存在很大的隱患[2]。本文通過對機組和廠房結構的振動分析,發(fā)現無葉區(qū)壓力脈動大是引起廠房振動的根本原因,最終通過降低無葉區(qū)壓力脈動,尤其是2倍葉片過流頻率分量的激振能量達到了減振的目的。
為了查找分析張河灣電站廠房振動原因,本文選擇3號機組,進行振動測試分析。張河灣電站3號機組轉輪名義直徑為4.641m、轉輪葉片數 9片、固定導葉數 20個、活動導葉數20個、額定轉速333.3r/min,葉片過流頻率50Hz;電站額定水頭305m、最大毛水頭346m、最小毛水頭291m。由于張河灣電站發(fā)電工況的振動較為嚴重,下面將主要針對發(fā)電工況開展分析。
3號機組變轉速試驗時毛水頭317.89m,圖1為機架振動峰峰值隨轉速的變化、圖2為壓力脈動幅值隨轉速的變化。表1為不同轉速下廠房振動的主頻。根據以上測試結果分析可知:
圖1 機架振動與轉速的關系Figure 1 The relation between bracket vibration and rotation speed
(1)隨著轉速的上升,機組的振動及壓力脈動峰峰值均隨轉速增加而增大,轉速由297.3r/min增大至額定轉速333.3r/min時,機組的穩(wěn)定性參數增幅顯著。
(2)廠房振動主頻基本是葉片數的2倍。
通過已有的水力振源分析,無葉區(qū)的脈動壓力主頻一般為機組轉頻乘以葉片的倍頻,因此,通過變轉速試驗可以初步判斷,張河灣電站的廠房振動與無葉區(qū)壓力脈動密切相關[3][4]。
圖2 壓力脈動與轉速的關系Figure 2 The relation between pressure pulsation and rotation speed
表1 機組變轉速廠房振動主頻Table 1 Main frequency of plant vibration with variable rotation speed of unit
由于張河灣轉輪葉片數為9,機組轉速333.3(r/min),葉片過流頻率為50Hz,與電網頻率一致。不排除廠房與電磁力發(fā)生共振的可能性,為此下面分析了機組空載變勵磁試驗振動測試結果。圖3和圖4分別為機組振動、廠房振動與勵磁電流的關系曲線。根據測試結果分析可知:隨著勵磁電流的增大,機組振動和廠房振動沒有明顯的變大趨勢,可以排除廠房與電磁力發(fā)生共振的可能性。
圖3 機架振動與勵磁電流關系Figure 3 The relation between bracket vibration and excitation current
圖4 廠房振動與勵磁電流關系Figure 4 The relation between plant vibration and excitation current
毛水頭323m左右條件下,不同負荷下廠房振動幅值主頻變化情況見圖5和圖6。根據試驗結果分析可知:
(1)該試驗水頭下,升負荷過程,廠房振動隨負荷增加而增大,尤其是負荷大于190MW后,廠房振動幅值明顯增大。其中水輪機層和中間層樓板振動相對最大,250MW負荷時,中間層樓板振動有效值為4.1mm/s,水輪機層樓板振動有效值為2.7mm/s,這是因為中間層與水輪機層更接近水力激振源。
(2)廠房振動主要頻率成分為100Hz的兩倍葉片過流頻率、50Hz的葉片過流頻率及其他倍頻。
圖5 廠房振動幅值與負荷的關系Figure 5 The relation between vibration amplitude and load
圖6 廠房振動頻率與負荷的關系Figure 6 The relation between vibration frequency and load
圖7張河灣廠房風洞層固有頻率測試結果分析表明,風洞層結構主頻約51Hz,同時存在100Hz附近的固有頻率成分;圖8水機層固有頻率測試的結果分析表明,水輪機層樓板主頻約52Hz,同時存在100Hz附近的固有頻率成分。
圖7 風洞層頻譜分析(f=50.78Hz)Figure 7 Spectral analysis of wind tunnel floor (f= 50.78Hz)
圖8 水機層頻譜分析(f=51.63Hz)Figure 8 Spectral analysis of turbine floor (f= 51.63Hz)
綜合以上的分析可知,廠房振動隨負荷的增加而增大,且其主頻成分為兩倍葉片過流頻率100Hz。同時風洞層樓板和水輪機樓板中存在接近100Hz的高階固有頻率,與兩倍葉片過流頻率100Hz相接近,表明局部廠房結構易發(fā)生共振,并引起廠房結構發(fā)生強迫振動。因此,張河灣電站廠房振動過大的主要原因是水力因素(無葉區(qū)壓力脈動)引發(fā)的廠房結構局部共振[5-7]。
共振現象是激振頻率與結構部件的固有頻率一致或相近,且激振能量足夠的條件下才發(fā)生的。因此,解決廠房振動過大可有三種思路,其一是改變廠房結構的固有頻率,其二是改變水力振源的頻率,其三是不改變水力振源的頻率,而減小水力振源的激振能量[8][9]。考慮到改變廠房結構的固有頻率較為困難,于是從改變水力振源入手。改變水力振源的頻率也即改變轉輪葉片數,這有可能會引發(fā)未知的問題,經過多方論證后采用了第三種處理思路,即降低水力振源的激振能量。新轉輪由GE水電設計制造,并對舊轉輪進行更換改造處理。
3號機組改造后,進行了機組發(fā)電方向變負荷試驗,試驗毛水頭約為320.7m。改造前后無葉區(qū)壓力脈動對比見圖9。改造前后廠房振動對比曲線見圖10。
圖9 新舊轉輪無葉區(qū)壓力脈動對比Figure 9 The comparison of pressure pulsation of vaneless zone for the old and new runner
圖10 改造前后廠房樓板振動幅值對比Figure 10 The comparison of vibration of plant floor before and after the re-modification of runner
根據試驗結果可知:改造后機組滿負荷工況無葉區(qū)壓力脈動由原來的近8%下降到2.2%,改造后機組壓力脈動比改造前明顯變??;中間層樓板振動有效值從4mm/s下降到0.6mm/s,廠房振動有效值較改造前大幅降低,100Hz引起的廠房共振問題得到成功解決。
(1)無葉區(qū)壓力脈動幅值較大,且脈動中兩倍葉片過流頻率(100Hz)與局部廠房結構(風洞層與水輪機層立柱)某階固有頻率接近,易引發(fā)局部廠房結構共振,是張河灣電站廠房振動過大的主要原因。
(2)從減小水力振源的激振能量入手,對張河灣電站3號機轉輪進行了改造,改造前后廠房振動實測數據對比表明,改造后機組無葉區(qū)壓力脈動明顯下降,廠房振動有效值較改造前大幅降低,成功解決了無葉區(qū)壓力脈動引起的廠房共振問題。