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        淮北選煤廠粗煤泥設(shè)備與工藝優(yōu)化實踐

        2019-01-31 01:49:45孟祥民
        選煤技術(shù) 2018年1期
        關(guān)鍵詞:精煤旋流器弧形

        孟祥民,趙 晴

        (淮北礦業(yè)集團公司 淮北選煤廠,安徽 淮北 235000)

        淮北選煤廠是一座設(shè)計能力為4.50 Mt/a的中央型煉焦選煤廠,采用“重介—浮選”的聯(lián)合工藝,現(xiàn)有單號、雙號兩套生產(chǎn)系統(tǒng),入選原煤主要來自閘河煤田。近年來隨著閘河煤田資源枯萎,產(chǎn)煤量減少,資源品位變差,入選原煤含泥量增大,煤炭泥化嚴重,直接導致重選分選效果變差,粗精煤灰分居高不下,造成重精、浮精為粗精煤背灰,影響產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定和精煤產(chǎn)率的提升,因此如何有效降低粗精煤灰分,保證產(chǎn)品質(zhì)量,提升精煤產(chǎn)率成為該廠亟待解決的重要問題。

        1 粗精煤灰分高的原因

        1.1 粗煤泥回收工藝分析

        選煤廠精煤產(chǎn)品由重介質(zhì)旋流器精煤、粗精煤、一次浮選精煤、二次浮選精煤四部分構(gòu)成,四種產(chǎn)品的比例分別約為54%、12%、22%、12%,由此可見,粗精煤灰分對于總精煤灰分有很大的影響。粗精煤分選工藝流程見圖1。精煤弧形篩下分流出的部分合格介質(zhì)和精煤脫介篩一段篩下合格介質(zhì)經(jīng)煤泥重介質(zhì)旋流器分選,尾礦給入中煤磁選機,煤泥重介精煤與精煤脫介篩下稀介質(zhì)一起進入精煤磁選機,磁選精礦一部分進入合格介質(zhì)桶,一部分給入煤泥重介旋流器調(diào)整分選密度;精煤磁選尾礦與精煤離心液混合后經(jīng)由振動弧形篩、煤泥離心機回收粗精煤,粗精煤脫水后摻入精煤產(chǎn)品。

        近年來,受煤質(zhì)及生產(chǎn)情況影響,粗精煤灰分長期偏高,為了滿足用戶需求,在生產(chǎn)中只能通過調(diào)整重介主選比例,使主選精煤灰分不斷降低,以致重介主選精煤背灰嚴重,大大降低了精煤產(chǎn)率,嚴重影響經(jīng)濟效益。從圖1可以看出,煤泥離心機離心液又返回精煤磁選尾礦桶,造成大量高灰細泥無法正常排出,從而不斷積聚,勢必造成大量高灰細泥附著在粗精煤產(chǎn)品上,使粗精煤灰分升高[1-2]。

        圖1 粗精煤分選工藝流程

        1.2 工藝環(huán)節(jié)分析

        為了更好地分析粗精煤灰分偏高的原因,對2017年2月雙號系統(tǒng)(原煤入選配比為楊莊礦∶岱河礦∶朱莊礦=1∶1∶2)的粗精煤弧形篩入料進行小篩分試驗,結(jié)果見表1。由表1可以看出,隨著粗精煤粒度的降低,灰分明顯增高,其中>0.25 mm粒級灰分為11.04%,產(chǎn)率僅為32.46%;而<0.25 mm粒級灰分高達22.38%,產(chǎn)率為67.54%;<0.125 mm粒級含量占44.59%,灰分為27.40%,這部分高灰細泥嚴重影響了粗精煤質(zhì)量,若能降低或去除這一粒級物料,可以極大地降低粗精煤灰分。

        粗精煤弧形篩篩上物及篩下物小篩分試驗結(jié)果見表2。由表2可知:①對精煤泥弧形篩的工藝要求,一是浮選入料上限控制為0.25 mm,二是從篩上物中脫除<0.03 mm細泥。但該廠入料中>0.5 mm粒級的累計灰分已接近銷售精煤灰分的上限,即使弧形篩能將篩上物中<0.045 mm粒級或<0.075 mm粒級脫凈,但因與煤質(zhì)有關(guān),粗精煤泥的灰分仍然偏高;②從篩分產(chǎn)物粒級組成上看:篩上物灰分為14.81%,說明粗精煤弧形篩脫泥效果欠佳,造成部分高灰細泥未能進入篩下,其中<0.075 mm的細泥產(chǎn)率為22.85%,累計灰分為27.21%,這部分高灰細泥嚴重影響了粗精煤灰分,而篩下物中>0.25 mm的粗粒級產(chǎn)率為12.37%,弧形篩跑粗控制效果較好,其中>0.50 mm粗精煤僅為2.24%,為后續(xù)的浮選系統(tǒng)創(chuàng)造了良好的作業(yè)環(huán)境[3-4]。

        表1 粗精煤小篩分試驗結(jié)果Table 1 Result of sieve analysis of cleaned coarse slime %

        表2 粗精煤弧形篩篩上物、篩下物小篩分試驗Table 2 Sieve analysis of sieve bend's undersize and oversize materials of cleaned coarse slime product %

        1.3 設(shè)備分析

        淮北選煤廠選擇煤泥重介質(zhì)旋流器作為粗煤泥分選設(shè)備,從工作原理上看,煤泥重介質(zhì)旋流器的分選下限可以達到0.045 mm,然而從表1小篩分試驗數(shù)據(jù)可知,進入粗精煤<0.045 mm的細煤泥含量為26.13%,累計灰分為35.09%,其實際分選效果受煤泥旋流器的結(jié)構(gòu)參數(shù)、入料濃度、入料壓力、磁鐵礦粉含量、粒度等因素影響[5]。因此,當煤泥重介質(zhì)旋流器的工作狀況不穩(wěn)定以及磁鐵礦粉含量和粒度等達不到要求時,有效分選下限會有所提高。由表1可以看出,粗精煤中<0.25 mm粒級的灰分均偏高,可見煤泥重介質(zhì)旋流器的分選效果存在一定問題[6-8]。

        目前采用的粗精煤脫泥脫水設(shè)備為振動弧形篩和煤泥離心機,大量高灰細泥附著在粗精煤上,提高了粗精煤的灰分。由表2可以看出,篩上物中有22.85%的<0.075 mm粒級的細泥,其灰分為27.15%,因此脫泥效果有待提高。

        2 改造措施

        結(jié)合生產(chǎn)實際,在不更換設(shè)備的情況下,要降低粗精煤灰分,關(guān)鍵是降低粗精煤中<0.25 mm細粒級灰分及含量,可采取如下措施[9-11]:

        (1)確保煤泥桶液位,保證煤泥重介質(zhì)旋流器有穩(wěn)定的入料量與入料壓力;調(diào)節(jié)分流量及補水大小,控制煤泥重介的分選密度,保證粗煤泥的分選效果。

        (2)加強粗煤泥弧形篩的管理,在生產(chǎn)過程中,充分發(fā)揮擊打器的作用,敲打振動弧形篩篩板,保證細顆粒有效透篩;提高弧形篩的全寬入料,提高弧形篩的使用效率;增大脫泥篩篩上的噴水量和噴水壓力,增強脫泥力度,以達到降低粗精煤灰分的目的。

        (3)向粗煤泥離心機中、離心機入料管道內(nèi)補加清水,在離心力的作用下,通過沖洗粗煤泥,減少顆粒表面附著的高灰細泥,降低粗精煤灰分;加強粗煤泥離心機的管理,利用停車間隙,對離心機篩籃、濾液管進行徹底的清理。

        (4)根據(jù)生產(chǎn)實際情況,適時將目前系統(tǒng)中存在的高灰細泥排入中矸磁選尾礦桶,避免高灰細泥不斷循環(huán)積聚。

        3 效果分析

        為了評價技術(shù)改造效果,淮北選煤廠于2017年5月分別對粗精煤和弧形篩上粗精煤泥灰分進行了統(tǒng)計。由表3和表4可以看出,雖然<0.25 mm粒級的灰分依然偏高,但含量較改造之前降低了10個百分點左右,篩上物中<0.075 mm的細泥產(chǎn)率僅為1.85%,并且粗精煤灰分也得到有效控制,表4中5月份粗精煤灰分為11.18%,表2中2月份的粗精煤灰分為14.81%,降灰效果明顯。由此可見,通過采取相應(yīng)措施,大大降低了粗精煤中高灰細泥含量,有效提高了產(chǎn)品品質(zhì)。

        表3 實施后粗精煤小篩分試驗結(jié)果Table 3 Sieve analysis of cleaned coarse slime product after technical renovation %

        表4 粗精煤弧形篩上物、篩下物小篩分試驗結(jié)果Table 4 Sieve analysis of sieve bend's oversize and undersize particles of cleaned coarse slime %

        4 結(jié)語

        (1)雖然已有不少粗煤泥分選設(shè)備可選用,但多數(shù)設(shè)備的分選精度尚不能對粗煤泥進行有效分選。現(xiàn)場較成熟的粗煤泥分選工藝依然存在著缺陷,均具有一定的適用范圍或局限性,應(yīng)根據(jù)具體情況選用。

        (2)經(jīng)過一系列的改造措施,粗精煤灰分得到了有效的控制,避免了重介質(zhì)精煤背灰問題,增加了精煤產(chǎn)率,提高了經(jīng)濟效益。

        (3)減少了高灰細泥在粗煤泥分選以及回收系統(tǒng)中的循環(huán),在保證重精灰分、穩(wěn)定粗精灰分的同時,還可為后續(xù)浮選作業(yè)創(chuàng)造更加有利的條件。

        參考文獻:

        [1] 呂紅艷.潘一選煤廠粗精煤脫水脫泥系統(tǒng)的改造[J].煤炭加工與綜合利用,2017(1):58-59.

        [2] 劉少珍.邢臺礦洗煤廠粗精煤脫泥降灰系統(tǒng)優(yōu)化[J].煤炭與化工,2013 (12):123-125.

        [3] 張燕麗.粗煤泥分選設(shè)備技術(shù)的比較[J].煤炭加工與綜合利用,2012 (4):26-28.

        [4] 爾衛(wèi)江.弧形篩在選煤廠中應(yīng)用現(xiàn)狀及常見故障分析[J].煤礦機械,2016 (6):157-158.

        [5] 劉新春,范肖南,李省偉.SDMC400型煤泥重介旋流器在蘆嶺選煤廠的應(yīng)用[J].煤質(zhì)技術(shù),2013 (3):62-63.

        [6] 黃紹文,彭耀麗,王大國,等.煤泥重介旋流器分選唐口選煤廠難選粗煤泥的研究[J].礦山機械,2015 (3):107-110.

        [7] 孫衛(wèi)東.煤泥重介旋流器在趙各莊選煤廠的應(yīng)用[J].潔凈煤技術(shù),2013(6):13-16.

        [8] 劉 揚.淺談粗煤泥分選設(shè)備的性能對比及工藝改造應(yīng)用[J].價值工程,2014 (8):90-91.

        [9] 李遠清,宗建文,張 星,等.陽城煤礦選煤廠粗煤泥分選系統(tǒng)工藝調(diào)整與設(shè)備優(yōu)化[J].選煤技術(shù),2016(4):48-50.

        [10] 馬 騰.降低粗煤泥水分的技術(shù)改造[J].煤,2016 (8):21-22.

        [11] 黃 松,盧志明,趙 明,等.孔莊選煤廠粗煤泥脫泥系統(tǒng)技術(shù)改造[J].選煤技術(shù),2015(4):48-51.

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