張敬波
(山西省霍州煤電集團(tuán)辛置選煤廠煤質(zhì)科,山西 霍州 031400)
在選煤工藝中,浮選劑是影響浮選精煤產(chǎn)率的重要因素,因此選擇高效廉價(jià)的浮選劑可以有效地提高精煤產(chǎn)率,降低浮選成本,從而為企業(yè)創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益。中國(guó)礦業(yè)大學(xué)利用棉籽油為主要原料開(kāi)發(fā)了一款XF高效煤泥浮選促進(jìn)劑,霍州煤電集團(tuán)辛置選煤廠決定采用XF高效煤泥浮選促進(jìn)劑,旨在原有浮選劑基礎(chǔ)上添加少量XF后,改善浮選劑性能,改善煤泥浮選效果,提高浮選精煤產(chǎn)率。
辛置煤礦選煤廠屬于礦井型選煤廠,位于臨汾盆地北沿,霍州南端,西臨108國(guó)道。該選煤廠始建于1958年,經(jīng)多次技術(shù)改造,現(xiàn)設(shè)計(jì)能力為3.35Mt/a,由一車間、二車間兩個(gè)相互獨(dú)立生產(chǎn)系統(tǒng)組成。其中一車間設(shè)計(jì)能力0.75Mt/a,選煤工藝采用脫泥有壓三產(chǎn)品重介旋流器分選—煤泥浮選—浮選精煤、尾煤全壓濾的聯(lián)合流程。二車間設(shè)計(jì)能力2.60Mt/a,選煤工藝采用動(dòng)篩預(yù)排矸(淺槽重介排矸正在改造)—不脫泥無(wú)壓三產(chǎn)品重介旋流器分選—煤泥重介二產(chǎn)品—煤泥浮選—浮選精煤加壓、壓濾并聯(lián)回收—尾煤粗細(xì)煤泥兩次回收的聯(lián)合流程。
二車間浮選流程為一次浮選流程,即從浮選機(jī)第一室給入,各室選出精礦都作為最終精煤,末室尾礦為尾煤,不進(jìn)行再選。優(yōu)點(diǎn):該流程結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,操作方便,處理量大,適用于分選可浮性好或精煤質(zhì)量要求不太嚴(yán)格的煤泥。缺點(diǎn):煤質(zhì)變化時(shí),產(chǎn)品質(zhì)量波動(dòng)大,浮選難選煤時(shí)精煤灰分與尾煤灰分不易控制。
二車間浮選主要工藝參數(shù)及要求指標(biāo):浮入濃度80~100g/L;尾礦濃度<40g/L;精礦灰分10.50%~12.00% ;尾礦灰分>45.00%;浮選抽出率80.0%;浮選入料量550~650m3/h;浮精產(chǎn)率9.0~10.0%;浮精產(chǎn)量45~65t/h。二車間浮選入料的來(lái)源(如下圖1所示)。
圖1 二車間浮選工藝流程圖
從工藝上講,二車間浮選入料主要有三部分來(lái)源。一是精煤脫介篩篩下水經(jīng)過(guò)磁選回收,再經(jīng)分級(jí)旋流器分級(jí),溢流(細(xì)粒度<0.5mm)進(jìn)入浮選;二是精煤脫介弧形篩篩下水經(jīng)過(guò)分流,分流出的物料進(jìn)入分濃縮旋流器組分選,溢流與精煤脫介篩篩下水混合,經(jīng)磁選機(jī)回收,再經(jīng)分級(jí)旋流器分級(jí),溢流(細(xì)粒度<0.5mm)進(jìn)入浮選。三是末精煤回收弧形篩篩下水和末精煤離心機(jī)的濾液。
影響浮選入料濃度及粒度的因素有以下幾點(diǎn):(1)煤泥重介旋流器的溢流量及溢流濃度;(2)精煤磁選機(jī)尾礦的帶介量(要求:≤0.04kg/m3);(3)磁尾旋流器的溢流濃度及粒度(要求:濃度≤120g/l,粒度<0.5mm);(4)加壓過(guò)濾機(jī)濾液稀釋閥門開(kāi)啟度(一般情況下開(kāi)1/3);(5)加壓過(guò)濾機(jī)濾液濃度(要求:≤20g/l);(6)循環(huán)水稀釋閥門開(kāi)啟度(一般情況下不開(kāi)),循環(huán)水濃度(要求:≤20g/l),原煤中細(xì)顆粒(<0.5mm)含量。
試驗(yàn)在山西省霍州煤電集團(tuán)辛置選煤煤廠進(jìn)行。該廠煤泥總體上為中等可浮性煤泥。
取該選煤廠原礦濃縮機(jī)的底流為實(shí)驗(yàn)室的原料,收集本局生產(chǎn)的捕收劑和起泡劑做為浮選劑。根據(jù)辛置選煤廠對(duì)浮選劑量的使用經(jīng)驗(yàn),確定下面的添加比例。單位總用量0.8kg/(t干煤泥),捕收劑與起泡劑的用量比例為3.5∶1,浮選促進(jìn)劑XF相對(duì)于浮選劑的百分?jǐn)?shù)分別為0.5%、0.75%、1.0%。通過(guò)實(shí)驗(yàn)得到精煤產(chǎn)率和精煤灰分?jǐn)?shù)據(jù)如表1所示。
表1 實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)結(jié)果
通過(guò)表1數(shù)據(jù)可知,確定捕收劑與起泡劑用量不變時(shí),添加一定量的浮選促進(jìn)劑XF都可以提高精煤產(chǎn)率和精煤灰分。
表2為添加浮選促進(jìn)劑XF后降低浮選劑用量與表1中2號(hào)試驗(yàn)對(duì)比結(jié)果。添加促進(jìn)劑1%后,浮選劑單位用量由原來(lái)的0.8kg/(t干煤泥)降低到0.64kg/(t干煤泥),降低了20%。在精煤灰分接近的情況下,精煤產(chǎn)率提高了2.19%。
表2 添加促進(jìn)劑對(duì)比結(jié)果
得到實(shí)驗(yàn)室的試驗(yàn)結(jié)果后,繼而在該選煤廠二車間30號(hào)浮選機(jī)進(jìn)行了工業(yè)性試驗(yàn)。浮選機(jī)為河南省滎陽(yáng)市礦山機(jī)械制造廠生產(chǎn)的XJM-S20型浮選機(jī)。設(shè)定以下試驗(yàn)條件:(1)捕收劑、起泡劑分別為0.62kg/(t干煤泥)、0.18kg/(t干煤泥),不添加任何促進(jìn)劑。(2)捕收劑、起泡劑分別為0.495kg/(t干煤泥)、0.18kg/(t干煤泥),XF促進(jìn)劑:0.0038kg/(t干煤泥)。XF占總浮選劑量的0.5%。工業(yè)試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表3所示。
通過(guò)表3的數(shù)據(jù)得知,在浮選工藝當(dāng)中降低捕收劑用量在20.16%時(shí),精煤產(chǎn)率提高了1.49%,浮選完善指標(biāo)提高了1.46%,浮選精煤的灰分較接近,而且泡沫流動(dòng)性變好,有力地說(shuō)明了XF煤泥浮選促進(jìn)劑能有效地提高精煤產(chǎn)率。當(dāng)前辛置選煤廠已全面使用XF煤泥浮選促進(jìn)劑達(dá)1年之久,為企業(yè)創(chuàng)造了很好的經(jīng)濟(jì)效益。
表3 工業(yè)試驗(yàn)結(jié)果表
浮選劑種類和藥劑制度是影響精煤產(chǎn)率最重要的因素之一。在實(shí)踐作業(yè)過(guò)程當(dāng)中,捕收劑和起泡劑無(wú)法均勻分布,并對(duì)煤粒進(jìn)行有效的均勻包裹。將浮選劑有效地均勻分散開(kāi)來(lái),就可以增加煤粒、微細(xì)油滴兩者之間的接觸概率,提高結(jié)存精煤產(chǎn)率。XF促進(jìn)劑的加入,可以與浮選劑進(jìn)行混合,從而產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)提高浮選劑的分散性。
XF促進(jìn)劑屬于高分子有機(jī)化合物,其分子結(jié)構(gòu)當(dāng)中存在著大量的醚鍵和羥基,醚鍵和羥基的存在都可與煤粒表面的氫原子共同形成氫鍵,因氫鍵的存在造成XF促進(jìn)劑與煤粒表面發(fā)生化學(xué)吸附作用,從而進(jìn)一步降低捕收劑在煤粒表面的吸附張力,使捕收劑更易在煤粒表面鋪展并降低油膜厚度,有利于節(jié)油和提高精煤產(chǎn)率。
通過(guò)XF煤泥浮選促進(jìn)劑在辛置選煤廠的應(yīng)用研究表明,XF煤泥浮選促進(jìn)劑的添加能夠明顯改善浮選效果。XF促進(jìn)劑的加入增加了煤粒表面對(duì)捕收劑的吸附效果,促使浮選劑可以均勻分散開(kāi)來(lái)成為微滴均勻地吸附在煤粒表面;極性基團(tuán)和非極性基團(tuán)的耦合作用進(jìn)一步促進(jìn)了氣泡與煤粒之間的粘附??傊琗F煤泥浮選促進(jìn)劑能對(duì)煤泥的浮選起到提高精煤產(chǎn)率的效果,同時(shí)XF屬于環(huán)保產(chǎn)品,無(wú)毒無(wú)味,對(duì)設(shè)備無(wú)腐蝕,可以為企業(yè)創(chuàng)造很好的經(jīng)濟(jì)效益。