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        300 MW機組SCR脫硝系統(tǒng)噴氨優(yōu)化

        2019-01-24 03:52:00劉建航張樹同
        發(fā)電設(shè)備 2019年1期
        關(guān)鍵詞:煙氣

        劉建航, 張樹同, 趙 旭

        (國電菏澤發(fā)電有限公司, 山東菏澤 274032)

        當(dāng)前,節(jié)能減排是關(guān)系國計民生的重要戰(zhàn)略。選擇性催化還原(SCR)脫硝系統(tǒng)已經(jīng)成為大型火電機組實現(xiàn)超低排放的重要設(shè)備,但是在使用過程中也凸顯一些問題,例如氨逃逸率過高、氨耗量過大[1]。根據(jù)環(huán)保部要求:在2020年前,對燃煤機組全面實施超低排放和節(jié)能改造,使現(xiàn)役電廠的平均供電煤耗低于310 g/(kW·h)、新建電廠的平均供電煤耗低于300 g/(kW·h),東部、中部地區(qū)分別要提前至2017年和2018年達(dá)標(biāo)。根據(jù)當(dāng)前需要,火電機組進行超低排放改造勢在必行,降低火電機組脫硝噴氨量是其中重要舉措。

        筆者對某300 MW燃煤機組的SCR脫硝系統(tǒng)進行優(yōu)化調(diào)整,以降低機組運行過程中氨耗量,減少大氣污染。

        1 機組概況

        某電廠二期2臺300 MW機組鍋爐參數(shù)為:亞臨界、一次中間再熱、自然循環(huán)、內(nèi)螺紋管水冷壁、單爐膛、全懸吊、平衡通風(fēng)、W形火焰、露天布置、固態(tài)排渣燃煤汽包爐。布置6臺給煤機,爐后尾部標(biāo)高12.42 m布置2臺三分倉回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器。在爐膛前后火拱上分3排布置了24組一次風(fēng)煤粉燃燒器,二次風(fēng)與一次風(fēng)噴口間隔布置,三次風(fēng)從下部爐膛前后爐墻的底部進入爐膛(每側(cè)墻有3個三次風(fēng)道),每2組燃燒器配1支點火油槍,每支點火油槍配備1個電火花點火器,共配置12支點火油槍。機組的SCR脫硝系統(tǒng)采用高灰型布置方式(布置在鍋爐省煤器和空氣預(yù)熱器之間),每爐設(shè)2個SCR反應(yīng)器。催化劑選用蜂窩式,層數(shù)按3+1 模式設(shè)置, 最下層為預(yù)留層。初裝3層催化劑時,按照機組滿負(fù)荷處理100%煙氣量,SCR反應(yīng)器入口NOx質(zhì)量濃度為1 200 mg/m3,鍋爐在正常負(fù)荷范圍內(nèi)運行,脫硝效率不低于85%[2]。在催化劑質(zhì)量保證期滿之前,脫硝效率大于83.4%,且NOx排放質(zhì)量濃度不超過200 mg/m3。目前,二期2臺機組與三期2臺機組共用一套還原劑儲存與供應(yīng)系統(tǒng),采用液氨法制備脫硝還原劑[3]。

        2 脫硝原理

        SCR脫硝系統(tǒng)圖見圖1。

        圖1 SCR脫硝系統(tǒng)圖

        SCR脫硝技術(shù)是向催化劑上游的煙氣噴入氨氣或其他還原劑,并利用鐵、釩、鉻、鈷和鉬等堿金屬催化劑,在310~420 ℃時將煙氣中的NOx轉(zhuǎn)化為氮氣和水。由于氨氣具有選擇性,只與NOx發(fā)生反應(yīng),基本不與氧氣反應(yīng),故稱為SCR脫硝。在常規(guī)設(shè)計中使用液氨或氨水,氨蒸發(fā)后和稀釋空氣或煙氣混合,利用噴氨格柵將其噴入SCR反應(yīng)器上游的煙氣中。

        SCR脫硝工藝的優(yōu)點是脫硝效率高、沒有副產(chǎn)物、不會形成二次污染、裝置結(jié)構(gòu)簡單、運行可靠、技術(shù)成熟、便于維護,是目前應(yīng)用最廣的煙氣脫硝技術(shù)[4]。但是,SCR脫硝工藝存在2個關(guān)鍵問題:催化劑失效和尾氣中殘留氨氣,未反應(yīng)的氨氣和煙氣中的SO2作用,生成易腐蝕和堵塞設(shè)備的硫酸氨和硫酸氫氨,還會降低氨的利用率;系統(tǒng)的投資費用與運行費用較高。

        噴氨量根據(jù)出口NOx質(zhì)量濃度及脫硝效率通過調(diào)節(jié)閥進行調(diào)節(jié),噴氨量過少會使脫硝效率過低,過多容易導(dǎo)致氨逃逸率上升造成尾部煙道積灰。氨逃逸率一般要求控制在3×10-6以下,要將氨逃逸率控制在合格范圍內(nèi),最直接的方法就是控制噴氨量。

        2.1 運行數(shù)據(jù)

        自4號鍋爐SCR脫硝系統(tǒng)于2014年6月超低排放改造后投入運行,2014年6月至2016年12月的氨耗量見表1~表3。

        表1 2014年6月—12月的氨耗量

        表2 2015年1月—12月的氨耗量

        表3 2016年1月—12月的氨耗量

        2.2 影響因素

        4號鍋爐2014年、2015年、2016年氨耗量的月平均值分別為0.898 g/(kW·h)、0.899 g/(kW·h)、0.904 g/(kW·h), 鍋爐噴氨量的影響因素見圖2。

        圖2 鍋爐噴氨量的影響因素

        影響鍋爐噴氨量的因素主要有設(shè)備原因、運行原因、煤質(zhì)變化、控制原因,對這4點主要影響因素的分析為:

        (1) 噴氨自動調(diào)節(jié)。噴氨自動有2套控制方式: 分布式控制系統(tǒng)(DCS)自動控制和可編程邏輯控制器(PLC)模塊自動控制。DCS自動控制在入爐煤摻配不均勻時自動控制反應(yīng)較差,噴氨調(diào)節(jié)閥的調(diào)節(jié)略滯后于NOx質(zhì)量濃度的變化,造成SCR脫硝系統(tǒng)出口NOx質(zhì)量濃度瞬時過高;在采用PLC模塊自動控制方式時,噴氨調(diào)節(jié)閥自動變化程度較大,有時甚至關(guān)至0,造成SCR脫硝系統(tǒng)出口NOx質(zhì)量濃度嚴(yán)重超出設(shè)計值;而在SCR脫硝系統(tǒng)出口NOx質(zhì)量濃度過高時,DCS控制下的噴氨調(diào)節(jié)閥自動又會大幅開啟,使噴氨量增加。

        (2) SCR脫硝系統(tǒng)吹灰。該機組采用聲波吹灰系統(tǒng),按每層催化劑設(shè)置8臺聲波式吹灰器進行設(shè)計,備用層吹灰器只預(yù)留吹灰器接口。聲波吹灰器用氣來自廠用壓縮空氣,每臺鍋爐備有壓縮空氣儲罐,至各SCR反應(yīng)器壓縮空氣母管設(shè)置濾網(wǎng)和調(diào)壓閥,濾網(wǎng)防止雜質(zhì)進入聲波喇叭,調(diào)壓閥用于防止壓縮空氣壓力過大對喇叭膜片的破壞。建議每10 min吹掃10 s,每臺鍋爐的2個SCR反應(yīng)器依次吹掃,從最上層開始吹掃,每層的吹灰器依次吹掃。但是,實際吹灰壓力時常低于正常值,吹灰效果不理想,影響催化還原效果。

        (3) 稀釋風(fēng)量。稀釋空氣送風(fēng)機(離心式鼓風(fēng)機)在運行一段時間后,稀釋風(fēng)量就開始逐漸降低,風(fēng)壓、風(fēng)量達(dá)不到設(shè)計值,對氨氣進行稀釋、混合的能力降低,容易造成噴氨量不均勻。

        (4) 氧氣體積分?jǐn)?shù)。保持最佳的氧氣體積分?jǐn)?shù)可以使鍋爐在經(jīng)濟工況下運行,當(dāng)空氣不分級進入爐膛時,會降低過量空氣系數(shù),在一定程度上會限制反應(yīng)區(qū)內(nèi)氧氣體積分?jǐn)?shù),對NOx的生成有明顯控制作用。采用這種方法可使NOx生成量降低15%~20%;但是CO生成量也隨之增加,燃燒效率下降。當(dāng)空氣分級進入時,可有效降低NOx排放量,隨著一次風(fēng)量減少、二次風(fēng)量增加,N被氧化的速度降低,NOx排放量也相應(yīng)下降。適時根據(jù)磨煤機料位和二、三次風(fēng)擋板開度控制爐膛出口氧氣體積分?jǐn)?shù),在保證經(jīng)濟燃燒的前提下,減少鍋爐主燃燒區(qū)域的氧氣體積分?jǐn)?shù)。

        從運行角度進行綜合分析,噴氨量大的主要原因是氧氣體積分?jǐn)?shù)過高[5]。

        3 優(yōu)化措施

        統(tǒng)計得到不同氧氣體積分?jǐn)?shù)下的脫硝前NOx質(zhì)量濃度和噴氨體積流量見表4、表5。

        表4 A側(cè)變化數(shù)據(jù)

        表5 B側(cè)變化數(shù)據(jù)

        從統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以看出,氧氣體積分?jǐn)?shù)高確實是脫硝前NOx質(zhì)量濃度和噴氨體積流量增大的主要原因。針對確定的主要問題,制定相應(yīng)措施來降低鍋爐氧氣體積分?jǐn)?shù):

        (1) 當(dāng)鍋爐出口氧氣體積分?jǐn)?shù)在3.5%以上時,原煙中NOx質(zhì)量濃度和噴氨量會迅速增大,因此氧氣體積分?jǐn)?shù)最好不要超過3.5%。鍋爐運行規(guī)程中規(guī)定:在鍋爐正常運行中,應(yīng)根據(jù)負(fù)荷和煤質(zhì)調(diào)整配風(fēng),保正鍋爐排煙溫度和氧氣體積分?jǐn)?shù)在規(guī)定的范圍內(nèi)。一般情況下,省煤器出口煙氣氧氣體積分?jǐn)?shù)不宜低于2.5%。結(jié)合統(tǒng)計數(shù)據(jù)和規(guī)定,將氧氣體積分?jǐn)?shù)控制在3.5%左右。

        (2) 通過調(diào)整鍋爐燃燒配風(fēng),控制NOx排放。通過控制燃燒空氣量,使燃料型NOx生成量降到最低。將4號鍋爐二次風(fēng)門開度設(shè)置為100%,三次風(fēng)門不同開度時對應(yīng)的氨耗量見表6。

        表6 三次風(fēng)門開度與氨耗量的統(tǒng)計

        通過試驗發(fā)現(xiàn):三次風(fēng)門開度保持在30%以上時,可以降低NOx生成量。二次風(fēng)門開度根據(jù)過、再熱器溫度及氧氣體積分?jǐn)?shù)進行調(diào)整。

        (3) 空氣分級燃燒技術(shù)。將燃燒用風(fēng)分為一、二次風(fēng),減少煤粉燃燒區(qū)域的空氣量,提高燃燒區(qū)域的煤粉濃度,推遲一、二次風(fēng)混合時間。煤粉進入爐膛時就形成了一個富燃料區(qū),使燃料在富燃料區(qū)進行缺氧燃燒,以降低燃料型NOx生成量。缺氧燃燒產(chǎn)生的煙氣再與二次風(fēng)混合,使燃料完全燃燒[6]。在運行調(diào)整中要維持合適的一、二次風(fēng)壓在合理的范圍內(nèi),如果自動調(diào)節(jié)滯后,可以視情況解手動進行干預(yù)。

        (4) 密切注意回粉閥動作是否正常,避免出現(xiàn)因回粉閥動作異常導(dǎo)致煤粉細(xì)度發(fā)生變化,從而影響燃燒。

        4 效益分析

        通過采取以上措施,對降低原煙中NOx和噴氨量起到了有效作用,2017年1月—11月4號鍋爐氨耗量見表7(2017年8月機組停機檢修,數(shù)據(jù)不計)。

        表7 2017年1月—11月的氨耗量

        由表7可知:2017年氨耗量月平均值為0.856 g/(kW·h),相比調(diào)整前確實有所降低,比2016年降低5.33%,實現(xiàn)了氨耗量降低5%的目標(biāo),但仍需要進一步優(yōu)化調(diào)整。

        4號鍋爐2017年1月—11月合計發(fā)電量為115 219萬kW·h,每年可以節(jié)約液氨55.54 t,按液氨進價3 000元/t,1 t液氨需要1 t蒸汽供熱蒸發(fā),工業(yè)供汽160元/t計算,可以節(jié)約費用17.550 6萬元。

        5 結(jié)語

        通過對300 MW燃煤機組SCR脫硝系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)整前后噴氨量進行研究,減少了鍋爐脫硝噴氨量,降低了氨逃逸率、空氣預(yù)熱器蓄熱元件堵塞率和風(fēng)煙系統(tǒng)阻力,提高了機組經(jīng)濟性。SCR脫硝系統(tǒng)投運率升高,基本消除了煙氣NOx超標(biāo)排放現(xiàn)象,減輕了環(huán)境污染。

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