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        溧陽抽水蓄能電站機(jī)組振動和擺度異常治理

        2019-01-19 02:10:12馬運翔倪海梅邵冰嘯吳茂才
        水力發(fā)電 2018年10期
        關(guān)鍵詞:擺度動平衡水輪機(jī)

        馬運翔,彭 輝,倪海梅,邵冰嘯,吳茂才

        (1.江蘇方天電力技術(shù)有限公司,江蘇南京211102;2.江蘇國信溧陽抽水蓄能發(fā)電有限公司,江蘇溧陽213334)

        0 引 言

        抽水蓄能電站具有調(diào)峰、填谷、調(diào)頻、調(diào)相以及事故備用、黑啟動等多種功能,可以保障電網(wǎng)安全經(jīng)濟(jì)高效運行。近年來我國抽水蓄能電站不斷發(fā)展,已成為電力系統(tǒng)的一個重要組成部分。水泵水輪發(fā)電電動機(jī)是抽水蓄能電站的核心設(shè)備,其工作狀態(tài)是否穩(wěn)定對整個電站發(fā)電系統(tǒng)的安全運行具有很大的影響,若設(shè)備出現(xiàn)安全事故往往會造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失。振動擺度參數(shù)是機(jī)組運行狀態(tài)的“體溫計”,機(jī)組 70%~80%的故障都能通過機(jī)組的振動擺度反映出來。溧陽抽水蓄能電站于2016年開始調(diào)試,6號機(jī)組調(diào)試期間機(jī)組首次啟動和帶負(fù)荷過程中振動擺度異常,經(jīng)過現(xiàn)場分析治理,找出了振擺異常的根本原因,并進(jìn)行了配重處理,效果明顯。

        1 設(shè)備概況

        溧陽抽水蓄能電站安裝6臺單機(jī)容量為250 MW的混流可逆式水泵水輪電動發(fā)電機(jī)組,總裝機(jī)容量1 500 MW。水泵水輪機(jī)為立軸、單級混流水泵水輪機(jī),型號為HLNA1094-LJ- 474;發(fā)電電動機(jī)為三相、立軸、半傘式、空冷可逆式同步發(fā)電電動機(jī),型號為SFD250-20/7500。機(jī)組調(diào)速器微機(jī)控制部分由ALSTOM公司生產(chǎn),型號為T.SLG,采用PID調(diào)節(jié)規(guī)律。水泵工況啟動拖動采用靜止變頻裝置(SFC),額定電壓為15.75 kV,額定功率為18 MW。機(jī)組軸系為立軸結(jié)構(gòu),發(fā)電機(jī)由兩個導(dǎo)向軸承和一個推力軸承組成,水泵水輪機(jī)由一個導(dǎo)向軸承組成,整個機(jī)組支撐結(jié)構(gòu)如圖1所示。

        圖1 機(jī)組結(jié)支撐結(jié)構(gòu)示意

        2 振擺異常情況

        2.1 機(jī)組升速過程振擺異常

        6號機(jī)組為電站首臺調(diào)試機(jī)組,機(jī)組升速期間共進(jìn)行了4次動平衡試驗,在水輪機(jī)工況下進(jìn)行了2次配重后,在水泵方向SFC拖動中又進(jìn)行了兩次配重。2016年6月7日15∶37,機(jī)組水輪機(jī)工況啟動開機(jī)進(jìn)行升速試驗,機(jī)組最大升速至269.34 r/min,機(jī)組上導(dǎo)擺度和上機(jī)架振動過大,上導(dǎo)擺度X向和Y向分別為415、423 μm,上機(jī)架水平和垂直振動分別為86、24 μm,機(jī)組緊急停機(jī)。在水輪機(jī)工況269.34 r/min轉(zhuǎn)速下,機(jī)組振擺數(shù)據(jù)如表1所示。

        機(jī)組上導(dǎo)擺度及上機(jī)架振動過大,振擺幅值隨轉(zhuǎn)速升高而增大,頻譜分析振擺成分主要以轉(zhuǎn)頻分量為主,表明發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子存在質(zhì)量不平衡,需要進(jìn)行現(xiàn)場動平衡配重[1- 4]。現(xiàn)場配重方案:發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子上部由鍵相位置俯視逆時針方向 160°加重50 kg。機(jī)組加重后再次水輪機(jī)工況啟動,轉(zhuǎn)速升速至282.1 r/min,機(jī)組上導(dǎo)擺度和上機(jī)架振動仍過大,機(jī)組停機(jī)。表2給出了機(jī)組升速至282.1 r/min時的振擺數(shù)據(jù)。機(jī)組加重后雖然振擺幅值有所減小,但仍然無法順利升速至額定轉(zhuǎn)速。頻譜分析振擺成分主要以轉(zhuǎn)頻分量為主,發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子仍然存在較大的質(zhì)量不平衡。

        表1 機(jī)組振擺數(shù)據(jù)(水輪機(jī)工況269.34 r/min轉(zhuǎn)速) μm

        表2 第1次動平衡試驗后水輪機(jī)方向機(jī)組各部位振擺數(shù)據(jù) μm

        第2次配重方案:在第1次配重基礎(chǔ)上,在轉(zhuǎn)子上端面由鍵相位置俯視逆時針方向125°加重105 kg。完成加重后,機(jī)組于6月8日15∶00水輪機(jī)工況啟動升速至300 r/min空轉(zhuǎn)工況,升速到空轉(zhuǎn)工況后,機(jī)組上導(dǎo)擺度和下導(dǎo)擺度轉(zhuǎn)頻分量仍然較大,幅值均大于130 μm。機(jī)組于6月20日進(jìn)行SFC拖動試驗, 14∶58拖動至額定轉(zhuǎn)速,該工況下發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子下導(dǎo)擺度較大,其X方向和Y方向擺度幅值分別為190 μm和193 μm,轉(zhuǎn)頻分量分別為182 μm和185 μm。第二次動平衡試驗后機(jī)組各部位振擺數(shù)據(jù)見表3。

        根據(jù)以上情況,機(jī)組SFC拖動試驗過程中繼續(xù)進(jìn)行了第3、4次加重,第3次在發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子下部以鍵相為基準(zhǔn)俯視逆時針方向85°位置加重30 kg,加重后機(jī)組下導(dǎo)擺度稍大。第4次在發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子下部以鍵相為基準(zhǔn)俯視逆時針方向115°加重15 kg。加重后機(jī)組于2016年6月27日進(jìn)行SFC拖動,12∶05機(jī)組拖動至額定轉(zhuǎn)速,機(jī)組各導(dǎo)軸承擺度幅值均小于110 μm,機(jī)架振動均小于20 μm,振動達(dá)到較好水平。機(jī)組反向運行在水輪機(jī)工況下振擺同樣處于較好水平,機(jī)組順利進(jìn)入整組調(diào)試階段。第4次動平衡試驗后水泵方向機(jī)組各部位振擺數(shù)據(jù)見表4。

        表3 第2次動平衡試驗后機(jī)組各部位振擺數(shù)據(jù) μm

        表4 第4次動平衡試驗后水泵方向機(jī)組各部位振擺數(shù)據(jù) μm

        表5 發(fā)電滿負(fù)荷機(jī)組各導(dǎo)軸承擺度爬升前后數(shù)據(jù)

        2.2 機(jī)組帶負(fù)荷過程振擺異常

        6號機(jī)組于2016年12月16日進(jìn)行發(fā)電滿負(fù)荷工況軸承熱穩(wěn)定試驗,試驗從13∶27開始,至17∶31結(jié)束,共進(jìn)行4 h 4 min。試驗過程中機(jī)組上導(dǎo)擺度、下導(dǎo)擺度和水導(dǎo)擺度都不斷爬升,圖2給出了機(jī)組進(jìn)行發(fā)電滿負(fù)荷工況軸承熱穩(wěn)定試驗過程中各導(dǎo)軸承擺度變化趨勢圖,表5給出了機(jī)組各導(dǎo)軸承擺度爬升前后數(shù)據(jù)。由圖2、表5數(shù)據(jù)可以看出,下導(dǎo)擺度爬升幅度最大,X向擺度由109 μm爬升到207 μm,其中轉(zhuǎn)頻分量由99 μm爬升到187 μm,Y向擺度由95 μm爬升到206 μm,其中轉(zhuǎn)頻分量由81 μm爬升到176 μm,相位基本不變。

        圖2 機(jī)組發(fā)電滿負(fù)荷各導(dǎo)軸承擺度趨勢

        機(jī)組各導(dǎo)軸承擺度主要分量為轉(zhuǎn)頻分量,帶滿負(fù)荷運行時擺度增量中同樣以轉(zhuǎn)頻分量為主,機(jī)組發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子存在質(zhì)量不平衡。調(diào)試期間多次啟動試驗過程發(fā)現(xiàn),機(jī)組在冷態(tài)狀態(tài)下啟動時初始擺度較小,連續(xù)運行30 min后基本穩(wěn)定。機(jī)組在熱態(tài)狀態(tài)下啟動時初始擺度較大,隨后擺度爬升并穩(wěn)定在一較高水平。試驗表明發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子初始不平衡質(zhì)量較小,帶負(fù)荷后隨著發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子溫度升高,發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子變形產(chǎn)生熱不平衡,熱不平衡質(zhì)量與轉(zhuǎn)子原始不平衡質(zhì)量相位基本一致,擺度增大。為進(jìn)一步降低擺度值,2017年2月18日現(xiàn)場分析決定在發(fā)電機(jī)下部加重30 kg,位置位于以鍵相片為基準(zhǔn)俯視逆時鐘轉(zhuǎn)65°處。此次配重后機(jī)組再次啟動,發(fā)電狀態(tài)下各導(dǎo)軸承擺度幅值均小于140 μm,滿足合同要求。

        3 振擺異常原因分析

        6號機(jī)組共配重5次,等效配重量相當(dāng)于在發(fā)電機(jī)上端俯視逆時針136°加重149kg,在發(fā)電機(jī)下端俯視逆時針83°加重71 kg。機(jī)組產(chǎn)生如此大的初始不平衡可能有以下原因:發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子部件脫落;轉(zhuǎn)子組裝不同心和安裝不對中;轉(zhuǎn)子熱脹冷縮產(chǎn)生質(zhì)量不平衡;發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)不合理等。

        對以上原因逐一進(jìn)行排查:現(xiàn)場多次動平衡試驗過程中未出現(xiàn)異常,現(xiàn)場風(fēng)洞內(nèi)未發(fā)現(xiàn)脫落部件;現(xiàn)場安裝過程均進(jìn)行了嚴(yán)格把控,各工序質(zhì)量優(yōu)于規(guī)范要求;轉(zhuǎn)子熱脹冷縮是客觀存在的,在設(shè)計計算時考慮了該因素,其對振擺的影響較小。以上三點原因均可排除。

        現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子勵磁銅引線布置于鍵相位置0°,銅引線總重達(dá)245 kg,在發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子下部180°位置內(nèi)筒留有一用于安裝螺栓的人孔,開孔去除質(zhì)量達(dá)175 kg,兩處位置設(shè)置不當(dāng),導(dǎo)致偏重過大,產(chǎn)生不平衡力達(dá)58 T,勵磁銅引線與電機(jī)轉(zhuǎn)

        子下部人孔位置設(shè)置不當(dāng)使發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子產(chǎn)生較大的原始不平衡質(zhì)量,是機(jī)組振擺異常的根本原因。在5號至1號機(jī)組進(jìn)行調(diào)試前對發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子進(jìn)行預(yù)配重,配重方案為在發(fā)電機(jī)勵磁引線對面180°位置發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子上部和下部均加重100 kg,配重后機(jī)組首次啟動均能順利升速至額定轉(zhuǎn)速,經(jīng)過一到兩次精調(diào)后機(jī)組振動擺度均達(dá)到優(yōu)秀水平。

        4 結(jié) 論

        溧陽抽水蓄能電站機(jī)組調(diào)試期間振動擺度大,無法升速至額定轉(zhuǎn)速,勵磁銅引線與發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子下部人孔位置設(shè)置不合理,使發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子產(chǎn)生較大的原始不平衡質(zhì)量,是機(jī)組振動擺度異常的根本原因。對同類型其他機(jī)組轉(zhuǎn)子不平衡質(zhì)量位置進(jìn)行準(zhǔn)確定位,并對轉(zhuǎn)子進(jìn)行預(yù)配重可以大大提高動平衡效率。

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