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        基于TBM工法施工用堵漏漿液研制

        2019-01-18 12:56:32翟梁皓吳景華
        鉆探工程 2018年12期
        關(guān)鍵詞:漿液研制配方

        翟梁皓, 陳 晨, 吳景華, 張 晗

        (1.吉林大學(xué)建設(shè)工程學(xué)院,吉林 長春 130012; 2.自然資源部復(fù)雜條件鉆采技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,吉林 長春 130012; 3.吉林大學(xué)極地研究中心,吉林 長春 130012; 4.長春工程學(xué)院,吉林 長春 130012)

        0 引言

        TBM在掘進(jìn)中能夠根據(jù)圍巖變化不斷調(diào)整掘進(jìn)姿態(tài)和參數(shù),掘進(jìn)速度極快,一般可達(dá)同等條件下鉆爆法的4~6倍。還具有全斷面開挖、精確超欠挖控制以及對環(huán)境影響小等優(yōu)勢[1]。

        TBM工法可以實(shí)現(xiàn)在掘進(jìn)的同時(shí)完成支護(hù),但是該工法作為一種全新的隧道施工方式卻存在著無法逾越的“瓶頸”[2]。(1)開敞式TBM對硬巖有很強(qiáng)的適應(yīng)性,但在軟弱圍巖中由于開敞式TBM無法對暴露的巖壁進(jìn)行足夠的支撐,出現(xiàn)由于圍巖變形而失穩(wěn);(2)由于其為全斷面開挖,無法對掌子面進(jìn)行直接處理,因此TBM工法處理工程地質(zhì)災(zāi)害的靈活性遠(yuǎn)不如傳統(tǒng)鉆爆法[3]。

        吉林省內(nèi)某隧道施工項(xiàng)目中,根據(jù)前期勘測資料表明,在隧道沿線的低洼淺埋段,易與地表水發(fā)生連通,可能會存在涌水問題。實(shí)際調(diào)研中發(fā)現(xiàn),涌水災(zāi)害是該工程面臨的主要地質(zhì)問題。

        涌水災(zāi)害洞段施工對本項(xiàng)目造成的影響主要包括:(1)在動水壓力作用下,掌子面巖體失穩(wěn),刀盤滾刀的貫入度瞬間增大,造成刀具非正常磨損加劇和驅(qū)動電機(jī)的超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),進(jìn)而使得TBM頻繁停機(jī)[5];(2)淹沒機(jī)體,當(dāng)涌水量超過自身攜帶設(shè)備的排水極限時(shí),會威脅洞內(nèi)工作人員的生命安全[6];(3)TBM掘進(jìn)的動力來自于巖壁的反作用力,圍巖與水接觸浸泡后軟化,TBM撐靴系統(tǒng)不能為掘進(jìn)系統(tǒng)提供足夠的支撐反力,使得TBM極易被困[7]。

        實(shí)地調(diào)研發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場灌漿多采用純水泥漿液,注漿量大且效果不好,經(jīng)常出現(xiàn)竄漿等現(xiàn)象導(dǎo)致漿液流失浪費(fèi)嚴(yán)重。此外,無可控性純水泥漿液注入后不能及時(shí)開始工作,在動水力作用下純水泥漿液的穩(wěn)定性也無法保證。因此,該調(diào)研項(xiàng)目急需一種可控漿液,該漿液可滿足在預(yù)定時(shí)間失去流動性而迅速凝固,具有良好的水穩(wěn)定性和低滲性,達(dá)到堵塞涌水通道,減少漿液用量的目的。

        1 堵漏漿液研制

        開敞式TBM工法施工時(shí),(1)堵漏漿液采用洞外拌合,洞內(nèi)運(yùn)輸?shù)姆绞剑竭_(dá)工作面后,再進(jìn)行漿液的注入,因此,漿液運(yùn)輸期間需要保證一定的流動性即可泵期的要求[10],根據(jù)工程實(shí)際情況,漿液拌和后運(yùn)輸時(shí)間約為30 min;(2)漿液泵入后希望能盡快失去流動性,封堵周圍地下水的補(bǔ)給通道,減少因封堵涌水而停機(jī)的時(shí)間,因此,漿液需要在可泵期的基礎(chǔ)上,滿足初凝時(shí)間盡量短的要求[11];(3)由于開敞式TBM工法掘進(jìn)和襯砌施工是獨(dú)立進(jìn)行的兩個(gè)不同階段,兩個(gè)階段一般間隔時(shí)間較長[12],堵漏漿液形成的結(jié)石體需具有一定的抗壓強(qiáng)度,否則,形成的結(jié)石體極易破壞。

        1.1 漿液配方研制

        初步選定的配方有3組:第一組:水泥、粉煤灰、水、硫酸鐵[Fe2(SO4)3]、鋁酸鈉(NaAlO2);第二組:水泥、粉煤灰、水、磷酸氫二鉀(K2HPO4)、鋁酸鈉(NaAlO2);第三組:水泥、水、酒石酸(C4H6O6)、鋁酸鈉(NaAlO2)、水解聚丙烯酰胺(PHP)。在固定水灰比為0.59,以可泵期30 min來確定可控堵漏漿液的初選配方。

        1.1.1 配方一的可泵期、初凝時(shí)間的測試

        第一組配方通過調(diào)節(jié)不同組分的含量,可得配方一的初選配方為:水泥、粉煤灰、水、Fe2(SO4)3、NaAlO2,嘗試進(jìn)行多組試驗(yàn)后,該組配方的可泵期約為30 min,初凝時(shí)間約為326 min。

        1.1.2 配方二的可泵期、初凝時(shí)間的測試

        第二組配方通過調(diào)節(jié)不同組分的含量,可得配方二的初選配方為:水泥、粉煤灰、水、K2HPO4、NaAlO2,嘗試進(jìn)行多組試驗(yàn)后,該配方的可泵期約為33 min,初凝時(shí)間約為455 min。

        1.1.3 配方三的可泵期、初凝時(shí)間的測試

        第三組配方通過調(diào)節(jié)不同組分的含量,可得配方三的初選配方為:水泥、水、C4H6O6、PHP、NaAlO2,嘗試進(jìn)行多組試驗(yàn)后,該配方的可泵期約為30 min,初凝時(shí)間約為109 min。

        1.1.4 初選配方

        根據(jù)上述數(shù)據(jù)可知,配方一和配方三的可泵期為30 min,滿足工程施工的要求。同時(shí),配方三的初凝時(shí)間為109 min,配方一的初凝時(shí)間為326 min,配方三漿液注入后2 h內(nèi)即可實(shí)現(xiàn)對涌水通道的封堵,減少停機(jī)時(shí)間。因此,確定配方三為初選配方。

        1.1.5 正交試驗(yàn)

        為獲得優(yōu)化配方,采取正交試驗(yàn)對組分含量進(jìn)行優(yōu)化。正交試驗(yàn)設(shè)計(jì)為三因素三水平試驗(yàn),根據(jù)初選配方確定正交試驗(yàn)因素水平如表1所示。

        表1 正交試驗(yàn)因素水平

        對表1中所示的配方進(jìn)行正交試驗(yàn),正交試驗(yàn)及試驗(yàn)結(jié)果如表2所示。

        根據(jù)各因素對可泵期時(shí)間的影響進(jìn)行極差分析,確定主次因素。極差分析結(jié)果如表3所示。

        表2 正交試驗(yàn)及試驗(yàn)結(jié)果

        表3 各組分對可泵期影響的極差分析

        由表3可知,各組分對初凝時(shí)間影響的主次因素依次為:PHP、酒石酸(C4H6O6)、鋁酸鈉(NaAlO2),根據(jù)上文所述,將可泵期時(shí)間暫定為30 min,因此可得配方為C3A3B2。

        同理,根據(jù)各因素對初凝時(shí)間的影響進(jìn)行極差分析,確定因素的主次因素。極差分析結(jié)果如表4所示。

        表4 各組分對初凝時(shí)間影響的極差分析

        由表4可知,各組分對可泵期時(shí)間影響的主次因素依次為:鋁酸鈉(NaAlO2)、酒石酸(C4H6O6)、PHP,根據(jù)上文所述,擬定漿液過可泵期后盡快達(dá)到初凝,因而取初凝時(shí)間最短為優(yōu),可得配方為B1A1C3。

        1.1.6 確定該配方漿液的最優(yōu)配方

        以可泵期和初凝時(shí)間為標(biāo)準(zhǔn)對兩組配方進(jìn)行測試,結(jié)果如表5所示。

        表5 配方性能比較

        由表5可得,配方B1A1C3測得的可泵期為15 min,不能滿足現(xiàn)場的運(yùn)輸條件,在抵達(dá)工作面之前該漿液就因失去流動性而無法泵注。因此,對比分析兩組配方后可能配方C3A3B2為該治理漿液的最優(yōu)配方。最優(yōu)配方為:水灰比0.59、酒石酸(C4H6O6)0.25%、PHP溶液3.0%、鋁酸鈉(NaAlO2)1.6%。

        1.2 最優(yōu)配方漿液的性能評估

        1.2.1 配方漿液的析水率測試

        漿液材料按照配方混合后進(jìn)行攪拌,固體顆粒呈懸浮的狀態(tài),當(dāng)漿液進(jìn)入洞內(nèi)長時(shí)間運(yùn)輸或運(yùn)輸過程中罐車攪拌不充分時(shí),固體顆粒會逐漸沉淀。為了保證漿液運(yùn)輸過程中的穩(wěn)定性以及保證漿液注入后能夠充分填充巖體內(nèi)的軟弱結(jié)構(gòu)面,需要對研制的配方漿液進(jìn)行析水率測試。如果漿液析水率<5%時(shí),該漿液為穩(wěn)定性漿液,否則為非穩(wěn)定性漿液[14]。

        將各組分按照優(yōu)選的配方進(jìn)行混合并充分?jǐn)嚢韬蟮谷肓客仓?,將量筒放在水平?0 min,觀察并測量量筒內(nèi)析出水的體積。測得配方漿液的析水率為1.5%,析水率<5%,為穩(wěn)定性漿液。

        1.2.2 配方漿液終凝后抗壓強(qiáng)度測試

        為了提高研制的可控水泥漿液對實(shí)際工程的適應(yīng)性,測試配方漿液凝固后的強(qiáng)度,防止由于結(jié)石體強(qiáng)度過低而產(chǎn)生其他次生災(zāi)害,對達(dá)到終凝狀態(tài)的漿液結(jié)石體抗壓強(qiáng)度進(jìn)行測試。與現(xiàn)場工作人員交流后,得知工程現(xiàn)場發(fā)生突涌水災(zāi)害洞段的埋深較淺,地應(yīng)力較小,要求配方漿液終凝時(shí)抗壓強(qiáng)度至少為0.70 MPa??箟簭?qiáng)度測定采用萬能材料試驗(yàn)機(jī)進(jìn)行,試塊的尺寸為7.7 cm×7.7 cm×7.7 cm,脫模并養(yǎng)護(hù),對其終凝狀態(tài)、7 d、28 d時(shí)的抗壓強(qiáng)度進(jìn)行測量。

        配方漿液達(dá)到終凝狀態(tài)后測試的壓力曲線如圖1所示。結(jié)合試塊的實(shí)際尺寸,求得配方漿液終凝時(shí)的抗壓強(qiáng)度為0.84 MPa。

        配方漿液結(jié)石體養(yǎng)護(hù)7 d后測試的壓力曲線如圖2所示。結(jié)合試塊的實(shí)際尺寸,求得配方漿液7 d后的抗壓強(qiáng)度為17.12 MPa。

        圖1 配方漿液終凝時(shí)抗壓強(qiáng)度曲線

        圖2 配方漿液結(jié)石體養(yǎng)護(hù)7 d后抗壓強(qiáng)度曲線

        配方漿液結(jié)石體養(yǎng)護(hù)28 d后測試的壓力曲線如圖3所示。結(jié)合試塊的實(shí)際尺寸,求得配方漿液28 d的抗壓強(qiáng)度為17.70 MPa。

        圖3 試塊養(yǎng)護(hù)28 d后抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)曲線

        對抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)結(jié)果分析可得:試塊終凝時(shí)的抗壓強(qiáng)度為0.84 MPa,最終的抗壓強(qiáng)度維持在17 MPa左右。研制的漿液終凝時(shí)結(jié)石體的抗壓強(qiáng)度>0.70 MPa,因此,該漿液可以滿足實(shí)際工程的要求。

        1.2.3 漿液結(jié)石體滲透系數(shù)測試

        為了測試配方漿液結(jié)石體的透水性,提高對涌水災(zāi)害的治理效果,需要測試漿液結(jié)石體的滲透系數(shù)。根據(jù)TBM工法實(shí)際情況,采用注漿止水后,需要較長的時(shí)間才能進(jìn)行最終襯砌的施工,因此,漿液結(jié)石體的滲透系數(shù)決定了研制漿液的治理效果,因此,要求終凝狀態(tài)下的配方漿液結(jié)石體滲透系數(shù)<9.9×10-6cm/s。

        試驗(yàn)采用FWP-B 型柔壁滲透儀進(jìn)行測試。測試時(shí),試樣高度為12 cm,直徑為6.4 cm,圍壓為253.71 kPa,滲透壓為220.25 kPa。為了保證測試結(jié)果的準(zhǔn)確及延長試驗(yàn)器材的使用壽命,試驗(yàn)用水均為蒸餾水。最終測得漿液終凝后的滲透系數(shù)為7.19×10-6cm/s<9.9×10-6cm/s,本次試驗(yàn)選取的是終凝時(shí)的漿液結(jié)石體,隨著漿材進(jìn)一步凝結(jié)和硬化,結(jié)石體的滲透系數(shù)會持續(xù)減小,最終維持在更低的水平。因此,該配方漿液結(jié)石體的滲透系數(shù)能夠滿足工程現(xiàn)場的需求。

        2 配方漿液堵漏性能室內(nèi)模擬試驗(yàn)研究

        2.1 進(jìn)行室內(nèi)模擬試驗(yàn)的目的與變量選取

        調(diào)研的項(xiàng)目中多數(shù)需要在隧道拱頂進(jìn)行注漿,結(jié)構(gòu)面傾角多以陡傾角為主,揭露的結(jié)構(gòu)面平均寬度>10 mm[15]。為了提高研制漿液與工程的適應(yīng)性,對漿液進(jìn)行模擬試驗(yàn)。選取結(jié)構(gòu)面寬度為12 mm,傾角分別為70°和90°的情況進(jìn)行室內(nèi)模擬試驗(yàn),測試配方漿液的實(shí)際堵漏效果[16]。

        模擬試驗(yàn)預(yù)采用高溫高壓動靜態(tài)堵漏試驗(yàn)儀如圖4所示。

        圖4 堵漏試驗(yàn)儀設(shè)備組成

        高溫高壓動靜態(tài)堵漏試驗(yàn)儀的物理模型由兩塊鋼制材料拼接而成,且能夠隨時(shí)拆卸。兩塊鋼材中間設(shè)置不同形狀和寬度的縫隙,用以模擬真實(shí)地層中的裂縫。堵漏試驗(yàn)儀的物理模塊如圖5所示。

        圖5 堵漏試驗(yàn)儀的物理模塊

        2.2 模擬試驗(yàn)結(jié)果及分析

        如圖6所示,第一組試驗(yàn)選取的物理模塊中裂縫寬度12 mm,模擬傾角為70°第一組試驗(yàn)的封堵效果、濾失量、進(jìn)口壓力如圖7~9所示。

        圖6 第一組模擬試驗(yàn)

        圖7 第一組試驗(yàn)堵漏效果

        圖8 第一組試驗(yàn)的濾失量曲線

        圖9 第一組試驗(yàn)進(jìn)口壓力曲線

        第一組試驗(yàn)中,漿液的成型長度為12.50 cm。從圖8可以得出,當(dāng)模擬試驗(yàn)開始注漿30 s后,總濾失量維持在一個(gè)穩(wěn)定的水平。從圖9可以看出,當(dāng)注漿時(shí)間為44 min時(shí),進(jìn)口壓力曲線陡增,上述情況均表明已將物理模塊成功封堵。

        如圖10所示,第二組試驗(yàn)選取的物理模塊中裂縫寬度12 mm,模擬傾角為90°。

        圖10 第二組模擬試驗(yàn)

        第二組試驗(yàn)的堵漏效果、濾失量、進(jìn)口壓力如圖11~13所示。

        圖11 第二組試驗(yàn)堵漏效果

        第二組試驗(yàn)中,漿液的成型長度為13.00 cm。從圖12可以得出,當(dāng)模擬試驗(yàn)開始注漿70 s后,總濾失量維持在一個(gè)穩(wěn)定的水平。從圖13中可以看出,在該組試驗(yàn)中,當(dāng)注漿時(shí)間為39 min時(shí),進(jìn)口壓力曲線陡增,上述情況均表明已將物理模塊成功封堵。

        圖12 第二組試驗(yàn)濾失量曲線

        圖13 第二組試驗(yàn)進(jìn)口壓力曲線

        2.3 室內(nèi)模擬試驗(yàn)結(jié)果分析

        在進(jìn)行的兩組試驗(yàn)中,第一組試驗(yàn)開始注漿30 s(第二組70 s)后,濾失量便維持在穩(wěn)定水平,表明漿液已經(jīng)在物理模塊內(nèi)逐漸成型;隨著時(shí)間增加,當(dāng)?shù)谝唤M試驗(yàn)進(jìn)行44 min(第二組試驗(yàn)39 min)時(shí),物理模塊注入口壓力陡增,表明物理模塊縫隙已被漿液完全填充和封堵;結(jié)合圖7和圖11,將物理模塊打開后,內(nèi)部成型長度分別為12.5 cm和13 cm。因此,以上兩組試驗(yàn)結(jié)果均表明研制的漿液已經(jīng)成果將物理模塊成功封堵,配方漿液對大角度裂隙有良好的封堵效果,可以滿足實(shí)際工程的要求。

        3 研制漿液工程現(xiàn)場實(shí)際應(yīng)用情況

        由于研制的涌水災(zāi)害治理漿液并沒有在工程項(xiàng)目上進(jìn)行普遍的應(yīng)用,因此,為了驗(yàn)證所研制漿液的實(shí)際應(yīng)用效果,與現(xiàn)場施工人員進(jìn)行溝通后,將治理漿液在洞內(nèi)指定的出水點(diǎn)進(jìn)行小型的灌注測試。在現(xiàn)場將研制的漿液灌入孔內(nèi)約50 min后,注漿壓力達(dá)到0.5 MPa,注漿率<1 L/min,已經(jīng)達(dá)到停泵條件,表明研制漿液已經(jīng)對該涌水點(diǎn)進(jìn)行了成功封堵。此外,與該涌水點(diǎn)附近采用傳統(tǒng)漿液進(jìn)行處理的注漿孔相比,漿液用量大幅降低,因此,該配方漿液對調(diào)研工程涉及的涌水災(zāi)害治理具有一定的使用價(jià)值和經(jīng)濟(jì)價(jià)值。注漿前后的封堵效果如圖14所示。

        圖14 研制漿液注漿前后封堵效果

        4 結(jié)論

        本文針對純水泥漿治理工程現(xiàn)場涌水事故效果不佳的問題,研制了一種具有良好可控性的堵漏漿液。根據(jù)現(xiàn)場漿液采用洞外拌和、洞內(nèi)運(yùn)輸?shù)那闆r,將30 min作為可泵期對配方進(jìn)行初選,利用正交試驗(yàn)獲得了最終優(yōu)選配方,并對其進(jìn)行了性能測試和模擬試驗(yàn),最終在工程現(xiàn)場某涌水點(diǎn)進(jìn)行封堵后取得了良好的效果。得到的結(jié)論如下:

        (1)根據(jù)正交試驗(yàn),獲得該組配方漿液的最優(yōu)配方為:水灰比0.59、酒石酸(C4H6O6)0.25%、PHP溶液3.00%、鋁酸鈉(NaAlO2)1.60%。

        (2)對配方漿液的性能進(jìn)行了測試,配方漿液的析水率為1.5%,為穩(wěn)定型漿液;漿液結(jié)石體終凝、7 d、28 d的抗壓強(qiáng)度分別為0.84、17.12、17.70 MPa;配方漿液終凝后的滲透系數(shù)為7.19×10-6cm/s。為進(jìn)一步驗(yàn)證研制漿液的封堵效果,對配方漿液進(jìn)行了模擬試驗(yàn),從模擬實(shí)驗(yàn)物理模型中測量配方漿液成型長度、濾失曲線及進(jìn)口壓力曲線表明,所研制的漿液對物理模型具有良好的封堵效果。

        綜合性能測試和模擬試驗(yàn)結(jié)果,可以說明所研制的漿液對該項(xiàng)目中的突涌水災(zāi)害的治理具有良好的適用性,可以滿足實(shí)際工程的需要。

        (3)從現(xiàn)場堵漏效果可以看出,由于該出水點(diǎn)后期涌水量突然增大,導(dǎo)致洞壁坍塌,因此,選擇注漿的基礎(chǔ)上進(jìn)行了鋼拱架的施工。從圖14中可以看出,對該出水點(diǎn)進(jìn)行注入本文研制的漿液后,短時(shí)間達(dá)到停泵條件,對出水點(diǎn)進(jìn)行成功封堵,漿液結(jié)石體與圍巖形成共同的承重結(jié)構(gòu),阻止了圍巖進(jìn)一步變形。封堵效果表面該漿液能夠滿足該工程需要,具有一定的工程應(yīng)用價(jià)值。

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