張小強
(山西新元煤炭有限責(zé)任公司, 山西 壽陽 045400)
在煤礦綜采工作面中,依靠設(shè)置在工作面兩端的刮板輸送機將采煤機截割或放頂支架放落產(chǎn)生的原煤運輸出采煤區(qū),再通過轉(zhuǎn)載機和皮帶運輸機將運煤輸送到井底煤倉或地面,因此刮板輸送機是煤礦關(guān)鍵的運輸設(shè)備之一[1]。而在地下煤礦的實際生產(chǎn)中,由于工作面昏暗潮濕,一般采用饋電開關(guān)對管板輸送機進行遠程操控開關(guān),缺乏有效的監(jiān)控措施。由于刮板輸送機的自動化程度過低,存在如下缺陷:一是無論有無原煤產(chǎn)出,管板輸送機一直處于運轉(zhuǎn)狀態(tài),造成電能的大量損失;二是當出現(xiàn)鏈條卡阻時,如未及時關(guān)閉刮板輸送機的電源會造成鏈條斷裂或電機燒毀等;三是重載與輕載時均為勻速運轉(zhuǎn),導(dǎo)致刮板輸送機磨損加速[2]。由于采用自動監(jiān)控系統(tǒng)的刮板輸送機具有智能調(diào)節(jié)輸送能力、減少無用功、遠程控制、智能監(jiān)測、自動保護和故障預(yù)報警等功能,因此被廣泛地用于綜采工作面的原煤運輸作業(yè),為煤礦的開采效率和安全生產(chǎn)提供保障。
某礦3016綜采工作面在采煤段首尾均設(shè)置有一部中雙鏈PF6/1142型刮板輸送機,器驅(qū)動電機的功率為1050 kW,最大可提供450 kN·m的轉(zhuǎn)矩。通過饋電開關(guān)控制刮板輸送機的運轉(zhuǎn),無調(diào)速功能。在2016年3~9月期間,由于卡矸導(dǎo)致電機燒毀2次,鏈條斷裂6次,導(dǎo)致有效生產(chǎn)工時損失36 h,給該礦造成了巨大的經(jīng)濟損失。
由于3016綜采工作面回采段首尾采用管板輸送機的型號相同,因此采用并行兩套同樣的自動監(jiān)控系統(tǒng)對刮板輸送機進行控制。現(xiàn)以前部刮板輸送機自動監(jiān)控系統(tǒng)為例進行分析。如圖1所示,為刮板輸送機自動監(jiān)控系統(tǒng)的各部件之間的連接圖。刮板輸送機自動監(jiān)控系統(tǒng)的硬件部分包括分散控制的減速機驅(qū)動控制器、圖文顯示器和傳感器配電箱等。
圖1 刮板輸送機自動監(jiān)控系統(tǒng)硬件配置圖
由圖可知,每個圖文顯示器與驅(qū)動控制器都連接在同一條Probfibus總線上。每個采用自動監(jiān)控系統(tǒng)的刮板輸送機配有3部圖文顯示器,其中圖文顯示器1設(shè)置在井下綜采工作面的集中控制室中,而圖文顯示器2和圖文顯示器3分別安裝在刮板輸送機首尾的掛板上。驅(qū)動控制器1和驅(qū)動控制器2也分別安裝在刮板輸送機首尾的驅(qū)動電機上,利用通信電纜將驅(qū)動控制器與安裝在CST減速機內(nèi)對應(yīng)的傳感器配電箱連接。所有控制器與傳感器最終均連接到線路終端。通過線路終端對刮板輸送機的狀態(tài)進行檢測,只有當刮板輸送機的各項參數(shù)處于正常時,操作人員才可通過旋轉(zhuǎn)安裝在集中控制器上的啟車旋鈕控制刮板輸送機的運轉(zhuǎn)。
安裝的圖文顯示器與驅(qū)動控制器上設(shè)有12個接口。1號接口為允許啟車信號接入口,該接口與光電耦合器連接,依靠耦合器的通閉控制輸送機能否啟車;2號與4號接口為預(yù)留信號交換接口;5號和6號位備用接口;7號和8號為現(xiàn)場總線接口,通過這兩個接口連接RXD和TXD串口,圖文顯示器和驅(qū)動控制器通過此接口進行信號交流;9號~11號為信號接入口,通過這三個接口接入刮板輸送機的電流和功率信號,對刮板輸送機的狀態(tài)進行檢測;12號為電源接口,為設(shè)備提供電力。
在圖文顯示器上可以實時展現(xiàn)各項傳感器檢測到刮板輸送機的參數(shù),控制人員可以通過圖文顯示器了解到刮板輸送機運行是否正常。由于3臺顯示器連接在一條Profibus總線上,所以顯示的內(nèi)容一樣。一旦系統(tǒng)檢測到刮板輸送機出現(xiàn)故障就會在圖文顯示器上顯示報警界面并發(fā)出警報聲,提醒工作人與及時進行檢修。
驅(qū)動控制器是刮板輸送及實現(xiàn)自動化監(jiān)控的關(guān)鍵設(shè)備。所有的傳感器配電箱均接入驅(qū)動控制器。驅(qū)動控制器可自行對各傳感器檢測到的信息與額定數(shù)據(jù)進行對比,一旦傳感器傳輸來的信號不在額定范圍內(nèi)就會自動判定刮板輸送機出現(xiàn)故障并發(fā)出警告,然后控制圖文顯示器顯示故障界面。
該系統(tǒng)每次運行時都會給每個接入設(shè)備分配一個序列號,然后將其接入對應(yīng)的驅(qū)動控制器并激活,以便進行數(shù)據(jù)通訊。利用循環(huán)冗余檢驗程序來檢驗控制系統(tǒng)內(nèi)的數(shù)據(jù)傳輸是否正確,并且采取全雙工通信模式。當接入系統(tǒng)的設(shè)備沒有被激活時,此設(shè)備無法被系統(tǒng)識別,通信線路中就會出現(xiàn)不同的循環(huán)冗余檢驗代碼,刮板輸送機控制系統(tǒng)就無法運行。此時可利用現(xiàn)場總線來檢測有多余的設(shè)備接入系統(tǒng),依靠對比發(fā)出和接受代碼設(shè)備數(shù)量的不同就可判定現(xiàn)場總線出現(xiàn)故障。
在傳感器配電箱上設(shè)有16個信號接入口,其中11個為常用接口,5個為備用接口。通過常用接口接收不同傳感器的輸入信號可以實時檢測到驅(qū)動電機的輸入轉(zhuǎn)速、CST減速機的輸出轉(zhuǎn)速、濾油器的壓差、冷卻油的壓力、系統(tǒng)油壓、聯(lián)軸器內(nèi)的壓力、液壓盤內(nèi)的壓力、液壓油的溫度、聯(lián)軸器片的溫度、聯(lián)軸器內(nèi)的油溫和減速機內(nèi)的油位信息等信號。
刮板輸送機自動監(jiān)控系統(tǒng)的軟件部分包括系統(tǒng)顯示菜單和系統(tǒng)控制流程兩部分。
如圖2所示,圖文顯示器的菜單系統(tǒng)采用分層設(shè)計。在此系統(tǒng)中,頂上為表層菜單,該層可以顯示驅(qū)動系統(tǒng)的所有功能,不針對某一具體圖文顯示器和驅(qū)動控制系統(tǒng)。菜單的第二層有圖文顯示器和驅(qū)動控制器兩部分,分別可以使用圖文顯示器和驅(qū)動控制器的所有功能;在菜單底層對某一個圖文顯示器和驅(qū)動控制器進行特定操作,并且還可以在此界面設(shè)置某一圖文顯示器顯示的參數(shù)和驅(qū)動控制系統(tǒng)的功能。
圖2 系統(tǒng)顯示菜單設(shè)計圖
刮板輸送機自動控制系統(tǒng)的系統(tǒng)控制流程如圖3所示。由圖可知,當發(fā)出啟動輸送機的信號后,自動控制系統(tǒng)會先判別是否有停車信號(外部緊急停車信號或內(nèi)部停車信號),當存在停車信號時,刮板輸送機處于關(guān)閉狀態(tài);當不存在停車信號時,系統(tǒng)則判定電機是否處于待機狀態(tài)(此時電機未運轉(zhuǎn),傳感器檢測的各項參數(shù)處于正常范圍,且控制系統(tǒng)內(nèi)通訊正常)。若處于待機狀態(tài),操作人員可按下啟動鍵發(fā)出啟車信號,電機隨之運轉(zhuǎn)。
圖3 系統(tǒng)控制流程圖
由于在設(shè)計時為保證刮板輸送機的動力充足,因此在其首尾均設(shè)有一臺驅(qū)動電機。為避免不必要的電能損失,現(xiàn)設(shè)置為兩臺驅(qū)動電機在正常情況下錯開運轉(zhuǎn)時間。在傳感器檢測到負載較重時,啟動控制器控制兩臺驅(qū)動電機同時運轉(zhuǎn)。并且當刮板輸送機處于停車狀態(tài)時,其底部的鏈條為松弛狀態(tài)。在電機啟動時會由于底部存在存鏈而導(dǎo)致啟動阻力增大,對電機造成損害。通過設(shè)置安裝在刮板輸送機尾部先于頭部的電機啟動來消除此阻力。
當輸送機工作時間過長,傳動鏈條就會因為內(nèi)部的拉應(yīng)力而伸長,不利于輸送機的穩(wěn)定運行?,F(xiàn)設(shè)置緊鏈器來拉緊鏈條消除鏈條松弛的狀態(tài)。但由于緊鏈器進行張緊鏈條需要消耗一定的時間,因此設(shè)置一個緊鏈器延遲時間以實現(xiàn)緊鏈器同步(在預(yù)設(shè)的時間內(nèi)通過向沒有連接緊鏈器的驅(qū)動控制器發(fā)出緊鏈過程結(jié)束的信號來使系統(tǒng)判定緊鏈器處于同步狀態(tài)),若緊鏈器未同步,輸送機就會停機。
由于刮板輸送機采用的是通過液壓聯(lián)軸器連接驅(qū)動電機和減速機的設(shè)計,因此電機啟動需要先對液壓聯(lián)軸器進行預(yù)充壓,并且對預(yù)加壓設(shè)置一個期限,在預(yù)定期限內(nèi)聯(lián)軸器完成預(yù)充壓的信號會進入驅(qū)動控制器,反之則無法啟動。
2017年3月,該礦3016綜采工作面的刮板輸送機完成了該自動監(jiān)控系統(tǒng)的建設(shè),在為期6個月的工業(yè)試驗期間,由于自動監(jiān)控系統(tǒng)及時并報警提醒工作人員檢修,未出現(xiàn)一次斷鏈、電機燒毀或鏈條阻卡事故,避免了有效工時的損失?,F(xiàn)已在其余綜采工作面的刮板輸送機上進行了安裝應(yīng)用。
刮板輸送機自動監(jiān)控系統(tǒng)的成功實踐表明,自動監(jiān)控系統(tǒng)具有優(yōu)良的啟動性能和監(jiān)控能力,傳感器與驅(qū)動控制的有機結(jié)合以及科學(xué)的軟件設(shè)計,可以使刮板輸送機安全高效地運行,避免刮板輸送機出現(xiàn)故障,為煤礦的穩(wěn)定生產(chǎn)提供保障。