鄭華華
(陽煤集團(tuán)一礦機(jī)電工區(qū), 山西 陽泉 045008)
傳統(tǒng)的煤礦通常依靠人為操控水泵的運行及關(guān)閉來完成井下排水任務(wù),這種方式存在效率低、耗能大、水泵啟停不及時等問題,且操作過程復(fù)雜,人工勞動強(qiáng)度大[1];而國內(nèi)現(xiàn)有的自動化排水系統(tǒng),排水參數(shù)檢測精度低,排水過程中無法實現(xiàn)對水泵的科學(xué)調(diào)度[2-3],同時在監(jiān)測過程中未能充分利用手機(jī)等智能便攜設(shè)備的通信優(yōu)點,在遠(yuǎn)程監(jiān)控排水系統(tǒng)方面仍有較大提升空間。因此本文針對目前排水系統(tǒng)存在的問題,提出了一種基于PLC的煤礦自動化排水控制系統(tǒng),可遠(yuǎn)程操控水泵的自動運轉(zhuǎn)并實現(xiàn)水泵的科學(xué)調(diào)度。
自動化排水控制系統(tǒng)主要由四部分組成,即地面監(jiān)控中心、蓄水池監(jiān)測分站、工業(yè)以太網(wǎng)與井下泵房監(jiān)控單元,系統(tǒng)結(jié)構(gòu)組成如圖1所示。井下泵房監(jiān)控單元作為排水控制系統(tǒng)的核心,由井下監(jiān)控主站、傳感器和信號接收裝置等構(gòu)成。井下監(jiān)控主站以西門子S7-300系列PLC作為核心控制部件,負(fù)責(zé)井下涌水量、水倉容積、水位變化率、電壓、電流等參數(shù)的接收、處理與控制,同時利用以太網(wǎng)將井下數(shù)據(jù)傳遞給上位機(jī)。其中,為保證較高的水位檢測精度,系統(tǒng)采用了投入式液位傳感器和超聲波液位計來完成水位的檢測。
圖1 控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)組成
硬件部分主要包括PLC模塊、上位機(jī)、傳感器、電機(jī)及閥門等電動設(shè)備,硬件連接如圖2所示:
圖2 硬件連接圖
1)PLC模塊處理單元,作為系統(tǒng)的核心組件,具備數(shù)據(jù)運算、存儲、處理功能,依據(jù)運算結(jié)果,完成水泵的運行和關(guān)閉。
2)高壓柜綜保模塊單元,對電機(jī)的電壓、電流等運行參數(shù)進(jìn)行收集,并通過通訊接口將運行參數(shù)傳遞至PLC處理模塊,實現(xiàn)對電機(jī)的故障保護(hù)。
3)執(zhí)行部分,由就地控制箱、閥門控制柜和系統(tǒng)控制柜組成,具有操控放水閘閥、配水閥、電動球閥等設(shè)備運行的功能。
4)監(jiān)測部分,包括監(jiān)測設(shè)備和開關(guān)量信號等,開關(guān)量信號是由放水閘閥、配水閥以及電動球閥等設(shè)備提供。
5)上位機(jī)監(jiān)控系統(tǒng),具有操作記錄、故障報警、信息查詢等功能,將排水系統(tǒng)中水泵、電動球閥、放水閘閥等設(shè)備的運行及井下排水情況進(jìn)行直觀的顯示,也是工作人員操控排水系統(tǒng)的平臺。
控制系統(tǒng)分為就地、遠(yuǎn)程兩種控制方式。就地控制包括手動和自動兩種工作方式,手動工作方式下,水泵系統(tǒng)中相關(guān)設(shè)備的運行和關(guān)閉由井下泵房的人員通過就地操作臺上的相應(yīng)按鈕進(jìn)行操作;自動工作方式下,通過操作臺上的啟動或關(guān)閉按鈕,水泵系統(tǒng)中相關(guān)設(shè)備按照設(shè)定好的PLC程序進(jìn)行運行或關(guān)閉。遠(yuǎn)程控制流程如圖3所示,包括手動、半自動、全自動三種運行方式,該方式下水泵系統(tǒng)中相關(guān)設(shè)備的運行和關(guān)閉由地面監(jiān)控中心控制,工作人員可實時監(jiān)測設(shè)備運行中的各種參數(shù)。
圖3 遠(yuǎn)程控制原理流程圖
上位機(jī)監(jiān)控畫面可以直觀地顯示排水系統(tǒng)中水泵、電動球閥、放水閘閥等設(shè)備的狀態(tài)參數(shù),同時以動畫的形式模擬水倉水位、管路水流的運行情況。當(dāng)系統(tǒng)運行發(fā)生故障時,上位機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)出故障報警信息并將故障情況進(jìn)行自動存檔。還可以分別統(tǒng)計排水系統(tǒng)中相關(guān)設(shè)備的運行時間和用電量等信息。
為達(dá)到減少煤礦電費支出的目的,該系統(tǒng)通過建立合適的數(shù)學(xué)模型獲得了更準(zhǔn)確的涌水量數(shù)值,依據(jù)“避峰就谷”原則,對水泵實行科學(xué)調(diào)度,合理安排水泵的運行和關(guān)閉,減少電網(wǎng)高峰期下的煤礦排水系統(tǒng)用電量。
為減少排水過程中相關(guān)設(shè)備的損壞率,該系統(tǒng)設(shè)有真空度監(jiān)測保護(hù)、PLC故障保護(hù)、電機(jī)參數(shù)保護(hù)、電流電壓保護(hù)與超溫保護(hù)等功能。當(dāng)排水系統(tǒng)發(fā)生故障時,上位機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)及煤礦井下現(xiàn)場發(fā)出故障報警信息,工作人員依據(jù)報警故障信息可快速找出故障源,及時進(jìn)行故障的處理。
該系統(tǒng)利用手機(jī)等智能便攜設(shè)備的通信優(yōu)點,在遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)方面增設(shè)了手機(jī)監(jiān)控端系統(tǒng)。在遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)服務(wù)器中設(shè)置數(shù)據(jù)庫,排水系統(tǒng)中井下水位、電壓、電流等參數(shù)通過組態(tài)軟件傳遞到數(shù)據(jù)庫中;手機(jī)客戶端以輪詢的方式讀取數(shù)據(jù)庫中的相關(guān)排水參數(shù),并將這些參數(shù)與安全值進(jìn)行比對,如果在規(guī)定的時間內(nèi)存在較大差值,則該客戶端就會以手機(jī)振動的形式通知工作人員有潛在故障發(fā)生[4]。手機(jī)監(jiān)控端系統(tǒng)實現(xiàn)了井下排水參數(shù)易于監(jiān)測及快速傳遞等功能。
本文設(shè)計的使用S7-300PLC作為井下控制核心的一種自動化排水控制系統(tǒng),通過實時監(jiān)測最大涌水量、水倉容積、水位變化率、電流、電壓等參數(shù),可遠(yuǎn)程操控水泵的自動運轉(zhuǎn)并實現(xiàn)水泵的科學(xué)調(diào)度,同時增設(shè)手機(jī)監(jiān)控端系統(tǒng),解決井下排水參數(shù)監(jiān)控與傳遞過程中受時間和地點的限制問題,實現(xiàn)排水參數(shù)易于監(jiān)控和快速傳遞等功能。該系統(tǒng)安全穩(wěn)定、便于操作,在保證煤礦安全生產(chǎn)的前提下,提升了煤礦排水系統(tǒng)的自動化水平。
(編輯:李媛)