程晉賢
(西山煤電集團鎮(zhèn)城底礦通風(fēng)科, 山西 古交 030203)
煤礦主風(fēng)機配套裝置是礦井通風(fēng)系統(tǒng)的主要組成部分,其包括擴散塔、集流器、防爆門、風(fēng)硐、反風(fēng)門和擴散器等[1]。主風(fēng)機配套裝置的設(shè)計是否合理和運行質(zhì)量的高低都會影響到通風(fēng)系統(tǒng)的可靠性。因為主風(fēng)機配套裝置可以在通風(fēng)系統(tǒng)出現(xiàn)故障時為井下供風(fēng)提供保障。而且主風(fēng)機配套裝置的通風(fēng)阻力是礦井通風(fēng)阻力的一部分,進而會影響到礦井通風(fēng)電能的消耗。因此,對主風(fēng)機配套裝置進行優(yōu)化改進,以保障礦井通風(fēng)系統(tǒng)的可靠性,降低多余的電能損耗。
某礦配有兩臺4-72No20B型離心式通風(fēng)機,一臺正常使用,另一臺備用。原配有75 kW的電機,因礦井向深部開采,提供的風(fēng)量不足,換成了150 kW的電機,額定轉(zhuǎn)速由389 r/min增長到了605 r/min。經(jīng)過現(xiàn)場實測,在更換電機后,風(fēng)量雖然得到了提高,但是低于更換電機時的設(shè)計風(fēng)量。在技術(shù)人員進行現(xiàn)場考察后,發(fā)現(xiàn)由于主風(fēng)機配套裝置存在風(fēng)門漏風(fēng)、擴散器設(shè)計不合理、風(fēng)機前盤與集流器連接間隙過大和集流器設(shè)計不合理的問題導(dǎo)致風(fēng)量不足。
1)風(fēng)門漏風(fēng)。依靠固定在龍門架上的導(dǎo)向輪、鋼絲繩和垂直絞車完成垂直閘門的升降操作,進而改變風(fēng)道的大小。由于垂直閘門的升降通道施工過于粗糙,導(dǎo)致風(fēng)門在閉合時存在缺口,無法完全密封[2]。而且由于漏風(fēng)口過大,即使使用軟性密封材料也無法密封。
2)擴散器設(shè)計不合理。兩臺主風(fēng)機配備的擴散器形狀與規(guī)格相同,擴散角均為9°,在規(guī)定范圍內(nèi)。但是由于高度偏低導(dǎo)致擴散度不足,從而使風(fēng)機運行效率降低。
3)風(fēng)機前盤與集流器連接間隙過大。由于礦井的主風(fēng)機為抽出式通風(fēng),經(jīng)過集流器的空氣較潮濕。集流器受空氣的腐蝕發(fā)生破損和形變,導(dǎo)致風(fēng)機前盤與集流器連接處出現(xiàn)間隙,并不斷擴大,導(dǎo)致風(fēng)機的運行效率降低。
4)集流器設(shè)計不合理。由于集流器的入口過小且與風(fēng)硐銜接質(zhì)量差,導(dǎo)致風(fēng)流從風(fēng)硐流入集流器時,風(fēng)道突然縮小,形成渦流區(qū),造成風(fēng)流動量損失,導(dǎo)致風(fēng)機進風(fēng)口的風(fēng)流質(zhì)量降低,不利于風(fēng)機的運行。
針對主風(fēng)機配套裝置存在風(fēng)門漏風(fēng)、擴散器設(shè)計不合理、風(fēng)機前盤與集流器連接間隙過大和集流器設(shè)計不合理的問題可以通過對提升閘門、擴散器、集流器和風(fēng)硐進行改造來解決。
將兩根導(dǎo)軌固定在龍門架兩根立柱的內(nèi)側(cè),作為垂直閘門的導(dǎo)軌。并在垂直閘門上端兩側(cè)均焊接一個滾輪架,每個滾輪架上配有兩個滾輪。通過導(dǎo)軌和滾輪限制垂直閘門,避免垂直閘門在上下移動時出現(xiàn)傾斜而卡住,并且可以提高垂直閥門垂直升降的速度,在閉合時縮小空隙。
為降低主風(fēng)機出口壓的損失,通過在風(fēng)機的出口連接擴散器,使風(fēng)機流出的風(fēng)流速度逐漸減小,提高風(fēng)機的靜壓。擴散器若設(shè)計不合理,就會使通風(fēng)機的工作風(fēng)壓和效率降低,從而損失更多的電能。一般來講離心式通風(fēng)機的立式擴散塔設(shè)計成方形,以降低施工難度。擴散器的兩項重要參數(shù)決定著擴散器的合理性,這兩項參數(shù)分別:擴散器的擴散角α(一般取8°~10°);擴散器的擴散度β(擴散器的出口面積A1與進口面積A2之比,一般取2.5~4.0)。
原擴散器進風(fēng)口邊長1.8 m,出風(fēng)口邊長2.2 m,高度為2.5 m,擴散器的擴散角8.4°,擴散度擴散角在合理范圍內(nèi),但是擴散度低于合理值,使得出口轉(zhuǎn)化為靜壓的動壓過少,導(dǎo)致動壓損失過大,不利于通風(fēng)機效率的提高。
因此可提高擴散器的擴散角來提高通風(fēng)機的工作效率。不對擴散器的進風(fēng)口進行改變,將出風(fēng)口的邊長擴大為3.2 m,高度增加為5 m。則擴散角,擴散度經(jīng)過改進,擴散器的擴散度與擴散角均在合理范圍內(nèi)。因此對擴散器的改造合理。
一般將集流器與風(fēng)機前盤之間的空隙設(shè)置為葉輪直徑的3%~4%。4-72No20B型離心式通風(fēng)機的葉輪直徑為167 cm,因此應(yīng)將間隙控制在5~6mm。而風(fēng)機集流器與風(fēng)機前盤實際對接間隙為12~20mm,間隙極不均勻。而且在風(fēng)硐矩形斷面與集流器圓形端面連接處留有臺階,這會導(dǎo)致風(fēng)流突然收縮,造成局部損失。因此需要將已銹蝕的集流器進行更換,將原有的臺階進行平整處理,改造成光滑的曲線。新集流器在安裝前需先進行檢查,保證圓周的高度差不大于10mm,檢驗合格后均勻涂上防銹漆。兩種措施共同作用,改善風(fēng)機進風(fēng)口的風(fēng)道阻力。
外部漏風(fēng)率μ為:
式中:θ1為改進前漏風(fēng)量,取 15.69 m3/s;θ2為改進前漏風(fēng)量,取11.22 m3/s。則外部漏風(fēng)率μ=28%,降低了28%。
從阻力、靜壓和損失比三個方面比較擴散器改造前后的效率[3]。
1)阻力。由于改造后擴流器的尺寸較大,因此其過流斷面也增大,風(fēng)流經(jīng)過擴散器的阻力也會縮小。經(jīng)技術(shù)人員實測改進前擴散器的阻力為128 Pa,改進后擴散器的阻力為98 Pa,因此經(jīng)過改進,擴散器的阻力降低了30 Pa。
2)靜壓。擴散器出口氣流的速度V1為:
式中:Q為擴散器的流量,取2450 m3/s;S1為擴散器出口面積,取10.2 m2。則,擴散器出口氣流的速度V1=3.9 m/s。
動壓損失ΔPm為:
式中:ρ為空氣密度,取1.21 m3/s;V1為擴散器出口氣流的速度,取3.9 m/s。則動壓損失ΔPm=9.2 Pa。
靜壓增量ΔPs為:
式中:P'm為擴散器改造前風(fēng)機動壓,取192.09 Pa;ΔPm為擴散器改進后動壓損失,取9.2 Pa;δ'為改造前擴散器阻力,取128 Pa;δ為改造后擴散器阻力,取98 Pa。則靜壓增量ΔPs=210.89 Pa。
3)損失比。擴散器經(jīng)過改進,損失比ε為:
式中:δ為改造后擴散器阻力,取98 Pa;δ'為改造前擴散器阻力,取128 Pa;ΔPm為擴散器改進后動壓損失,取9.2 Pa;P'm為擴散器改造前風(fēng)機動壓,取192.09 Pa。則損失比ε=33.5%。
舊擴散器的效率λ1為:
式中:Psro為擴散器改造前靜壓回收量,Pa;ρ為空氣密度,kg/m3;Vz2為風(fēng)機主軸向氣流速度,m/s。
改造后擴散器的效率λ2為:
式中:Psrn為擴散器改造后前靜壓回收量,Pa;ρ為空氣密度,kg/m3;Vz2為風(fēng)機主軸向氣流速度,m/s。
則改進后擴散器的效率與改進前效率之比λ為:
式中:Psrn=1368.89 Pa;Psro=1158 Pa。則改進后擴散器的效率與改進前效率之比λ=1.2。
對風(fēng)機的配套裝置進行改進可以降低主風(fēng)機的動壓損失,進而節(jié)省電能。主風(fēng)機的配套裝置在進行改進后每年可節(jié)省的通風(fēng)電能W為:
式中:ΔPs為靜壓增量,取210.89 Pa;Q為擴散器的流量,取2450 m3/s;σ1為改進后風(fēng)機的靜壓效率,取0.259;σ2為傳動效率,取 0.9;σ3為電動機效率,取0.8。則主風(fēng)機的配套裝置在進行改進后每年可節(jié)省的通風(fēng)電能W=2.43×104kW·h。
通過對離心式主風(fēng)機配套的提升閘門、擴散器、集流器和風(fēng)硐進行改造,有效解決了由于配套裝置設(shè)計與使用不合理導(dǎo)致風(fēng)量不足的問題。離心式主風(fēng)機配套裝置的改造不僅提高了通風(fēng)系統(tǒng)的可靠性還為煤礦企業(yè)每年節(jié)省通風(fēng)電能達2.43×104kW·h。