段小燕
(山西省呂梁市柳林縣煤炭工業(yè)局, 山西 呂梁 033300)
采煤機(jī)是地下煤礦生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵設(shè)備,采煤機(jī)的工作效率直接決定著綜采工作面的原煤產(chǎn)量。在實際生產(chǎn)中為保證持續(xù)生產(chǎn),采煤機(jī)截割部電機(jī)就會不停運轉(zhuǎn)。由于電機(jī)在運轉(zhuǎn)過程中會產(chǎn)生熱量,尤其是在電機(jī)運行時間過長且散熱效率過低時,就會導(dǎo)致電機(jī)溫度過高[1]。發(fā)熱異??赡軙龎慕^緣,導(dǎo)致線路短路致使繞組損壞;銅條的端環(huán)出現(xiàn)熱塑形變而造成銅條斷裂和軸承膨脹抱死而燒毀電機(jī)等事故。并且在有限的采煤工作面之中,由于割煤或打錨桿等作業(yè)產(chǎn)生煤塵在電機(jī)表面覆蓋堆積導(dǎo)致電機(jī)外殼熱量無法釋放,最終造成人員燙傷甚至爆炸事故[2]。亟待對采煤機(jī)截割部上轉(zhuǎn)載的隔爆水冷三相電動機(jī)的散熱進(jìn)行改進(jìn)。本文以采煤機(jī)截割部常用的JOY 30EB500J型電機(jī)(JOY 30EB500J型電機(jī)的功率為750 kW,額定電壓為3300 V,采用水冷設(shè)計)為例,進(jìn)行散熱優(yōu)化,為采煤機(jī)的持續(xù)安全運行提供保障。
電動機(jī)在運轉(zhuǎn)過程中將電能轉(zhuǎn)化為電磁能,利用轉(zhuǎn)子在磁場中受到的磁場力作用而轉(zhuǎn)動。在轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動的過程中,會出現(xiàn)電磁互換,定子繞組與轉(zhuǎn)子電樞中會有持續(xù)的電流流動。由于定子繞組與轉(zhuǎn)子電樞中不可避免的會有電阻,因此會產(chǎn)生熱能。而且定轉(zhuǎn)子是由硅鋼組成,硅鋼會在變化磁場形成的渦流中發(fā)熱。以及轉(zhuǎn)子在轉(zhuǎn)動過程中也會由于摩擦產(chǎn)生熱量。電動機(jī)運轉(zhuǎn)過程中既會產(chǎn)生熱量,也會以空氣和金屬作為傳熱介質(zhì)進(jìn)行散熱。若散熱速率與發(fā)熱速率達(dá)到平衡時,電動機(jī)的溫度就不會上升。實際使用中往往會由于電機(jī)內(nèi)部進(jìn)入粉塵或外殼上雜物堆積,致使散熱速率大大降低,導(dǎo)致截割部電動機(jī)發(fā)熱異常[3]。
通過對采煤機(jī)截割部電動機(jī)的發(fā)熱原理進(jìn)行分析,為使電動機(jī)擁有更好的散熱能力,應(yīng)從設(shè)計入手,選用最佳的材料避免產(chǎn)生更多的熱量,利用合理的散熱結(jié)構(gòu)獲得更佳的散熱速率,采用厚度較小但不會降低絕緣性能的絕緣材料增加熱量的釋放。因此,本改進(jìn)從電磁設(shè)計、機(jī)械結(jié)構(gòu)設(shè)計和絕緣設(shè)計三方面入手。
通過電磁設(shè)計優(yōu)化可以減少電動機(jī)運轉(zhuǎn)過程中熱量的產(chǎn)生,從根本上解決熱量集聚的問題。電磁設(shè)計包括定轉(zhuǎn)子槽型和定轉(zhuǎn)子鐵芯硅鋼片等。
在設(shè)計電動機(jī)時,廠家為了在降低堵轉(zhuǎn)電流的同時獲得更高的堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩,一般采用深槽型或上下雙籠槽型的設(shè)計。采用深槽型設(shè)計的電動機(jī)在開始運轉(zhuǎn)時由于電流的頻率過高,導(dǎo)致導(dǎo)體的的漏抗增加甚至超過電阻,此時導(dǎo)體漏抗是電流的主要阻力來源。由于槽電流與漏抗為反比例關(guān)系。在槽口附近的漏抗較小,而槽口部分的電流較大,在電流集膚效應(yīng)的作用下導(dǎo)致槽導(dǎo)體內(nèi)的電阻增大。由于轉(zhuǎn)子在電機(jī)運轉(zhuǎn)時會不斷旋轉(zhuǎn),因此電動機(jī)應(yīng)采用受集膚效應(yīng)影響較小的閉口式深槽矩形定子槽型和閉口式轉(zhuǎn)子槽型。如圖1所示,為設(shè)計的定子與轉(zhuǎn)子槽型。
圖1 定子與轉(zhuǎn)子槽型
電動機(jī)內(nèi)的硅鋼片是導(dǎo)磁介質(zhì),利用高效電機(jī)鋼可以有效減少鐵損并保證磁感不受影響。目前可用做電動機(jī)的硅鋼片有熱扎無取向硅鋼片和冷軋無取向硅鋼片。雖然熱扎無取向硅鋼片的穩(wěn)定性較高,且沖剪應(yīng)力較小加工相對容易。但冷軋無取向硅鋼片具有鐵損小、磁感高、表面光滑和加工尺寸容易受控等優(yōu)點,因此采用冷軋無取向硅鋼片作為電動機(jī)的硅鋼片。利用高精度模具與沖裁設(shè)備可以消除或減少冷軋無取向硅鋼片在加工過程中出現(xiàn)的毛刺,更高程度上降低硅鋼片的磁損。從經(jīng)濟(jì)和應(yīng)用效果考慮,采用寶山鋼鐵廠生產(chǎn)的B50A350無取向硅鋼片,該硅鋼片的相關(guān)性能如下:厚度0.05 cm,密度7.65 kg/dm3,鐵損 2.85 W/kg,磁感 1.68 T。
以鐵損更小的材質(zhì)制作轉(zhuǎn)子、端環(huán)和導(dǎo)條可以進(jìn)一步降低電機(jī)運轉(zhuǎn)中的散熱量。一般等級功率不足100 kW的電機(jī)采用的是鑄鋁材質(zhì)的轉(zhuǎn)子,超過100 kW的電動機(jī)則采用雙鼠籠銅條轉(zhuǎn)子。將T1純銅通過鍛件加工成銅條轉(zhuǎn)子的端環(huán),采用HMn58-2錳黃銅制作外籠,采用T2Y紫銅制作內(nèi)籠。通過在上端環(huán)的兩端焊接上銅制葉片充當(dāng)內(nèi)風(fēng)扇。其中,轉(zhuǎn)子沖片與軸之間的間隙應(yīng)控制在0.003~0.01 cm,內(nèi)籠條與轉(zhuǎn)子沖片之間的配合間隙應(yīng)保持在0.04 cm,外籠條與沖片之間的配合間隙應(yīng)控制在0.01~0.03 cm。
如圖2所示,為JOY30EB500J電動機(jī)原水路設(shè)計圖。該水路由38條厚度為1 cm的擋水條焊接而成。此種設(shè)計的焊接工作量較大,采用人工焊接的焊接質(zhì)量不均勻。當(dāng)機(jī)座內(nèi)部的水套進(jìn)行熱套時會出現(xiàn)擋水條彎曲的現(xiàn)象,導(dǎo)致水流不暢,降低熱交換速率。為降低水流流動阻力,采用12條隔板分割水路的設(shè)計(見圖3)。每塊隔板的厚度為4 cm。并且在機(jī)座上設(shè)有一個防水口,機(jī)座不使用時就將水路中的水放完,避免水路出現(xiàn)銹蝕影響熱交換速率。
圖2 原水路結(jié)構(gòu)
圖3 改進(jìn)后水路結(jié)構(gòu)
為加快電動機(jī)機(jī)座與繞組的端部的熱交換速率采用水冷鋼板焊接結(jié)構(gòu)的端蓋,此種設(shè)計可以使?jié)L動軸承運行更加可靠,并延長其使用壽命。需注意在端蓋的進(jìn)出水口與機(jī)座之間應(yīng)采用橡膠密封圈進(jìn)行密封,并且密封圈溝的尺寸不得過高,以免出現(xiàn)泄漏,影響水路的散熱效率。
轉(zhuǎn)軸是電動機(jī)的關(guān)鍵部件之一,在實際使用中常常會因為轉(zhuǎn)矩過高導(dǎo)致斷裂。因此要求轉(zhuǎn)軸具有較高的強(qiáng)度和剛度??梢詮霓D(zhuǎn)軸的結(jié)構(gòu)和材質(zhì)入手提高轉(zhuǎn)軸的強(qiáng)度和剛度。一般功率高于100 kW的電動機(jī)采用的是內(nèi)花鍵。將40CrNiMo的合金棒依次進(jìn)行粗車與調(diào)質(zhì),在花鍵齒進(jìn)行加工后對其淬火,淬火硬度(HRC)為45~50。采用SKF軸承,該型號軸承的兩端不同,一端為球軸承另一端為圓柱滾子軸承,該軸承適用于兩端轉(zhuǎn)矩差較大的場合。采用FAG潤滑脂在保證潤滑性的同時,可以讓熱量及時散發(fā)。
原JOY 30EB500J型電機(jī)線圈采用的是QZY-2/180聚酯亞胺漆包圓銅線,該材質(zhì)的安全性不足,經(jīng)常出現(xiàn)繞組燒毀的案例。根據(jù)一線工人對JOY電機(jī)繞組維修的經(jīng)驗,可采用杜邦公司生產(chǎn)的亞胺膜燒結(jié)電磁線,該繞組在電磁線的外部包有一層自黏性玻璃絲保護(hù)層,可以加強(qiáng)對絕緣線的保護(hù)。為定子繞組的定子鐵芯需通過真空壓力浸漆兩次,使油漆完全填滿定子繞組之間的所有空隙,然后經(jīng)旋轉(zhuǎn)烘干保證漆膜均勻,時鐵芯在運轉(zhuǎn)時散熱均勻。充分利用定子槽的有效面積選用NOMEX紙和亞胺薄膜制成的NHN,以增強(qiáng)機(jī)械保護(hù)。
將JOY 30EB500J電動機(jī)按上述設(shè)計進(jìn)行制作,在各部件組裝完成后。在室溫為25℃的房間內(nèi)進(jìn)行溫度測試。同時將改進(jìn)前的JOY 30EB500J電動機(jī)與改進(jìn)后的JOY 30EB500J電動機(jī)同時連續(xù)滿載運轉(zhuǎn)8 h,將兩組電動機(jī)拆開,測試其轉(zhuǎn)子的表面溫度分別為95.4℃(優(yōu)化前)和64.6℃(優(yōu)化后)。經(jīng)過改進(jìn)電動機(jī)在連續(xù)滿載運轉(zhuǎn)8 h后經(jīng)過優(yōu)化中心轉(zhuǎn)子的溫度為64.6℃,降低了30.8℃,可以滿足實際生產(chǎn)需求。
通過對常采用的JOY 30EB500J型采煤機(jī)截割部電機(jī)電磁、結(jié)構(gòu)和絕緣三部分進(jìn)行重新設(shè)計,以獲得更佳的散熱效果和機(jī)械性能。通過優(yōu)化,將連續(xù)滿載運轉(zhuǎn)8 h后中心轉(zhuǎn)子的溫度由95.4℃降低到了64.6℃,優(yōu)化符合生產(chǎn)使用中散熱的要求。本設(shè)計已被投入工業(yè)使用,運行效果良好。