趙金省 李 攀 馬玉騰 王泫懿
1. 西安石油大學(xué)石油工程學(xué)院 2. 陜西省油氣田特種增產(chǎn)技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室3.中國石油長慶油田公司蘇里格氣田第二天然氣處理廠 4.中國石油長慶油田公司油氣工藝研究院5.低滲透油氣田勘探開發(fā)國家工程實(shí)驗(yàn)室
往復(fù)式壓縮機(jī)組工作時(shí)由于周期性地吸氣和排氣會產(chǎn)生一個(gè)脈動力,這種脈動力會直接作用在基礎(chǔ)、管道系統(tǒng)和容器上,產(chǎn)生大幅度振動,容易引發(fā)管道結(jié)構(gòu)及其附件產(chǎn)生疲勞破壞,大大降低壓縮機(jī)的工作效率,嚴(yán)重時(shí)會引起管線破裂并可能引起爆炸等惡性事故[1-5]。相關(guān)研究人員已經(jīng)針對往復(fù)式壓縮機(jī)運(yùn)行過程中出現(xiàn)的振動問題及治理措施進(jìn)行了大量的研究工作,提出了相應(yīng)的振動消減措施,包括調(diào)整壓縮機(jī)運(yùn)行轉(zhuǎn)速、優(yōu)化管路系統(tǒng)、增加匯氣管的緩沖容積、安裝消振孔板、增大管道拐彎弧度和增設(shè)管夾約束等[6-8]。
中國石油長慶油田公司蘇里格氣田第二天然氣處理廠(以下簡稱第二天然氣處理廠)采用6臺燃?xì)怛?qū)動往復(fù)式天然氣壓縮機(jī)組,運(yùn)行2年后,壓縮機(jī)組逐漸暴露出振動超標(biāo)問題,并引起上下游管網(wǎng)振動過大,導(dǎo)致壓縮機(jī)橇5具進(jìn)口緩沖罐出現(xiàn)裂縫和各類管卡、支撐、螺栓等斷裂,設(shè)備基礎(chǔ)開裂,并存在管網(wǎng)長期振動引發(fā)金屬疲勞和管線破損的風(fēng)險(xiǎn),對蘇里格氣田和第二天然氣處理廠的安全生產(chǎn)構(gòu)成重大隱患。對此,開展了對壓縮機(jī)振動隱患的治理工作,經(jīng)歷了從單臺治理到6臺共振治理,從壓縮機(jī)本體治理到壓縮機(jī)基礎(chǔ)治理,從局部認(rèn)識到系統(tǒng)性分析的過程。為此筆者在對第二天然氣處理廠壓縮機(jī)組運(yùn)行過程中的振動進(jìn)行系統(tǒng)分析的基礎(chǔ)上,提出了相應(yīng)的振動控制措施,并對消振效果進(jìn)行了評價(jià)。
壓縮機(jī)基礎(chǔ)地基采取單臺逐一開挖方式施工,每臺基礎(chǔ)約長15 m、寬6.8 m,基礎(chǔ)施工完后原砂回填。壓縮機(jī)基礎(chǔ)墊層自下而上,底層500 mm厚原砂水墜,一層500 mm厚級配砂石,壓實(shí)系數(shù)不小于0.95,100 m厚C10墊層。
壓縮機(jī)基礎(chǔ)為C30混凝土,長16.2 m,寬7.6 m,深3.05 m,基礎(chǔ)有直徑為900 mm的灌注樁8根。第二天然氣處理廠采用先處理后增壓的工藝,工藝管線從裝置區(qū)出口直徑為800 mm 匯管至增壓站后,分6路分別進(jìn)入各臺壓縮機(jī),6臺壓縮機(jī)并聯(lián)布置。
2.1.1 壓縮機(jī)組基礎(chǔ)的振動
壓縮機(jī)組橇體與基礎(chǔ)通過地腳螺栓連為一體,整個(gè)振動系統(tǒng)包括壓縮機(jī)本身、驅(qū)動機(jī)、管線和基礎(chǔ)等。壓縮機(jī)組基礎(chǔ)作為該系統(tǒng)中的重要組成部分,基礎(chǔ)振動的超標(biāo)會使壓縮機(jī)組橇體的振動更加劇烈[8]。壓縮機(jī)組基礎(chǔ)振動可以分解成垂向、縱向和橫向的平動,以及繞剛體質(zhì)心在這3個(gè)方向的轉(zhuǎn)動[9]。
2.1.2 天然氣管道的振動
2.1.2.1 氣流脈動
往復(fù)式壓縮機(jī)由于間歇性吸排氣在管道內(nèi)形成氣流脈動,當(dāng)這種脈動的氣流在管道內(nèi)遇到彎頭、三通和閥門等管道結(jié)構(gòu)或元件時(shí)就形成激振力。當(dāng)氣柱激發(fā)力的頻率與管道結(jié)構(gòu)系統(tǒng)的固有頻率相近時(shí),就形成了機(jī)械共振[10-11]。
2.1.2.2 壓縮機(jī)組振動引起管路振動
壓縮機(jī)組振動引起的管道振動通常是在近壓縮機(jī)的管道,一種情況是壓縮機(jī)組振動使連接壓縮機(jī)組主體的管道劇烈振動;另一種情況是由于壓縮機(jī)組本身設(shè)計(jì)的問題會引起基礎(chǔ)振動,從而帶動與壓縮機(jī)組基礎(chǔ)相連的管道振動[12]。
2.1.2.3 振動波在地層中的傳播
振動在土壤中的衰減有兩種原因[13-14]:①振動能量被土壤阻尼所消耗和吸收,短波的高頻波在土壤中具有較快的衰減,長波的低頻波在土壤中具有較慢的衰減;②隨著距離振源中心越遠(yuǎn)而振動會逐漸擴(kuò)散。
2.2.1 緩沖罐及壓縮機(jī)橇內(nèi)部位開裂
第二處理廠先后發(fā)現(xiàn)5臺次天然氣壓縮機(jī)組的進(jìn)口緩沖罐出現(xiàn)裂縫,壓縮機(jī)組的運(yùn)行時(shí)間介于3 431~14 439 h(圖1-a)。在生產(chǎn)運(yùn)行過程中,壓縮機(jī)組橇內(nèi)部位也多次出現(xiàn)諸如緩沖罐地腳螺栓、緩沖罐罐卡和管線支撐等部件的斷裂(圖1-b、c、d)。
2.2.2 天然氣壓縮機(jī)組橇外振動情況
圖1 緩沖罐及壓縮機(jī)組橇內(nèi)部位開裂圖
在生產(chǎn)過程中,壓縮機(jī)組入口天然氣管線在龍門架上方出現(xiàn)了間歇性的振動和轟鳴聲。同時(shí),當(dāng)壓縮機(jī)組在設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)速工況下運(yùn)行時(shí),雖然廠房內(nèi)的壓縮機(jī)組入口管路已經(jīng)埋于地下,但是3號和4號壓縮機(jī)組入口管線在出地面接壓縮機(jī)組橇處能感覺到比較強(qiáng)烈的振動(圖2)。
圖2 增壓站管線示意圖(紅圈內(nèi)為振動強(qiáng)烈點(diǎn))
2.2.3 壓縮機(jī)組基礎(chǔ)振動
2.2.3.1 壓縮機(jī)組基礎(chǔ)開裂
6臺壓縮機(jī)組的基礎(chǔ),都在垂直方向出現(xiàn)了開裂(圖3)。采集人員站在基礎(chǔ)上時(shí),也可以明顯地感覺到腳下的基礎(chǔ)在劇烈地振動。
圖3 壓縮機(jī)組基礎(chǔ)開裂圖
2.2.3.2 壓縮機(jī)組基礎(chǔ)振動超標(biāo)
根據(jù)GB 50040—96《動力機(jī)器基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范》[15],基礎(chǔ)的振動應(yīng)同時(shí)控制頂面的最大振動線位移和最大振動速度,基礎(chǔ)頂面控制點(diǎn)的最大振動線位移不應(yīng)大于0.20 mm,最大振動速度不應(yīng)大于6.3 mm/s。為了檢查壓縮機(jī)基礎(chǔ)的振動情況,在壓縮缸中間的橇裝平臺上間隔一個(gè)壓縮缸依次布設(shè)3個(gè)振動探頭作為監(jiān)測點(diǎn),監(jiān)測結(jié)果表明,3個(gè)監(jiān)測點(diǎn)的最大振動速度介于12~16 mm/s,均遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了規(guī)定值。
從能量守恒的角度分析,天然氣和空氣在發(fā)動機(jī)內(nèi)的爆炸燃燒是能量的來源,熱能一部分熱交換散失于機(jī)體,另一部分轉(zhuǎn)化為動能。動能又分兩部分,一小部分引起機(jī)體振動,大部分傳遞給壓縮機(jī)組,壓縮機(jī)組的動能又轉(zhuǎn)化為兩部分,一小部分引起壓縮機(jī)機(jī)體振動,大部分變?yōu)闅怏w的內(nèi)能和熱能。在此過程中發(fā)動機(jī)和壓縮機(jī)組的振動能量,會分為兩部分,一部分表現(xiàn)為壓縮機(jī)組橇體和基礎(chǔ)在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)振動,另一部分會以振動波的形式,向基礎(chǔ)和周圍的地層中傳遞,被耗散和吸收。
從宏觀來看,壓縮機(jī)組的振動超標(biāo),說明振動能被基礎(chǔ)和周圍地層吸收和耗散的少,因此壓縮機(jī)組橇體和基礎(chǔ)振動的劇烈,超出標(biāo)準(zhǔn)。這也符合第二天然氣處理廠壓縮機(jī)設(shè)備的損壞特點(diǎn),表現(xiàn)為整體、普遍和無規(guī)律性。
3.2.1 壓縮機(jī)組安裝前后地基土壤性質(zhì)變化
第二處理廠增壓站地基為紅砂巖,比普通土壤地層硬度大、抗壓性能好。施工時(shí)采取6臺設(shè)備基礎(chǔ)單臺開挖,基礎(chǔ)施工完后,原砂回填(圖4),這就導(dǎo)致設(shè)備基礎(chǔ)周圍施工前后的土壤剛性差別大。在振動波的傳導(dǎo)中,會由于土壤密度的差異,在單臺壓縮機(jī)組周圍的土壤中來回發(fā)射,不易傳導(dǎo),因此能量聚集。
圖4 壓縮機(jī)組基礎(chǔ)振動示意圖
表1 壓縮機(jī)組房內(nèi)土壤干密度測試數(shù)據(jù)表
經(jīng)過對壓縮機(jī)組周圍土壤開挖檢測,土層每50 cm取不同處土樣檢測,計(jì)算壓實(shí)系數(shù)(表1)。施工技術(shù)要求混凝土下土壤壓實(shí)系數(shù)需大于等于0.95,由表1可知,9份土樣中僅有1份土樣壓實(shí)系數(shù)達(dá)到0.95。表明壓縮機(jī)組基礎(chǔ)周邊土壤壓實(shí)度較差。
3.2.2 運(yùn)行過程中土壤的密實(shí)沉降
無論是基礎(chǔ)周圍土壤自然沉降,還是壓縮機(jī)組振動引起的密實(shí)作用,通常情況下,周圍的沙土都會補(bǔ)充過來,從而在基礎(chǔ)周圍形成密度較高的土壤,吸收壓縮機(jī)組基礎(chǔ)的動能而減小振動。但是,基于第二天然氣處理廠壓縮機(jī)組基礎(chǔ)的施工,原有破碎后的砂巖碎屑粒度不均,壓實(shí)度低,周圍土壤也沒有物質(zhì)補(bǔ)充,形成了單臺機(jī)組基礎(chǔ)之間的原有紅砂巖與基礎(chǔ)之間沒有密實(shí)的土壤,振動波不能有效傳導(dǎo)出去,甚至來回反射,從而不能很好地吸收壓縮機(jī)組基礎(chǔ)的動能,導(dǎo)致機(jī)體整體振動過大,機(jī)體的振動帶動了管線的振動,引發(fā)了共振。同時(shí),壓縮機(jī)組進(jìn)口土壤不夠密實(shí),對管線的振動能也不能很好地吸收,或者說,當(dāng)管線振動時(shí),土壤對其束縛作用小,振動的范圍就大,容易引起共振發(fā)生。
當(dāng)壓縮機(jī)在設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)速工況下運(yùn)行時(shí),洗滌罐入口管線、進(jìn)氣緩沖罐、排氣緩沖罐等部位振動劇烈,振幅遠(yuǎn)高于標(biāo)準(zhǔn)值。經(jīng)過檢測分析,洗滌罐入口管線劇烈振動是由于氣體脈沖產(chǎn)生的激振力所導(dǎo)致,特別是當(dāng)洗滌罐地腳螺栓松動時(shí)會形成氣柱共振,從而加劇管線的振動。
進(jìn)氣緩沖罐是壓縮機(jī)組振動最為強(qiáng)烈的部位,也容易產(chǎn)生進(jìn)一步的事故。原因有兩個(gè):一是壓縮缸內(nèi)側(cè)支撐軟腳會造成壓縮缸部位的振動增大,由于進(jìn)氣緩沖罐相對機(jī)組本體而言為懸臂梁結(jié)構(gòu),會放大壓縮缸帶來的振動,從而使緩沖罐接口處形成應(yīng)力破壞;二是振動造成進(jìn)氣緩沖罐的焊接應(yīng)力和螺栓連接的安裝應(yīng)力過大,從而具有疲勞破壞的風(fēng)險(xiǎn)。
排氣緩沖罐的振動是由氣缸的振動造成的。排氣緩沖罐為懸臂梁結(jié)構(gòu),會放大氣缸的振動。另外,壓縮機(jī)組的周期性排氣會引起排氣緩沖罐的脈沖振動[12]。
結(jié)合振動能量、土壤情況及機(jī)組成橇情況綜合分析,由于單臺壓縮機(jī)組的振動能沒有充分被周圍土壤耗散和吸收,一方面導(dǎo)致單臺壓縮機(jī)組的振動過大,表現(xiàn)為成橇設(shè)備局部因振動開裂和支撐斷裂,另一方面導(dǎo)致管線共振。當(dāng)多臺壓縮機(jī)組同時(shí)運(yùn)行,由設(shè)備和基礎(chǔ)引起的工藝管線(尤其是進(jìn)口管線)振動同時(shí)作用于匯管,帶動匯管振動。當(dāng)匯管的振動頻率接近于金屬管道的固有頻率,再加之氣流脈動的影響,在三者的影響下,產(chǎn)生劇烈振動。
因此,若能夠?qū)嚎s機(jī)組進(jìn)口匯管1分為2、1分為3或改用環(huán)形供氣模式,將能夠打破現(xiàn)有共振模式,將6臺機(jī)組形成的系統(tǒng)縮小為每2~3臺機(jī)組形成一個(gè)系統(tǒng),如圖5所示。
圖5 建議壓縮機(jī)入口匯管流程示意圖
基于前文的分析,經(jīng)過綜合分析判斷,結(jié)合已經(jīng)做過的工作(已經(jīng)對壓縮機(jī)本體的振動進(jìn)行了增加支撐和緊固措施),更進(jìn)一步作出判斷,要減小振動一是要減小壓縮機(jī)周圍土壤的密度差異,以利于能量釋放;二是對振動超標(biāo)的管線要加強(qiáng)周圍土壤對其束縛。
這兩點(diǎn)都可以通過重新處理地基來達(dá)到目的,考慮到3號、4號天然氣壓縮機(jī)組振動較其他機(jī)組更大,且處于增壓站的中心位置,是6臺壓縮機(jī)組進(jìn)口管道振動波傳導(dǎo)的疊加區(qū)域,也就是共振的最高點(diǎn)。故選擇對3號機(jī)組周圍的基礎(chǔ)進(jìn)行開挖夯實(shí)試驗(yàn)。通過在3號天然氣壓縮機(jī)組西側(cè)開挖一個(gè)尺寸為3 m(東西向)×7 m(南北向),深度為2 m的深坑并進(jìn)行回填。每次回填40 cm厚度就夯實(shí)一次,且進(jìn)行壓實(shí)使壓實(shí)系數(shù)大于等于0.95。
這樣通過3號機(jī)組西側(cè)基礎(chǔ)進(jìn)行開挖并重新夯實(shí),加快了能量在地層中傳播的廣度。同時(shí),由于夯實(shí)的是3號機(jī)組進(jìn)氣管線周圍的土壤,等于將其牢牢固定住(進(jìn)氣管線被重新夯實(shí)的土牢牢固定?。芫€的振動能量有利于向地層中釋放,打破了原來6臺壓縮機(jī)機(jī)組的共振模式,變成了2臺機(jī)組的共振和其他4臺機(jī)組的共振。
根據(jù)現(xiàn)場對壓縮機(jī)組各構(gòu)件的振動測量情況,先后在壓縮機(jī)組進(jìn)氣緩沖罐、排氣緩沖罐底部、排氣緩沖罐管線底部、冷卻水管線等振動較劇烈的部位加裝固定支撐,并在加固設(shè)備上設(shè)置振動監(jiān)測點(diǎn),測試加固前后的振動值,測試方向包括垂向和徑向,測試結(jié)果如圖6所示。由圖6可以看出,設(shè)備加固后各測試點(diǎn)垂直方向和徑向的振動值都出現(xiàn)了明顯的降低,設(shè)備本體振動得到了一定控制。
圖6 橇體構(gòu)件加固前后振動值比較圖
為有效降低氣流脈動對天然氣壓縮機(jī)組的影響,在6臺天然氣壓縮機(jī)組進(jìn)口管線上各增加了一臺截止閥。壓縮機(jī)組裝置區(qū)來的天然氣通過截止閥的閥體腔室,氣流重新被調(diào)整,從而使壓縮機(jī)組進(jìn)口管線的固有頻率發(fā)生改變,可以有效避免共振現(xiàn)象的出現(xiàn)。
原啟機(jī)程序在發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速達(dá)到750 r/min時(shí),壓縮機(jī)組橇內(nèi)直徑為400 mm的進(jìn)口閥門將會打開,此時(shí)進(jìn)口管線壓力約為2.2 MPa的天然氣會瞬間進(jìn)入0.5 MPa壓力的壓縮機(jī)組橇內(nèi),這樣便會在進(jìn)氣管線內(nèi)形成很大的氣體沖擊力,進(jìn)而造成進(jìn)氣洗滌罐內(nèi)捕霧網(wǎng)、排污管等斷裂或損壞。為了改變這種情況,在壓縮機(jī)組橇內(nèi)直徑為400 mm進(jìn)口閥門打開之前,通過開啟天然氣壓縮機(jī)組橇內(nèi)的直徑為40 mm吹掃閥對壓縮機(jī)增壓。當(dāng)壓縮機(jī)橇內(nèi)壓力增至1.85 MPa時(shí),再打開進(jìn)口閥門。這樣可以有效地降低由于氣體沖擊造成的安全隱患。
經(jīng)過連續(xù)幾年的不斷治理,第二天然氣處理廠壓縮機(jī)組振動值穩(wěn)定保持在范圍之內(nèi),隱患已經(jīng)基本消除。
治理前后壓縮機(jī)組振動值的對比如圖7所示。由圖7可以發(fā)現(xiàn),經(jīng)過治理后第二處理廠各機(jī)組振動值相比治理前均呈下降趨勢,均降到了標(biāo)準(zhǔn)值以下。在現(xiàn)場生產(chǎn)過程中也可以發(fā)現(xiàn)管架上已經(jīng)無鳴叫聲,3號、4號壓縮機(jī)組進(jìn)口管線埋地處無明顯強(qiáng)振,各類故障率均明顯降低,各機(jī)組運(yùn)行效率得到提升。
圖7 治理前后壓縮機(jī)組振動值對比圖
1)要重視壓縮機(jī)組基礎(chǔ)地基處理和廠內(nèi)工藝管線的土壤回填工作,按照有利于能量散失和對基礎(chǔ)及工藝管線加強(qiáng)束縛的原則,保證壓實(shí)度。具體到第二天然氣處理廠的情況,每個(gè)基礎(chǔ)和工藝管線周邊的土壤,要保證壓實(shí)度,越接近原地層的硬度,越利于釋放能量和對管線的束縛。
2)成組的壓縮機(jī)布置,要考慮工藝管線對振動的傳遞和聚集作用,易引起壓縮機(jī)組和工藝管線的系統(tǒng)性共振,在設(shè)計(jì)工藝管線時(shí)要考慮防振問題。
3)從經(jīng)濟(jì)和安全的角度考慮,振動超標(biāo)的治理可以循序漸進(jìn)。
4)一旦振動超標(biāo),對局部的防振措施也必不可少,比如合理增加支承和改變支承結(jié)構(gòu),在壓縮機(jī)組管道系統(tǒng)適當(dāng)位置加裝孔板,調(diào)整壓縮機(jī)運(yùn)行工況等。
5)蘇里格氣田這樣成組的多臺大型壓縮機(jī),振動超標(biāo)問題普遍存在。按照第二天然氣處理廠的振動治理經(jīng)驗(yàn),壓縮機(jī)組的振動可以進(jìn)一步消減。