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        液壓故障實例分析與探討

        2019-01-15 00:54:24
        設備管理與維修 2018年9期
        關鍵詞:故障

        魏 東

        (河北翼凌機械制造總廠,河北石家莊 050307)

        0 引言

        液壓設備便于實現(xiàn)遠程自動化控制,但液壓元件都是精密元件,加工制造精度要求高。1980至1990年我國數(shù)控機床和數(shù)控系統(tǒng)剛剛起步,硬件設施和軟件控制水平的局限制約著液壓設備的發(fā)展。隨著數(shù)控機床和數(shù)控系統(tǒng)的逐漸普及,各種液壓設備快速進入機械加工行業(yè),在液壓設備的使用過程中,必然要對其進行保養(yǎng)、維護和修理,對維修人員液壓理論基礎,分析判斷和解決故障的能力提出了更高的要求。

        1 液壓系統(tǒng)組成及故障特點

        液壓故障往往看似問題不大,但處理時間較長。一般來講,液壓故障對維修人員是個難點、短板,因為故障不直觀表現(xiàn),無從下手。因此首先要了解液壓傳動工作原理,檢查和排除故障的要點是要熟悉和掌握系統(tǒng)的工作原理。液壓系統(tǒng)的每一個元件都有它的作用,應該熟悉每一個元件的結構及工作特性。液壓系統(tǒng)包括:動力元件,執(zhí)行元件,控制元件,介質,輔助元件幾部分,液壓故障與這幾方面都有著密切的聯(lián)系,要從這些方面入手來分析、判斷、解決,只有弄清楚它們之間的關系,才能更好地排除故障。

        2 液壓系統(tǒng)故障分析方法

        分析液壓系統(tǒng)故障元件遵循的步驟:先簡單后復雜,先外圍后內部,分成幾個部分,列出與故障相關的元件清單,進行逐個分析,不可遺漏對故障有重大影響的元件??傮w上液壓系統(tǒng)故障原因一個是壓力問題,一個是流量問題,還有方向問題,其中壓力決定于負載,速度決定于流量。

        3 案例1

        3.1 故障現(xiàn)象

        一臺德國數(shù)控折彎機橫梁兩側油缸下降不同步,左側油缸下降時發(fā)生抖動,數(shù)控系統(tǒng)報警,無法正常使用,上升過程正常。

        3.2 折彎機液壓工作原理(圖1)

        (1)油泵啟動。電磁鐵全部不得電,泵①輸出油液通過換向閥⑧回油箱。橫梁滑塊保持不動。

        (2)快降。電磁鐵 YI,Y2,Y3,Y7,Y8 得電。進油路:泵①→比例換向閥⑤→油缸上腔上位油箱→充液閥?→油缸上腔?;赜吐罚河透紫虑弧逖b閥?→電磁換向閥⑧→比例換向閥⑤→油箱。

        說明:橫梁滑塊在自重作用下迅速下降,泵的流量不能滿足其需要的流量,橫梁油缸上部形成真空負壓,上位油箱的油液經充液閥?流入油缸上腔,補充上腔油液。因電磁換向閥?的電磁鐵Y8得電,插裝閥?的控制油口打開導通,使錐閥上移,主油路導通,大流量回油箱,起到快速下降作用。

        (3)加壓。電磁鐵 YI,Y2,Y3,Y6,Y7得電,Y8斷電。慢降接近工件過程,系統(tǒng)內部設定1個轉換點,在距離工件上方50 mm處(可以自由設定),系統(tǒng)自動控制電磁換向閥⑥和?的電磁鐵Y6得電,Y8斷電,此時由于插裝閥?的控制油口與進油口相通,錐閥關閉,橫梁油缸下腔油液經過?⑨⑧⑤回油箱。

        加壓過程由于回油經過節(jié)流閥?、順序閥⑨,背壓會升高,隨著控制油路壓力增大,將充液閥14關閉,使油缸上腔的壓力升高達到工件折彎所需的壓力要求,完成折彎。折彎機設定的最高壓力15.5 MPa,由溢流閥③設定。回油路:油缸下腔→節(jié)流閥?→順序閥⑨→換向閥⑧→比例換向閥⑤→油箱。

        (4)減壓。電磁鐵 Y3,Y4,Y5,Y6,Y7得電,Y1,Y2斷電。此時比例換向閥⑤⑦的Y4,Y5得電,油缸上腔的高壓油液經比例換向閥流回油箱泄壓,避免油缸換向時的沖擊。

        (5)上升。電磁鐵 Y3 ,Y4,Y5,Y7得電,Y6斷電。進油路:泵①→比例換向閥⑤→換向閥⑧→插裝閥?→換向閥?→油缸下腔?;赜吐罚河透紫虑弧湟洪y?→上位油箱。

        3.3 故障分析

        由于設備老化,德文界面代碼復雜,工作參數(shù)不能更改,無法滿足生產需要,對系統(tǒng)剛剛完成國產化改造,改造完畢后試車發(fā)現(xiàn)如上故障。該設備屬于進口的二手設備,隨機資料不齊全,只有液壓原理圖,只能結合現(xiàn)場實物根據(jù)液壓原理圖進行分析判斷。該系統(tǒng)閥組集成度較高,比例閥和插裝閥價格和精度較高,其他如充液快放閥、節(jié)流閥、單向閥數(shù)量多且都集成在閥座內部,逐個拆裝檢查費時費力,也沒必要。關鍵要先找出故障點,然后再進行重點檢查排除。

        3.4 故障排查

        (1)對設備外圍進行常規(guī)檢查,如油泵電機旋向是否正確,油箱中的油液是否清潔,油缸及管路接頭是否滲漏。

        (2)針對故障點重點檢查左側橫梁油缸,因系統(tǒng)改造前機床停機了一段時間,懷疑油缸內部竄油,如拆卸油缸單獨打壓檢查,工作量大,決定先把左右兩側油缸進油管進行互換,試車左側橫梁抖動沒有消除,左右兩個油缸同時發(fā)生竄油的可能性不大,可以排除油缸問題。

        圖1 數(shù)控折彎機液壓原理

        (3)要確定抖動現(xiàn)象發(fā)生在哪個過程,是快降過程還是慢降加壓過程。仔細觀察發(fā)現(xiàn),抖動現(xiàn)象發(fā)生在慢降加壓過程,快降過程左右兩缸下降速度正常,說明充液閥?已經打開;慢降加壓時,把比例換向閥⑤⑦的電磁鐵互換后,故障依然沒有消除,比例換向閥的開口大小,可以在顯示界面上直接觀察到,顯示相同,排除了比例換向閥的問題。檢查中發(fā)現(xiàn)左右兩缸的電磁換向閥?指示燈顯示不一致,左側不亮右側亮,它們的線圈在加壓過程中應該同時斷電,把右側電磁閥?的插頭拔下后,試車抖動故障消除,說明問題出在電磁閥的控制上,重新設置后故障消除。抖動原因:左右兩側油缸,由于右側電磁換向閥?誤得電而下降速度快,左側下降速度慢,兩側下降不同步,折彎過程屬于閉環(huán)檢測,可以自動調整使橫梁保持水平,因左右兩側油缸行程誤差較大,產生抖動現(xiàn)象,抖動過大時系統(tǒng)報警。

        (4)用測壓裝置對橫梁油缸的上下腔進行壓力檢測,(因當時沒有測壓裝置,所以先對其他部分進行檢查,如果先檢測壓力,可以快速發(fā)現(xiàn)問題),發(fā)現(xiàn)上升時下腔壓力2 MPa,快降、慢降加壓時上腔壓力0 MPa,慢速接近工件過程正常,說明節(jié)流閥?、順序閥⑨動作正常,判斷故障應該出在壓力控制上。選3 mm厚度的工件進行折彎試驗,發(fā)現(xiàn)不能折彎,檢測油缸上腔壓力仍然為0 MPa,但把工件下面墊高,使工件高度超過由快降轉換到慢降加壓的轉換點之上后,油缸上腔壓力恢復正常,說明油缸上腔壓力沒有建立起來。懷疑電磁換向閥⑥的電磁鐵線圈(注:插頭不帶指示燈)控制順序不對,導致充液閥沒有關閉,把電磁鐵線圈通斷順序改正后,機床壓力恢復正常。

        此次液壓故障排查修理總結出的經驗是,對關鍵液壓閥的電磁鐵線圈插頭,最好更換成帶指示燈的,方便直接判斷是否得電,得電順序是否正確。表面看只有1個問題,實際存在2個故障,通過檢測油缸壓力,使問題直接顯露出來。所以說壓力檢測非常重要,壓力表可以幫助直接發(fā)現(xiàn)問題。準確判斷出故障點,就可以快速解決故障。

        4 案例2

        旋轉工作臺液壓鎖緊系統(tǒng),要求4個鎖緊油缸的壓力長時間保持在10 MPa,不能有泄漏,鎖緊壓力降低,會造成加工過程中工作臺鎖緊失效,影響工件的加工精度。

        (1)故障現(xiàn)象。油泵頻繁啟動,工作臺鎖緊失效。

        (2)故障分析及處理。經過現(xiàn)場檢查,鎖緊缸和管路接頭沒有滲漏。懷疑是換向閥和溢流閥失效內泄。拆下溢流閥后用手壓泵進行打壓試驗,溢流閥的溢流口無卸荷,保壓正常。兩位四通換向閥,手動試驗換向閥故障檢測按鈕,閥芯運動靈活,沒有卡滯現(xiàn)象,其長期使用后,內泄比較嚴重。更換新?lián)Q向閥,新閥在正常使用一段時間后,發(fā)現(xiàn)保壓時間不斷縮短,油泵電機頻繁啟動,使得油泵電機線圈發(fā)熱燒損。通過檢查分析夏季廠房溫度高,油液黏度降低,油稀時內部泄漏明顯加大,不能保壓。用YN68#液壓油代替后,保壓時間明顯好轉,達到使用要求。

        5 結語

        液壓系統(tǒng)經常出現(xiàn)的故障中,有很多都是由于液壓油受污染引起的,雜質進入循環(huán)系統(tǒng),導致泵磨損加速,閥芯卡死,內控口、阻尼孔堵塞,錐面磨損密封不嚴造成內泄失效,所以一定要保持油液的純凈,同時不應隨便拆卸精密元件。

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