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        導流洞出口消力池試驗研究及數(shù)值模擬

        2019-01-14 05:04:06
        水利科技與經(jīng)濟 2019年1期
        關鍵詞:導流洞消力池邊墻

        (新疆水利水電勘測設計研究院,烏魯木齊 830000)

        0 引 言

        底流消能[1-3]不但適用于低水頭、大單寬流量的平原河道或通航河道,而且適用于高水頭、大流量的泄水建筑物。為了充分認識消力池內(nèi)詳細的水流流場及水力學特性,本文利用ATS水利樞紐導流洞出口消力池物理模型和流體力學計算軟件FLUENT,對導流洞出口消力池進行物理模型試驗和數(shù)值模擬研究。

        1 工程概況

        ATS水利樞紐是以生態(tài)、灌溉、防洪、發(fā)電為開發(fā)目標的控制性水利樞紐工程。水庫總庫容22.45×108m3,樞紐主要建筑物有混凝土面板砂礫石堆石壩、1#和2#表孔溢洪洞、中孔泄洪洞、1#和2#深孔放空排沙洞、發(fā)電引水系統(tǒng)、電站廠房、生態(tài)基流發(fā)電系統(tǒng)和發(fā)電廠房等。設計水位1 821.65 m,校核水位1 823.64 m,正常蓄水位1 820 m,死水位1 770 m,最大壩高164.8 m。

        導流洞布置在左岸,由進口明渠段、封堵閘井段、洞身段、擴散段、消力池段、泄槽段組成。進口明渠段長633.553 m,底寬17 m,縱坡0.5%。封堵閘井底板高程1 666.0 m,布置1道封堵平板閘門,孔口尺寸11.0 m×13.5 m,洞身段長805 m,出口底板高程為1 656.36 m,縱坡:0+000.0~0+318.0 m段為0.015,0+318.0~0+805.0 m段為0.01。擴散段長92.586 m,底寬由11 m漸變至30 m,平面擴散角5.29°,其中前段64.283 m長縱坡為1/100,后段28.303 m縱坡為0.167,消力池池長80 m,縱坡為0,底寬30 m,池深6.0 m,邊墻高度20 m,邊坡1∶0.3,底板高程1 651.0 m。泄槽段長15 m,底寬33.6 m,縱坡為0,底板高程1 657.0 m,邊墻高度14 m,邊墻坡度1∶0.3。導流洞出口消力池體型布置見圖1,導流運行工況見表1。

        圖1 導流洞出口消力池體型布置

        導流標準P/%洪峰流量/m3·s-1擋水建筑物泄水建筑物型式水位/m型式下泄流量/m3·s-15(全年)5 590上游圍堰1 702.28導流洞全開2 739.30

        2 水工模型試驗成果

        試驗結(jié)果表明,導流設計洪水工況P=5%(全年)下,水躍躍首基本發(fā)生在消力池進口,即在消力池內(nèi)發(fā)生接近臨界水躍,水流旋滾劇烈,但未超過邊墻高度。消力池內(nèi)最大水深發(fā)生在樁號導0+967.586 m處,即消力池尾坎附近,最大水深19 m。邊墻高度有一定的富裕。消力池內(nèi)最大流速發(fā)生在樁號導0+883.435 m處,即消力池陡坡段處,最大流速20.55 m/s。出池水流呈急流狀態(tài),產(chǎn)生沖擊波。消力池底板脈動壓力均為正值,無負壓出現(xiàn)。因消力池內(nèi)水流旋滾劇烈,水面波動較大,利用流體力學計算軟件 FLUENT對消力池內(nèi)水流進行三維數(shù)值模擬,認識消力池內(nèi)詳細的水流流場。見圖2。

        3 數(shù)值模擬過程

        3.1 計算方法及原理

        在紊流模型中,采用Yakhot和Orszag建立的RNGk~ε紊流數(shù)學模型,其考慮了平均流動中的旋轉(zhuǎn)及旋流流動情況,可以更好處理高應變率及流線彎曲程度較大流動,使得RNGk~ε模型具有更高的可信度和精度。其連續(xù)方程、動量方程和k、ε方程分別表示如下:

        連續(xù)方程:

        ?uj/?xj=0

        (1)

        動量方程:

        (2)

        紊動能方程(k方程):

        (3)

        紊動能耗散率方程(ε方程):

        (4)

        式中:i=1,2,3,即{xi=x,y,z},{ui=u,v,w};j為求和下標;方程中通用模型常數(shù)Cμ=0.09,Cε1=1.44,Cε2=1.92,σk=1.0,σε=1.3。

        采用VOF數(shù)值模擬方法[4-6]對自由液面進行處理??刂品匠探M離散方法為有限體積法,數(shù)值計算算法為PISO算法,采用欠松弛迭代方法對離散方程組進行求解。

        3.2 數(shù)學模型及邊界條件

        通過利用前期建模軟件建立導流洞出口消力池三維數(shù)學模型,模型計算區(qū)域范圍為樁號導0+805 m~導0+992.586 m。采用六面體結(jié)構化網(wǎng)格對模型進行網(wǎng)格劃分,共劃分30 813個網(wǎng)格單元。導流洞消力池采用流速進口,進口流速19.38 m3/s;消力池出口邊界條件采用壓力出口,總壓強值為大氣壓強。因消力池頂部與大氣連通,其頂部邊界采用壓力進口邊界,其值為大氣壓強。消力池邊墻與底板采用標準壁面函數(shù),壁面采用無滑移條件。導流洞出口消力池數(shù)學模型及模擬范圍網(wǎng)格劃分見圖3。

        圖3 導流洞出口消力池數(shù)學模型及 模擬范圍網(wǎng)格劃分

        4 數(shù)值模擬成果

        4.1 消力池內(nèi)水面線

        通過對計算結(jié)果進行后處理,得出消力池內(nèi)水面線及各典型斷面的水深。消力池內(nèi)典型斷面水深計算值與模型實測值對比見表2。

        表2 消力池內(nèi)典型斷面水深計算值與模型實測值對比

        計算結(jié)果表明,消力池內(nèi)最大水深發(fā)生在樁號導0+967.586 m處,即消力池尾坎附近,與模型實測值結(jié)果一致,消力池內(nèi)各典型斷面計算值與模型實測值基本吻合,由于池內(nèi)水面波動的影響,兩者最大誤差在13%以內(nèi)。

        4.2 消力池內(nèi)流速

        消力池各典型位置的流速矢量和等值線見圖4。消力池內(nèi)典型位置的流速計算值與模型實測值對比見表3。計算結(jié)果表明,消力池內(nèi)最大流速發(fā)生在樁號導0+883.435 m處,即消力池陡坡段處。與模型實測值基本一致,吻合較好,誤差在17%以內(nèi)。由于未建立消力池后的明渠段模型和紊流脈動的影響,導致消力池出口計算結(jié)果和模型實測值存在一定的偏差。

        圖4 各典型位置的流速矢量和等值線

        樁號/m實測值/m·s-1計算值/m·s-1誤差/%樁號/m實測值/m·s-1計算值/m·s-1誤差/%0+805 17.2118.78.66 0+907.586 18.8519.533.61 0+815 17.8518.563.98 0+917.586 16.8417.151.84 0+825 18.818.720.43 0+927.586 12.5113.588.55 0+835 19.2419.310.36 0+937.586 8.879.8511.05 0+845 19.2419.642.08 0+947.586 7.67.323.68 0+855 19.8719.890.10 0+957.586 4.985.235.02 0+869.283 19.6921.237.82 0+967.586 2.733.0511.72 0+883.435 20.5519.743.94 0+977.586 3.143.6616.56 0+897.586 18.6119.685.75 0+987.586 4.965.7215.32

        4.3 消力池內(nèi)脈動壓力

        各典型位置的壓強等值線見圖5。消力池底板脈動壓力均為正值,無負壓出現(xiàn),與模型試驗結(jié)果一致,且數(shù)值模擬結(jié)果數(shù)據(jù)較全面,能夠更詳細反映流場內(nèi)的情況,有效避免了物理模型試驗測點布置不合理而產(chǎn)生的錯誤。

        圖5 各典型位置的壓強等值線

        5 結(jié) 論

        通過對ATS水利樞紐導流洞出口消力池進行物理模型試驗和數(shù)值模擬,得出以下結(jié)論:

        1) 物理試驗結(jié)果表明,導流設計洪水工況P=5%(全年)下,水躍躍首基本發(fā)生在消力池進口,即在消力池內(nèi)發(fā)生接近臨界水躍,水流旋滾劇烈,但未超過邊墻高度。消力池內(nèi)最大水深發(fā)生在樁號導0+967.586 m處,即消力池尾坎附近,最大水深19 m。邊墻高度有一定的富裕。消力池內(nèi)最大流速發(fā)生在樁號導0+883.435 m處,即消力池陡坡段處,最大流速20.55 m/s。出池水流呈急流狀態(tài),產(chǎn)生沖擊波。消力池底板脈動壓力均為正值,無負壓出現(xiàn)。

        2) 為充分認識消力池內(nèi)詳細的水流流場,通過流體力學計算軟件FLUENT對消力池內(nèi)水流進行三維數(shù)值模擬,得到消力池內(nèi)詳細的水力學特征參數(shù),如池內(nèi)水面線變化﹑流速分布﹑池內(nèi)脈動壓力等。

        3) 數(shù)值模擬計算結(jié)果表明,消力池內(nèi)水面線、流速分布、脈動壓力等水力學參數(shù)的變化規(guī)律與物理模型試驗基本一致,兩者基本吻合。池內(nèi)水面線兩者誤差在13%以內(nèi),消力池內(nèi)流速兩者誤差在17%以內(nèi)。消力池底板脈動壓力均為正值,無負壓出現(xiàn)。

        4) 數(shù)值模擬計算結(jié)果彌補試驗數(shù)據(jù)數(shù)量不足,有效驗證了物理模型試驗結(jié)果的準確性,能夠為工程的設計及計算提供參考。

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