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        制酸一系列2#轉(zhuǎn)化器改進

        2019-01-07 07:17:08
        銅業(yè)工程 2018年6期
        關鍵詞:偏流觸媒制酸

        晏 歆

        (江西銅業(yè)集團公司 貴溪冶煉廠,江西 貴溪 335424)

        1 引言

        硫酸車間制酸一系列2#轉(zhuǎn)化器自2003年投入以來,存在底板上翹、煙氣偏流[2]、內(nèi)部支柱歪倒、頻繁漏氣的情況,嚴重時存在轉(zhuǎn)化器垮塌危險,嚴重影響系統(tǒng)的安全運行。歷次大修也僅是恢復性維修,未進行大的改進。2018年即將實施一系列3K風機改造,改造完成后2#轉(zhuǎn)化器承受的氣壓將升高50%。為了控制轉(zhuǎn)化器的變形在可控范圍及適應更高的SO2濃度。必須如何改進2#轉(zhuǎn)化器以確保生產(chǎn)安全順行。

        2 2#轉(zhuǎn)化器的構造

        制酸一系列2#轉(zhuǎn)化器為單層轉(zhuǎn)化器,該轉(zhuǎn)化器為頂部進氣,側(cè)部出氣設計[3]。轉(zhuǎn)化器內(nèi)部大支柱僅為支撐格柵用,轉(zhuǎn)化器頂部為弧形結構。見圖1所示。

        圖1 2#轉(zhuǎn)化器構造

        3 2#轉(zhuǎn)化器的構造造成的不良現(xiàn)象

        3.1 煙氣偏流

        制酸一系列煙氣進入2#轉(zhuǎn)化器煙道入口有兩個彎頭,氣體流經(jīng)彎頭,由于氣流慣性,管道外側(cè)氣流量大,內(nèi)測氣流量小,導致氣體偏流。氣量大的地方溫度低,氣量小的地方溫度高從而導致同一層轉(zhuǎn)化器內(nèi)部不同位置存在較大的溫差,產(chǎn)生熱應力,使轉(zhuǎn)化器發(fā)生形變。焊縫處形變拉力偏大,導致焊縫拉裂漏煙氣,增加檢修費用的同時也影響了工作環(huán)境[4]。

        3.2 轉(zhuǎn)化器變形

        由于2#轉(zhuǎn)化器內(nèi)部溫度達600多攝氏度,加之轉(zhuǎn)化一層壓力在轉(zhuǎn)化所有床層中是最高的,經(jīng)過長時間運行,造成金屬材質(zhì)疲勞,強度下降,轉(zhuǎn)化器不銹鋼底板產(chǎn)生高溫蠕變并呈鍋底形狀,導致內(nèi)外部T型梁斷裂、支柱歪倒、觸媒格柵斷裂。存在觸媒層垮塌的風險,嚴重影響系統(tǒng)的安全運行。設計轉(zhuǎn)化器承受壓力明顯未達到設計值,存在缺陷。

        3.3 2#轉(zhuǎn)化器入口煙氣溫度高

        一系列制酸轉(zhuǎn)化2#閥煙道原設計進2#轉(zhuǎn)化器煙道位置處離2#轉(zhuǎn)化器入口較近,冷煙氣與熱煙氣未混熱均勻就進入轉(zhuǎn)化器內(nèi)反應,沒有達到混熱均勻,造成2#轉(zhuǎn)化器入口煙氣溫度偏高。且無法承受高濃度的 SO2煙氣[5]。

        4 改進措施及效果

        4.1 增設導流板,改善煙氣偏流

        在2#轉(zhuǎn)化器入口煙道彎頭內(nèi)部中心線處增加兩套導流板,強制分流,減少氣體偏流,如圖2所示。通過增加導流板后2#轉(zhuǎn)化器內(nèi)不同位置的觸媒溫差減小。溫差由改造前2016年2#轉(zhuǎn)化器內(nèi)部最大溫差平均值201.5℃,降為2017年11月改造后的140.8℃,如表1所示。增設導流板改善了熱應力不平衡,同時解決了因偏流造成的分層轉(zhuǎn)化率偏低的問題。

        表1 2016-2017年改造后轉(zhuǎn)化器內(nèi)部最大溫差月平均值℃

        圖2 增加兩套導流板

        4.2 對2#轉(zhuǎn)化器進行加固,承受更大工作壓力

        2#閥煙道由2#轉(zhuǎn)化器入口處前移至G熱交換器出口;將一根煙氣管道分為直徑φ350mm、φ300mm、φ250mm的三根支管,來提升冷熱煙氣混合效果,降低2#轉(zhuǎn)化器入口溫度[6],從而適應更高的SO2濃度。2#轉(zhuǎn)化器入口溫度2016年平在2#轉(zhuǎn)化器外部底板與T型梁脫焊、開裂的縫隙填入梯形板和L型板,滿焊加固;內(nèi)部T型梁外周截短,以控制轉(zhuǎn)化器底板的變形。轉(zhuǎn)化器內(nèi)部增加16根219×8mm立柱,為消除底板外部加強筋與轉(zhuǎn)化器本體由于溫差引起的不一致熱變形而在新增立柱與頂蓋處產(chǎn)生的應力,將立柱分兩節(jié)制作,通過法蘭連接,法蘭之間預留40mm的間隙,安裝時預壓縮20mm。連接底板與頂蓋的拉桿。提高轉(zhuǎn)化器承受更高氣壓的能力。改造前2#轉(zhuǎn)化器最大工作壓力25kPa,改造后對2#轉(zhuǎn)化器氣密試驗,將氣密壓力升至35kPa,轉(zhuǎn)化器未出現(xiàn)明顯變形,從而達到適應2018年一系列3K風機改造后更高的氣壓;2#轉(zhuǎn)化器變形量遠遠小于改進前,同時變形量在可控范圍內(nèi)。

        4.3 使混氣均勻,降低入口溫度

        4.3.1 2#閥移位,分為三根支管均值為401.3攝氏度,改造后降為386.2℃,如表2所示。2016年系統(tǒng)能承受最高的SO2濃度為12.5%提升為改造后的13%。

        表2 2016-2017年2#轉(zhuǎn)化器入口溫度年平均值℃

        4.3.2 增加低溫銫觸媒比重,從而進一步下調(diào)轉(zhuǎn)化器入口氣溫

        調(diào)整銫、釩觸媒裝填量:銫觸媒由30m3提高至37m3;釩觸媒由46m3下降至33m3。提升低溫銫觸媒比重,有利于降低一層入口溫度,有利于提高高硫礦比重,適應復雜銅精礦的能力更強。

        5 結語

        改進前2#轉(zhuǎn)化器因設計不合理,存在的觸媒溫層度高、壓力大,煙氣偏流且器體變形,焊縫頻繁開裂漏氣,存在觸媒層垮塌,嚴重影響長周期穩(wěn)定生產(chǎn)的隱患。

        改進后,2#轉(zhuǎn)化器變形得到控制,不再惡化。氣體偏流問題得到有效改善。同一層觸媒溫差由200℃以上,縮小至140℃,緩解了轉(zhuǎn)化器熱應力不平衡的問題。同時可適應更高的工作壓力,為以后一系列3K風機改造創(chuàng)造了條件。系統(tǒng)可以適應更高的 濃度,有利于提高高硫礦比重,適應復雜銅精礦的能力更強。

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