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        鍋爐脫硝改造后空預(yù)器差壓增大原因分析及措施

        2019-01-06 02:19:22張棟
        中國(guó)科技縱橫 2019年22期

        張棟

        摘 要:鍋爐脫硝改造后初期運(yùn)行正常,但在一定時(shí)間后會(huì)出現(xiàn)空預(yù)器差壓值異常上升、鍋爐總風(fēng)量降低、引風(fēng)機(jī)電流大幅升高的情況,普通的措施無法使得空預(yù)器差壓值恢復(fù)到正常水平,因此本文對(duì)空預(yù)器差壓增大的原因及解決措施進(jìn)行了深入研究。

        關(guān)鍵詞:鍋爐;脫硝;空預(yù)器;差壓值增大

        中圖分類號(hào):F124.3 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1671-2064(2019)22-0147-02

        1 鍋爐設(shè)備改造概況

        1.1 鍋爐設(shè)備概況

        我廠鍋爐設(shè)備采用亞臨界參數(shù)汽包爐,燃燒方式屬于四角切向,可以一次中間再熱,利用單爐膛平衡通風(fēng)、采用固態(tài)排渣的方式,鍋爐整體采用全鋼構(gòu)架設(shè)計(jì),并且配置了五臺(tái)ZGM95型中速輥式磨煤機(jī),兩臺(tái)容克式三分倉(cāng)回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器,兩臺(tái)動(dòng)葉可調(diào)軸流式引風(fēng)機(jī),兩臺(tái)動(dòng)葉可調(diào)軸流式送風(fēng)機(jī),二臺(tái)離心式一次風(fēng)機(jī)。

        1.2 脫硝改造情況

        為響應(yīng)國(guó)家環(huán)保相關(guān)要求,確保完成“十二五”氮氧化物減排任務(wù),有效控制氮氧化物排放,加快推進(jìn)火電機(jī)組煙氣脫硝設(shè)施建設(shè)。我廠1、2號(hào)機(jī)組分別于2013年完成了脫硝改造工程,脫硝裝置采用選擇性催化還原(Selective Cataletic Reduction,簡(jiǎn)稱:SCR)法全煙氣脫硝,脫硝裝置反應(yīng)器布置于鍋爐省煤器出口與空預(yù)器之間,為高粉塵布置,脫硝裝置采用氨作為還原劑,其供應(yīng)采用液氨供應(yīng)系統(tǒng)。改造后機(jī)組運(yùn)行良好,各項(xiàng)參數(shù)均達(dá)到設(shè)計(jì)的要求。

        但是在改造完成后的生產(chǎn)運(yùn)行中,出現(xiàn)了一些意料之外的異常情況,先開始鍋爐空預(yù)器的差壓始終都還保持穩(wěn)定處于正常水平,但是一段時(shí)間之后發(fā)現(xiàn)之前一直處于正常水平線的空預(yù)器差壓值開始大幅度上升,鍋爐的最大總風(fēng)量降低,各風(fēng)機(jī)耗電量開始大幅升高,并且通過一些常規(guī)的補(bǔ)救措施,比如提高空預(yù)器冷端溫度、改變空預(yù)器吹灰循環(huán)方式等,都只能使得空預(yù)器的差壓異常增大趨勢(shì)減緩,不能有效恢復(fù)到正常水平,因此本文對(duì)鍋爐脫硝改造后空預(yù)器差壓增大原因及措施進(jìn)行了深入的分析。

        2 空預(yù)器差壓增大的危害以及原因分析

        2.1 空預(yù)器差壓增大的危害

        在具體分析空預(yù)器差壓異常上升的原因之前,對(duì)差壓增大可能導(dǎo)致的一些危害進(jìn)行總結(jié),證明空預(yù)器差壓值對(duì)鍋爐及空預(yù)器正常工作的重要性。差壓增大最直接的后果就是使得空預(yù)器堵灰及腐蝕,進(jìn)一步造成空預(yù)器出口一、二次風(fēng)溫降低,從而使得排煙溫度升高,極大影響了鍋爐效率。隨著運(yùn)行時(shí)間的增長(zhǎng),硫酸氫銨、水蒸氣、硫化氣體會(huì)在空預(yù)器蓄熱元器件上慢慢聚集,到達(dá)一定的濃度之后發(fā)生化學(xué)反應(yīng)造成元件的腐蝕,使得空預(yù)器換熱功能受到影響,同時(shí)會(huì)極大程度的破壞受熱面的光潔度,這又會(huì)增加被破壞面的積灰程度,空預(yù)器的使用壽命極大地縮短。

        鍋爐運(yùn)行中如果空預(yù)器差壓不斷增加的話還會(huì)引起煙氣阻力的不斷增大,煙氣阻力的增大就會(huì)直接造成引風(fēng)機(jī)電耗量的上升,并且引風(fēng)機(jī)會(huì)有失速的可能性。最后,如果空預(yù)器中積灰分布不均勻的話,會(huì)產(chǎn)生局部碰撞摩擦的惡劣現(xiàn)象,這會(huì)在極端的情況下導(dǎo)致一次風(fēng)壓、二次風(fēng)壓、爐膛負(fù)壓均波動(dòng)幅度增大,影響鍋爐的運(yùn)行安全。

        2.2 空預(yù)器差壓增大的原因分析

        2.2.1 含硫和氮氧化物的化學(xué)成分導(dǎo)致空預(yù)器堵灰

        回轉(zhuǎn)式空預(yù)器的受熱面是使用厚度為0.5mm的鋼板軋制而成的波紋板,然后再疊壓在一起最后組裝而成,由于氣體分配的流動(dòng)管道相較而言比較狹窄,因此很容易發(fā)生積灰現(xiàn)象??疹A(yù)器的積灰大多都是由于硫酸氰胺和鍋爐燃燒過程中產(chǎn)生的灰塵的混合物粘附在空預(yù)器的加熱表面發(fā)生一定的化學(xué)反應(yīng)引起的。燃煤過程中產(chǎn)生的管道流通氣體中包含大量的硫化物,在脫硝的過程中會(huì)出于各方面的因素造成大量氨逃逸的現(xiàn)象,這些大量逃脫的氨只要遇上硫化物就會(huì)迅速反應(yīng)生成硫酸氰胺,這就是鍋爐中硫酸氫銨出現(xiàn)的原因。硫酸氫鹽在150-200攝氏度的溫度范圍內(nèi)通常是呈液態(tài)存在的,中等酸性,具有高粘度性。如果低于此溫度,它將變成固體,空預(yù)器的中端和冷端恰巧就提供了這樣一個(gè)溫度環(huán)境,大量并且不斷生成積累的液體氰胺硫酸鹽將會(huì)極為頑固附著在空預(yù)器的中端和冷端,造成空預(yù)器內(nèi)部氣體不能正常流通,并且出現(xiàn)空預(yù)器的腐蝕現(xiàn)象。當(dāng)發(fā)生這種現(xiàn)象時(shí),緊接著整個(gè)空預(yù)器的積灰迅速增加,并且不斷地惡化。最終造成空預(yù)器無法正常工作,影響整個(gè)鍋爐的安全運(yùn)行。

        2.2.2 空預(yù)器煙氣入口流場(chǎng)分布變化

        SCR煙氣脫硝系統(tǒng)的存在會(huì)在一定程度上使得空預(yù)器煙氣入口流場(chǎng)分布受到影響,而該位置的流場(chǎng)分布往往會(huì)對(duì)空預(yù)器的許多特性產(chǎn)生影響,舉例而言,當(dāng)流場(chǎng)分布不合理的時(shí)候,空預(yù)器的傳熱、阻力、磨損、腐蝕和堵灰特性都會(huì)朝著更壞的方向發(fā)展,因此空預(yù)器煙氣入口流場(chǎng)分布變化也是差壓值異常增大的重要原因之一。

        2.2.3 空預(yù)器冷端綜合溫度低

        空預(yù)器的最低冷端綜合溫度控制往往在實(shí)際運(yùn)行中部分時(shí)段可能無法滿足設(shè)計(jì)值要求。當(dāng)冬季或低負(fù)荷情況下空預(yù)器冷端的綜合溫度就經(jīng)常低于設(shè)計(jì)值。而硫酸氫氨是以液態(tài)形式存在于一定溫度的范圍內(nèi),當(dāng)溫度過低時(shí)液態(tài)氨硫酸氫與煙氣中的粉煤灰顆粒混合,煙氣通過空氣預(yù)熱器時(shí),波紋前的蓄熱元件逐漸積累灰塵,形成高度冷凝的積灰。 因此可以看到空預(yù)器冷端綜合溫度低,也是造成空預(yù)器差壓增加的原因之一。

        2.2.4 機(jī)組長(zhǎng)期負(fù)荷低,氨氣逃逸量大

        機(jī)組在長(zhǎng)期處于低負(fù)荷運(yùn)行時(shí),脫硝入口NOx濃度較高,為控制環(huán)保參數(shù)排放達(dá)標(biāo),噴氨量較平時(shí)增大,其逸出量也相應(yīng)增大。NH3和SO3的濃度相對(duì)較高,氨和硫酸的反應(yīng)產(chǎn)生的硫酸氫銨或硫酸銨比平時(shí)工作狀態(tài)將會(huì)多得多。此時(shí),如果空預(yù)器的冷端綜合溫度較低,煙道氣中的液態(tài)硫酸氫氫氨與飛灰顆粒結(jié)合形成非常粘稠的融鹽狀積灰,并堵塞空預(yù)器,差壓值將在短時(shí)間內(nèi)會(huì)迅速增加。

        2.2.5 空預(yù)器蒸汽吹灰疏水不徹底

        我廠在空預(yù)器吹灰時(shí),保持吹灰母管壓力在1.2MPa左右,1.2MPa所對(duì)應(yīng)的飽和溫度為187.96攝氏度,在吹灰時(shí)要求充分疏水,疏水溫度在200攝氏度以上時(shí)方可進(jìn)行空預(yù)器吹灰。如果空預(yù)器吹灰蒸汽疏水不徹底,有可能造成大量水汽進(jìn)入,進(jìn)一步加劇蓄熱片粘灰。

        3 空預(yù)器差壓增大的解決措施

        3.1 空預(yù)器水沖洗

        在空氣預(yù)熱器中增加一個(gè)沖洗裝置,以降低機(jī)組運(yùn)行期間空預(yù)器的阻力,并確保鍋爐安全穩(wěn)定運(yùn)行??疹A(yù)器沖洗裝置的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與工作相對(duì)簡(jiǎn)單,增加了一個(gè)20MPa的揚(yáng)程和一個(gè)輸出量為8t/h的沖洗水泵,水源選擇工業(yè)用水??疹A(yù)器下部雙介質(zhì)吹灰器就可以實(shí)現(xiàn)空預(yù)器系統(tǒng)的水沖洗,并利用煙氣側(cè)煙道的底部排水口來排出沖洗水。通常情況下水沖洗方法有兩種不同的方式,各有其優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn),下面分別對(duì)兩種方法進(jìn)行介紹。

        離線式水沖洗方法是將機(jī)組負(fù)載控制在50%額定負(fù)荷左右,關(guān)閉沖洗側(cè)空預(yù)器入口煙氣擋板,控制空預(yù)器進(jìn)行低速運(yùn)行,使得沖洗側(cè)排煙溫度能夠得到有效控制,需要格外關(guān)注的是在沖洗過程中沖洗側(cè)排煙溫度較低應(yīng)加強(qiáng)對(duì)電除塵的參數(shù)監(jiān)視,防止造成過大影響。每次沖洗時(shí)間控制在20小時(shí)左右。在沖洗過程中,應(yīng)定期觀察會(huì)不會(huì)有水或泥漿溢出現(xiàn)象,這樣做的原因是為了防止噴嘴出口堵塞,同時(shí)應(yīng)安排人員對(duì)沖洗泵入口過濾器壓差進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控,如果超過了0.15MPa需及時(shí)進(jìn)行清理,也可以通過設(shè)置壓力傳感器來實(shí)現(xiàn)自動(dòng)報(bào)警。此外在沖洗過程中要仔細(xì)監(jiān)視空預(yù)器的壓差,電流和二次風(fēng)量等參數(shù),避免參數(shù)越限。離線式水沖洗方法的優(yōu)點(diǎn)是沖洗更加徹底,能夠有效地降低煙道氣阻力。缺點(diǎn)是對(duì)機(jī)組負(fù)荷有限制,并且由于煙氣側(cè)擋板是封閉的,因此沖洗側(cè)的煙氣溫度較低,只能維持在60攝氏度左右,沖洗時(shí)間不能過長(zhǎng),防止沖洗側(cè)電除塵電場(chǎng)絕緣發(fā)生劣化現(xiàn)象。

        在線水沖洗方法不需要關(guān)閉沖洗側(cè)空預(yù)器入口處的煙氣擋板,也沒有額外的機(jī)組負(fù)荷限制,只需適當(dāng)提高沖洗側(cè)排煙溫度后就可直接啟動(dòng)沖洗水泵,對(duì)空預(yù)器進(jìn)行單側(cè)沖洗,注意事項(xiàng)與離線清洗相同。在線沖洗方法的優(yōu)點(diǎn)是機(jī)組負(fù)荷不受限制,無需更多措施。同時(shí)沖洗側(cè)的煙溫較高,可以保持在120攝氏度以上,沖洗時(shí)間可以更長(zhǎng),也不必?fù)?dān)心會(huì)降低沖洗側(cè)的電場(chǎng)絕緣。然而缺點(diǎn)是受高溫?zé)煔庥绊懀瑳_洗不夠徹底。

        3.2 空預(yù)器在線高溫?zé)崛?/p>

        空預(yù)器的差壓升高通常都是由于由于硫酸氰胺和鍋爐燃燒過程中產(chǎn)生的灰塵的混合物粘附在空預(yù)器的加熱表面發(fā)生一定的化學(xué)反應(yīng)后凝固引起的,并且硫酸氫鹽在150-200攝氏度的溫度范圍內(nèi)通常是呈液態(tài)存在的。所以通過試驗(yàn)我們發(fā)現(xiàn),機(jī)組運(yùn)行中通過對(duì)鍋爐燃燒調(diào)整將單側(cè)排煙溫度提高至160攝氏度以上維持運(yùn)行,通過對(duì)硫酸氰胺等混合物質(zhì)進(jìn)行高溫?zé)崛勰軌蛴行У慕档驮搨?cè)空預(yù)器的差壓。但對(duì)空預(yù)器進(jìn)行高溫?zé)崛蹠r(shí)應(yīng)加強(qiáng)空預(yù)器吹灰及尾部煙道溫度變化,防止發(fā)生尾部煙道二次燃燒。

        4 結(jié)語

        本文首先對(duì)鍋爐設(shè)備概況以及脫硝改造進(jìn)行了介紹,說明了研究的背景,緊接著對(duì)空預(yù)器差壓值異常增大的危害以及重要性進(jìn)行了說明,然后對(duì)鍋爐脫硝改造后空預(yù)器差壓值增大的原因進(jìn)行了詳細(xì)分析,并試驗(yàn)了兩種能夠有效緩解差壓值增大問題的方法措施,比較了其優(yōu)缺點(diǎn)。

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