【摘要】伴隨我國對于工業(yè)廢水治理力度的不斷加大,膜生物反應(yīng)技術(shù)憑借對石油化工污水的有效治理而得到了普遍關(guān)注。本文從膜生物反應(yīng)器的應(yīng)用原理,通過實驗介紹膜生物反應(yīng)器在污染物去除率與出水水質(zhì)、化學(xué)耗氧量去除率、污泥負荷等方面的控制條件與實際應(yīng)用效果,并以膜生物反應(yīng)器在廣州石化企業(yè)的煉油污水凈化處理為實例,來證實膜生物反應(yīng)器對于石油化工污水具有良好的凈化效果。
【關(guān)鍵詞】膜生物反應(yīng)器;石油化工污水;基本原理;具體實驗;實際應(yīng)用
前言:
伴隨我國可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的進一步貫徹深入,對于石油化工污水的治理力度也大大增強。而膜生物反應(yīng)技術(shù)可以有效凈化石油化工污水,必將在不久的將來獲得更加深遠的應(yīng)用與發(fā)展。
1、膜生物反應(yīng)器的應(yīng)用原理
膜生物反應(yīng)技術(shù)是一種新型污水處理技術(shù),將膜分離技術(shù)與生物處理技術(shù)進行了有機結(jié)合。它利用膜分離設(shè)備將生化反應(yīng)池中的活性污泥和大分子有機物質(zhì)截留住,省掉二沉池。水力停留時間和污泥停留時間可以分別控制,而難降解的物質(zhì)在反應(yīng)器中不斷反應(yīng)、降解,從而使得生物反應(yīng)器的功能在膜分離技術(shù)的幫助下得到了極大的強化。
2、膜生物反應(yīng)器凈化石油化工污水的具體實驗
2.1實驗過程
本次實驗將膜生物反應(yīng)器作為實驗的主要裝置,主要由膜單元、生物反應(yīng)器單元、水力循環(huán)裝置、過濾裝置、反沖洗裝置以及自動化控制系統(tǒng)等幾部分構(gòu)成。其中將活性污泥鼓風曝氣反應(yīng)池作為生物反應(yīng)器裝置,采用中空纖維超濾膜,有效容積為21.8L,實驗周期為58天。實驗地點選擇在某石油化工企業(yè)的污水處理廠,從曝氣池入水取得實驗所用污水,從鼓風曝氣池取得活性污泥樣本,將溫度、PH值、鼓風量、溶解氧、活性污泥濃度、水力停留時間、污泥停留時間等作為實驗的運行參數(shù)統(tǒng)計值,來測定膜生物反應(yīng)器對于石油化工污水的處理效果。
2.2實驗數(shù)據(jù)
根據(jù)膜生物反應(yīng)器裝置的實際運行狀況,我們可以得出各個運行參數(shù)的最大值、最小值、平均值及數(shù)據(jù)個數(shù)。其中,溫度的最大值為41°C,最小值為16°C,平均值為27°C,數(shù)據(jù)個數(shù)為41;PH最大值為9.4,最小值為6.0,平均值為7.7,數(shù)據(jù)個數(shù)為42;鼓風量最大值為4.5L/min,最小值為1.0L/min,平均值為2.8L/min,數(shù)據(jù)個數(shù)為33;溶解氧最大值為7.4mg/L,最小值為0.3mg/L,平均值為3.6mg/L,數(shù)據(jù)個數(shù)為25;活性污泥濃度最大值為3.268g/L,最小值為0.795g/L,平均值為1.543g/L,數(shù)據(jù)個數(shù)為38;水力停留時間最大值為62h,最小值為7.4h,平均值為13.9h,數(shù)據(jù)個數(shù)為57;污泥停留時間最大值為435h,最小值為145h,平均值為228h,數(shù)據(jù)個數(shù)為57。
2.3實驗結(jié)果
2.3.1污染物去除率及出水水質(zhì)
通過以上數(shù)據(jù)測定我們可以得知,首先從污染物去除率以及出水水質(zhì)的情況來看,膜生物反應(yīng)器對污水濁度的去除效率保持在99%左右,對于生化需氧量的去除率保持在97.5%左右,由此可看出污水中的可生化降解物質(zhì)已經(jīng)基本被徹底去除。經(jīng)該裝置凈化過的石油化工污水可以作為中水被直接回用,也可作為石油化工冷卻水系統(tǒng)的補充用水等。
2.3.2化學(xué)耗氧量去除率與活性污泥濃度、水力停留時間的關(guān)系
通過建模公式與數(shù)據(jù)測算我們可以得出,當活性污泥濃度與水力停留時間增加時,污染物去除率也會相應(yīng)增長,污泥濃度與污染物負荷成正比。因此,膜生物反應(yīng)器具有較大的污泥負荷,其降解常數(shù)、進水化學(xué)耗氧量與微生物比、污泥負荷與化學(xué)耗氧量去除率都保持較高水平,從而證實膜生物反應(yīng)器具有高效的凈污能力。
2.3.3化學(xué)耗氧量去除率與氨氮、磷的關(guān)系
結(jié)合前文所分析的膜生物反應(yīng)器對于化學(xué)耗氧量、懸浮物等污染物的去除效率,我們發(fā)現(xiàn)膜生物反應(yīng)器對于化學(xué)耗氧量具有極強的去除能力,然而對于氨氮和磷等物質(zhì)的去除能力并不穩(wěn)定?;诖?,我們試研究膜生物反應(yīng)器對于化學(xué)耗氧量與氨氮和磷去除率之間是否存在某種聯(lián)系。通過試驗我們發(fā)現(xiàn),當氨氮與磷的進水濃度較高時,去除率反而下降,根據(jù)數(shù)據(jù)的測算求得化學(xué)耗氧量、氮、磷之間的比為100:12.5:0.6,因此,我們可以得出,在膜生物反應(yīng)器進行污水處理時,需要不斷調(diào)整原水中所含的化學(xué)耗氧量、氮、磷之間的比例,確保其保持在恒定狀態(tài),從而使得三種污染物質(zhì)都能夠達到最高的去除率。
3、膜生物反應(yīng)器凈化石油化工污水的實際應(yīng)用
廣州石化企業(yè)針對煉油污水采用了膜生物反應(yīng)器的處理技術(shù),使用孔徑為0.2-0.4μm的聚偏氟乙烯材質(zhì)中空纖維膜,采用淹沒式的簾式膜組件,組成模塊化單元。采用空氣紊流清洗、在線水反洗、在線化學(xué)反清洗等一系列膜污染控制措施,可有效地保持膜通量。采用上述膜生物反應(yīng)器對廣州石化煉油污水進行了處理,其COD去除率可達98%以上;水中NH3-N的去除率可達99%以上。出水量穩(wěn)定,水質(zhì)優(yōu)異。因此我們可以看出,使用膜生物反應(yīng)器可以保證石油化工污水得到有效凈化,使得污水成為可利用的資源,為石油化工企業(yè)節(jié)約了大量的水源,從而促進企業(yè)經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。目前我國膜生物反應(yīng)器應(yīng)用較廣的方式是采用中空纖維膜作為膜組件,這種膜生物反應(yīng)器技術(shù)在中國石化、中國石油等多家企業(yè)中都得到了大力的推廣與應(yīng)用,為企業(yè)冷卻循環(huán)水系統(tǒng)提供了補充水源,還可使石油化工污水達標直接排放,不僅為企業(yè)節(jié)約了經(jīng)濟成本,同時也為社會創(chuàng)造了更多的生態(tài)效益。
結(jié)論:
膜生物反應(yīng)器技術(shù)的發(fā)明是現(xiàn)代科技不斷發(fā)展的成果,但相較于傳統(tǒng)工藝,其投入成本與運行成本都較高,膜污染問題導(dǎo)致膜組件需要定期更換,并且需要在其他工藝的協(xié)助下才能夠保證污水凈化效果符合國家排放標準規(guī)定,因此膜生物反應(yīng)器技術(shù)仍需進行不斷的優(yōu)化,才能更好的為石油化工污水的處理提供服務(wù)。
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