摘 要:本文主要對660MW超超臨界機組直流鍋爐的優(yōu)化設(shè)計進行了分析。包括煙氣高效利用方案的選型、燃煤的煤質(zhì)、前置換熱器工作流程及布置方式、除塵器入口溫度等進行了詳細的說明和分析,以便更好的提升600MW超超臨界機組直流鍋爐煙氣的高效利用率。
關(guān)鍵詞:660MW;超超臨界機組;直流鍋爐;煙氣;設(shè)計優(yōu)化
中圖分類號:TM621.2 文獻標識碼:A 文章編號:1004-7344(2018)29-0303-01
在鍋爐熱損失中燃煤鍋爐的排煙占其整體損失的大部分,占燃料熱量的4~8%,所以,要想提升鍋爐的熱效率就必須要降低排煙損失。對電力企業(yè)而言,采用大容量、高參數(shù)燃煤機組,在對發(fā)電煤耗進行降低的同時也要最大化的對系統(tǒng)進行優(yōu)化設(shè)計,以此來達到超低排放的效果。以下主要以某發(fā)電廠為實例,對660MW的超超臨界機組的優(yōu)化設(shè)計進行了分析。
1 實際情況概述
某發(fā)電廠為煤電一體化大型坑口電廠,此電廠660MW的超臨界空冷機組是1000kV特高壓交流輸電工程的配套電源點項目,在機組建設(shè)中同時建有石灰石濕法脫硫以及SCR脫銷設(shè)施,除塵系統(tǒng)采用雙室五電場高效靜電除塵器。鍋爐主要是單爐膛,四角切圓燃燒、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、全懸吊結(jié)構(gòu)、一次中間再熱、緊身封閉布置、Ⅱ型變壓運行直流爐,汽輪機為一次中間再熱、單軸、雙背壓、三缸兩排汽、空冷凝汽式汽輪機,發(fā)電機主要是以靜態(tài)勵磁為主,水一氫冷卻汽輪發(fā)電機。
2 設(shè)計條件分析
2.1 煤原以及煤質(zhì)地分析
鍋爐在設(shè)計中的煤種所采用的是褐煤,鍋爐燃煤屬于高揮發(fā)分、高水分、低灰分、低硫分的低熱值煤。
2.2 除塵器入口煙氣溫度的設(shè)計
對鍋爐燃煤煙氣的酸露點的上下限制進行計算時,要依照VerhoffBanchero和HaaseBorgmann估算公式來確定,設(shè)計煤種的煙氣酸露點為106.5℃,而對該煤種的煙氣酸露點進行校核時其溫度應(yīng)為102℃。當(dāng)煙氣溫度降低時,結(jié)露的SO3液滴在高含塵的環(huán)境中會被粉塵吸附包裹,同時會與粉塵中的堿性物質(zhì)發(fā)生中和反應(yīng),從而避免對換熱器、除塵器及下游設(shè)備產(chǎn)生腐蝕。在灰硫比超出100的情況下,煙氣中S03的質(zhì)量濃度低于2.86mg/m3,此時其下游設(shè)備和煙道會發(fā)生的低溫腐蝕性很小。基于上述理論,所以在對此發(fā)電廠660MW機組鍋爐煙氣的裝置出口以及其除塵器入口煙氣的溫度設(shè)計應(yīng)在110℃。
3 對前置換熱器設(shè)計方案的分析
3.1 工作流程及其布置方法的設(shè)計
將前置換熱器布置在空氣預(yù)熱器的入口煙道上方及脫硝裝置煙道出口下方的區(qū)域。換熱工質(zhì)取自3號高壓加熱器人口,在由煙氣換熱后轉(zhuǎn)回到2號高壓加熱器的出口位置。
這種布置方法就等同于將省煤器進行分組布置,以此將原省煤器的出口煙氣溫度進行提升,通常會提高10℃左右,保證脫硝裝置在全負荷下運行。
3.2 設(shè)計說明
邊界條件設(shè)計:
一方面,汽輪機的主要參數(shù)由:主蒸汽流量、主蒸汽出口汽溫、再熱器流量、再熱器出口汽溫構(gòu)成,數(shù)值分別為2145t/h、605℃、1765t/h、603℃。另一方面,的參數(shù)由進口給水溫度,出口給水溫度,進口煙氣溫度,出口煙氣溫度構(gòu)成,數(shù)值分別為:190.7℃、300.8℃、403℃、363℃。而空氣預(yù)熱器的參數(shù)是:人口煙氣溫度363℃,出口煙氣溫度冬季135.7℃、夏季143.9℃,入口一次風(fēng)溫度冬季為30℃,夏季為42℃,出口一次風(fēng)溫度,冬季在350.6℃,夏季為351.1℃,入口的二次風(fēng)溫度與一次風(fēng)相同,但其二次風(fēng)的出口溫度冬季在334.4℃,夏季為335.5℃,煙氣側(cè)阻力入口和出口值為1108和1115Pa。對前置換熱器的性能設(shè)計,其性能指標:進口煙氣溫度為403℃,出口煙氣溫度為363℃,進口給水溫度為190.7℃,出口給水溫度為300.8℃,給水流量為142t/h,BMCR工況煙氣側(cè)提供熱量為19.23MW,煙速為9.2(m*s-1),煙氣阻力為40.4Pa,水側(cè)阻力為439Pa。
3.3 結(jié)構(gòu)的設(shè)計和完善
首先對脫硝裝置進行調(diào)整,在原有脫硝裝置設(shè)計中,催化劑模塊的布置形式職能是9×11,脫硝裝置人口煙道呈喇叭形,出口相對較窄,入口相對較寬,會對煙氣的流場均勻性產(chǎn)生較大影響,使劉板的布置難度增加。一旦煙氣的流速不夠均勻,就會造成催化劑磨損或堵塞。
在調(diào)整鋼結(jié)構(gòu)之后,R排柱向爐前移動1980mm,催化劑模塊的布置可以改為11×9,會提升反應(yīng)器深度與寬度的合理性,使其流場均勻性更好,且導(dǎo)流板布置簡單。在對數(shù)值進行模擬計算后可知,在對其調(diào)整后煙氣的流速與偏差相比之前要小很多,調(diào)整前后2種結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)為:催化劑層數(shù)仍保持3+1層,水平入口煙道尺寸未發(fā)生變化為4450×10380mm,入口煙道擴口尺寸由21380mm調(diào)整為17480mm,豎直上升煙道尺寸由3000×21380mm調(diào)整為3000×17480mm,催化劑模塊布置由9×11塊調(diào)整為11×9塊,反應(yīng)器截面尺寸由8940×21380mm調(diào)整為10920×17480mm,出口煙道縮口尺寸調(diào)整前后未改變?yōu)?3416mm,水平出口煙道尺寸為4000×13416mm,未發(fā)生變化。
4 總 結(jié)
通過以上對660MW超超臨界機組直流鍋爐的設(shè)計優(yōu)化分析,能夠充分將電廠的發(fā)電煤耗最大程度的降低,其數(shù)值在2.17g/kWh,能夠使電廠的總效率提升0.37%,使汽輪機的熱耗率降低59kJ/kWh。而且在THA工況下脫硫入口煙氣溫度也得到了降低,有原先的136.6℃降低到了90℃,每臺鍋爐脫硫系統(tǒng)耗水量從125t/h降至75t/h。水費按5.8元/t計算,則脫硫系統(tǒng)能夠有效的節(jié)約水費159.5萬元/a,總的計算下來每臺機組的年運行費用可以節(jié)省約為214.5萬元。
參考文獻
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收稿日期:2018-9-3