摘 要:本文通過多噴嘴對(duì)置式氣化裝置運(yùn)行特點(diǎn),根據(jù)運(yùn)行中實(shí)際發(fā)生的問題,摸索出氣化爐在因空分裝置短停后,利用后備氧系統(tǒng)為氣化爐提供投料條件,縮短合成氨系統(tǒng)開車時(shí)間的創(chuàng)新實(shí)踐。
關(guān)鍵詞:后備氧;氣化爐;倒?fàn)t;烘爐
中圖分類號(hào):TQ545 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1004-7344(2018)29-0268-02
1 后備氧系統(tǒng)設(shè)計(jì)作用介紹
新疆心連心能源化工有限公司氣化裝置項(xiàng)目配備2臺(tái)氣化爐,采用多噴嘴對(duì)置式水煤漿加壓氣化技術(shù),為后系統(tǒng)提供粗煤氣,運(yùn)行方式為一開一備,單爐日處理原煤量約1500t。項(xiàng)目配套了1套45000Nm3/h空分裝置,同時(shí)新增1套后備氧系統(tǒng)。后備氧系統(tǒng)主要包含1臺(tái)150m3低壓液氧貯槽、1臺(tái)液氧泵、1臺(tái)水浴式汽化器,設(shè)計(jì)液氧汽化輸送能力為15000Nm3/h,主要作用為滿足氣化爐周期倒?fàn)t所需氧氣量。
氣化爐達(dá)到運(yùn)行到周期需要進(jìn)行倒?fàn)t操作,即保證后系統(tǒng)不停車的前提下,將兩臺(tái)氣化爐進(jìn)行運(yùn)行切換。
1.1 氣化倒?fàn)t主要步驟
(1)氣化備用爐建立兩對(duì)燒嘴氧氣開工流量至5000Nm3/h,同時(shí)注意避免運(yùn)行爐氧量波動(dòng);
(2)備用爐一對(duì)燒嘴投料,確認(rèn)投料成功爐溫升至1000℃以上,另一對(duì)燒嘴投料;
(3)確認(rèn)投料成功后,分別升壓至1.0MPa、2.0MPa、3.5MPa查漏;(2h以內(nèi)完成);
(4)3.5~5.0MPa升壓過程同時(shí)提高備用爐負(fù)荷至82%、每支燒嘴氧氣量7000Nm3/h;
(5)氣化爐壓力升至5.3MPa,高于系統(tǒng)壓力0.1~0.2MPa,溫度≥220℃,備用爐向系統(tǒng)并氣;
(6)備用爐緩慢打開合成氣出工段閥,同時(shí)關(guān)閉背壓放空閥向系統(tǒng)并氣。待停爐逐漸關(guān)閉合成氣出工段閥,同時(shí)逐漸打開背壓放空閥向火炬切氣(注意待停爐提前30min熔渣)切氣時(shí)間控制在1h以內(nèi);
注:倒?fàn)t切氣過程注意保持氣化及系統(tǒng)壓力穩(wěn)定。
(7)待停爐合成氣出工段閥全關(guān)后,聯(lián)系空分按下待停爐“一對(duì)燒嘴停車”按鈕,(注意關(guān)小合成氣背壓放空閥控制待停爐系統(tǒng)壓力),待氧氣壓力穩(wěn)定后,中控按下待停爐另“一對(duì)燒嘴停車”按鈕,同時(shí)關(guān)閉待停爐合成氣放空閥,系統(tǒng)保壓循環(huán);待停爐前聯(lián)系空分,在氣化停爐時(shí)空分利用主系統(tǒng)放空閥進(jìn)行放空,待氣化爐停車后,空分再進(jìn)行主系統(tǒng)放空與后備氧停車的切換控制,在后備氧停車過程中,保證外送氧氣壓力、流量穩(wěn)定;
(8)新開氣化系統(tǒng)調(diào)整負(fù)荷,倒?fàn)t完成。
1.2 空分具體氧氣用量
(1)待停爐減負(fù)荷至82%,此時(shí)用氧量為28000Nm3/h,若此時(shí)將新開爐投用,則空分裝置主系統(tǒng)氧量不足以提供28000×2=56000Nm3/h氧氣(設(shè)計(jì)45000Nm3/h),仍少11000Nm3/h氧氣,需要后備氧系統(tǒng)提供;
(2)后備氧槽儲(chǔ)存量最大為150m3,為了保證安全液位按照100m3/h計(jì)算,能夠提供70000Nm3/h氧氣,在整個(gè)倒?fàn)t過程中需要根據(jù)氣化投料、升壓、并氣時(shí)間合理使用后備氧系統(tǒng)提供的氧氣;
(3)新開爐引氧投料需要20000Nm3/h氧氣,在引氧前空分裝置需要穩(wěn)定外送28000+20000=480000Nm3/h氧氣,其中空分主系統(tǒng)提供42000Nm3/h(包含主系統(tǒng)放空,約4000Nm3/h,外送38000Nm3/h),后備氧系統(tǒng)提供10000Nm3/h;
(4)根據(jù)氣化爐壓力負(fù)荷曲線在3.5MPa后進(jìn)繼續(xù)升壓時(shí)需要加負(fù)荷(與待停爐負(fù)荷一致28000Nm3/h),這就需要新開爐3.5MPa前,空分需要提負(fù)荷保證氧氣流量在560000Nm3/h以上,其中空分主系統(tǒng)提供42000Nm3/h,后備氧系統(tǒng)提負(fù)荷至14000Nm3/h;
(5)新開爐至并氣結(jié)束整個(gè)階段,空分始終需要保持提供56000Nm3/h氧氣。
從表1中可以看出,后備氧槽(70000Nm3/h)可以單獨(dú)提供氣化倒?fàn)t所用氧氣量,但前提是氣化倒?fàn)t過程中未出現(xiàn)影響開車進(jìn)度的狀況??辗盅b置還有兩個(gè)液氧儲(chǔ)罐(100m3),保守可以提供78×700×2=109200Nm3/h,可以維持氣化運(yùn)行3~4h。
在倒?fàn)t過程中,新開爐處于并氣開始前時(shí),若空分出現(xiàn)故障導(dǎo)致不能正常供氧時(shí),立即停新開爐,并聯(lián)系空分控制氧氣壓力盡快穩(wěn)定,氣化注意運(yùn)行爐氧氣流量,避免出現(xiàn)過氧現(xiàn)象。
在倒?fàn)t過程中,新開爐處于并氣開始至并氣結(jié)束前,若空分出現(xiàn)故障導(dǎo)致不能正常供氧時(shí),氣化系統(tǒng)停車,聯(lián)系空分注意氧氣壓力。以實(shí)際情況來定,若是并氣初期,可停新開的爐,若是并氣后期,可停需停的爐。
2 后備氧系統(tǒng)應(yīng)用創(chuàng)新
當(dāng)空分短停時(shí),根據(jù)空分計(jì)劃供氧氣時(shí)間及氣化爐爐溫情況,啟動(dòng)后備氧系統(tǒng)保證氧量在12000Nm3/h以上,氣化爐壓力降低至1.0MPa進(jìn)行一對(duì)燒嘴連投,待氣化爐溫升至1200℃穩(wěn)定運(yùn)行1~2h后停車(代替烘爐),保證氣化爐溫度在投料溫度范圍內(nèi),確保氣化隨時(shí)具備投料條件。
2016年9月6日4:45空分故障造成系統(tǒng)停車,氣化爐跳車后保壓循環(huán)。根據(jù)空分查找原因及開車情況,初步計(jì)劃14:00能夠正常供氧氣。根據(jù)爐溫情況及其他公司類似情況,悶爐10h能夠不烘爐投料。但空分開車具備供氧氣條件最終推遲至19點(diǎn)以后,爐溫必定低于投料溫度。
經(jīng)過討論決定啟動(dòng)后備氧系統(tǒng)一對(duì)燒嘴投料,提高爐溫后停車,確保爐溫在空分主系統(tǒng)開車供氧氣時(shí)能夠達(dá)到投料溫度。15:50空分后備氧加載并保持氧氣外送流量12000Nm3/h,16:06分A2/A4燒嘴投料(引氧時(shí)爐溫920℃,投料溫度885℃),溫度升至1200℃,穩(wěn)定運(yùn)行40min后停車。19:55A1/3/、A2/4投料(引氧時(shí)爐溫926℃,投料溫度890℃)。避免了氣化系統(tǒng)切水泄壓、系統(tǒng)置換、拆封堵轉(zhuǎn)、烘爐,節(jié)省了開車時(shí)間20h,這也是公司首次采用后備氧系統(tǒng)烘爐并實(shí)踐成功的案例,為今后類似事件提供了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。
3 后備氧應(yīng)用創(chuàng)新注意事項(xiàng)
(1)確認(rèn)燒嘴的使用時(shí)間小于30d;
(2)如果煤漿沒有入爐會(huì)造成停車,或氣化爐過氧,如按下“投料”按鈕后15S內(nèi),兩煤漿管線第三塊流量表均沒有流量顯示,或煤漿管線壓力遠(yuǎn)高于正常值,控制室立即拍停連投“燒嘴”;
(3)一對(duì)燒嘴運(yùn)行期間適當(dāng)提高氧煤比運(yùn)行,避免一對(duì)燒嘴運(yùn)行時(shí)間過長;
(4)一對(duì)燒嘴運(yùn)行期間注意高壓氮?dú)庀陆邓俾?,確保高壓氮?dú)鈮毫Α?1.0MPa;
(5)由于后備氧系統(tǒng)臨時(shí)投用,在投用前要做好低溫液體泵的冷泵工作,包括液氧汽化所需要的水浴。同時(shí)在向系統(tǒng)送氣的過程中保證主系統(tǒng)氧氣管線不受影響;
(6)由于空分處于停車處理問題階段,人員比較緊張。投入后備氧系統(tǒng)運(yùn)行,增加了操作工作量,需要注意協(xié)調(diào)增加操作人員,加強(qiáng)操作管控。
4 經(jīng)濟(jì)效益分析
由于空分后備氧系統(tǒng)與空分主系統(tǒng)是兩個(gè)相對(duì)獨(dú)立的系統(tǒng),在主系統(tǒng)出現(xiàn)故障短車檢修時(shí),不須要等待檢修完成即可通過后備氧系統(tǒng)維持氣化爐爐溫,節(jié)省開車時(shí)間。按照目前我公司合成氨產(chǎn)量42t/h,可提前20h生產(chǎn)合成氨約840t,同時(shí)大大減少開停車過程工作量。
5 結(jié)束語
面對(duì)化工產(chǎn)品市場競爭日益激烈的現(xiàn)狀,針對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)一方面要保證長周期穩(wěn)定運(yùn)行,另一方面積極尋找節(jié)能關(guān)鍵點(diǎn),但在生產(chǎn)過程中難免會(huì)遇到工藝、設(shè)備出現(xiàn)的問題,當(dāng)問題出現(xiàn)時(shí)縮短開車時(shí)間就成為了關(guān)鍵。隨著化工生產(chǎn)自動(dòng)化程度的提高,化工企業(yè)操作人員相對(duì)減少,降低員工的勞動(dòng)強(qiáng)度,也是擺在化工生產(chǎn)管理者面前的現(xiàn)狀。公司2016年成功實(shí)踐的后備氧系統(tǒng)代替氣化爐烘爐,為系統(tǒng)出現(xiàn)問題時(shí)創(chuàng)造了新一層面上的效益,為化工生產(chǎn)人員思維的拓展提供了借鑒意義。
收稿日期:2018-8-31
作者簡介:茹祥會(huì)(1979-),男,主要從事氣化生產(chǎn)運(yùn)行管理工作,任新疆能源化工有限公司氣化車間副主任。
曹 鑫(1989-),男,助理工程師,主要從事空分氣化的工藝研究管理工作。