摘 要:為了提高機(jī)組運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性,神華萬州電廠應(yīng)用凝結(jié)水節(jié)流的節(jié)能型協(xié)調(diào)控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)汽機(jī)高壓調(diào)門全開,達(dá)到節(jié)能降耗。投入該新型協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)后,在機(jī)組變負(fù)荷時(shí),通過改變除氧器上水調(diào)節(jié)閥的開度改變凝結(jié)水流量,從而改變低壓加熱器抽汽量,暫時(shí)獲得或釋放一部分機(jī)組的負(fù)荷,滿足電網(wǎng)變負(fù)荷性能要求,實(shí)現(xiàn)節(jié)能的效果。該廠投入新協(xié)調(diào)運(yùn)行一年以來,實(shí)際應(yīng)用結(jié)果表明凝結(jié)水調(diào)負(fù)荷能力滿足重慶電網(wǎng)AGC、一次調(diào)頻性能要求。
關(guān)鍵詞:凝結(jié)水調(diào)負(fù)荷;一次調(diào)頻;汽機(jī)高壓調(diào)門;熱耗率;供電煤耗率
中圖分類號(hào):TM621 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1004-7344(2018)26-0053-02
引 言
神華萬州電廠汽輪機(jī)系東方汽輪機(jī)有限公司生產(chǎn)N1050-28.0/600/620型超超臨界、中間再熱、四缸四排汽、單軸凝汽式汽輪機(jī)。與以往機(jī)型相比,該機(jī)組效率有了較大的提高。但由于采用高壓調(diào)門節(jié)流調(diào)節(jié),平常運(yùn)行時(shí)兩個(gè)高壓調(diào)門都存在一定的節(jié)流損失。為此,該廠決定在2016~2017年對(duì)1、2號(hào)機(jī)組進(jìn)行了節(jié)能型協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)的改造工作,采用凝結(jié)水參與負(fù)荷調(diào)節(jié),實(shí)現(xiàn)了高壓調(diào)門全開下的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行方式。
2017年8月,結(jié)合前期的控制功能設(shè)計(jì)方案,完成1、2號(hào)機(jī)二階段凝結(jié)水調(diào)頻試驗(yàn),并投入運(yùn)行。11月份完成1、2號(hào)機(jī)凝結(jié)水調(diào)頻±11rpm驗(yàn)收試驗(yàn)。新協(xié)調(diào)方式下由鍋爐控負(fù)荷、汽機(jī)控壓力,并在此基礎(chǔ)上增加汽機(jī)調(diào)門全開功能,使用凝結(jié)水響應(yīng)機(jī)組變負(fù)荷及一次調(diào)頻功能。
1 凝結(jié)水調(diào)頻調(diào)負(fù)荷控制原理
火電機(jī)組是通過增減煤量來改變機(jī)組負(fù)荷,由煤量反應(yīng)到機(jī)組負(fù)荷有一定的遲滯,約2~4min。為滿足電網(wǎng)要求,需要通過改變汽機(jī)高壓調(diào)門來降低負(fù)荷響應(yīng)遲滯,此方式下兩個(gè)高壓調(diào)門存在一定的節(jié)流損失。采用凝結(jié)水節(jié)流調(diào)負(fù)荷后,使汽機(jī)高壓調(diào)門全開,機(jī)組變負(fù)荷時(shí),在凝汽器和除氧器允許的水位變化范圍內(nèi),通過改變除氧器上水調(diào)節(jié)閥的開度,改變凝結(jié)水流量,從而改變抽汽量,暫時(shí)獲得或釋放一部分機(jī)組的負(fù)荷,彌補(bǔ)汽機(jī)調(diào)門全開、負(fù)荷響應(yīng)慢的不足,滿足機(jī)組變負(fù)荷性能要求的同時(shí),實(shí)現(xiàn)節(jié)能的效果。
1.1 除氧器上水調(diào)節(jié)閥控制回路改造設(shè)計(jì)
機(jī)組負(fù)荷400~1050MW運(yùn)行期間,原邏輯為除氧器上水調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)除氧器與凝結(jié)水母管間差壓,凝泵變頻調(diào)節(jié)除氧器水位。而根據(jù)凝結(jié)水節(jié)流調(diào)負(fù)荷功能要求,調(diào)整為除氧器上水調(diào)節(jié)閥控制除氧器水位,凝泵變頻修改為隨負(fù)荷指令變化函數(shù)的開環(huán)控制回路。功能投用后,凝泵變頻指令隨負(fù)荷指令變化而變化,負(fù)荷指令升高,變頻指令增大,負(fù)荷指令降低,變頻指令減小。同時(shí)除氧器上水調(diào)節(jié)閥控制除氧器水位,除氧器液位高,上述調(diào)節(jié)閥關(guān)小,除氧器水位低,上水調(diào)節(jié)閥開大。
1.2 低加疏水回路控制優(yōu)化
在#5、#6、#7低加正常疏水控制回路由原單一控制加熱器水位增加基于凝結(jié)水流量的前饋回路,確保凝結(jié)水調(diào)負(fù)荷功能投入后低加危急疏水閥不開啟。
1.3 凝汽器補(bǔ)水回路控制優(yōu)化
凝汽器正常補(bǔ)水氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)凝汽器水位改為調(diào)節(jié)凝汽器與除氧器的加權(quán)水位。同時(shí)新增根據(jù)凝汽器與除氧器容量等參數(shù)計(jì)算加權(quán)水位邏輯。
1.4 機(jī)組協(xié)調(diào)邏輯
原協(xié)調(diào)控制方式為鍋爐控主汽壓力,汽機(jī)調(diào)門控機(jī)組負(fù)荷及一次調(diào)頻。新協(xié)調(diào)控制方式為鍋爐控負(fù)荷,汽機(jī)調(diào)門始終保持全開。在機(jī)組變負(fù)荷或電網(wǎng)一次調(diào)頻動(dòng)作時(shí),通過改變除氧器上水調(diào)節(jié)閥的開度來調(diào)整凝結(jié)水流量,從而改變低壓加熱器抽汽量,暫時(shí)獲得或釋放一部分機(jī)組的負(fù)荷,通過調(diào)整凝結(jié)水來滿足電網(wǎng)變負(fù)荷或一次調(diào)頻性能要求,實(shí)現(xiàn)節(jié)能的效果。
2 凝結(jié)水調(diào)負(fù)荷功能投用前后經(jīng)濟(jì)性能對(duì)比試驗(yàn)
2017年8月,完成1、2號(hào)機(jī)二階段凝結(jié)水調(diào)頻試驗(yàn),并投入運(yùn)行?;谀Y(jié)水調(diào)負(fù)荷功能的新協(xié)調(diào)方式投用前后的對(duì)比試驗(yàn)分別在1000MW、750MW、500MW三個(gè)負(fù)荷下進(jìn)行。
負(fù)荷500MW、750MW及1000MW工況參數(shù)。
由表1看出,采用凝結(jié)水調(diào)頻調(diào)負(fù)荷功能后,500MW時(shí)供電煤耗率下降1.33g/(kW·h),500MW時(shí)供電煤耗率下降1.33g/(kW·h),750MW時(shí)供電煤耗率下降1.07g/(kW·h),1000MW時(shí)供電煤耗率下0.61g/(kW·h)。高負(fù)荷較低負(fù)荷供電煤耗率降低略少,其原因是原協(xié)調(diào)方式采用的滑壓運(yùn)行,低負(fù)荷時(shí)高壓調(diào)門開度較小,高負(fù)荷高壓調(diào)門開度偏大。試驗(yàn)證明,采用凝結(jié)水調(diào)頻調(diào)負(fù)荷功能后節(jié)能效果更好。
3 凝結(jié)水調(diào)頻調(diào)負(fù)荷功能投入后運(yùn)行參數(shù)分析
3.1 -4~8rpm中小頻差下一次調(diào)頻加負(fù)荷
中小頻差下一次調(diào)頻加負(fù)荷過程主要采用除氧器上水調(diào)門進(jìn)行控制,汽機(jī)高壓調(diào)門全開。
將汽機(jī)模擬轉(zhuǎn)速降低-4rpm、-6rpm、-8rpm,模擬一次調(diào)頻加負(fù)荷過程,觀察一次調(diào)頻動(dòng)作情況以及除氧器上水調(diào)節(jié)閥的振動(dòng)情況,2min左右(時(shí)間視機(jī)組情況而定),將轉(zhuǎn)速?gòu)?fù)位(3000r/min)。
在模擬-4rpm、-6rpm一次調(diào)頻工況時(shí),僅凝結(jié)水參與一次調(diào)頻足以滿足電網(wǎng)要求,-6rpm動(dòng)作時(shí)機(jī)組負(fù)荷上漲30MW,凝結(jié)水流量下降約1050t/h,除氧器上水調(diào)門由53.6%關(guān)至19.2%。在-8rpm動(dòng)作時(shí)機(jī)組負(fù)荷上漲45MW,凝結(jié)水流量下降約1230t/h,除氧器水位調(diào)門由51.8%關(guān)至10%。
3.2 -8~11rpm大頻差下一次調(diào)頻加負(fù)荷
大頻差下一次調(diào)頻及變負(fù)荷過程主要采用除氧器上水調(diào)門進(jìn)行控制,汽機(jī)高壓調(diào)門配合動(dòng)作。
將汽機(jī)模擬轉(zhuǎn)速降低-11rpm,模擬一次調(diào)頻大頻差加負(fù)荷過程,觀察一次調(diào)頻動(dòng)作情況以及除氧器上水調(diào)節(jié)閥的振動(dòng)情況,2min左右(時(shí)間視機(jī)組情況而定),將轉(zhuǎn)速?gòu)?fù)位(3000r/min)。
在模擬11rpm一次調(diào)頻工況時(shí),僅通過改變凝結(jié)水來響應(yīng)一次調(diào)頻不能滿足電網(wǎng)要求,在邏輯上必須配合關(guān)小汽機(jī)調(diào)門來降低負(fù)荷。動(dòng)作時(shí)機(jī)組負(fù)荷下降83MW,凝結(jié)水流量上漲約735.6t/h,除氧器上水調(diào)門由48.4%開至98.1%,汽機(jī)1/2號(hào)高壓調(diào)門由100%關(guān)至34.6%。
一般情況下,電網(wǎng)系統(tǒng)大轉(zhuǎn)差觸發(fā)的幾率極小,除非電網(wǎng)故障需要每個(gè)電廠參與調(diào)節(jié)外。
3.3 機(jī)組正常運(yùn)行中一次調(diào)頻動(dòng)作過程
凝結(jié)水一次調(diào)頻在負(fù)荷40~100%額定負(fù)荷時(shí)能正常投入,除氧器上水調(diào)整門開度控制在60%開度,保證一次調(diào)頻動(dòng)作時(shí)凝結(jié)水調(diào)整有合適的裕度,可以看出在短時(shí)負(fù)荷變化區(qū)間,凝結(jié)水上水調(diào)門能迅速動(dòng)作,機(jī)組負(fù)荷響應(yīng)速度較快。一次調(diào)頻動(dòng)作加負(fù)荷時(shí)凝結(jié)水調(diào)門除氧器上水調(diào)門由55%關(guān)至20%,一次調(diào)頻動(dòng)作減負(fù)荷時(shí)除氧器上水調(diào)門由55%開至79%。
4 凝結(jié)水調(diào)頻調(diào)負(fù)荷運(yùn)行中遇到的問題
(1)除氧器、凝汽器水位波動(dòng)較大,給運(yùn)行監(jiān)視、處理帶來較大控制風(fēng)險(xiǎn),運(yùn)行人員監(jiān)盤壓力較大。
(2)除氧器調(diào)門在中小開度頻繁大幅動(dòng)作,導(dǎo)致除氧器上水調(diào)門處振動(dòng)大、噪音大、設(shè)備穩(wěn)定性及可靠性降低。
(3)采用凝結(jié)水調(diào)頻調(diào)負(fù)荷后協(xié)調(diào)控制邏輯發(fā)生了變化,原協(xié)調(diào)控制主汽壓力和機(jī)組負(fù)荷屬于機(jī)爐協(xié)調(diào)控制,更加精準(zhǔn),新的協(xié)調(diào)方式采用鍋爐控負(fù)荷,汽機(jī)調(diào)門全開,相當(dāng)于鍋爐跟隨方式,此方式缺點(diǎn)是機(jī)組靜態(tài)穩(wěn)定性略差。
5 結(jié) 論
基于新協(xié)調(diào)的凝結(jié)水調(diào)頻調(diào)負(fù)荷投入近一年的實(shí)際運(yùn)行,實(shí)際應(yīng)用結(jié)果表明凝結(jié)水調(diào)負(fù)荷能力能夠達(dá)到15MW/min,一次調(diào)頻能力滿足在±11rpm,滿足重慶電網(wǎng)AGC、一次調(diào)頻性能要求?;趩栴},該廠通過制定了凝結(jié)水調(diào)頻調(diào)負(fù)荷投入技術(shù)措施,并嚴(yán)格監(jiān)督執(zhí)行,目前運(yùn)行效果良好。
該廠采用凝結(jié)水調(diào)頻調(diào)負(fù)荷功能后,1000MW負(fù)荷工況,基于凝結(jié)水調(diào)負(fù)荷功能的新協(xié)調(diào)方式投用后的修正后汽機(jī)熱耗率較原協(xié)調(diào)方式下降16.0kJ/(kW·h),修正后供電煤耗率0.61g/(kW·h)。750MW負(fù)荷工況,基于凝結(jié)水調(diào)負(fù)荷功能的新協(xié)調(diào)方式投用后的修正后汽機(jī)熱耗率較原協(xié)調(diào)方式下降28.3kJ/(kW·h),修正后供電煤耗率下降1.07g/(kW·h)。500MW負(fù)荷工況,基于凝結(jié)水調(diào)負(fù)荷功能的新協(xié)調(diào)方式投用后的修正后汽機(jī)熱耗率較原協(xié)調(diào)方式下降34.6kJ/(kW·h),修正后供電煤耗率下降1.33g/(kW·h),機(jī)組經(jīng)濟(jì)效益顯著。
參考文獻(xiàn)
[1]陳小強(qiáng).1000MW機(jī)組一次調(diào)頻性能試驗(yàn)優(yōu)化.浙江省電力試驗(yàn)研究院.中國(guó)電力,2011,43(4).
收稿日期:2018-8-6